综采事故案例
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带压更换高压胶管造成伤人事故案例(支架维修工)一、事故经过:X月X日早班9;50分,XX煤矿综采一区检修班支架维修工孙XX在更换支架前立柱直径13的高压进液管时,由于没有让控制台司机停泵,且也没关闭本架的平面截止阀,造成高压胶管甩伤自己的左小腿。
二、事故原因:1、支架维修工孙XX,安全意识淡薄,“三乎、三惯”思想严重,违章作业,是造成此次事故的直接原因。
2、检修班班长张XX,管理不严不细,没有把工作面存在的隐患作为重点,超前预见性差,是造成此次事故的主要原因。
3、跟班副队长王XX,现场管理不到位,没能认真排查好现场存在的问题,是造成此次事故的又一主要原因。
三、防范措施:1、事故责任单位要认真吸取事故教训,针对岗位操作人员技术素质较低的现实情况,要在全区范围内掀起学技术学业务的高潮,以最快速度提高全员岗位操作技能。
加强对职工的责任意识教育,加强手指口述操作法的演练,严格按岗位流程描述及操作规程操作。
2、支架维修工要熟悉掌握液压支架的全部液压系统及工作原理,准确、迅速、无误地操作。
上岗后,必须集中精力,检查压力表是否完好,初撑力是否达到规定要求,逐台检查支架是否有跑、冒、漏、窜液现象,各连接是否完好,“U”型销是否到位,架间喷雾是否完好正常。
违章跨越刮板输送机受伤事故案例(刮板输送机司机)一、事故经过:2003年8月15日,XX煤矿综采队XX工作面夜班,工作面正常生产,采煤机在机头向机尾行驶,端头支护工张XX从工作面轨中巷到工作面找高压管子,因刮板输送机距机尾间隙较小,张XX直接从刮板输送机上跨越,就在张XX把脚踏在输送机上时,他没有注意到机尾的刮板已经出槽,随即被出槽的刮板刮倒,接着被带着向机头走。
支架操作工钱XX及时向煤机司机发出停机信号,待张XX被救出时已经奄奄一息。
跟班副队长迅速组织人员抢救,经送医院抢救虽然张XX保住了一条命,却造成下肢截瘫的重伤事故。
二、事故原因:1、支护工张XX,违章在刮板输送机运行时直接跨越输送机,是造成此起事故的直接原因。
2、综采队在工作面机尾侧没有按照规程的设计在机尾设置人行过桥,致使张XX在跨越刮板输送机时被刮倒,负有管理的责任。
也是此起事故的主要责任。
三、防范措施:1、工作面端头安全出口的行人宽度及高度必须符合规程及措施要求,当工作面没有行人出口时,必须加设行人过桥或采取其它措施保证出口畅通。
在没有行人过桥的地点通过运输设备时必须坚持停机行人制度,严禁人员跨越运行中的运输设备。
2、加强设备的检修与维护管理,及时更换面溜刮板及溜槽,防止面溜飘链。
移溜时,要严格按照两种要求,顺直溜子,杜绝操作不当造成面溜出链等事故。
3、立即对全体职工进行岗位操作技能培训,奖优罚劣,不合格者停班学习,狠抓落实,从根本上提高职工对隐患的防范能力。
4、组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施,并结合此次事故教训,深刻反思,开展好警示教育。
5、进一步明确和落实各级安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警,并加强特殊作业人员的安全管理。
一、事故经过:2008年9月19日中班16:20分左右,综采一队郑大鹏、杨辉、王多厂、曹克家四名端头工按班长杭乃利安排在13218工作面下出口回窜跨工作面刮板机头的6.5m长工字钢挑棚。
