钛渣熔盐氯化过程熔盐成分合格率影响因素分析
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报告正文(一)立项依据与研究内容1. 项目的立项依据金属钛具有密度小、比强度高、抗氧化、抗疲劳、耐腐蚀性等优点,是优秀的结构和功能材料,享有“全能金属”、“海洋金属”和“21世纪的金属”等美誉[]。
在国防、航空航天、航海、石油、化工、医疗、冶金等领域得以广泛的应用[]。
钛白粉是一种白色无机颜料,具有最佳的不透明性、最佳白度和光亮度和无毒等特性,被公认是目前世界上性能最好的白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业[]。
TiCl4是生产海绵钛和氯化法生产钛白的原料,也是制备钛酸酯和高纯TiO2超微粉的原料。
目前工业上生产TiCl4的方法有沸腾氯化和熔盐氯化两种[]:沸腾氯化:高钛渣与石油焦的混合料在沸腾炉中和Cl2气处于流态化的状态下进行氯化反应。
由于气体和固体处于激烈的相对运动中,传质、传热良好,大大强化生产,并且无制团、焦化工序,操作简单连续。
熔盐氯化:是将钛渣与石油焦悬浮在熔盐介质中,和Cl2气反应生成TiCl4。
熔盐氯化法具有以下的优点:(1)粉料入炉,对原料的粒度无苛刻要求。
较竖炉氯化和连续竖炉氯化,省去了制团和焦化工序,从而简化了炉料的准备工艺;(2)熔盐体中的剧烈搅拌,强化了固-液-气三相的传热和传质的过程,因而炉子的单位生产率高。
而且TiCl4泥浆易于返回氯化炉回收处理;(3)因为生成的几乎全是CO2,而CO含量少,炉气中浓度(分压)增高,有利于后续系统的冷却,冷凝过程;(4)较之其他几种方法,过程在较低温度下进行,炉气中铁、铝、硅的氯化物浓度低,有利于TiCl4的精制提纯;(5)因为主要生成CO2,而不是CO,即使漏入了空气,也没有爆炸危险性,生产比较安全;(6)最大的优点是对炉料的要求不苛刻,适宜处理高钙镁钛渣和TiO2品位较低的钛渣。
但熔盐氯化也存在一些缺点,主要是:(1)废熔盐量大(每生产1tTiCl4,约产生废熔盐100-200kg),它的处理比较困难,而且由于要经常排盐,会造成钛和碳的损失;(2)废熔盐不能处理而长期堆存,所含有害氯化物难免不造成环境污染;由于熔盐氯化法对原料的适应范围广,产品质量优异,生产的TiCl4占目前世界钛工业用量的40%左右。
熔盐合成法评价201430250221 14材工2 苏锦麟实例:利用熔盐法制备CaZrO3粉体传统CaZrO3制备方法存在原料价格较贵、工艺过程负杂、能耗较大和产率低等缺点。
近年来,一种低温、经济的合成方法——熔盐合成法引起了人们的兴趣。
改法利用氧化物在熔盐里有一定溶解度,可使反应物在分子、原子级别上均匀混合,从而实现复合氧化物粉体的低温合成。
合成的粉体由于分散在熔盐里,有效避免了粉体之间的团聚和烧结,可得到高活性、高分散性的粉体材料。
以碳酸钙和氧化锆为原料,利用无水氯化钙在高温液相条件下对碳酸钙良好的溶解性,进行锆酸钙制备研究,具有工艺可调、成本低等优点。
可见,熔盐合成法具有多种优点,主要可分为以下三个方面:1、可以明显地降低合成温度和缩短反应时间。
这可以归结为盐的熔体的形成使反应成分在液相中的流动性增强,扩散速率显著提高。
同时由于熔盐贯穿在生成的粉体颗粒之间,阻止颗粒之间的相互连结,因此,熔盐法制得的粉体无团聚,或仅有弱团聚。
2、可以更容易地控制粉体颗粒的形状和尺寸。
这种性质同反应物与盐的熔体之间的表面能和界面能有关,由于表面能和界面能有减小的趋势,最终导致熔盐法合成的粉体具有特定的形貌。
控制熔盐法所合成的粉体形状的因素包括所用的盐的种类和含量,反应温度和时间,起始氧化物的粉末特征等。
3、熔盐法的反应过程以及随后的清洗过程中,也有利于杂质的消除,形成高纯的反应产物。
因此,有人认为熔盐法是合成高纯的符合化学计量比的多组分氧化物粉体最简单的方法。
与其他方法相比,熔盐法还具有工艺简单,操作方便,反应温度易于控制等优点。
熔盐合成法存在的问题:熔盐法制备氧化物陶瓷已经取得了令人瞩目的成就,但许多方面的研究还不充分。
