混凝土外观质量缺陷与防治

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紫金香苑经济适用房工程

钢筋及混凝土外观质量缺陷与防治

混凝土;外观缺陷;处理措施

混凝土的外观质量是混凝土质量的直观体现,在现场施工中,出于各种原因而导致砼外观出现一些缺陷,从而造成一些不必要的损失,因此搞好混凝土的外观质量对混凝土工程有其重要意义。下面对混凝土表面存在的一些问题作一些分析。

一、表面粗糙或麻面

拆除模板时,砼表面出现局部缺浆粗糙,或有较多的坑凹麻面。

[原因分析]

1.模板表面粗糙威清理未净,粘有干硬水泥浆等杂质,拆模时砼表面粘结模板。

2.砼塌落度偏小,流动性低或振捣不足及漏浆。

3.砼中气泡未充分排出,部分气泡留在模板表面,形成比较集中的麻点。

4.新拌混凝土浇注入模后,停留时间过长,振捣时已有部分凝固。

[处理措施]

1.模板安装前要清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂质。

2.模板表面涂刷脱模剂,并涂刷均匀,不得漏刷。

3.调整塌落度,增加流动性,控制好水灰比。

4 振捣遵循紧插慢拔的原则,振动棒插入到拔出的时间控制在20s为佳,分层振动密实,插入下层50~lOOmm,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止。

5.对麻面部分用水冲刷干净后湿润条件下以砂浆抹平。

二、蜂窝、空鼓

砼表面因缺少砂浆,石子外露,石子之间出现空隙,形成蜂窝状孔洞,砼内部局部出现的空气夹层即空鼓。

[原因分析]

1.砼配合比不当,砂率过小或砂、石、水泥材料计量差错,造成砂用量过少,石子之间的空隙不能被砂浆充分填补,外表面形成蜂窝,在砼内部形成空鼓。

2.砼混合物不均匀,石子过于集中;砼和易性差,难以密实,造成蜂窝。

3.模板接缝不密,漏浆严重,漏浆处形成蜂窝状。

[处理措施]

1.合理设计配合比,并严格控制拌和时问,经常检查和校准称量装置,保证计量准确.

2.砼搅拌时要充分,拌和均匀;选用级配好的砂、石料,无特殊限制时,适当掺加粉煤灰,提高砼的和易性。

3.对于小蜂窝先用水冲洗湿润,并将松浮部分刷净后,再用高一级的细右砼捣实抹平。

4.空鼓部分应先凿开,并用水湿润、洗净,再用高一级的细石砼捣实抹平,并加强养护。

5.浇筑前必须检验和填充模板拼缝。

三、表面松散

基础底板强度不够,砼基础底板强度不足.表而松散,甚局部断裂。

[原因分析]

1.未按设计图纸要求厚度。

2.砼浇筑时未在事前抽清积水,带水施影响砼质量。

3.振捣不实,养护期不足。

4.钢筋砼中,钢筋少放、漏放,或脱落、移位

5. 强度等级不符介设汁要求

6.底板的碎石垫层不足,地基上松软。

[处理措施]

1.加强检查复核,健全技术管理责任制,认真熟悉设计图纸要求。

2.底板的垫层应符合设计要求,做到密实、平整。

3.砼浇筑前,做好排水措施,确保垫层不积水。

4.基础底板应立模,钢筋必须绑扎牢固,并确保砼保护层厚度。

5.基础砼应按设计要求进行配合比,并振捣密实,同时应确保足量的试块,包括备用试块与做好试件的规范养护。

四、烂边

[原因分析]

烂边主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,振捣时砼表面失浆造成。漏浆较少时边角出现”毛边”,漏浆严重出现砼蜂窝麻面。另外附着式振捣器布置过密、过低、太靠近拼缝也是造成烂边的一个原因。

[处理措施]

1.接缝处夹带橡胶海绵条或无纺土工布止浆,拼缝设计成搭接企口缝,并用钢木压板、橡胶压条止浆。

2.避免振捣器太靠近模板底边、拼缝。

3.漏浆较少时按麻面进行修复,漏浆严重时按蜂窝处理办法进行修复。

五、浇筑接缝明显、石子外露

浇筑的砼表面出现明显的分层浇筑接缝,并伴有大小不等的石子外露。

[原因分析]

l施工接缝未处理好,没有严格按接缝处理要求施工。

2.振捣砼时,仅在浇筑层振动,搭接层之间层次明显不密实。

3.浇筑过程间隙时间过长,浇注下层砼时,上层砼等待时间过长,接缝留有缺陷。

4.模板上机油涂刷过多往下流,拆模后在构件表面呈现若断若续的假”分层”。

5.浇筑时砼表而有泌水现象,未采取排除泌水再浇筑。

6.分层浇注时砼振捣过度,造成石子下沉,水泥砂浆上浮,浆多的地方颜色发青,石子多的地方颜色发自,形成对比。

[处理措施]

1.施.l:接缝应按规范要求认真处理好。

2.砼浇筑的问歇时间不可太长,砼停歇较长时阃后继续浇注,虽未超出施工缝停歇时间,亦应参照施工缝的要求进行检查,情况严重时严格按照施工规范的规定处理好施工缝。

3.振捣砼应振动至搭接层以下5O~lOOmm的深度。

4.分层浇筑表面出现泌水现象,要在不振捣下层砼的情况下采取措施排除泌水后,再继续浇筑。

5.为改善外观和补救缺陷,经洗刷清洁在湿润条件下以砂浆抹平. 存在空隙影响结构强度时,可用喷射压浆或与有关部门协商处理。

六、跑模错台

[原凶分析]

