第三部分发电机故障分析及处理案例
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主汽门自动关闭案例分析一、事情经过3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。
二、原因分析1)主汽门行程开关误动作;2)电气信号干扰。
三、应对措施1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。
二00七年三月十七日报:公司领导送:保全处300MW汽轮机高压主汽门卡涩原因及其处理摘要:叙述了沙角A电厂国产引进型300 MW汽轮机在运行中进行定期阀门试验时发现主汽门卡涩的过程。
通过对主汽门油动机原理图的分析,找出汽门卡涩原因。
对不同原因引起的卡涩,指出其处理应做好哪些安全措施、采用何种处理方法。
最后总结了汽门定期活动试验值得注意的问题。
关键词:汽轮机;主汽门;阀杆;卡涩;故障沙角A电厂5号汽轮机是引进美国西屋公司技术由上海汽轮机厂制造的300 MW汽轮机,该机型号为N300-16.7/538 / 538,配用SG-1025 /18.3M317型亚临界、中间再热、单炉膛强制循环锅炉。
汽轮机调节系统是由美国西屋公司生产的DEH Ⅲ型数字电液调节系统,DEH系统液压部分采用高压抗燃油,其工作压力范围为12.4~14.5 MPa。
机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门,6个高压调速汽门,2个中压主汽门,2个中压调速汽门。
除2个中压主汽门外,其余各门的开度均通过电液转换器受DEH系统计算机控制,DEH系统具有阀门在线全行程试验的功能。
1故障过程2002年6月28日,5号机带210 MW负荷调峰运行,值班人员利用机组调峰的机会定期进行主汽门和调速汽门的活动试验(阀门试验是全行程动作试验,按厂家的要求,该机组进行阀门试验时必须将机组负荷降至210 MW以下),在分别试各主汽门和调速汽门后发现A 侧高压主汽门(以下简称为TV1)不能动作。
第三部分:变电运行事故及异常处理指导手册一、事故处理的原则 (2)二、事故处理的一般过程 (2)1、一次设备发生故障或无故障跳闸处理流程 (2)2、二次设备(包括继电保护、安全控制装置,及相关通道)异常或告警 (2)3、遥测、监控系统故障 (2)4、设备越限处理 (3)三、复杂事故处理的一般步骤 (3)四、典型设备的故障及事故处理预案 (3)1、直流系统故障和事故处理预案 (3)2、断路器事故处理及预案 (4)3、电容器事故处理及预案 (6)4、避雷器事故处理及预案 (6)5、流变、压变事故处理及预案 (7)6、主变压器事故处理及预案 (8)7、高压绝缘子事故处理预案 (11)8、消弧线圈装置事故处理预案 (11)9、干式电抗器事故处理预案 (12)五、余杭供电局变电运行异常处理报告单(另附) (12)一、事故处理的原则1、尽速限制事故的发展,隔离故障点并解除对人身和设备的威胁。
2、根据事故范围和调度指令,及时调整设备运行方式,使其恢复正常。
3、用一切可能的方法保持对用户的正常供电。
4、尽速对已停电的用户恢复供电,对重要用户应优先恢复供电。
二、事故处理的一般过程1、一次设备发生故障或无故障跳闸处理流程1)一次设备发生故障,变电所、集控站、监控中心应尽速向设备所属相关调度汇报(监控中心汇报调度同时还应立即通知操作站赶赴事故变电所),汇报内容为:①故障发生时间;②发生故障的具体设备及其故障后设备的状态;③相关设备潮流变化情况,有无越限;④现场天气情况。
2)现场通过对一、二次设备的检查,再次向调度汇报现场检查情况、处理意见和应采取的措施等,有集中监控的变电所也可通过集控站、监控中心汇报,汇报内容包括:①一次设备现场外观检查情况;②现场是否有人工作;③所内相关设别有无越限或过载;④所用电安全是否受到威胁;⑤二次设备的动作、复归详细情况(故障滤波器是否动作,故障相位,如果是线路故障,需汇报故障测距等)。
对于强送不成的,仍必须按相关流程汇报。
