定尺定重系统在小方坯连铸机上的应用_陈树林
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定尺定重系统在小方坯连铸机上的应用陈树林 樊安国 柴学旺 吴曙晶 姜振强(安阳钢铁股份有限公司, 安阳 455004)摘 要 在炼钢-连铸生产工艺流程中,连铸坯的在线长度检测和切割是其中的重要环节。
对影响铸坯单重的因素进行了调查,在小方坯连铸机上试验使用了定尺定重切割系统,提高了铸坯单重控制精度及轧机轧制成材率。
关键词 小方坯连铸机,定尺定重系统,成材率中图分类号 TF777.3 文献标识码 BApplication of length and w ei ght cutti ng syste m on a bill et casterC H E N Shu li n,FAN Anguo,C HA I Xue w ang,WU Shujing,JI A NG Zhenqiang(Anyang Ir on&Steel Co.,Ltd.,Anyang455004)ABSTRACT A leng th and w eigh t cutti n g syste m w as insta lled and tra iled i n a b illet caster.Factors to influence length cut strand w ere investi g ated.Based on above eff o rts,accuracy control of cut strand and the y ield duri n g ro lli n g process w ere i m proved.KEY WORDS b illet caster,length and we i g ht cutting syste m,r o lli n g y ield1 前言安钢第二炼轧厂3号小方坯连铸机,设计曲率半径为5.25m,4机4流,流间距900mm,铸坯断面为120mm 120mm,结晶器长度为850mm,定径水口敞开浇注,油润滑,该机于1984年12月投产。
为适应高效率、快节奏的生产要求,先后进行了结晶器、振动等系列高效技术改造,拉速平均达到了3.20m/m in。
生产铸坯主要提供给250、260机组轧制线材使用。
随着钢铁行业降本增效的日益深入,轧机提高轧制成材率、定尺率以及负差率成了主要的指标,而坯料的切割精度是提高轧制指标的先决条件。
铸坯切分精度不高、超长造成轧制后余料太多;若过短则造成次品量增加;对于切面质量不高的钢坯,在轧制时必须切除不齐部分,这样造成严重浪费和出现过短次品。
3号连铸机切割系统采用机械定尺挡板,切割误差大,断面平整度低,切割最大误差可达40mm左右。
而且在定尺剪切控制方式下,不管连铸坯的截面尺寸是否已经变化,只能按照规定的定尺长度剪切,即使连铸坯的长度比较准确,而其重量受结晶器断面、拉速的影响相差也较大。
而下道工序按重量轧制,炼钢、轧钢对铸坯的不同要求造成了轧材的浪费。
为此,利用红外线图像处理和模式识别技术实现定尺高精度切割,在此基础上利用微调模型通过在线微调铸坯长度达到定重的目的。
通过理论研究和试验,在3号连铸机上实现了定尺定重钢坯智能切割。
2 铸坯单重的影响因素(1)同钢种同定尺同流位不同拉速情况下铸坯重量差别(相同断面不同拉速下铸坯单重差别)。
不同拉速下铸坯单重的差别见表1。
表1 不同拉速下铸坯单重的差别炉号结晶器寿命/t拉速m/m i n单位重量差别/kg按6m定尺铸坯单支重量差值/kg 5F3150850~6.52.56108.565E1151856.5~133.14108.09 2.82差值可忽略结晶器因素0.580.47从表1可以看出,相同工艺条件同一流位下,拉速差为0.58m/m i n时,铸坯单重差值为0.47kg/m,铸坯按6m定尺慢拉速单支铸坯比快拉速单支重2.82kg。
(2)同钢种同定尺不同流位相近拉速情况下铸坯重量差别(相同拉速下不同断面铸坯重量差别)。
不同断面铸坯的单重的差别见表2。
在结晶器下口断面相差较大时,铸坯单重相差较大,最大为1.41kg/m。
铸坯按6m定尺单支重量差别可达8.46kg。
即使同一批铜管其下口断面也存在偏差。
34连 铸 2007年第4期从以上调查可看出,在相同定尺下,铸坯单支重量偏差较大,铸坯断面对单重的影响较大。
单纯依靠定尺满足不了提高轧机成材率的需要。
所以铸机必须实现铸坯定尺定重切割。
表2 不同断面铸坯单重的差别流位一流二流三流四流结晶器寿命/t15043924392150拉速/m/m i n 3.1 2.92.922.93断面积/mm214254.8514169.4514207.1314118.23单重/kg/m109.44109.68109.31108.27按6m定尺单支重量/kg656.65658.08655.87649.62按6m定尺铸坯单重量最大差值/kg8.463 定尺定重系统原理该系统通过红外摄像机远距离采集运动坯的图像信息,采用先进的图像处理技术(非接触式),在线识别热坯的长度,利用计算机对图像信息进行模式识别程序处理和闭环反馈装置,形成操作信息并转换为规定格式的电控信号,通过执行机构自动控制切割装置切割热坯,切割后进行称重并与目标重量进行比较,依据实际计算铸坯比重自动进行定尺长度调整,下支铸坯实现目标重量切割。
