风电机组脱网原因与处理对策探讨
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酒泉风电脱网事故原因及应对措施随着我国清洁能源技术的快速发展,风电已成为我国重要的可再生能源之一。
而脱网是风电发电的一种常见故障,当风机所产生的电力不能被并入电网时,称为脱网。
2019年11月,甘肃酒泉的一个风电场发生了一起风电脱网事故,造成了严重的经济损失和安全风险。
本文将分析该事故的原因及应对措施。
一、原因分析:事故发生的原因主要有以下几个方面:1.设备故障。
风电机组的转子、发电机等部件损坏或老化,导致发电量下降,无法满足电网接纳需求。
2.电网故障。
电网故障是常见的风电脱网原因之一,比如电网母线故障、变压器故障等。
3.管理不善。
对风电场和电网设施管理不善,设备检修不及时不到位,无法及时发现和排除隐患。
4.天气原因。
大风、雨雪等恶劣天气劣化了风能设备的运行效果,使发电量下降或发电机组停机。
二、应对措施:为避免风电脱网事故的发生,需要从以下几个方面采取应对措施:1.强化设备检修管理。
定期检查、维护和保养风机设备,提高设备的可靠性和安全性。
2.提高电网接入能力。
加强电网装置的建设和维护管理,提高电网容量和稳定性,避免电网故障。
3.完善管理制度。
健全风电场安全生产管理制度和管理机制,建立值班制度和应急预案,提高安全防范意识和实操能力。
4.优化风场选址和风机布局。
选择适合风能开发的场址和布局,降低设备运行费用和风险。
5.加强气象监测。
对当地气象情况进行科学监测,提前预警,避免受恶劣天气影响。
综上所述,风电脱网事故是令人头疼的问题。
只有从多个方面入手,加强各环节的管理和防范,才能有效降低风电脱网事故的发生率,保障风电发电的平稳运行和可持续发展。
工程施工脱网原因分析随着我国风电产业的快速发展,风电场工程施工过程中的脱网问题日益引起广泛关注。
脱网现象指的是风力发电机组在电网故障或其他原因下,与电网分离运行的现象。
这不仅影响风电场的正常运行,还对电网的安全稳定带来威胁。
本文将从设备制造、风电场建设、接入电网和运行管理等方面分析工程施工脱网的原因。
首先,在设备制造方面,部分风电机组在设计和制造过程中,未能充分考虑低电压穿越能力。
低电压穿越能力是指风电机组在电网电压降低时,能够维持正常运行的能力。
由于部分风电机组不具备低电压穿越能力,当电网出现故障导致电压降低时,这些机组容易脱网。
此外,部分风电机组的质量问题也可能导致脱网现象的发生,如绝缘老化、机械故障等。
其次,风电场建设过程中存在质量问题。
部分项目业主在工程质量管理方面不严格,对施工单位的监督和质量管理不到位。
这可能导致风电机组在施工过程中存在隐患,如基础不牢固、线路布置不合理等。
在风电场运行过程中,这些问题可能导致风电机组在电网故障时容易脱网。
在风电场接入电网方面,部分基层电网企业对风电场接入管理不严。
在并网运行过程中,部分风电机组未严格执行并网协议规定的低电压穿越能力承诺。
此外,部分风电场未通过并网安全性评价接入电网运行。
这些因素都可能导致风电场在电网故障时发生脱网现象。
最后,在风电场运行管理方面,部分风电场运行管理存在薄弱环节。
安全管理制度不健全,现场运行规程不完善,对二次系统和无功补偿装置重视不够。
这导致电力调度机构在风电场二次系统和无功补偿管理方面存在不足,无法满足电网安全要求。
在电网故障时,这可能导致风电机组脱网。
针对以上原因,为避免工程施工脱网现象的发生,应采取以下措施:1. 提高风电机组的制造质量,强化低电压穿越能力的设计和制造。
2. 加强风电场建设过程中的质量监督和管理,确保施工质量。
3. 严格风电场接入电网的管理,执行并网协议规定的低电压穿越能力承诺。
4. 完善风电场运行管理制度,加强二次系统和无功补偿装置的运行管理。
