限动芯棒连轧管机组轧制缺陷分析及措施
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1 壁 厚 不 均
壁厚 不 均可分 为三 种 : 横 向壁 厚不 均 、 纵 向壁 厚 不均、 螺 旋状 壁厚不 均 , 这 里只 涉及 横 向壁厚 不均 和
纵 向壁厚 不 均 。
1 . 1 横 向壁 厚不 均 产生 原 因 : 管坯加热不均、 穿 孔 中心 线 偏 、 调 整 图1 管端增 厚 示意 图
( C o n t i n u o u s R o l l i n g P i p e l i n e P l a t n o fB a o t o u S t e e l( G r o u p )C o r p o r a t i o n ,B a o t o u 0 1 4 0 1 0 ,C h i n a )
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第 2 9卷 第 2期 2 0 0 3年 4月
包 钢 科 技 S c i e n c e& T e c h n o l o g y o f B a o t o u S t e e l( Gr o u p )C o r p o r a t i o n
3 外划伤( 麻 点)
产生 原 因 : 定 减径 传输 机架 调整 不 当 、 输送 辊道
不转 产生 堆 积铁 屑 、 轧 辊磨 损严 重等 。 产生 结果 : 钢 管外 表 面有直 划 伤 、 麻 点甚 至产 生 废品, 特别 易 造 成一 些机 加用 管 的废 品。
的管端增厚现象 ( 见图 1 ) , 也将导致纵 向壁厚不均。
出版社 。 1 9 9 3 .
Ro l l i n g d e f e c t a n a l y s i s a n d me a s u r e s f o r ma n d r e l r e t a i n i n g M PM
J I NC Y i —n o n g,L I X i a o,Z H A NG L e i ,uU Y u—n a n
作 者简 介 : 井溢农( 1 9 6 1 一) , 男, 内蒙古 呼和浩特市 人 , 1 9 8 3年 毕 业 于 包 头 钢 铁 学 院 压 力 加 工 专 业 , 工学 学士 , 高 级 工 程 师, 现任连轧钢管厂生产 厂长。
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产 生后果 : 降低 成 热质量 外 , 最好的措施 寄托
于“ 头尾 削尖” 和辊缝 “ A C , C ” 及定/ 张减“ C E C ” 的投入。
采取 措施 : 及 时检 查 传 输 机 架 , 修复输送辊, 经
收 稿 日期 : 2 0 01 — 1 1 — 1 3
不 够精 确等 。 产 生后果 : 在连轧机造成撕破、 轧 断甚 至 堆 钢 ; 在 脱管 机 出 口后 产 生 管 子 头 部 弯 曲 、 冲啃 辊道 甚 至
其 它 事故 ; 在定 张减 径机造 成 卡 管 ; 一 些 管子在 冷床 上产 生弯 曲 , 成 品钢 管壁 厚超 差 等 , 甚 至对 设备 造成
( 1 ) 确 保 管坯 温度 均匀加 热 , 保 证终 轧 温度 。 ( 2 ) 确 保各 种 自动控 制元 件正 常使 用 , 保证 调 整
精度 。
5 外 径 小
外径 小特 指径 壁 比为 1 0 1 3 ( D / S =1 0 1 3 ) 的
( 3 ) 正 确按 照技 术规 程设 定参 数 , 保 证热 工具 质
Abs t r a c t :Th e c a u s e a n d r e s u l t o f r o l l i n g d e f e c t s i n MP M a r e ma d e a n emp h a s i s i n t hi s p a p e r .a n d me su a r e s f o r p r e v e n t i o n