如对熔盐法的合成机理研究较少,合成热力学和动力学没有深入研究,影响合成产物掺杂的均匀性和形貌的关键因素尚不清楚等。
此外,有些熔盐具有毒性,其挥发物也可能腐蚀或污染炉体,从节能和环保角度出发,尚有这方面的课题亟待解决。
熔盐氯化生产工艺及现实意义安建国【摘要】本文对熔盐氯化工艺原理、工艺过程及工艺特点进行了详细的描述,分析了氯化反应过程及熔盐氯化炉内热量情况,指出熔盐氯化技术在我国钛工业未来发展中的重要性.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2017(000)012【总页数】2页(P29,32)【关键词】四氯化钛;熔盐氯化;工艺【作者】安建国【作者单位】贵阳铝镁设计研究院有限公司,贵州贵阳550081【正文语种】中文【中图分类】TF823四氯化钛作为生产海绵钛、钛白粉及三氯化钛的中间产品,其制取方法很多,目前工业生产中主要采用沸腾氯化法和熔盐氯化法两种方法生产四氯化钛。
沸腾氯化法主要适用于含钙、镁低的富态料和金红石生产四氯化钛,熔盐氯化法除适用于富态料和金红石外,还可适用于含高钙镁钛渣生产四氯化钛。
我国钛资源丰富,但钛矿的普遍特征是Ca、Mg含量高,随着湖南和两广高品味钛矿资源的枯竭,采用熔盐氯化法生产四氯化钛是最好的工艺选择。
熔盐氯化生产主要原料为:钛渣、还原剂(焦炭)、熔盐(氯化钠)、氯气、阳极氯气。
其生产工艺过程为:钛渣、还原剂(焦炭)经磨细处理后存入炉前料仓待生产用,氯化炉气动升温后加入熔盐介质,在炉内温度达到一定条件后通过加料器将钛渣和焦炭连续加入氯化炉内熔盐表面,阳极氯气和蒸发氯气混合物的按照一定的压力从氯化炉底部氯气喷枪和分布器进入氯化炉内,氯气被分散为细小气泡并逐渐从熔盐底部上升到熔体的表面,钛渣、石油焦在表面张力的作用下吸附在气泡上均匀分布在熔体中,使各种物料之间得到良好的接触,为产生的化学反应创造了条件。
氯化反应生成的含四氯化钛气体从熔盐氯化炉气体出口排除进入后续收尘冷凝系统。
由于氯气和炉料的连续加入,熔盐在氯化炉中积聚,随着二氧化钛的消耗,熔盐中碳和其他不溶成分含量超过20%会导致熔盐粘度增大。
为了维持熔盐液面恒定和控制熔盐中不溶介质的比例,需要周期性排废盐并连续加入炉料补充熔盐。
doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2019.05.006熔盐氯化法制备粗TiCl4过程热平衡控制研究李亮1,2,贾要强1,2,朱福兴1,3,邓攀2,李开华1,刘大春2(1.攀钢集团研究院有限公司,四川攀枝花617000;2.昆明理工大学真空冶金国家工程实验室,昆明650093;3.成都理工大学材料与化学化工学院,成都610059)摘要:对TiO2品位为74%的高钙镁钛渣物相组成及氯化行为、熔盐氯化生产粗四氯化钛过程的熔盐温度控制进行了分析。
结果表明,在粗四氯化钛单炉产量为100 t/d的条件下,通过合理调节返炉矿浆量,可将钛渣氯化过程的熔盐温度与混合炉气温度分别稳定控制在740~770 ℃与350~501 ℃,并产出平均固相含量4.06~4.1 g/L的合格粗TiCl4产品。
关键词:高钙镁钛渣;加碳氯化;熔盐;粗四氯化钛中图分类号:TF823,TF803 文献标志码:A 文章编号:1007-7545(2019)05-0000-00 Analysis on Thermal Equilibrium of Crude TiCl4 Preparation by Carbochlorinationin Molten SaltLI Liang1,2, JIA Yao-qiang1,2, ZHU Fu-xing1,3, DENG Pan2, LI Kai-hua1, LIU Da-chun2(1. Pangang Group Research Institute Co. Ltd., Panzhihua 617000, Sichuan, China;2. National Engineering Laboratory for Vacuum Metallurgy, Kunming University of Science and