2号发电机1.26事故分析会议纪要1.29END
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会议纪要
会议名称:平海发电厂2号发电机1.26定子内部短路事故分析会
会议地点:平海发电厂集控楼会议室
会议时间:2011年1月29日 9:30-11:00 13:00- 16:30
会议主持:胡平凡
出席人员:
股东方:粤电集团胡平凡、叶国华、唐隆臻
华厦电力发展有限公司区杰瑜
公司领导:朱占方、谢江、刘峰
设备部:胡赧、殷凤军、张敏等
运行部:祁积满、饶勇
生安部:吴华盛、刘兴华、陈强、赵东良、蒋日超等
天安监理:姚展翔、李宝玉、芮万仁
广东火电:刘伟成、曹映春、刘新民、王建伟、曾晓明、杨政、杨峰、罗新荣、石毅、刘志勇、裴盛、甘文亮、刘耿荣、徐杰辉
电科院:张征平、罗勇、韩景复、邓小文、崔振东、薛东发、黄天龙、刘军
上海电气集团:夏鲜良、徐南平、陈国强、仲超
专家:哈尔滨大电机所沈樑伟金湾电厂傅自清
阳西电厂:黄职江
会议内容:
2011年1月29日,针对平海电厂2号机组1.26发电机事故,与会各方了解情况后进入事故现场勘查,并组织讨论,纪要如下:
1、2号发电机1.26事故简要经过
1. 2011.1.26 05:45机组首次并网,后带负荷至260MW左右稳定
运行。
2. 2011.1.26 08:16跳机前,机组负荷271.36MW,无功功率
74.18MVar,发电机定子电流5.6kA,主汽压力8.0MPa,主汽
温度526℃,发电机氢气压力0.470 MPa,温度46.55℃,定子
冷却水流量127t/h,定子冷却水压力(零米层)560.587 kPa
都很稳定,定子冷却水液位未发出液位低报警信号,密封油
泵出口压力1.33 MPa,氢油差压基本维持在130kPa,电气做
完带负荷试验,准备暖机做阀门严密性试验及超速试验。
3. 08:16:27发电机差动保护动作,跳发电机,联跳汽机;发电
机氢气压力0.47MPa。
二、会议达成的结论
1. 机组各项运行参数在事故前均正常。
2. 确认录波图及继电保护动作正确。
三、事故原因分析讨论
1. 可能原因一:定冷水渗漏导致。正常情况氢压高于水压,如
果有渗漏,氢气将渗漏到定冷水缓冲箱。事故前,定冷水箱
的漏氢检测仪没有发现漏氢报警。故,定冷水渗漏导致短路
可能性基本排除。
2. 可能原因二:发电机氢内冷出线套管通风道堵塞引起套管发
热造成绝缘下降产生故障。按照目前百万级发电机设计计
算,6.4%的额定发热量来说(按照271MW、74MVar负荷计
算),不足以造成过热事故发生,故基本排除。
3. 可能原因三:发电机出线套管本身的绝缘性能不良造成。套
管采用上海宝奕电机成套公司生产的环氧树脂套铜结构。如
果该套管本身绝缘不良,有可能在油、水等脏污等情况下,
会引起对地击穿等事故现象发生。目前,就地检查三相套管
放电方向一致;从录波图看:B相在事故前已经有电压下降
情况(上海电气对此持有保留意见),对原因三有待进一步
分析和寻找接地点。
4. 可能原因四:在事故现场检查发现发电机出线盒内的四个地
点有散落导线,可能导致相间短路发生。该导线的来源与型
号、材质有待进一步化验、分析。由于尚未找到短路放电位
置,有待进一步分析查找原因。
四、上海电气电站设备有限公司上海发电机厂初步处理意见
因目前端盖未打开,转子未抽出,根据初步目检损坏情况,拟做如下处理:
1. 更换6件瓷瓶及主引线、软连接线、通风管。
2. 更换励侧总汇水管。
3. 更换励侧下半区域绝缘引水管、定位圈。
4. 更换引线夹板。
5. 损坏绝缘盒更换。
6. 定子全面清理。
7. 损坏测温元件检查并修复。
8. 引线受损绝缘处修复。
9. 转子返厂处理。
以下空白。
与会各方签字: