4号高炉送风制度调整总结
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2024年高炉的休风、送风及煤气处1 短期休风、送风程序短期休风与送风由值班长主持,高炉工长执行。
1) 休风前的准备工作(1) 由高炉值班工长提出,值班长批准,并取得作业区调度室、燃气调度室同意。
(2) 休风前联系作业区调度室、动力作业区调度室,通知鼓风机、热风炉、卷扬主控室、煤粉喷吹。
(3) 出净渣铁(4) 检查风口、冷却壁等冷却设备,如果发现损坏要适当的闭水,并准备更换。
2) 休风程序(1) 向炉顶各部通蒸汽。
(2) 炉顶停止打水。
(3) 停止富氧。
(4) 停止喷吹。
(5) 高压转常压、减风到50%。
(6) 除尘器停止打灰。
(7) 关风温调节阀,停止上料。
(8) 全开炉顶放散阀。
(9) 热风炉停止燃烧。
(10) 关煤气切断阀(事先要通知燃气管理室)。
(11) 继续减风、直到最低水平。
(12) 打开风口视孔盖。
(13) 高炉发出“休风指令”。
(14) 关送风热风炉的热风阀、冷风阀,开废气阀放净废气。
(15) 开倒流阀进行倒流休风。
(16) 热风炉发出:“休风操作完毕信号”。
3) 短期休风的送风(1) 休风检修项目和任务完成,插好煤枪。
(2) 关上风口视孔盖。
(3) 高炉发出送风指令。
(4) 关倒流阀停止倒流。
(5) 开送风热风炉的冷风阀、热风阀,同时关上废气阀。
(6) 热风炉发出“送风操作完毕”信号。
(7) 逐渐关放风阀回风。
(8) 开冷风大闸及风温调节阀。
(9) 通知燃气作业区送煤气。
(10) 开煤气切断阀(11) 关炉顶放散阀。
(12) 关炉顶蒸汽(13) 高炉视炉况转入正常操作。
(14)联系燃气调度热风炉点炉。
4) 短期休风、送风的注意事项1) 为了防止煤气爆炸,必须往炉顶各部通入蒸汽或氮气,在休风期间要保持其炉顶压力为正压。
2) 如果休风前高炉悬料,必须将料面坐下来后方可休风。
3) 在休风或者炉内低压状态下,禁止除尘器打灰。
4) 如果采用富氧冶炼,必须待转入正常生产后方可联系送氧。
5) 如不采用倒流休风时,休风操作可省去程序中2)-12、15两项程序。
高炉四大基本操作制度一、送风制度送风制度是高炉操作中的重要一环,其主要目的是保证高炉的顺利送风,提高炉缸的热状态,促进煤粉的燃烧和热量的传递,从而提高高炉的生产效率和降低能耗。
在送风制度方面,我们总结出以下几点关键内容:1. 确定合适的鼓风动能,保证煤粉的充分燃烧和热量的有效传递。
2. 控制适宜的风口面积和形状,以适应不同生产条件和炉况要求。
3. 合理调整风口送风速度和温度,以实现炉缸热状态的稳定和提高。
4. 密切关注风口状况,防止堵塞和破损,确保送风的稳定和安全。
二、热风温度制度热风温度制度是高炉操作中的重要环节,其目的是提高入炉风温,促进煤粉的快速燃烧和降低焦比。
在热风温度制度方面,我们总结出以下几点关键内容:1. 确定合理的热风温度范围,根据实际生产需要进行调整。
2. 定期检测和清理热风管道,确保热风温度的稳定传递。
3. 控制热风炉烧炉时间和空气配比,以提高热效率并防止对砖衬的破坏。
4. 根据高炉状况和冶炼需求,调整热风温度和压力,确保高炉的正常生产。
三、造渣制度造渣制度是高炉操作中控制炉渣成分和性质的重要手段,其目的是优化渣相组成,提高生铁质量并降低能耗。
在造渣制度方面,我们总结出以下几点关键内容:1. 根据生铁成分和冶炼需求,选择合适的造渣剂和添加量。
2. 控制炉渣的成分和性质,以满足高炉生产的需要。
3. 定期检测炉渣的流动性和稳定性,防止炉缸堆积和结渣。
4. 优化造渣工艺,提高造渣效果和降低能耗。
四、炉缸管理炉缸管理是高炉操作中的核心环节,其目的是保持炉缸的热状态稳定,提高生铁产量和质量。
在炉缸管理方面,我们总结出以下几点关键内容:1. 密切监控炉缸温度和活跃程度,及时调整相关参数。
2. 控制适宜的铁水成分和含硅量,提高生铁质量。
