1000 MW直接空冷汽轮机振动保护动作分析与处理

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J 电力安全技术 第15卷(2013年第10期) 
1 000 MW直接空冷汽轮机振动保护 
动作分析与处理 
李业堂 
(华电宁夏灵武发电有限公司,宁夏灵武 750400) 

某公司4号汽轮机为东方汽轮机厂生产的 N1000-25.0/600/600日立型汽轮机。其型式为超 超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、直接 空冷凝汽式。通流级数4l级,高压缸为1个双列 调节级,8个压力级;中、低压缸均为双流反向布置, 中压缸为2×6个压力级;低压缸为2×2×5个压 力级。 机组轴系由汽轮机高压转子、中压转子、低压 转子(A)、低压转子(B)及发电机转子所组成。各 转子均为整体转子,无中心孔,各转子间用刚性联 轴器连接。汽轮发电机组轴系中1,2,3,4号轴 承采用6瓦块结构可倾瓦式轴承,对称布置;5~10 号轴承采用椭圆形轴承,单侧进油,上瓦开槽结构。 轴承合金结合面采用燕尾槽结构。各轴承上瓦的x, Y向均装有轴振测量装置,下瓦均装有、钡0温元件。 2012-03-25,4号机组发生一起汽轮机汽流 激振引起的振动大保护动作跳闸停运事故,下面就 对此进行介绍和分析。 1 事件经过 2012-03-25T19:03:06,4号机组负荷997MW, 主汽压力25.55 MPa,背压14.5 kPa,调节级压 力19.8 MPa,机组跳闸。MFT显示首出“汽机 跳闸”,TCS系统首出为汽机振动大跳闸。查阅历 史曲线,跳闸前约40 S,机组负荷自980 MW增 长,至机组跳闸前l,2,3号高调门开度分别为 96.7%,99.3%,99.5%,无变化;4号高调门开 度由41%逐渐开至50%,主汽压力自25.12MPa 缓慢上升到25.55 MPa,给水流量自2 967 t/b_升 至3 000 t/h。 19:02:52,汽机轴承振动出现一次小幅波动(约 一9— 10 m)。19:03:00,1,2号轴振由1X:31“Ill, 
lY:27 m,2X:40 u m,2Y:33 m快速J二 
升至1X:214 m,1Y:219 u m、2X:219 m, 
2Y:250 tam,随即达到保护定值跳闸。3号轴 
承振动由3X:66“m,3Y:57 m上升至3X: 
8l“m,3Y:90 m,其他轴承均无明显变化。 
跳闸后轴振立即下降。 

2原因分析 
事件发生后,该公司立即组织技术人员及西 
安热工院、宁夏电科院对振动波动隋况及相关数据 
进行收集整理,并结合2011-12-15,2012-03-21 
4号机曾发生的2次类似振动瞬间突增情况进行综 
合分析,发现3次振动波动均具有以下特征: 
(1)振动发生在高压转子部分; 
(2)振动均发生在满负荷运行工况(1 000 Mw 
附近),变化较快,幅度大; 
(3)振动波动发生后,降低负荷(跳机)后振动 
明显下降; 
(4)根据TDM系统诊断数据:振动频谱主要 
为低频振动,基本为1/2倍频。 
以上特征均为比较典型的汽流激振现象,故判 
断汽流激振是引起l,2号轴承振动突增的直接原 
因。分析引起4号机汽流激振的主要原因如下。 
(1)在4号高调门开度大于45%时,引起转 
子密封腔室压力的异常变化,这种压力的不稳定变 
化使转子产生位移,形成一涡动力,也就是一激振 
力,使转子振动幅值增大。 
(2)1,2号轴承顶隙较大,自位性能和稳定性 
能较差,造成汽流发生激振时,振动变化较大。 
(3)1号轴承进油管道活接存在漏油(在前箱