Technology, Kunming650093, China;3. College of Materials and Chemistry & Chemical Engineering, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059,China)Abstract:Phase structural and chlorination behavior of titanium slag bearing high calcium and magnesium with TiO2 grade of 74%, and thermal equilibrium of crude TiCl4 preparation from titanium slag were investigated. The results show that temperature of molten salts and mixed furnace can be controlled at 740~770 ℃ and 350~501 ℃ respectively, through reasonable adjustment of volume of mud return amount when crude titanium tetrachloride output is 100 t/d. Crude TiCl4 with average solid content of 4.06~4.1 g/L is obtained.Key words:titanium slag bearing high calcium and magnesium; carbochlorination; molten salt; crude titanium tetrachloride我国攀西地区蕴藏着极其丰富的钛资源[1-2],利用攀枝花丰富的钛资源生产优质四氯化钛(TiCl4)作为钛白、海绵钛生产的原料已经成为攀西钛资源高效利用的必然选择[3-5]。
2016年第2期 轻金属 ·47· ·镁钛工业硅·
钛渣熔盐氯化过程熔盐成分合格率影响因素分析 李亮 ,李开华 ,苗庆东 ,徐宗宝 ,陈爱祥 ,夏建辉 (1.攀钢集团研究院有限公司,钒钛资源综合利用国家重点实验室,四川攀枝花617000; 2.攀钢集团钛业有限责任公司,四川攀枝花617000)
摘要:对高钙镘钛滏熔盐氯化过程中的熔盐成分控制现状进行了统计分析,并结合实际生产过程中的进料与配料稳 定性、熔盐温度控制、氯气浓度生产负荷展开了对比分析,考察各因素对熔盐成分控制的影响。结果表明:降低配料过 程中的偏差、控制熔盐温度为760~780℃、适当提高氯化炉产量有助于熔盐成分中TiO2与c含量合格率的提升;当混 合氯气的浓度大于78%时,氯气浓度对熔盐成分中TiO2与C含量的合格率影响较小。 关键词:钛渣;熔盐氯化;影响因素 中图分类号:TF823文献标识码:A文章编号:1002—1752(2016)02—0047—4 DOI:10.13662/j.enki.qjs.2016.02.011
Affecting factors analysis on molten salt component qualification rate in the chlorination process of titanium slag Li Liang ,Li Kaihua ,Miao Qingdong ,Xu Zongbao ,Chen Aixiang and Xia Jianhui (1.Pangang Group Research Institute Co.,Ltd.,State Key Laboratory of Vanadium and Titanium Comprehensive Utilization,Panzhihua 617000,China; 2.Pangang Group Titanium Co.,Ltd.,Panzhihua 617000,China) Abstract:The statistical analysis on composition