风机存在问题解释及可改善的措施

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烧结风机启动存在问题的解释及可改善的措施
一、目前存在的问题:
据生产车间的反映,经过去年的励磁改造后,启动时的同步投入已接近达到100%的成功率,但启动起步时存在如下问题:
1.投励后,电机不转而跳闸。

2.投励后,电机反转而跳闸。

3.操作一次启动成功率低,平均操作3-4次启动才成功。

二、存在问题的原因分析:
经过仔细的技术研究及同类设备的对比,我们认为以目前2#/3#烧结风机的机械和电气配置,会出现以上的问题。

1. 机械上缺少盘车系统,而变频器的容量偏小,会发生变频器拖不动电机的情况:
变频器的容量为1800KV A,为4000KW风机同步机的1/3。

根据计算可得出,关闭风门时,同步机的空载负载为额定负载的15-20%。

而这个负载是动负载,在启动瞬间还要克服静阻力。

从理论上讲,静阻力是动负载的2-3倍(跟静摩擦系数有关)。

由此可见,若启动时不借助外力,在静阻力大时,就会出现拖不动的现象。

这也说明了为什么按一般工艺要求在机械上配有盘车系统,在启动时先用盘车转动电机,以确保启动顺利,如2500高炉鼓风机和TRT的启动系统。

另外,本系统的静摩擦系数主要取决于轴与轴瓦间的润滑程
度。

油温和室温高时,润滑好,静阻力小,有利于启动成功,这也可以解释为什么停机长或冬天室温低时启动困难的原因。

2.安萨尔多变频器的开环结构引起出现反转:
同步机变频调速控制是先检测转子的位置,然后根据转子的位置再决定电机转向。

而这套变频器是没有位置检测系统的,是在先加转子励磁后,通过检测转子磁场的方向来间接检测转子位置。

通过这种方法检测出转子位置是有较大误差的,这就是发生反转的原因。

由此可以说,2#/3#烧风机启动系统是一个简化的配置系统,虽然可节省了投资,但功能上有缺陷。

若生产上要求做到快速启动,操作简易方便,显然是不能完全胜任的。

三、改善的措施:
若要使2#/3#烧风机启动如2500高炉鼓风机或TRT一样一次全自动启动成功,就必须做以下任一件事;一是减少启动静阻力,也就是增加盘车系统;或增加变频器的启动力矩,即是增加变频器的容量。

根据理论计算和现场调试经验,将变频器容量增加一倍,功率达3600KV A,就可以满足全自动启动的要求。

重新设置变频器的启动参数,封锁反转信号,杜绝反转和启动超速跳闸。