设备管理与维修2021翼2(上-下)序号发电机事件记录代表的意义其他说明1NEUTRAL OV1机端零序过电压1,延时2s 报警电压取自机端PT “Y ”绕组的三相电压相量和,启动值0.15pu (8.66V )2NEUTRAL OV2机端零序过电压2,延时0.5s 跳闸电压取自机端PT “Y ”绕组的三相电压相量和,启动值0.3pu (17.32V )3AUX OV2中性点剩余过电压2,延时0.5s 跳闸电压取自中性点变压器低压侧,启动值0.1pu=(13.8V )4100%STATORSTG1100%定子接地保护,延时1s 报警取发电机机端及中性点三次谐波电压并综合判断,保护中性点侧20%定子绕组5PKP保护启动-6DPO保护返回-发电机机端零序电压3U 0异常升高分析与处理胡文彬(广东红海湾发电有限公司,广东汕尾516623)摘要:正常情况下U a 、U b 、U c 的向量和为0,当系统发生单相接地后向量和将不再为0,这个不为0的值变就是零序电压。
中性点直接接地系统发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。
分析发电机机端零序电压3U 0异常升高的原因,并给出后续检查措施。
关键词:零序电压;故障录波;分析与处理;后续;检查措施中图分类号:TM407文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2021.02.470引言零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度。
当中性点直接接地系统(又称“大接地电流系统”)发生接地短路时,将出现很大的零序电压和零序电流。
另外,当在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,也会产生零序电压。
2018年2月10日,广东红海湾发电有限公司的运行监盘中发现,1号机组DCS 3800画面1号发电机零序电压数值出现瞬间升高并迅速恢复正常的现象。
随后继保人员现场检查1号机故障录波装置,发现2月10日8点2分53秒、9点16分6秒,1号发电机机端零序电压3U 0越限2次,启动1号机组故障录波装置;检查两套发电机保护装置无异常,未见保护动作现象,但两套发电机保护装置事件记录均出现发电机零序电压高引起的定子接地保护启动和返回事件记录,时间与故障录波启动时间吻合。
发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防一、背景发电机定子压圈冷却水管是发电机中进行冷却的重要部件之一。
其主要功能是通过水冷却,维持发电机正常运行时的温度,保证发电机的稳定性和寿命。
然而,在长期的运行过程中,发电机定子压圈冷却水管可能会出现故障,导致发电机的冷却效果减弱甚至完全失效。
因此,及时处理和预防这些故障对于发电机的正常运行至关重要。
二、故障处理1. 故障现象:发电机定子压圈冷却水管出现渗漏、堵塞或断裂等故障。
这些故障会导致冷却水无法正常流动,进而影响发电机的散热效果。
2. 处理方法:a. 渗漏故障:当发现冷却水管有渗漏现象时,应先停机并切断电源,然后用毛巾等吸取漏水,找到漏水的具体位置。
如果是由于连接处松动导致的渗漏,只需重新拧紧连接。
如果是冷却水管本身出现破损导致的渗漏,则需要更换新的冷却水管。
b. 堵塞故障:当发现冷却水管出现堵塞时,应先停机并切断电源,然后用高压水枪或软管将水管进行清洗,清除管道内的杂物和积垢。
如果堵塞严重无法清除,则需要更换新的冷却水管。
c. 断裂故障:当发现冷却水管出现断裂时,应先停机并切断电源,然后将断裂处清理干净,用专用的胶带或水管接头进行连接。
但这只是临时措施,为了确保发电机的安全运行,还需要及时更换新的冷却水管。
三、故障预防1. 定期检查:对发电机定子压圈冷却水管进行定期的检查,发现问题及时进行处理,避免小问题演变成大故障。
2. 清洁保养:保持发电机定子压圈冷却水管的清洁,定期清除管道内的杂物和积垢,防止堵塞产生。
3. 耐久性材料:在选择冷却水管时,应选择耐久性较好的材料,能够抗腐蚀、高温和高压的材料,增加冷却水管的寿命。
4. 加强维护:发电机定子压圈冷却水管是发电机中的重要组成部分,应加强维护工作,定期检查冷却水管的连接状态和磨损程度,并及时进行维修或更换。