大规模风电机组脱网的主要处理措施大规模风力发电机组,由于一般都处于环境恶劣的野外,而且日晒雨淋,因此经常会发生大规模脱网事故,严重影响了发电工作的正常运行,因此本文就简单介绍大规模风电机组脱网事故发生后的主要处理措施。
一,风电机组和风电场满足并网技术要求,具备LVRT是遏制风电机组大规模脱网事故的关键。
新并网的机组必须具备LVRT,已并网的风电机组必须按要求的计划整改。
来不及LVRT改造的,首先确认满足基本的风机运行要求,如并网点电压跌落0.8 pu以下时,需要不跳闸运行0.1~0.2 s,见图1,就能穿越大部分的电网瞬时故障。
对已并网的风电场LVRT进行梳理、测试,不具备合格LVRT的风电场,应在规定的期限内完成改造并通过LVRT现场抽检,风电场大规模集中接入点上的风机,应优先安排改造。
制造厂应主动配合现场,协商具体改造方案并立即实施。
开放风机控制及保护定值设置,优化风机保护与风机控制系统间的配合关系,使风机主控系统和LVRT功能相协调。
二,应对在网电缆、电缆头及开关柜做全面的隐患排查,并按规程要求全面做高、低压试验。
加强对电缆、开关柜、刀闸接头等设备的运行维护管理,完善运行监视手段,配置红外、紫外成像仪等检查仪器或设备,确保及时准确发现并消除隐患。
此外鉴于当前低价中标影响产品质量的问题,建议风电场对设备材料采购过程严格把关,尽量选用大型企业或者能生产更高电压等级电缆附件的企业的产品,避免不合格产品挂网运行。
三,中性点不接地或经消弧线圈接地系统,故障线路和非接地线路仅仅流过微弱的电容电流,无法准确确定是那一条线路发生接地,给接地查找和修复带来困难。
基于基波零序电流的幅值、方向等原理的装置的选线效果不太好。
而基于小波变换的行波单相选线[13-14],充分利用电网中普遍存在的电流行波来进行故障选线,是故障选线原理的突破,为其提供了全新的思路和新的方案,实际运行证明,有望从根本上解决小电流系统故障选线难题,从而实现快速可靠选线并及时跳闸,可防止故障扩大。
大规模风电机组脱网的主要处理措施第一篇:大规模风电机组脱网的主要处理措施大规模风电机组脱网的主要处理措施大规模风力发电机组,由于一般都处于环境恶劣的野外,而且日晒雨淋,因此经常会发生大规模脱网事故,严重影响了发电工作的正常运行,因此本文就简单介绍大规模风电机组脱网事故发生后的主要处理措施。
一,风电机组和风电场满足并网技术要求,具备LVRT是遏制风电机组大规模脱网事故的关键。
新并网的机组必须具备LVRT,已并网的风电机组必须按要求的计划整改。
来不及LVRT改造的,首先确认满足基本的风机运行要求,如并网点电压跌落0.8 pu以下时,需要不跳闸运行0.1~0.2 s,见图1,就能穿越大部分的电网瞬时故障。
对已并网的风电场LVRT进行梳理、测试,不具备合格LVRT的风电场,应在规定的期限内完成改造并通过LVRT现场抽检,风电场大规模集中接入点上的风机,应优先安排改造。
制造厂应主动配合现场,协商具体改造方案并立即实施。
开放风机控制及保护定值设置,优化风机保护与风机控制系统间的配合关系,使风机主控系统和LVRT功能相协调。
二,应对在网电缆、电缆头及开关柜做全面的隐患排查,并按规程要求全面做高、低压试验。
加强对电缆、开关柜、刀闸接头等设备的运行维护管理,完善运行监视手段,配置红外、紫外成像仪等检查仪器或设备,确保及时准确发现并消除隐患。
此外鉴于当前低价中标影响产品质量的问题,建议风电场对设备材料采购过程严格把关,尽量选用大型企业或者能生产更高电压等级电缆附件的企业的产品,避免不合格产品挂网运行。
三,中性点不接地或经消弧线圈接地系统,故障线路和非接地线路仅仅流过微弱的电容电流,无法准确确定是那一条线路发生接地,给接地查找和修复带来困难。
基于基波零序电流的幅值、方向等原理的装置的选线效果不太好。
而基于小波变换的行波单相选线[13-14],充分利用电网中普遍存在的电流行波来进行故障选线,是故障选线原理的突破,为其提供了全新的思路和新的方案,实际运行证明,有望从根本上解决小电流系统故障选线难题,从而实现快速可靠选线并及时跳闸,可防止故障扩大。