control present situation of molten salt,which waft used in the process of high calcium magnesium titani- am slag molten salt chloride,had been carried out.Influence of feeding and ingredients stability,molten salt temperature control,and concentration of chlorine gas on molten salt component control were investigated.The results showed that the mohen salt component qualification rate rose reducing of devi— ation in the batching process.It could help the qualification rate ascension of TiO2 and C in molten salt when chloride furnace yield Was risen at 760— 780 ̄C.The mixture chlorine gas concentration had less influence on qualified rate of TiO2 and C content in molten salt when it was more than 78%. Key words:titanium slag;molten salt chlorination;affecting factors
我国攀西地区蕴藏着丰富的钛资源,其中以二 氧化钛计的钛资源为6.18亿t,占全国储量的 90.54%,占世界的35.17%。熔盐氯化法是处理高 钙镁钛渣的有效方法,所得产品为TiC1 ,主要用于 生产海绵钛¨ ;熔盐氯化法工艺生产的目标是使 钛渣中的TiO 最大限度氯化,熔盐氯化炉中反应温 度、氯化物的活性、还原剂配比、熔盐物理性质和组 成等均会对钛渣的氯化带来影响 J。为考察熔盐 氯化炉炉况和钛渣氯化效果的好坏,实际生产中常 通过熔盐成分来判断,尤其对TiO 与C含量进行重 点监控,并根据其含量调节配加料量、熔盐温度等工 艺控制参数。国内某厂熔盐氯化炉运行期间频繁出 现熔盐成分中TiO 与c含量合格率偏低、熔盐成分 控制不稳定、炉子调节困难等现象。为了摸清导致 TiO:与c含量合格率偏低的原因以及寻找提高熔 盐钛碳合格率的措施,开展提高熔盐钛碳合格率的 分析工作具有重要的生产指导意义。
1 生产现状分析 为保证熔盐氯化过程顺利进行,钛渣中杂质元 素氯化率应控制在合理范围内,若熔盐中c含量低 于1.8%、TiO 含量低于1%时,反应物成分的降低 将制约氯化反应。目前实际生产过程中要求熔盐中 TiO 含量控制在2%一5%之间、C含量控制在3%
一5%之间。而实际生产过程中氯化炉熔盐TiO 含 量>5%的比例达到41.9%,C含量<3%的比例达 到31.1%。表1为钛渣熔盐氯化炉熔盐中钛、碳合 格比例统计结果:
基金项目:国家国际科技合作项目(高品质海绵钛产业化技术研究,课题编号:0102010DFB73170) 作者简介:李亮(1986一),男,工程师。 收稿日期:2015—10—20 .48. 李亮等:钛渣熔盐氯化过程熔盐成分合格率影响因素分析 2016年第2期 表1 熔盐氯化炉熔盐中钛、碳合格比例统计
由表1结果可知:在4~6月运行期间,熔盐中 钛碳同时合格比例熔盐中TiO:合格比例呈上升趋 势且升幅明显,其值由4月的36.45%上升至6月 的67.34%;C合格比例目前基本维持在71.5%左 右。但钛、碳同时合格比例最高仅为50.75%,其值
受TiO 合格比例影响较大,随熔盐中TiO:合格率 的上升而升高。 表2为钛渣熔盐氯化炉熔盐中钛、碳不合格比 例统计结果:
表2氯化炉熔盐中钛、碳不合格比例统计