3. 定期进行炉缸清扫和维护,防止炉缸堵塞和破损。
4. 优化送风和热风温度制度,提高炉缸的热状态和生铁产量。
五、总结与建议通过对高炉四大基本操作制度的总结和分析,我们可以得出以下结论和建议:1. 在送风制度方面,应合理调整鼓风动能、风口面积和形状、风口送风速度和温度等参数,以保证煤粉的充分燃烧和热量的有效传递。
目前,原燃料质量的不断恶化,有降低矿批量趋势。
大高炉的焦批厚在0.65~0.75m,不宜小于0.5m。
宝钢焦批在800mm。
调负荷一般不动焦批,以保持焦窗透气性稳定。
焦批的改变对布料具有重大影响,操作中最好不用。
高炉操作不要轻易加净焦,只有在出现对炉温有持久影响的因素存在才用(如高炉大凉、发生严重崩料和悬料,设备大故障等)。
而且只有在净焦下达炉缸时才会起作用。
加净焦的作用:有效提炉温,疏松料柱,改炉料透气性,改变煤气流分布。
跟据情况采取改变焦碳负荷的方法比较稳妥,不会造成炉温波动。
调焦炭负荷不可过猛,变铁种时,要分几批调剂,间隔最好1-2小时。
高冶炼强度,矿批重要加大。
喷煤比提高,要加大矿批重。
加大矿批重的条件:边缘负荷重、矿石密度大改用密度小时(富矿改贫矿)、焦炭负荷减轻。
减小矿批重的条件:边缘煤气流过分发展;在矿批重相同的条件,以烧结矿代替天然矿;加重焦炭负荷;炉龄后期等。
改变装料顺序的条件:调整炉顶煤气流分布,处理炉墙结厚和结瘤,开停炉前后等。
为解决钟阀式炉顶布料不均,使用布料器可消除炉料偏析。
布料器类型:马基式旋转布料器-可进行0?、60?、120?、180?、240?、360?六点布料。
仍有布料不均现象,易磨损。
快速旋转布料器-转速为10~20转/分,布料均匀,消除堆角。
空转螺旋布料器-与快速旋转布料器结构相同,旋转漏斗开口为单嘴,没有密封。
布料器不转时要减轻焦炭负荷1%~5%。
6.4.可调炉喉大型高炉有可调炉喉。
宝钢1号高炉有24块可调炉喉板,有11个档位,可使料面差由0.75m至3.58m,对炉内料面影响较大。
6.5.料线料线越高,则炉料堆尖离开炉墙远,故使边缘煤气流发展。
料线应在炉料碰炉墙的撞点以上。
每次检修均要校正料线0点。
中小高炉炉料线在1.2~1.5m,大型高炉在1.5m~2.0m。
装完料后的料线仍要有0.5m的余富量。
两个料R下降相差要小于0.3~0.5m。
料线低于正常规定的0.5m 以上时,或时间超过1小时,称为低料线。
1#高炉送风系统管理细则随着技术改造高炉的风温、风压都有大幅度的提高,对高炉送风系统的严密性有了更高的要求,为保证安全生产特制定此管理细则:1、安装小套、二套及直吹管必须上严,弯头和短节金属包裹垫放好压紧,确保不漏气。
2、复风前必须点明火对送风系统进行逐个排查,每次休风复风时检修人员、炉前工、看水工必须在现场,遇吹管不严等情况立即处理,无问题后,经高炉工长同意方可离开。
3、风口、吹管、弯头要经常保持干净,确保进风正常,堵风口必须堵严、堵到位,不准将泥堵在直吹管处而在风口内形成空区;透风口要提前准备好工具,尽量减少噪音,提前准备好高压水管,防止端盖烧穿。
4、每次放风要在放风前停煤停氧改常压,如遇特殊情况,也可在放风同时或稍后进行。
5、堵泥、灌渣、结焦、破损、吹管跑风发红等情况下的风口禁止喷煤,并拔出喷枪,以防误操作。
6、加强对风口、二套的维护与巡检,如确认损坏,应酌情减水,如发现断水应立即向外部打水,以防烧出,并设专人看管,同时炉内减风;一旦风口、二套及直吹管冒渣烧穿。
立即用水枪对准冒渣处大量打水,根据烧穿情况相应减风,避免大量渣铁、焦炭喷出,并立即组织出铁,铁后休风处理。
7、如遇风口大套烧穿,为防止大量炉料和渣铁喷出应立即减风压到50KPa,积极组织出铁,铁后休风处理。
8、在各种条件允许的情况下,每次铁必须出净渣铁,渣铁出不净,累计亏铁量达最大允许容铁量的1/2时,亏渣超出一次铁的渣量时,应立即减风控制下次铁的渣铁量不能超过最大允许容铁量,并立即与厂调联系及时配罐出铁。
9、每次放风必须设专人看好风口,加强监视,并准备好打水枪。