大规模风电机组脱网的原因近年来,由于国内要求环保的呼声越来越高,因此节能减排就经常被提上日程,而风力发电由于其不污染环境,而且环保高效越来越受到青睐,但是风电机组在实际的运行中,经常会发生大规模脱网事故,严重影响了发电的效率,因此本文就简单介绍大规模风电机组脱网的主要原因。
一,大量风机不具备LVRT,风机主控参数和变流器定值与LVRT 失配,或者风电机组具有LVRT而未开放,或者声称具有LVRT 能力,但均未经过有资质的检测中心检测和认证,部分风电场的风电机组LVRT 能力只适应于三相对称电压跌落,而对于电网中经常出现的不对称电压跌落不具备穿越能力,故障过程中系统电压仅降至80%,就有总脱网数一半以上的风机逃逸。
酒泉某风电场6 台完成LVRT 改造的1.5 MW机组经受了后续故障的考验,说明了LVRT 改造的必要性。
二,风电基地中风电场集中接入电网,基本上无其他电源和负荷。
750kV 敦煌变处于新疆—西北主网的联网通道,常规电源和下级电网薄弱。
这种系统条件下,电网电压控制困难,正常运行时波动大。
风电场内部或系统的短路故障引起的电压跌落会波及到所有风电场,必然导致所有不具备LVRT和不合格的风电机组大规模脱网事故的发生。
三,风电场无功补偿都是独立设计和配置,没有考虑其作为电源的义务,没有开放风电机组的无功调节能力,目前所有风电机组均采用恒功率因数(cosΦ=1)模式,不能在电网需要时提供支撑。
风电场无功补偿装置(SVG、SVC、MCR 等)的设计、调试和调管脱节,功能不全或参数不匹配,未按规定投退或者不能满足快速、连续调整的基本要求,不具备自动投切滤波支路功能,风电大量脱网后出现系统无功过剩,致使故障后系统过电压造成不少风机的逃逸。
四,风电运行管理存在薄弱环节,风电场、升压站的运行规程等规章制度不健全,设备调试报告、说明书等基础资料不完整。
对于风电场二次系统,包括重要的远动信息、继电保护定值、无功补偿配置和参数的监管不够全面,细节掌握不充分,事故过程中的电网自适应能力不够快速、灵敏。
大规模风电机组脱网原因分析及对策探讨作者:王辉来源:《硅谷》2014年第05期摘要风电机组是电力系统中非常重要的组成部分,目前,随着风电机组大规模并网的发展,机组在运作过程经常出现脱网等故障,这对整个电力系统的技术指标及安全性造成了非常严重的影响,为了促进电力系统的安全及可靠运行,笔者结合工作经验,主要就大规模风电机组脱网原因及对策展开相关论述。
关键词风电机组;脱网;原因;对策中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)05-0142-01近几年来,随着我国科学技术的迅速发展,电力行业也得到了一定发展,风电作为一种清洁能源,深受人们喜爱,并在在电力系统中得到了越来越广泛的应用。
目前,许多风电机组都是以大规模的并联方式运行,这样当一个设备出现脱网等故障后,机组中其他设备的运行就会受到影响,从而会对整个电力系统的正常供电产生一定威胁。
因此,为了促进供电的稳定性,必须对大规模风电机组的脱网现象引起重视。
本文以部分地区大规模风电机组的脱网现象为例,进行以下相关分析。
1 大规模风电机组脱网原因分析现以某次大面积脱网为例,从风机及电网电压的波动在脱网时的情况作相关分析。
1.1 故障的发生过程事故前,220 kV线路中额定相电压和相电压为分别为128 kV和131.1 kV,电压从此开始跌落(每时刻速度为0 ms),以下为其变化过程:到50ms时,跌到0.35Un(额定电压),然后又开始往上升,到180 ms时,又恢复到正常水平,接着又开始上升到1.22Un,9400 ms 时,然后又恢复到1.13Un。
风力发电机组中的电压和线路中电压的波动情况相同,但是风机对精度的几率较差,无法把电压瞬时跌落时的最低电压值进行有效记录。