钢梁窜到位后,郑大鹏扶单体(DZ-28型),其余三人手托钢梁准备往单体顶端放置,由于单体放液卸压后活柱未完全缩回柱腔,在钢梁的重压下,单体活柱迅速回缩,致使郑大鹏左手无名指被挤在柱腔上端边沿与活柱顶端的牙座之间,造成左手无名指指尖骨折。
二、事故原因:1、单体卸压后,活柱未缩到位。
2、伤者郑大鹏现场施工经验不足,手扶单体位置不对,操作不规范、不细心。
3、互联保执行不到位。
三、防范措施:1、单体卸压后,应将活柱回缩到位。
2、加强职工操作规程培训,规范职工操作行为。
3、强化职工在施工现场的互联保意识,做到配合默契。
四、处理意见:按照矿2008年安全1号文规定,给予伤者郑大鹏、当班班长杭乃利、跟班技术主管刘晓伟、队长朱治安、书记李辰龙各罚款500元。
一、事故经过:2008年3月26日凌晨2点,1101(3)工作面出现跳电现象,经查为煤机上截割电机负荷线漏电,更换电缆后正常。
二、事故分析:由机电办牵头,综采二队、机电修配中心在地面读该损坏电缆进行检查,电缆长6.7m,外护套没查出损伤,将电缆破开进一步检查发现,离线头(接电机端)1.2m处有一明显放电伤痕,将电缆内护套击穿,伤痕长10mm,导致电缆漏电,另有23处电缆铜芯对内护套内侧压痕处放电伤痕,分布在全长,无明显规律。
三、分析结论:此电缆安装在煤机上截割电机至接线腔之间,外露部分不到1m,其余部分均在煤机盖板内,放电伤痕分布整根电缆,因此分析认为此故障为电缆质量问题,铜芯与屏蔽层之间内护套耐压不够。
四、防范措施:加强对电缆的维护,定期摇测电缆绝缘,发现问题及时处理。
综采一队9.9工伤事故调查报告2010年9月9日中班,综采一队在12328W工作面发生一起工伤事故。
事故发生后,矿总值班组织安监处、调度所对事故进行了调查,查明了事故的经过和原因。
一、事故经过2010年9月9日中班,综采一队刘君贤(茬长)带领3名职工在12328W工作面第12#支架处由上向下进行使棚作业。
19:30左右,刘君贤等人在上走向棚梁(φ0.2m×4m圆木)时,10#~12#架顶板突然来压冒落,刘君贤在后撤过程中不慎摔倒,造成第11根右肋骨受伤。
二、事故原因(一)施工点附近顶板冒落较高,走向棚梁与顶板未接上劲,顶板来压掉矸后,将使好的走向棚砸落。
(二)施工现场安全退路不畅通,安全环境差。
三、防范措施(一)进入煤帮施工前,严格执行“敲帮问顶”制度,并加强好退路,确保退路安全畅通。
(二)使棚后,如棚梁无法与顶板接实,必须及时装设木垛进行加固。
(三)人员在煤帮作业时,必须设专人监视煤帮及顶板情况,发现异常及时撤出人员。
综采一队7·31重伤事故调查报告2010年7月31日中班,综采一队在12328W工作面发生1起重伤事故。
事故发生后,矿总值班组织安监处、技术科、调度所对事故进行了调查,查清了事故的经过、原因。
一、事故经过2010年7月31日中班,综采一队职工刘明东(茬长)、高知波、孙峰等人在12328W工作面上端头作业。
20:00左右,孙峰对上出口三角处1根泄液单体补液后,随手将液压枪扔在地上,高知波将液压枪及软管收回放在刮板机机尾护罩上。
随后,刘明东安排高知波等人对上隅角进行充填,自己到126#支架处拉架。
20:20左右,液压枪受震动滑入正在运行的刮板机内,在被拉至135#支架附近后,液压枪供液管受力回弹,甩伤正在机尾作业的高知波。
二、事故原因(一)直接原因:液压枪放置位置不当,受震动滑入正在运行的刮板机内,液压枪供液管受力导致回弹。
(二)间接原因1.液压枪停用后,未及时将供液管拆除或采取可靠的吊挂措施。
2.职工对潜在危险源的判断、识别能力欠缺,安全防范意识差,互联保落实不到位。
三、防范措施(一)加强文明施工管理,液压枪等工器具使用后必须及时收好,严禁乱丢乱放,遗留安全隐患。
