纵轴流风筛式清选装置参数的试验研究

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2010年8月 农机化研究 第8期 

纵轴流风筛式清选装置参数的试验研究 

张义峰 ,赵妍 ,衣淑娟 ,汪 春 ,刘海军 

(1.黑龙江八一农垦大学工程学院,黑龙江大庆163319;2.黑龙江省农副产品加工机械化研究所,黑龙江 佳木斯l54004) 

摘要:为了改善纵轴流水稻收获机清选装置的清选性能,在白行研制了纵轴流风筛式清选装置试验台的基础 上,以曲柄转速、离心风机倾角、离心风机转速和喂人量作为试验因素。以功耗、含杂率和损失率作为评价指标, 通过试验研究,得出这些参数对清选性能的影响规律,这对于指导生产具有重要意义。 关键词:风筛式清选装置;纵轴流;参数;清选性能 中图分类号:s226.5 文献标识码:A 文章编号:1∞3—188X(2010)08—0146—04 

O 引言 

风筛式清选装置是联合收割机的重要组成部分, 

直接影响到整机的工作性能。清选性能中的籽粒含 

杂率、清选损失率是衡量联合收割机产品质量的主要 

指标之一。从国家标准的制定来看,清选的损失率及 

含杂率为国家强制性标准。根据国家行业标准JB/T 

51l7—2oo6要求,清选损失率≤0.5%,含杂率≤ 

2.0%。从我国联合收割机的需求和质量现状来看, 

1996年水稻收获机械化程度为3.88%,2007年增为 

30%左右,需求增幅较大。联合收割机的产品质量普 

遍不稳定,可靠性低,表现为损失率高和清洁率低等 

问题。因此,尽快提高联合收割机的清选质量将是解 

决我国水稻生产进一步发展的瓶颈问题。 近几年,国内外关于纵轴流联合收割机的研制已 

经取得了一定的成绩,但还不是很完善。在清选装置 

的设计研究上显得匮乏,大都是沿用老机型的清选装 

置或对老机型的清选装置进行改装。采用纵轴流式 

结构,清选部分还是沿用老机型的装置,借用现有的 

各种清选装置的结构及理论。这就造成了整个机器 

的不协调,造成脱粒性能强与清选负荷大之间的矛 盾。清选效果不佳,难以发挥轴流收获机大喂人量、 

高生产率的特点,影响了整机的性能。为使纵置轴流 

风筛式清选装置更加完善,提高清选效率和改善清选 

质量,确定理想的结构参数和性能参数,在研究纵置 

式轴流脱粒与分离装置的基础上,自行研制了纵轴流 

风筛式清选装置试验台。该试验台可满足轴流收获 

收稿日期:2009—11—10 作者简介:张义峰(1978一),男,黑龙江大庆人,讲师,硕士研究生, (E—mail)zhang—yifeng@163.com。 的要求,通过试验研究合理地选择清选装置的结构参 

数和工作参数,以取得最佳的清选效果,可为纵轴流 

风筛式清选装置的研究应用提供理论依据,为实际生 

产、样机设计和制造提供参考。 

1 清选装置试验台的总体结构 

该试验台由进料模拟装置、机架、离心风机及调 

整机构、贯流风机及调整机构、振动筛架、筛片、阶状 

抖动板、传动机构、接料箱、风速传感器、综合操作柜、 

数据采集系统、扭距传感变送器和电机等组成。其结 

构和工作参数可调,能通过调整振动筛曲柄半径、曲 

柄转速、风机出风口倾角、风机转速、风机的位置、振 

动筛倾角和阶状抖动板的长度以及更换不同类型的 

筛片等来满足轴流清选装置试验要求。本试验台配 

有计算机数据采集系统,系统工作可靠,测试精度高, 

结构简单,操作及调整方便。清选装置试验台结构如 

图1所示。 

2 工作原理 

纵轴流风筛式清选装置试验台工作时,将脱出物 

装入给料模拟装置。被清选的脱出物在排料辊的控 

制下,与筛面同宽度、同长度且非均匀分布落下,利用 

种子与夹杂物的几何尺寸和悬浮速度差异进行清选 

和风选。通过风机吹走部分轻杂质(如灰尘和糠秕 

等),再流人阶状抖动板和筛体内。阶状抖动板和筛 

体在偏心轴驱动下纵向摆动,在筛片往复运动下达到 

分离的目的。筛体有两层筛架,脱出物在筛面推力作 

用下在筛面上流动,第1层筛面隔除脱出物中的大杂 

质,由排大杂ISl排出;脱出物流人第2层筛面上继续 

筛理,清理后的物料进入接料箱。

 2010年8月 农机化研究 第8期 

3试验装置和试验方法 

3.1 试验装置及相关仪器设备 

试验采用自行研制的纵轴流风筛式清选装置试验 

台(如图l所示)。在收获试验室内进行试验,试验过 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 程中各部件的运动参数由电控柜上的旋钮进行调整, 

清选时间、转速和扭矩等可用计算机采集,用天平对 

清选后的籽粒质量和杂余质量进行称量。试验中所 

用的相关仪器和工具有电子天平、角度测量仪、卡尺、 

钢直尺、扳手、塑料布、塑料袋、簸箕和筛子等。 

1.电控柜2.线盒3.离心风机机架4.离心风机电机5.离心风机6.调速电机7.阶状抖动板8.曲柄连杆驱动机构 9.给料模拟装置lO.上振动筛l1.下振动筛l2.排粮辊l3.主体机架l4.接料箱15.贯流风机16.贯流风机电机l7.贯流风机机架 图l 清选装置试验台总装图 Fig.1 General assembly drawing of cleaning device test—bed 3.2试验材料 

在2008年l0月开始试验,试验用水稻在大庆市 的农户家中购买,水稻经纵轴流脱粒与分离装置脱粒 

后得到清选用物料。 3.3试验方法 1)先用纵置式轴流脱粒与分离试验台将水稻脱 

粒,得到脱出物(籽粒、碎茎秆和颖糠等),并将脱出物 

装入给料模拟装置。启动清选试验台,物料由给料装 

置按照纵置轴流实际落料情况撒落到阶状抖动板和 

清选筛上;落到清选筛上的物料直接清选;落到阶状 抖动板上的由阶状抖动板均匀地抖动到清选筛上进 

行风选和筛选;筛选后的谷物(含微量杂质)落到接料 

箱里,碎茎秆和颖糠等落人排杂箱;最后,对接料箱和 

排杂箱的内容物进行处理,得到试验数据,并对数据 

进行分析,得到各参数改变对清选性能的影响。 

2)试验数据的获得采用人工计量和工控机数据 

采集两种方式:一是通过电子天平称量损失量和每个 

接料盒内容物的总量、籽粒质量及杂余质量;二是功 

耗以及给料装置的给料量、清选筛的振动频率、风机 

的转速等都可以由电气控制与数据采集系统来控制 

和记录。 3)每次试验应重复3次以上。被试验的物料统 

一由专用设备进行处理,以消除人为的误差,做到数 

据可靠。 

4结果与分析 4.1 离心风机转速对清选性能的影响 

为研究离心风机转速对清选性能的影响,将离心 风机出风口倾角、喂入量、振动筛曲柄转速分别固定 

在25。,2 kg/s和200 r/min,离心风机转速取700, 

800,900,1 000,1 lO0r/min进行试验研究,得含杂率、 

损失率和功耗的试验结果如图2和图3所示。 

4 《3 薰2 之1 0 700 800 900 1000 llO0 离心 机转速/i’・rain 

图2离心风机转速对清选性能的影响 Fig.2 lmpact of eentfifugal fan rotational speed on cleaning performence 

l0 8 6 4 2 O 700 800 900 l000 llO0 离心风机转速//r・min 

图3 离心风机转速对功耗的影响 Fig.3 Impact of centrifugal fan rotational speed on power consumption 由图2可以看出,随着离心风机转速的增加,含杂 