风机端电压的最高幅值为930 V,在电压跌落的过程中,许多机组都出现了脱网现象,有的机组则是在电压升高的过程中,因保护动作而发生脱网。
1.2 故障的发生原因如果机组处于正常的运行状态,那么从并网点方面而言,全场的无功情况都是平衡的,其和送出线路之间的无功交换是比较少的。
试论风电机组脱网原因及对策现阶段风电机组已经呈现大规模的并网趋势,机组脱网问题也在这一过程中日渐明显,因此现阶段电网工作面对的主要问题就是如何实现较为稳定的安全运行。
在实际分析脱网原因以及内在机理的过程中我们可结合风电机组脱网实例进行,风电设备的安全性能技术指标以及运行管理等方面所存在的问题可在这一过程中得到直观体现,然后针对其中存在的问题提出科学建议是改善上述问题的重要手段。
标签:风力发电;风电机组;脱网现阶段风电作为一种全新的清洁能源受到世界各国的广泛重视。
其开发工作具有规模化以及商业化的特征,在大规模风电的影响下电力系统安全运行受到前所未有的挑战。
我国最早于2011年出现电机组脱网现象,这也可说明机组在各方面所存在的问题,其中主要涉及到技术标准设计以及运行管理等。
我们在实际制定改善风电机组脱网现象的措施过程中必须注意充分结合风电设备安全性能以及技术指标等问题。
一、大规模风电汇集系统特点分散接入以及集中接入是现阶段风电场接入输电网所使用的两种主要形式。
也就是说在实际接入电网的过程中,我们必须结合实际情况实现对上述方式的科学选择,通过分析风电运行情况后我们可以发现结束方式对风电的技术指标以及运行控制提出较高要求,这需要我们必须在提高重视程度的基础上借助必要的措施与手段措施上述目标得以顺利实现。
风力发电具备相当明显的随机性与间歇性,风电机组有功出力与风速之间存在着不可分割的密切联系,也就是说在风速不断变化的过程中风电机组的于无功出力也会出现不同程度的变化。
在有功潮流的不断影响之下,风电汇集系统会出现较大幅度的变化,这也是导致汇集系统较大幅度的无功损耗变化以及电压变化出现的主要原因。
受到电压大幅度波动的影响,各个风电场也必须及時的调整与投切无功设备。
因此封面汇集系统电压的持续大幅波动现象不会得到改善,这也是运行控制难度不断加大的主要原因。
二、风电机组脱网暴露的问题我们主要结合2011年上半年所发生的风景机组脱网事件对其进行分析,这是近几年来最集中爆发的一次事故。
浅议大规模风电机组脱网原因及对策摘要:风能作为一种无污染、环保、清洁的绿色能源,具备极大的经济社会价值和开发潜力,并能进一步改善我国能源供应的可持续性。
现阶段,国家对于风电产业的发展和建设的重视程度越来越高,并且还出台了多种扶持政策。
在实际生产运行过程中,因风力资源本身具有的不稳定性、间歇性的特征及风电机组设备故障等原因,存在着触发大规模风电机组脱网的风险,对大规模风电机组脱网原因及对策进行研究分析,具有重要的现实意义。
关键词:大规模;风电机组;脱网原因;对策一、大规模风电机组脱网的原因分析大规模风电机组脱网的原因主要有以下几个方面:1.1对于风电机组来说,低电压穿越能力缺失将可能造成大规模风电机组脱网,这也是2011年上半年出现的大规模风电机组脱网问题重要原因。
现阶段,不少风电机组缺乏低电压穿越能力,如果系统电压在额定电压的70%左右,就会出现机组脱网的问题。
有一些风电场承诺具备低压穿越能力,但没有经过严格测试,同时也缺乏权威部门的检测,低压穿越能力难以保证。
因此,一旦遇到电网低电压扰动,依然会发生机组脱网的现象。
1.2很多风电机组不具备足够的无功调节能力,也是大规模风电机组脱网原因之一。
目前无功补偿装置的响应通常需要几分钟,远远不能满足电网运行的需求。
在此情况下,如果风电机组发生了低电压穿越失败的问题,就会造成机组脱网的问题此时,系统电压会急剧上升,由于风电机组具有过电压保护的动作,也会随之而脱网,故障的范围就进一步扩大,造成机组大规模脱网问题的出现。