(二)加强安全教育培训,提高职工对危险源的判断、识别、防范意识和能力。
(三)加强现场管理,严格“两规范”现场落实,查纠不规范行为,认真落实互联保责任。
中国煤矿事故频发超过97%矿难由人为因素导致煤矿安全:矿井下的“人祸”《中国经济周刊》记者汪孝宗|山东、安徽报道一天,华北某煤矿领导去一个工区检查安全生产,现场测试抽查井下员工的安全意识。
一名工人不动笔,坐在那儿一动不动。
该领导问工人:“你怎么不写啊?”工人说:“我不认识字。
”领导很纳闷:“不识字你怎么干煤矿?”工人反问:“认识字我还干煤矿吗?”这是《中国经济周刊》记者在某大型煤矿集团采访时,一位矿领导讲述的一个真实故事。
或许,这只揭示出中国煤矿事故频发的重要因素之一。
面对近期连续发生的多起较大瞒报、迟报煤矿伤亡事故,业界人士虽屡次“痛定思痛”,但对事故多发原因依然是众说纷纭,莫衷一是。
我国煤矿事故频发的根源究竟何在?中国能否有效控制煤矿事故?人为因素导致的事故达97%以上“实际上,在所有导致煤矿事故的直接原因中,由人为因素所导致的占比高达97.67%。
这个数据来源于对1980—2000年间1203起造成人员死亡的事故案例的分析。
”中国矿业大学管理学院教授、博士生导师陈红在采访时,直言不讳地告诉《中国经济周刊》。
陈红说:“这一研究结论在2001—2010年间发生的大量煤矿事故案例分析中也得到了明确的印证。
工人违章作业,管理人员违章指挥以及煤矿企业组织施行不安全行为,目前仍然是导致我国煤矿事故的主要原因。
”在兖矿集团,一位从井下采煤工做起,在矿井工作了近30年的资深矿长告诉《中国经济周刊》:“我所接触到的事故,绝大多数都是人为因素造成的。
”同样,在井下做了10余年采煤工的兖矿职工尹召元也告诉记者,“大事故有可能是不可预测的,因为我们对自然规律的认识可能不到位,但零星事故基本上都是人为因素。
”据介绍,这些人为违章行为,比如瓦斯超限不及时处理、超能力开采等,在我国煤矿生产中均具有一般性、普遍性、多发性特征。
同时,这种不安全行为分布极为分散,遍布生产指挥、一线作业等各环节以及采煤、掘进等各工种。
“从企业管理的角度来看,都想控制安全事故、零星事故,我们企业定的所有安全指标是零。
一旦出了事故以后,分管矿长免职、科长和区长撤职,行政、经济上都从严惩处,所以大家都在想办法加强安全管理。
”做了10年负责安全的副矿长的皖北某煤矿的王飞向记者负责诉苦道。
事故死亡人数约占全世界的70%“最新统计显示,尽管我国年度煤矿事故死亡人数呈逐年下降趋势,但事故死亡人数却占全世界煤矿死亡总人数的70%左右。
”陈红透露。
通过对近年煤矿事故信息进行分类统计,可以发现煤矿事故的总死亡人数在逐年下降,一次死亡10人以上的特大事故也得到较为有效的控制,但零星事故造成的死亡人数依然居高不下。
国家安监总局公布的统计数据显示,2010年全国各类生产事故死亡79552人,同比减少3648人,下降4.4%。
而照此计算,平均每天事故死亡218人,伤亡数字依然庞大。
根据陈红对多个国有大型煤矿企业的调查显示,导致人员伤亡事故的不安全行为多是属于无痕(不会留下痕迹,事后不可能发现)、过程性(持续时间较短,不易发现)的违章行为。
对此,兖矿集团某矿副总工程师兼调度室主任肖耀猛分析指出:“实际上许多零星的事故是无意间造成的,就是工人意识不到危险,更多地是关注生产操作,而对操作过程是否规范、周围环境的不利因素很少关注。
”陈红指出,实际上,“对不安全行为的有效控制成为我国煤矿安全生产的关键”。
因为有些不安全行为是一而再、再而三地发生。