其工作过程分为:图像采集;图像预处理;图像识别;铸坯长度信息的确定以及执行切割动作,最后为调整长度信息的确定以及执行下一次切割动作完成定重。
工艺流程示意图见图1。
图1 定尺定重流程示意图4 定尺定重系统设备组成根据生产现场条件,选择焦距为3~8mm,视角为30 的可变焦距的高精度摄像机1台,为了防尘、防水采用新型的全不锈钢水冷防护罩,在辊道旁2m 左右将摄像机安装在4m高的铁架上;通过双屏蔽视频电缆与工控图像处理专用机相联,采集到的图像信息传输到计算机,利用图像模式识别、定尺切割控制、定尺调节等软件处理,再经过A/D转换,发出预压、压下、切割等控制信号,经过系统PLC集中控制,对切割装置进行控制。
4.1 系统硬件组成主要有图像采集系统、图像分析系统、称重系统与切割控制系统。
1)图像采集系统也是图像的输入设备,高精度红外摄像机,全不锈钢防护罩,多路云台控制器等;2)图像分析系统包括CPE3000数字图像采集卡,工业控制机,VGA示器,工控专用抗干扰键盘,图像模式自动识别模块等;3)称重系统主要有吊挂、传感器、电动推杆和称重仪表组成;4)切割控制系统包括I/0输出卡,PLC和切割装置。
4.2 软件组成软件组成主要有图像模式识别软件、定尺切割控制软件、定尺精度条件软件、上位机通讯软件、网络管理及通讯传输软件、数据库查询及动态存储软件、称重调整软件组成。
5 使用效果5.1 切割断面平整度与机械挡板相对比使用定尺定重智能切割后铸坯断面平整度大幅度提高(见图2)。
图2 实现智能切割前后铸坯切割断面对比图(a)改造前铸坯切割断面;(b)改造后铸坯切割断面5.2 铸坯单重精度2006年1月,3号连铸机与小型厂260机组进行了定重定尺系统联调试验,共计定重热送铸坯22个班524炉,目标重量从639~658kg共计14种,更改铸坯重量共计29次,共计称重1840次,称重次数见表3。
从表3可看出,在目标范围内的称重次数占总35设 备 技 术次数的91.63%,命中目标重量概率较高。
同时抽查单炉260机组过磅实际重量及每炉支数计算单重如表4所示。
表3 称重次数范围 1kg范围内次数超过调整次数总次数次数16861541840占总次数的比率/%91.638.37100表4 入库铸坯平均单重炉数总重/kg总支数目标重量/kg平均单重/kg28728.481116653652.7619510.2786649649.11从热送入库时称重反馈重量看,单炉重量稳定且平均单支重量百分百在 1kg公差范围内。
5.3 轧机轧制效果把第二炼轧厂1号、2号铸机与实施定重切割的3号铸机铸坯在轧钢厂进行了轧制效果对比,3号连铸机40%坯料定重供应到260机组,55%坯料定重供应到250机组。
成材率及定尺率的提高如表5所示。
使用铸坯定重入库的3号铸机铸坯轧制成材率分别比定尺入库的1号、2号铸机铸坯轧制成材率提高0.23%、1.12%,定尺率分别提高0.12%、0.29%,每年可创造效益达到418.4万元。
表5 定尺轧制与定重轧制成材率、定尺率对比表260机组250机组1号、2号机3号机提高率/%1号2、号机3号机提高率/%成材率/%100.9101.13+0.2399.65100.77+1.12定尺率/%98.3498.46+0.1297.2197.5+0.29 6 结论(1)铸坯实现定重切割是必要的;(2)忽略钢水温度、二冷对铸坯单重影响,在只考虑断面与拉速条件下对铸坯进行定重控制可满足轧机轧制对铸坯重量精度的要求;(3)实施铸坯定重切割可明显提高轧制成材率与定尺率,提升企业整体经济效益。
参考文献1 安辉耀,沈德耀.基于图像处理的钢坯定尺定重智能切割系统.中南工业大学学报,2002,33(16).2 李庆云.连铸坯定重剪切自动控制系统.计算技术与自动化.2002,19 4 .(上接第33页)1)改进系统软件改进后的系统软件流程图如图4所示。
2)优化液压系统控制算法比例阀的液压系统控制系统可认为是一个具有式(1)传递函数的系统[1]。
G(S)=KS(T S+1)(1)式中,K为放大倍数,T为液压系统的时间常数。
对此类系统,采用PD控制算法,利用单纯型方法对PD控制器进行参数优化,可提高系统的响应速度,做到超调小,时间响应快。
5 结论针对结晶器液压振动系统出现的停振等故障,采用了修改软件、附加控制电压和优化控制器参数等方法,很好地解决了问题。
采取改正措施的2年多来,该系统运行正常,再没有出现卡阻、停振现象,提高了生产的可靠性和产品质量。
参考文献1 胡寿松。
自动控制原理(第4版).北京:科学出版社,2003.36连 铸 2007年第4期。