10、放风中风口有涌渣现象时,应维持风压不变或少量回风,待渣铁渗下后,再缓慢放风或休风,风口灌渣时,立即加风吹回,涌渣进入吹管时应立即往该吹管上打水,使渣凝在吹管中,避免渣流入弯头或更高处增大处理难度。
11、出现大灌渣时,休风后迅速将风口大盖打开让渣流出,注意防止烧伤。
渣流动停止后,往吹管上打水使渣凝固,然后酌情处理。
四高炉休风96小时及复风总结2014年10月24日2:00至10月28日2:00四高炉休风96h,复风后冷渣铁温度低,流动性差,排放困难,炉前清渣时间长等原因,致高炉憋风引起悬料,高炉恢复进程减慢,29日14点高炉恢复至堵四个风口下的正常风量2655 Nm³/min。
一、休风及复风后恢复过程1.1休风过程根据休风方案,23日16:06焦炭负荷由4.27退至3.97,17:58改全焦冶炼,焦比645 Kg/t·Fe,矿批37.5t,具体配比为:烧结75%、自产球5%、马矿7%、澳矿10%、綦江矿3%,扣硅1%炉渣碱度1.15。
20:20第66批加第一段休风焦5批(63t),间隔4批后加第二段焦两批(25.2t),再间隔4批加第三段焦两批(25.2t),合计113.4t,于1:56休风。
休风前风温1158℃,铁水物理热1503℃,[Si]=1.18%,炉缸热量充足。
休风时料线 2.4m,经计算休风后第一段休风焦在炉腹下沿,复风后可以及时补充炉缸热量。
休风前按方案最后两批走焦焦矿矿作上部密封。
休风后用堵泥堵严所有风口并关回盖板;各点按方案断能源介质气体;对所有中小套进行打压,未发现漏水迹象。
由于密封效果较好,96h休风料线只降了0.2m,炉顶温度两天后降到36℃,料面火较小,基本无火。
1.2、复风后恢复过程复风前堵2#、8#、14#、20#、5#、6#、15#、17#号风口,送风面积S=0.1740m²,送风比例70.27%,比开炉73.03%还小。
由于考虑到炉况恢复过程中要很快开风口,5#、6#、15#、17#风口堵泥较少(50mm厚),造成复风不久5#、6#风口吹穿,送风面积S=0.1957m²,送风比为79.03%。
1:56复风,复风后料柱松动缓慢,4:20滑料后转顺,走料较好。
根据走料无滑料及风口情况判断炉温无问题,而未追求及时换炉最大可能使用风温。
3:30安排炉前开2号铁口,铁口难开,开口机行程走完后(最大行程3.5m),烧20几根氧气管都打不开铁口,后转开1号铁口,仍打不开,换3高炉长钻杆钻完后(最大行程3.8m),烧氧气直到6:04才见渣铁。
高炉的休风、送风及煤气处理是高炉冶炼过程中的重要环节,直接影响高炉的冶炼效果和产量。
本文将介绍高炉的休风、送风和煤气处理的基本原理和关键技术,以及其在高炉冶炼中的作用。
一、高炉的休风休风是高炉在一定周期内停止冶炼操作、进行热备和检修维护的过程。
休风的主要目的是恢复高炉结构、设备的正常运行状态,延长高炉寿命。
休风主要包括以下几个方面的工作:1. 高炉停炉在休风过程中,首先需要停止高炉的冶炼操作。
停炉的方式有两种:一是直接关闭风口,停止风、煤气和喷吹操作;二是先停止风口风、煤气和喷吹操作,然后采用保养风口的措施关闭风口,停止炉膛燃烧。
在停炉之前需要将残余的铁水全部出铁,并对炉体进行冷却。
2. 高炉检修休风期间,对高炉进行全面的检修和维护工作。
主要包括对高炉炉身、炉衬、风口、煤气管道、热交换器等设备的检修和修复。
此外,还需要对高炉的供料系统、喷吹系统、排渣系统等进行检查和维护。
3. 高炉热备休风期间,为了保持高炉冷却状况,需要进行炉冷风、传感器、冷却壁等的检查和维护工作。
同时,还需要采取一系列的保温措施,以保证高炉在休风期间的温度和热量损失尽量降低。
4. 高炉启动休风结束后,需要进行高炉的启动操作。
在启动过程中,首先需要确认高炉冷却状况达到启动要求,同时对高炉的供料系统、喷吹系统、风口控制系统等进行检查和调试,确保各项设备正常运行。
然后逐步恢复高炉的冶炼操作,进行炉渣、铁水的排渣,逐步提高风量、煤气流量和炉温,最终实现高炉的正常运行。