6 结 语
根据 以上对 我 厂 限动芯棒 连轧机 组 两年试 生产
产 生结果 : 钢 管 内表 面降 级 , 给机加 用 管造成 不
良结 果 。
期 间产 生 的 主要 质 量 缺 陷分 析 , 为 保 证 良好 的 产 品
质量 , 可 以 在 以下几 方面开 展工 作 。
采取措 施 : 按加 热制度加 热管坯 , 经 常 检 查 顶 头, 及时更 换 顶头 , 顶 头位 置调 整要 适 当。
2 直 内划伤
产 生原 因 : 芯棒 磨 损严重 、 硼砂 结块 、 石 墨结 块 、
穿 孔毛 管产 生 的铁 耳子 粘 附于管 内等 。 产 生结 果 : 钢 管 内表面产 生划 道甚 至成 废 品。
损坏 等( 产 生 的铁 耳 子对 芯棒 、 设 备 带来 损害 ) 。 采取措 施 : 确保 加热 的质 量 , 尽量 减 少热 管坯 的 各种 温差 , 确保 穿孔 机 的设备 精 度 , 精确 调整穿 孔 中
采 取措 施 : 及 时修 复或更 换 芯棒 , 加 强 穿孔 顶头 密封圈 的调 整 , 减少冷却水 , 可 采 取 管坯 尾 端 定 心 ,
减 少 尾偏及 铁 耳子 。
心线 及轧制 参 数 , 包 括选 择合 适 的热 工具 等 。
1 . 2 纵 向 壁 厚 不 均
产生 原因 : 除上述原因外 , 轧制过程本 身所存在的 “ 头厚尾薄” , 连轧机 、 张减机 咬入 时 由于张力 原因所致
包 钢 科 技
第 2 9卷
常检查 修磨 、 更换 轧 辊 。
度( 轧制 温 度 ) 、 定 减 径 机 架 改善 冷 却 效 果 。可 在 成
4 内折
产生 原 因 : 除部 分钢 质外 , 有 加热 温度低 或加 热
不均、 顶 头老 化 、 顶 头 位置 调整 不 当等 。
品机架 设计 孔 型时 尽量采 用 圆孔 型 。
Vo 1 . 2 9, No. 2
Ap r i l , 2 0 03
限动 芯 棒 连 轧 管 机组 轧制 缺 陷 分 析 及 措施
井 溢农 , 李 晓 , 张 磊 , 刘 宇楠
( 包钢 ( 集 团) 连轧钢 管厂 , 内蒙古 包头 0 1 4 0 1 0 )
摘 要 : 本 文 着 重 分 析 了 限 动 芯 棒 连 轧 机 轧 制 缺 陷 的产 生 原 因 、 造 成 的后 果 及 为 避 免 发 生 缺 陷应 采 取 的 相应 措 施 。 关键词: 轧制 ; 产品; 缺 陷; 分析 ; 措 施
a r e p r o v i d e d.
Ke y wo r ds :r ol l i n g; p r o d u c t ;d e f e c t ;a n a l y s i s ;me as re u
中图分类号 : T G 3 3 5 . 7 文献标识码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 9 —5 4 3 8 ( 2 0 0 3 ) 0 2 —0 0 2 3 — 2 0
包钢 从意 大利 引 进 的 1 8 0连 轧钢 管机 组 已试 生产 两年 了 , 现 就生 产 中的轧 制 缺 陷进行 分 析 , 且 提 出改进措 施 , 以利 于今后 提 高产 品的产 量和质 量 。
量。
厚壁 管产 生 的质量 缺 陷 。 产生 原 因 : 终 轧温 度高 使 管体 内外 温差大 、 定减 径辊 身热 膨胀 加大 了。厚 壁管 本身 在定 径时宽 展不
足也 是外 径偏 小 的原 因之 一… l 。
( 4 ) 适 当的抗 氧化 与芯棒 润滑 。
( 5 ) 既 然厚 管宽 展小 、 薄 管宽展 大 , 可在成 品 定/
张减 机 的孔 型优化 设计 上做 些研究 。
参 考 文 献
产生 结果 : 管 体 通 长外 径小 , 甚 至产 生 废 品 , 用
户加 工余 量不 足 。 采取措 施 : 连轧 必须 采用 离 线穿棒 , 控 制终 轧温
[ 1 ] 贺毓 辛 . 现代 轧制 理 论 [ M] .北京 : 冶金 工 业