率在降低,损失率在升高。风机转速从700r/min变化 

到1 lOOr/mi

n时,含杂率下降1.1%左右,损失率增加 2010年8月 农机化研究 第8期 

约2.9%。这表明:离心风机转速对被清选物料在气 

流场中受力起着关键性的作用,对清选效果的影响比 

较显著。随着风机转速的增大,被清选物料中杂余在 

气流场中被吹出机器外的几率增大,使得含杂降低即 

清洁率升高;同时,籽粒被吹出机器外的几率也升高, 

导致损失率随着风速的增加而增大。 

由图3可知,随着离心风机转速的增加,清选的功 

耗逐渐增加,风机转速从700r/min变化到1 lOOr/min 

时,功耗增加约2kW。这表明:风机转速增大导致风 

机叶片受风阻力增大,从而使风机负载轴扭矩增大, 

即消耗功率也随之增大。 

4.2离心风机倾角对清选性能的影响 在离心风机风速800r/min、喂入量2 kg/s和振动 

筛曲柄转速200 r/min的条件下,离心风机出风口倾 

角取20。,25。,3O。,35。,40。进行试验研究,得含杂率、 

损失率和功耗的试验结果如图4和图5所示。 

2.5 

2O 25 3O 35 40 离心风机I{I E l倾角/(。) 

图4离心风机倾角对清选性能的影响 Fig.4 Impact of centrifugal fan rake angle on cleaning performence 

6.3 

}6.2 

6.1 ^ 

6.0 2U 25 3U 35 4U 离心风机出口倾角/(。) 

图5 离心风机倾角对功耗的影响 Fig.5 Impact of centrifugal fan rake angle on power consumption 由图4可知,随着风机出口倾角的增大,含杂率和 

损失率都有先减小后增大的趋势。风机出口倾角从 

20。变化到30。时,含杂率下降0.3%左右,损失率下降 

0.47%左右;风机出口倾角从30。变化到4O。时,含杂 

率增加0.8%左右,损失率增加0.6%左右。这表明, 

风机角度在20。左右时,气流主要是吹向下筛下部,对 

于含杂率主要是下筛这一“瀑布”起主要作用,使得风 

选效果被削弱,致使含杂率略大,而此时筛面对风机 

风力没有太多的挡阻,使得风力相对较大,使得籽粒 

被吹出去的几率升高,导致损失率略大。风机出口倾 角在25。~30。范围左右时,风机吹向两筛之间,上筛 由形成部分风阻,使得风速相对较小,导致损失率较 

低,而两筛形成的两“瀑布”都有足够的风力作用,风 

选效果较好,使得含杂率较低,清选效果较好。风机出 

口倾角在30。一40。范围左右时,风机主要吹向上筛筛 

面和抖动板之问,风选主要在抖动板和筛面上方这一 

“瀑布”进行,与风机角度在20。左右时情况相似,并且 

很明显,削弱了风选效果,使得含杂率和损失率升高。 

由图5可知,风机出口倾角的改变对功耗影响不 

显著。这表明:风机出口倾角的改变基本不会影响功 

耗的变化,功耗有微小的波动主要是由于振动筛的不 

规则振动,造成风筛轴所受扭矩大小不恒定所致。 4.3 曲柄转速对清选性能的影响 

在离心风机角度25。、喂入量2 kg/s和离心风机 风速800r/min的条件下,进行振动筛曲柄转速(影响 

振动频率)为150,200,250,300,350r/min的试验研 

究,得含杂率、损失率和功耗的试验结果如图6和图7 

所示。 

l50 200 250 3O0 350 }f}l柄转迷/1’・mi/'1 

图6 曲柄转速对清选性能的影响 Fig.6 Impact of crank rotational speed on cleaning performenee 

fffj枘转速,Ir・min 图7 曲柄转速对功耗的影响 Fig.7 Impact of crank rotational speed on power consumption 由图6可知,随着曲柄转速的增大,含杂率和损失