超滤系统运行探讨

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超滤系统运行管理探析

王新乔

湖北双环科技公司热电厂

【摘要】本文结合双环公司超滤系统实际情况,从超滤预处理、工艺参数的控制、化学清洗三个方面的运行管理进行了分析和探讨。

【关键词】超滤膜通量预处理运行管理化学清洗

前言

湖北双环科技股份有限公司热电厂现有4台75t/h、2台130t/h的中压锅炉,1台130t/h的高压锅炉,热电联产,供汽为主,发电为辅。正常生产时供一级除盐水450t/h,二级除盐水150t/h 。化水车间共有固定式阳离子交换塔9台(120 t/h台)、阴离子交换塔9台(120 t/h台),混合离子交换塔2台。由于源水水质恶劣、化学水处理工艺缺陷及设备能力不足,一、二级除盐水水质难以达到要求,除盐水中电导率及SiO2超标,特别是高压锅炉蒸汽中的SiO2含量严重超标,高压机组无法运行,严重影响生产。为满高压锅炉水质要求,公司在2003年10月投资650万元建设一套采用超滤反渗透技术生产二级除盐水220 t/h 的水处理装置,以满足高压锅炉用水的要求。1. 水质及系统情况

1.2原水水质

公司采用汉江的支流府河水为水源,河水经混凝、加氯、澄清和过滤处理后送往各用户,其处理水量3000T/H,到化水车间的典型的源水水质分析表如下:

名称含量名称含量

总固形物297mg/l HCO3-60 mg/l

总硬度 1.2 mmol/l SO42 -52 mg/l

总碱度 1.2 mmol/l Cl-50 mg/l

电导率280µs/cm Na+ 3.5mg/l

浊度2-10NTU PH 7.0

Ca2+41mg/l COD 5mg/l

Mg2+ 4.7mg/l Fe2+0.024mg/l

SiO2(胶体) 6 mmol/l SiO2(活性) 8 mmol/l

因水源为地表水,水质受季节影响较大,枯水季节(同年十月至次年四月)水质呈周期性恶化,总固形物高达800 mg/L,Cl-150-200 mg/L,活性SiO2 16 mg/L。

1.2 原制水系统流程如下

1.3 新增超滤(UF)和反渗透(RO)后的流程示意图如下:

2. 超滤预处理运行管理

原水在供排水车间混凝、澄清、过滤及加氯杀菌处理后(处理水量3000 T/H ),部分水通过公用管道送至化学车间(700T/H )。因公用管道匀为钢管,运行过程中受其他用户的影响,水量水压波动大,整个管道中形成不规则的漩流及脉冲,水中含有铁锈、菌藻残留物、固体颗粒及破碎矾花等杂质,为防止这些物质对超滤的机械污堵,超滤的预处理显得尤为重要。我公司超滤预处理有粗滤和精滤二部分,粗滤采用四套逆流高效过滤器,直径3000mm,单套产水210 T/H;精滤采用二套20缠绕式滤芯过滤器,单套产水160T/H。

2.1高效过滤器的运行管理

高效过滤器的运行大致可分为三个过程,运行初期滤层阻力小,截污能力大,进水自中心向四周形成速度梯度,配水难以均匀,严重时在过滤器内形成局部死角,特别是过滤器中空气没有排尽时该状况更加严重,给菌藻类滋生繁殖创造极有利条件;运行中期,随着纤维束中心区域截污量的增加,自四周向中心阻力增加,配水趋于均衡,产水量及水质稳定;运行末期,截污能力已尽极限,浅层纤维束已形成阻力极大的滤饼,进出口压差迅速增加,深层纤维束随时有被穿透的可能,出口水质趋势于恶化。