总结:发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防对于发电机的正常运行至关重要。
及时处理渗漏、堵塞或断裂等故障,可以保证发电机的冷却效果,延长发电机的使用寿命。
发电厂发电机励磁系统常见故障分析一、励磁系统概述发电机励磁系统是指通过电磁感应原理,使发电机旋转部分在运行时产生电势,将电势加至励磁绕组上,在发电机工作时,通过励磁系统确保发电机在负载变化时保持稳定的电压输出。
励磁系统主要由励磁发电机、励磁控制设备和励磁绕组构成,励磁发电机主要通过电源提供励磁电流,励磁控制设备主要通过调节励磁电流大小来控制发电机的电压输出,励磁绕组则是产生励磁电流的重要部分。
二、常见故障分析1. 励磁绕组短路励磁绕组短路是发电机励磁系统中比较常见的故障之一,它可能是由于绕组内部绝缘老化、损坏或发生短路引起的。
当发生励磁绕组短路时,会导致励磁电流异常增大,发电机电压失控,甚至导致发电机过热、烧损。
针对励磁绕组短路故障,通常可以通过检测绕组电阻来判断绕组是否短路,还需要检查绕组的绝缘情况,并在必要时进行绝缘处理或更换绕组。
2. 励磁电源故障励磁电源故障是指发电机励磁系统中供电设备工作异常,无法正常输出励磁电流。
励磁电源故障可能是由于电源设备内部故障、供电线路断开或接触不良等原因引起的。
对于励磁电源故障,首先需要检查励磁电源设备的工作状态,确保电源设备本身无故障。
需检查供电线路是否存在断开或接触不良的情况,必要时及时修复。
3. 励磁控制设备故障针对励磁控制设备故障,首先需要检查控制设备的工作状态,确保控制设备本身无故障。
需要检查控制信号的传输和接收情况,确保控制系统正常工作。
4. 励磁系统接地故障对于励磁系统接地故障,需要对励磁系统的接地线路进行定期检查,确保接地线路的连接可靠,接地电阻符合要求。
5. 其他故障除了上述几种常见的励磁系统故障外,还可能出现其他一些故障,如励磁绕组过热、励磁系统振动过大等。
这些故障可能是由于设备老化、运行环境恶劣或操作不当引起的。
针对这些故障,需要及时进行维护保养,确保励磁系统的正常运行。
三、故障处理及预防措施针对发电厂发电机励磁系统的常见故障,工程师需要采取相应的处理方法并加强预防措施,以确保励磁系统的稳定运行。
深度调峰下660MW燃煤发电机常见故障及改进措施摘要:当前在“双碳”目标的引领和要求,光伏、风电等清洁能源的快速发展,燃煤发电机承担的深度调峰压力越来越大,深度调峰发电机快速变负荷,转子温度、定子温度随之频繁变化,导致转子绕组、定子绕组、定子铁心等出现热疲劳、零部件磨损,其可靠性寿命加速消耗,故障率增高。
本文分析了参与深度调峰的发电机典型故障,并提出相应的改进措施。
本文的内容对参与深度调峰的机组提供了优化方案和改进措施,保证设备的安全可靠运行,以及提高电力设备运行可靠性具有十分重要的意义。
关键词:燃煤发电机;深度调峰;典型故障;改进措施1 引言2020年习近平主席在第七十五届联合国大会上郑重宣布:中国将提高国家自主贡献力度,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取2060年前实现碳中和。
这既是不容置疑的庄严承诺,也是需要坚定不移完成的既定目标,现役煤电未来的发展重点不再是装机规模的增长,而是提高现有机组的灵活性和可靠性,承担起新能源为主体的新型电力系统安全稳定运行的重任。
随着新型电力系统对燃煤机组灵活运行要求不断深入,频繁快速深度调峰、频繁启停热备盘车、长期停备及调压调频等异常工况占比增多,已经超出燃煤电发电机的安全稳定运行能力范围。
据统计西北某电厂#1机2020-2022年运行情况,机组共参与调峰超过1500次,调峰时长接近4000小时,平均每月调峰次数超过45次,调峰范围为20%-100%。
机组在宽负荷工况下运行时,定子、转子等部件在额定负荷和深调负荷工况时的温差较大,铜、铁心和绝缘温度涨差将进一步加大。
在该工况下运行已对发电机各部件造成不同程度的损害,严重危害机组的安全稳定可靠运行,本文通过分析西北某电厂两台660MW燃煤发电机的典型故障,剖析故障原因,并提出改进措施。