由表2结果可知:生产过程中TiO:的含量超出 要求控制范围上限(5%)的比例高于控制下限的比 例,但C超出要求控制范围上限(5%)与下限(3%) 的总体比例相当。
2 熔盐成分波动影响因素分析 2.1进料与配料稳定性的影响 稳定熔盐氯化炉配料需做到炉顶料仓下料均 匀、皮带秤计量准确、炉顶料仓下料顺畅、链运机和 加料螺旋运转稳定。任何一个环节出现问题都会使 原料加人量与氯气通入量不匹配,导致熔盐成分偏 低或偏高,甚至长时间波动变化。表3为熔盐中 TiO:与c合格比例为50.75%的6月份对应的熔盐 氯化炉钛渣、石油焦下料偏差统计结果:
表3熔盐氯化炉钛渣、石油焦下料偏差统计 由表3结果可知:钛渣、石油焦下料均存在程序 设定值与实际下料值之间的偏差,且正负偏差的比 例均超过了33%,其中钛渣的下料负偏差尤为突 出,负偏差范围为一101.5%~0%;钛渣、石油焦下 料的负偏差比例较大。钛渣与石油焦无偏差下料比 例分别为27.17%与24.2%。 表4为不同情况引起钛渣下料偏差的原因统 计:
表4熔盐氯化炉钛渣下料偏差统计
由表4结果可知:氯化炉下料系统常出现下料 不畅、料仓积料停皮带秤、链运机调停、螺旋链条故 障以及传感器故障等,而故障发生时均对钛渣存在 实际下料与设定下料的负偏差现象。 2016年第2期 轻金属 ·49· 此外,受雨季空气潮湿和熔盐氯化炉低负荷运 行时料仓不易形成料封的影响,物料容易在炉顶料 仓内挂壁不下料,每次清理料仓挂壁料需10—20分 钟,严重的可能会延长至1小时,过于频繁和长时间 地停止进料,造成炉内TiO 和c含量偏低。
2.2熔盐温度控制的影响 熔盐氯化过程中熔盐温度是直接反应氯化过程 进行好坏的的重要过程参数,当进料稳定时,熔盐温 度控制的高低将直接引起入炉物料及熔盐中TiO:、 c含量的变化。生产过程中的熔盐温度主要是靠物 料反应放热量与返炉矿浆吸热量的合理配比才能维 持在控制在要求范围,目前熔盐氯化的温度要求控 制范围740~780℃之间。表5为熔盐平均温度与 钛碳同时合格率统计:
表5熔盐平均温度与钛碳同时合格率统计
由表5可知:熔盐中TiO 、C控制的同时合格比 例随熔盐平均温度的降低而升高,当熔盐平均温度 为755 ̄C时,钛碳同时合格率达相对较高。
由熔盐成分现状分析可知,要提高钛碳同时合 格率需重点提高熔盐成分中TiO:合格比例。为进
一步分析熔盐温度对熔盐中钛、碳含量的影响,分别 对熔盐钛碳同时合格率最高与最低月份的熔盐温度 进行统计对比分析。图1为熔盐氯化炉4月、6月 熔盐温度统计:
图1 熔盐氯化炉熔盐温度统计 由图l统计结果可知:4月份熔盐温度控制普 遍高于6月熔盐温度。其中4月份熔盐温度实际波 动范围为744~810℃,全月平均熔盐温度为764 ̄C; 在统计的734例数据中,185例熔盐温度大于 780 ,所占比例为25.2%;514例熔盐温度介于 760~780℃之间,所占比例为70.3%。熔盐成分中 的TiO 含量比例分布与熔盐温度比例分布统计归 于表6:
表6熔盐温度与TiO:含量比例分布
由表6结果可知:熔盐中TiO:含量合格比例与 熔盐温度为760~780qC的比例相当,且熔盐温度越 高,TiO 含量越低。4月份熔盐成分中TiO 合格比 例为68.13%,熔盐温度为760—780 ̄C的比例为 70.3%,基本持平。6月份也有类似结果。当熔盐 温度>780℃的比例降低时,熔盐中TiO <2%的比 例相应降低;熔盐温度<760oC的比例增加时,熔盐 中TiO >5%的比例相应增加。因此,就氯化炉目 前炉况而言,稳定控制熔盐温度是控制熔盐成分中 TiO 含量合格的有效手段;若需控制熔盐成分中较
高的TiO 合格比例,需稳定控制熔盐温度在760— 780oC之间。 2.3氯气浓度的影响 为考察氯气对熔盐成分可能带来的影响,对熔 盐中钛碳合格率较高与较低情况下的生产数据进行 对比统计分析。 由表7对比统计分析可知:熔盐中钛碳合格率 较高时,熔盐中TiO 含量波动范围为1.73%一 5.54%,C含量波动范围为1.8%一4.78%,TiO2与 C含量波动范围均较小。
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