目前,很多风电机组都没有动态无功调节的能力,都处于定功率因数的运行状态下。
如果需要调整系统中的无功电压,就需要利用无功补偿装置。
但是,绝大部分的无功补偿装置的容量万面达不到要求,在调节的速率万面也有待提高,无法满足电网维持正常运行的要求在快速调压万面,很多风电场中应用的是MCR型的无功补偿装置,这种装置也就是人们通常所说的磁抗电抗器,它的动态调节速率可以达到100ms以上,但是对于风电场的快速调压需求来说,这种速率也不能满足需要。
风电机组脱网原因与处理对策探讨
现阶段,我国大力发展绿色能源,风电产业发展迅速。
将风电机组并入电网以后,实现了能源的稳定供给,这项工作对于促进能源的绿色化和可持续化利用有着积极的意义。
在实际的发电过程中,由于多种因素的影响,时常会出现风电机组脱网现象,技术人员应该针对可能产生的原因制定合理的解决对策,保证供电的稳定性。
文章就风电机组脱网原因与处理对策进行了详细的讨论。
标签:风电机组;脱网原因;处理对策
1 大规模风电机组脱网原因
脱网现象是一个长期累积的过程,并不是突然之间产生的结果,脱网现象的出现对电网的正常运转造成了较大的影响,导致风电机组脱网的原因有多种,主要包括以下几个方面:
1.1 风力发电机组低压穿越能力缺失
如果风电机组在并网的情况下运转,如果低压穿越能力不足,会出现机组脱网现象。
目前,很大一部分风电机组都不具有低压穿越能力,当系统电压约为额定电压的百分之七十时,就会出现脱网。
个别风电场尝试建立低压穿越能力,但是调试并没有取得成功,所以,当发现机组运行中出现故障时,就会导致机组脱网。
由于多数风机并没有低电压穿越能力,风机的主要控制与调节参数、变流设备的定值不能与低电压穿越能力相匹配,还有一些风电机组尽管具有相应的低电压穿越能力,但是没有经过专业检测部门的检测以及认证,一些低电压穿越能力仅适用于三相对称的电压。
如果一些电网中经常出现不对称的电压降,则电压下降为原来的百分之八十。
1.2 無功调节能力不足
很多设备并不具有充足的无功调节能力,包括动态调节,导致无功补偿设备不够灵敏,反应时间很长,有时甚至大于几分钟,不能够保证电网的稳定运行。
如果在这样的条件下风电机组低压穿越不成功,则会导致机组脱网。
脱网发生以后,电压数值迅速升高,基于设备的过电压保护程序,电机就会停止运转,出现脱网。
现阶段,大部分风电机组不具备动态的调节功能,基本都是在功率因数恒定的状态下工作,一旦将程序中的电压值进行调整,就要利用无功补偿设备,可是,很多无功补偿设备由于容量不足,不能很好的发挥作用,调节速度较慢,不能够实现电网正常运转的需要。
在调压的速度方面,一些风电场无功补偿设备选用MCR,MCR就是抵抗电抗设备,动态调节速度极快,通常大于100ms以上,即使是这样的速度,也不能满足风电场的调压要求,另外,在配置方面,无功补偿设备也不能很好的满足运行需要,无功调节的过程出现间断的次数较多,连续性不足,了解速度较慢,不能实现机组快速的无功调节。
1.3 电网适应性不足
很多机组由于适应能力不足,对电网的适应程度不够,导致机组脱网现象的发生。
在下面几个环节具有明显的表现。
第一,机组配置与实际需要不一致,保护配置与定值整定均与电网运行的实际需要相悖,第二,由于机组自身的质量不过关,设备的性能较差,所以异常保护定值整定设置不准确,缺乏合理性,只关注对设备本身的保护,却不重视系统的运行安全,致使风电机组电网的保护与涉网相矛盾,机组不得小于扰动值。
第三,变压器的安装上,风电场的升压变压器的接头位置不合理,不能与箱式变压器的接头位置相匹配。
1.4 无法迅速排除故障
如果不能及时发现故障,并有针对性的合理解决,则故障范围将会持续扩大,最终风电机组不能正常工作,进而导致脱网容量的持续增加。
1.5 风电场建设不规范
风电场的运行中,管理制度不健全,管理工作存在较多的问题和不合理性。