二、高炉的送风送风是指将空气通过风机送入高炉内,在高炉中形成适宜的氧气浓度,以支持煤粉的燃烧和高炉的冶炼过程。
高炉的送风一般采用喷吹送风的方式,即通过喷吹口将空气送入高炉炉腹。
1. 喷吹风口的选择和布置高炉的喷吹风口一般布置在炉缸部位,通常采用3层布置,各层之间的高度差一般为1/2至2/3风口间距。
每层布置一至两个圈风口,风口间距一般为1.3至2米,喷吹角度一般为15至30度。
4号高炉送风制度调整总结
2014年,4号高炉根据炉况以及原燃料条件,利用休风机会逐步调整送风面积,从炉况表现及运行效果看,炉缸活跃性有所提高、炉况稳定性增强。
一、送风制度调整过程
5号风口堵死,进风面积由年初的0.2885m2缩小至0.2772m2。
5月9日休风,将3、4、10、17、23号风口由Ф120mm调整为Ф115mm,全风口面积缩小至0.2839m2,6月24日将16号风口小套由Ф120mm调整为Ф115mm,保证进风均匀性的同时将送风面积缩小至0.2830m2。
期中5月9日至24日,高炉堵21号风口作业,期间最小风口面积为0.2726m2。
二、各个时期高炉主要技术经济指标
1、鼓风参数
上表五个颜色区域,对应今年五个不同送风面积生产时期,从表中可以看出,第一阶段,高炉入炉风量3700~3750m3/min,动能在10000kg.m/s左右,高炉接受风量能力偏差。
3月堵5号风口后,风压、风量变化不大,但鼓风动能提高至11000~12000kg.m/s水平。
5月初将5个风120mm风口调整为115mm后,堵21号风口作业近一个月,期间送风面积仅为0.2726m2,但高炉风压、风量基本稳定,没有憋风现象,同时鼓风动能进一步提高至12300kg.m/s以上。
5月底捅开21号风口后,送风面积明显增大,高炉通过强化用风,风量达到3800m3/min以上,鼓风动能虽有降低,但幅度不大,同时高炉炉腹煤气指数突破61,高炉吃风能力明显提高。
2、炉型参数
从炉型参数变化看,黄色区域的两个月时间,炉缸中心及环碳温度偏低,炉缸活跃性不好。
3月堵风口后,尽管高炉于3月12日开始配吃捣固焦,但炉缸温度在随后两月开始全面升高,缩小风口、提高鼓风动能对于改善炉缸活跃性的效果比较明显。
之后高炉自5月开始缩小风口,保证进风量的同时控制动能在12000左右kg.m/s,炉缸中心温度保持在300℃左右。
从反应边缘的L6及环碳温度看,缩小风口面积后,高炉上部冷却壁温度及下部环碳温度均为上行趋势,说明尽管中心在强化,但是边缘没有明显走弱趋势,侧壁不存在结厚隐患。
3、主要经济指标
从经济指标看,高炉产量可以完成计划,4、5月日产达到4450吨/日以上。
6月入炉品位开始下滑,高炉回收相应降低,产量下滑。
品位降低后,由于渣比升高,造成高炉中下部透气性下降,高炉轻负荷改善料柱透气性,大焦比升高、小焦比降低。
通过调整,高炉煤气分布基本受控,燃耗仅小幅升高。
三、对下部调剂的认识
1、通过缩小风口面积,对高炉风压、风量影响不大,同时可以在维持当前风量的前提下,提高鼓风动能。
2、鼓风动能增加后,对于解决炉缸中心不活、死焦堆肥大的问题有利,可以使炉缸接受风量能力提高、炉腹煤气量及炉腹煤气指数升高,高炉可以进一步进行强化。
冶强提高后,炉缸活跃性亦可逐渐改善。
3、目前看,4号高炉风口面积缩小,并未出现中心强化过度、边缘自动走重现象。
从高炉实际运行看,往往存在中心不畅、边缘不稳的情况,结合5、6、7
段冷却壁温度值分析,下部中心仍不理想,初始气流仍有溜边现象。
4、6月开始入炉品位逐月降低,直接导致高炉中下部透气性变差。
炉内持续轻负荷后虽有好转,但8月尝试增配块矿后,高炉出现边缘气流剧烈波动、热负荷大幅升高现象。
总体感觉高炉中心仍欠活跃,而通过上部装法调整虽能得到缓解,但是很难“直达病灶、彻底根除顽疾”。
通过分析看,下部调剂有很好的强化中心作用,而且是直接作用于初始煤气分布,应该坚持尝试摸索各个高炉的最小进风面积,进一步强化中心、活跃炉缸,才能增强高炉吃低品质料的能力。
第四炼铁车间
2014-9-1。