1.模板拼缝经反复拆装u变形巫或史模时模板乖直度控制的不好,相邻两块模板本身嵌缝。

2.相邻两块模板史撑(拉杆)松紧程度不一,模板激振后涨歼程度不一。

3.砼{II!Ij 九比较大;拉车f滑丝、螺母丝扣有损伤,激振过程中出现螺母脱丝。

[处胛措施]

1.定期修格模板,确保模极底边和拼缝处半整发满足规范要求。

2.设专人紧固模板,手劲一致保持对拉螺杆松紧一致。

3.装模时检查拉杆的工作情况,杜绝使用坏丝的拉杆螺母和已变形拉杆。砼侧压力比较大时,拉杆上双螺母。激振强烈时螺母底下加垫减振弹簧垫片,防止拉杆崩丝,出现跑模。

4.将错台高出部分,跑模部分用铁钎凿除,露出石子,新茬表面比构件表面略底,稍微凹陷成弧形。

5.用水将新茬而冲洗干净,洒水使砼结合面充分湿润。

6.在基层处理完后,先抹一层水泥素浆打底,然后用l:2干硬性的水泥砂浆,自下而上按照抹灰工的操作方法大力将砂浆压入结合而.反复搓动,抹平。修补用的水泥应与原砼品质一致,砂子用中粗砂,必要时掺拌白水泥,保证砼颜色一致。为使砂浆与砼表面结合良好,抹光后的砂浆表而应覆盖塑料薄膜,并用支撑模板顶紧加压。

七、收缩裂缝

砼的收缩分干缩和自收缩两种。干缩是砼中随着多余水分蒸发.湿度降低而产生体积减少的收缩,其收缩量占整个收缩量的很大部分;自收缩是水泥水化作用引起的体积减少。收缩量只有前者的1/5—1/10。

千缩裂缝宽度多在0.05—0.2mm之间,其走向纵横交错,_尤规律性,分布不均,

并随温度和湿度变化而逐渐发展。

(原因分析]

1.砼养护不当。撒水次数过少,表而损失水分过快,造成内外收缩不均匀而引起表丽砼开裂。

2.过度振捣造成离析,表面水泥含量大,收缩量也增大。

[处理措施]

1.浇注完砼12小时后开始养护,养护龄期为7天,前24小时内每2小时养护一次,24小时后按每4小时养护一次,混凝土表而覆盖,避免曝晒。

2.振捣密实而不离析,以较少收缩量。

3.对于细微的裂缝n 裂缝灌入纯水泥浆,嵌实再覆盖养护。

或将裂缝加以清洗.干燥后涂刷两遍环氧胶泥或加贴环氧玻璃布进行表而封闭。对于较深的或贯穿的裂缝,应用环氧树脂灌浆后表而加刷环氧树脂胶泥封闭。

八、钢筋外露

拆模时发现砼表而有钢筋外露。

[原因分析]

l.筋骨架尺寸偏大.局部钢筋紧靠模板

2.保护层垫块漏放、少放,或脱落、移位

3.振捣过程中,振动棒撞击钢筋骨架移位。

[处理措施]

1.砼浇筑前严格检查钢筋的外形尺寸,不得超过允许偏差,确保保护层厚度。

2.宜用预埋有铁丝的垫块牢固扎结在钢筋上,并适当加密垫块于钢筋外侧。

3.对已产生漏筋的可采用砂浆抹平修复.抹浆前须凿除松散浮渣用水刷净、湿润后抹平,严重漏筋时(或重要部位)须与有关单位协商后确定修补方案。

九、白斑、黑斑

[原因分析]

1.砼浇注后,模板会因投料和振捣器激振,溅上许多水泥浆或在翼板模板上残留有未清理干净的水泥浆,拆模后在砼表面留下白斑点。

2.脱模剂涂抹不匀,或模板未清理干净,局部油脂集中,拆模后形成黑斑。

[处理措施]

1.采取措施防止砼散落到模板上;在浇下一层砼前将模板上溅落的水泥浆擦干净。

2.模板打磨以后,用钢丝刷将模板上的灰渣清理干净,铁锈要用细砂纸擦拭干净。清理完后,用质量好的脱模剂均匀涂刷模板表而,用量应少,现油光即可,如果过多会往下流,造成砼局部颜色发乌,砼面颜色不一致。

3.黑斑用细砂纸精心打磨后,即可现出砼本身的颜色。白斑一般情况下不做处理,当白斑处砼较松散时可按麻而的修补方法进行整修。

钢筋:墙柱钢筋位移处理措施

一、 直接加筋法

首先将柱内钢筋错位处的混凝土凿到与楼面齐平,再将错位柱筋上部弯至设计位置,然后将带有直钩的与错位筋直径相同的补强钢筋布置在设计位置,用箍筋绑扎成型。

二、砼凿开一定区段,按1:6调整逐步调整至设计位置

三。、为避免发生柱筋错位现象,施工应做到下列几点:

A、在楼盖梁板的模板安装完毕后绑扎钢筋前,须对柱的位置尺寸放一次线,及时调整柱模板位置;

B、 梁板钢筋绑扎后,矫正柱筋位置,并以短细钢筋将柱筋与梁板筋焊接搭牢,定柱子钢筋;

C、在柱筋伸出楼面以上部分长度范围内绑扎两个钢箍,以避免振捣混凝土时影响柱筋位置。