2 缺陷案例一2.1基本概况西北某电厂#1发电机为东方电机股份有限公司生产的QFSN-660-2-22型同步交流发电机,额定容量733MVA,额定功率660MW,额定定子电压22kV,额定定子电流19245A,励磁电压426V,励磁电流4673A,产日期2013年。
发电机转子一点接地故障的分析、查找与处理发电机是水电厂的主要设备,当发电机发生一点接地故障后,要及时排查处理,以免扩大发生转子两点接地故障,造成发电机损坏,给企业造成经济损失,同时也影响到电网的稳定和电能质量。
文章介绍了一点接地的危害,转子一点接地保护原理,发生一点接地时的判断分析。
结合某水力发电厂发电机组发生的转子一点接地故障,介绍了故障查找思路,分析其原因,提出处理办法。
标签:发电机;转子;一点接地;动态;原因分析1、转子接地危害发电机正常运行时,发电机转子电压(直流电压)有几百伏左右,励磁回路对地电压约为励磁电压的一半,机组正常运行时转子对地电压为约为110V左右,转子绕组及励磁系统对地是绝缘的。
因此,当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的危害。
但转子发生一点接地后更容易发生两点接地。
因为发电机转子一点接地后励磁回路对地电压将有所升高。
如当励磁回路的一端发生金属性接地故障时,另一端对地电压将升高为全部励磁电压值,即比正常电压值高出一倍。
在发生转子一点接地故障时运行,当切断励磁回路中的开关或一次回路的主断路器时,将在励磁回路中产生暂态过电压,在过电压作用下,可能将励磁回路中绝缘薄弱的部位击穿,从而出现第二个接地点。
当发电机转子绕组出现不同位置的两点接地或匝间短路时,会产生很大的短路电流,极有可能损伤转子本体;另外,由于部分转子被短路,使气隙磁场变得不均匀或发生畸变,从而使发电机转动时所受的电磁转矩不均匀并造成发电机振动,损坏发电机。
发生两点接地导致机组甩负荷停机,造成非正常停机事故,影响电网的稳定和电能的质量,造成经济损失,而企业则将面临上级部门较为严厉的考核。
2、转子一点接地保护原理以某水电厂采用的北京四方CSC300保护装置为例。
转子一点接地保护反应转子对大轴绝緣电阻的下降。
采用“乒乓式”变电桥原理,其设计思想是:通过电子开关S1、S2轮流切换,改变电桥两臂电阻值的大小。
发电机定子接地保护动作原因与故障处理分析摘要:发电机的主要错误是对静态部件文件进行单阶段校准。
由于发电机的中性点没有受到强烈的阻力或损伤,因此单阶段对静态部件进行校准的错误不会造成一个大的短路,也不会在对静态部件进行电离保护之后产生信号。
但是,如果不加以处理,它会在各种能源系统之间形成一个短电路,导致发电机损坏。
本文分析了对静态部件进行电离保护的问题。
关键词:发电机;定子接地保护;故障处理分析;一、发电机定子接地保护基本工作原理发电机的定子绕组是完全绝缘的,而中性点通常处于低电压时工作,所以接地故障不会靠近发电机。
实际应用表明,由于机械式发电机或水冷却发电机的固定部分泄漏,将在发电机的中性点附近发生单相地面错误。
这也可能是由于多个周期转弯之间的地方宫殿圆圈,在中点附近。
如果这个数字很小,差分保护就无法逆转,误差会继续发展。
最后,靠近中性点的绕组冲破铁芯,导致单相接地故障错误。
如果定子接地故障保护由于死区的存在而没有反应,它将在相间或层间短路中继续扩大,所以中性点工作电压低,不能成为降级对定子接地故障保护无死区要求的关键理由。
定子绕组的接地保护应设置100%的保护范围,故障点不能超出安全电流,而且当定子绕组中任何一个点出现接地故障时,应对其进行充分的保护。
若保护设备的敏感性较差,如果在发生器中点附近有电弧抗蚀剂,就无法提供保护,而且一旦发生在机顶附近的土地故障,中点的电压将会升高,导致一个点的地板失灵,从而产生严重后果。
二是关于继电器的原理。
电力是通过动能和水位能量转换而来,而水流条件、地形条件等都会影响到电力的发电方式,这也是造成火力发电与水力发电不同的重要原因。
发电机与变压器之间的接线是水力发电的主要方式,20MW-100MW是发电机的最大功率区间,通常小于火力发电厂。
为保证一台变压器与多个发电机之间的高效连接,可采取扩展单元接线的方法,并在母线上通过断路器进行并联。
发电机的定、转子保护结构。