运行初期和末期的监控是运行管理的重点,运行初期要使进水均匀,余气排尽,在保证产水量的情况下将进水适当截流,使过滤器内水流速度差降至最低,消除过滤死角,防止菌藻类滋生繁殖,在运行过程中随着产水量的变化逐渐增加进水量;在运行末期,严格监测进出口压差及产水浊度,压差超过0。2MPa或浊度超过2FTU时,过滤器退出运行进行气水洗。另外,过滤器在运行过程中不得停运,以防滤层紊乱及搅动影响产水质量。

过滤器的日常清洗通过上进水下进气的方式对流冲洗,保持进气强度在60L/s﹒m3左右,使纤维束充分搅动,达到截留物彻底脱落的目的。同时在运行之初,缓慢升压,废水外排,直到产水合格后并入系统。

高效过滤器长期运行后,由于菌藻类滋生繁殖、胶体与纤维束的静电吸引、有机物的污染等因素,造成运行周期短,截污能力下降,水气洗后压降不明显,就需要进行化学清洗。我们采用3%NaOH、0.5%NaCLO混合液,加热到30℃,浸泡滤料24小时后进行气水合洗,至PH≤8时结束,清洗后产水还原率可达98%以上,截污容量大于10㎏/m3。

2.2精密过滤器的运行管理

精密过滤器中缠绕滤芯采用承插式安装,工作侧与产水侧由“O”型圈分隔,因过滤器直径小(600mm),进出水没有设置配水装置,结构简单。在过滤初期,要缓慢进水,排尽空气,防止形成过滤死角及水锤冲击破坏闭封圈,造成进出水短路;在运行过程中,严格监测进出水压差,当压差大于0。1MPa时,必须对滤芯进行更换,否则,会造成出水筛板变形,滤芯与孔板密封不

严,进出水短路,产水水质恶化。更新滤芯后的首次投运,产水排放10~15分钟,防止线绒及检修残留物对超滤的污堵。

经过以上预处理后,超滤进水SDI在5左右,为超滤的稳定运行创造了良好的条件。

3. 超滤装置的运行管理和维护保养

3.1 超滤系统工艺装置情况

我公司超滤反渗透系统由武汉科梦发展有限公司设计调试,超滤采用一级一段部分循环连续式工艺流程,四组并联运行,浓水回流四组合一,单泵增压循环,每组挂超滤柱39支,单组产水76t/h,系统浓缩水排放8t/h。进水配置20μ过滤器二台及稳压调节门一台,以控制进水水质及进水压力。超滤反洗采用气水脉冲擦洗,配备反洗泵二台、空压机一台,反洗频率每二小时一次。超滤柱直径200mm,额定工作压力0.25MPa,产水量2t/h,滤膜为聚丙烯中空纤维膜,有良好的耐酸碱性和透气性能,截留分子量5000D,产水SDI≤3。另外,为使冬季超滤装置的正常制水,在总进水处安装表面式换热器一台,以提高水温(15℃—30℃),保证其产水量,同时,整个系统操作全部实行程控操作,劳动强度极低。

3.2运行参数和运行工况的调整及控制

3.2.1运行压力

超滤进水为清水泵出水,压力在0.55~0.65MPa,超过其运行压力,为此,在20μ后安装了一台JD745型多功能自动调压阀,使超滤进水压力在0.1~0.25MPa之间波动。根据聚丙烯膜的运行特性及原水水质状况,在一个化学清洗周期内(25天左右),在保证产水量300t/h的情况下,运行压力控制大致分为三个阶段,其曲线图如下:

3.2.2回流比

由于四组超滤浓水通过一台泵加压回流,并联运行,系统阻力各异,回流比难以控制。在总进水压力稳定后,通过调整各组浓水回流门控制单组回流比,在调整过程中各组运行工况相互干扰,很难保证四组回流比一致,一般控制在1:1~1:3范围,正是这种差异造成每过滤工况和过滤效果的差异,使四组膜通量不在同一均衡水平,因此,对并联系统而言,回流比的调整是涉及运行压力、产水量、膜通量、产水水质、清洗周期及运行效率的综合因素,其运行调整显得至关重要。