在不同的生产环节中,都存在着安全性问题,与管理人员的水平和工作方法有着直接的关系。
比如:在设计方面,设计要求和标准的规定相矛盾或者无法满足实际工程需要,导致机组脱网现象的发生。
很多机组脱网发生的原因都是设备的性能不合格或者操作问题,所以,操作人员的技术水平必须马上提高,以满足风电场设备正常运行维护的需要。
还有一些工作人员对设备本身的结构以及性能并不了解,这必然会增加设备出现故障的频率,使机组脱网频繁发生。
1.6 没有实现开放式管理
一些风机生产单位并没有将内部控制系统以及保护系统实行开放式、系统式的管理,技术交底工作不够清晰、全面,很多主要的参数表示的不够清楚和明确,导致操作人员在现场的工作中由于数据不明而造成错误,另外,一旦出现事故,不能马上进行合理的控制或者缩小事故的范围,导致事故扩散迅速,系统无法自动恢复运行。
1.7 对建设单位造成极大的压力
如果风电建设的规模较大,则无形中给设计单位、建设单位以及监理单位都造成较大的工作压力,由于技术力量不足,所以不可能保證设备整体技术的完美性,必然存在一定的缺陷,有些施工人员由于技术水平不高,所以安装质量极差,尤其是35kV系统的施工工艺本身就存在着一些漏洞,导致问题更加严重。
一些负责电缆接头制作的人员,并没有专业的资质证明也在从事这方面的工作。
2 风电机组脱网的有效解决措施
2.1 提高风电机组低压穿越能力
我国政府已经在相应的标准中规定,必须不断的对低压穿越能力进行调节和优化,并进行相应的检查和测试,以保证满足电力系统的生产要求。
检测机构要有专业资质,完成检测以后,能够提出检测报告,并将报告提交给相关的审核部门。
2.2 提高无功补偿
应该合理的对容量进行配置,保证其具有较快的响应速度,缩短响应时间,保证其完全可以满足电网运行的实际需要。
同时,对无功补偿设备以及元件进行合理调整,实时监测设备的运行状态,当发现不能满足要求时,及时针对设备的实际运行状况进行合理的调整,保证设备安全、高效的运行。
无功补偿设备中所涉及到的主要参数和指标,包括最大容量以及感性无功容量等,需要集中讨论,组织技术人员以及操作人员通过专题分析的形式,明确设定参数,本着稳定、平衡的原则,对不同层次以及不同区域进行合理的划分,确定相关的技术指标。
2.3 提高风电机组适应能力
调节风机使其适应能力得到提高,可以与电网相适应,通过合理的调整,保证主控定值、变流设备的定值与低电压穿越功能不会发生冲突,保证电压保护、频率保护和电网相互协调,以满足电网的实际需要。
2.4 采用自动化设备
在风电机组中尽可能使用自动化设备,实现电压控制,尽量降低电压不稳定现象出现的概率,可以通过使用电压控制的方法来实现,减少机组脱网的次数。
2.5 研究与开发新系统
积极研究风电场汇集系统,同时开展小电流接地系统的研究,发现风电场出现问题,及时对其进行调整和改善,合理应用风电场汇集系统以及小电流接地系统。
避免故障的发生,有效降低风电机组的脱网次数。
2.6 严格行业标准和准入制度
工作人员的操作水平、业务能力以及基本素质对系统的运行有着重要的意义,只有做好员工的培训,才能提高操作人员的技术水平,避免或者减少不正常操作现象的发生,企业还应该定期或者非定期的聘请专家来对操作人员进行技术培训以及安全培训,使操作人员的理论基础知识更加扎实,眼界更加开阔,通过组织研讨会的形式,使工作人员将平时工作中遇到的问题以讨论的形式得到妥善的解决,提高工作效率,同时使风电机组的无故障运行时间得到延长。
综上所述,风电机组脱网现象的发生,不仅会降低供电效率,而且可能造成安全生产事故,技术人员需要全面、认真的针对可能导致机组发生脱网的影响因
素进行分析,然后制定相应的解决办法,发现问题以后,及时排查故障,恢复供电,尽量保证设备处于稳定、持续的运行状态,保证风电产业的高效率、高质量发展。
参考文献
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