钡锶垢生垢机理
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硫酸钡锶垢去除研究
魏平方;邹斌;王春宏;邓皓;刘光全
【期刊名称】《化工环保》
【年(卷),期】2005(025)003
【摘要】通过定性分析得出某油田现场结垢物质为硫酸钡锶垢;采用沉淀重量法,对几种市售除垢剂与自制新型除垢剂QX进行了除垢效果对比实验.结果表明,除垢剂QX是一种理想的硫酸钡锶垢除垢剂.当QX加量为25mg/L、温度为50℃时除垢24h,除垢率可达95%以上.同时,对除垢剂加量、除垢时间、盐类加入和酸洗等影响因素进行了正交实验研究,表明除垢剂加量是影响除垢率的主要因素,而酸洗和加入盐会阻碍除垢效果.
【总页数】3页(P188-190)
【作者】魏平方;邹斌;王春宏;邓皓;刘光全
【作者单位】长江大学,化学与环境工程学院,湖北,荆州,434023;长江大学,化学与环境工程学院,湖北,荆州,434023;玉门油田分公司,炼化总厂,甘肃,玉门,725200;中国石油天然气集团公司,环境工程技术中心,北京,100083;中国石油天然气集团公司,环境工程技术中心,北京,100083
【正文语种】中文
【中图分类】X741
【相关文献】
1.油田硫酸钡、锶垢的高效阻垢剂研究 [J], 郑云萍;吴晓南;李蕾;李良玥
2.硫酸钡锶垢定点除垢物理模拟实验研究 [J], 康玉阳;李凡磊;刘松林;李兴;齐宁;冯贵宾;潘义
3.PESA与EDTMP复配剂用于油田硫酸钡锶垢阻垢的研究 [J], 符军放;刘克清;莫成孝;徐绍成
4.南海西部油田井下硫酸钡锶垢防治技术研究与应用 [J], 程利民;梁玉凯;李彦闯;谢思宇;宋吉锋
5.硫酸钡/锶垢除垢剂DTPA的合成及应用研究 [J], 马欣
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钡锶垢除垢影响因素研究石东坡;尹先清;范风英;曹方起;韩炜;张子玉;陈武【期刊名称】《油田化学》【年(卷),期】2013(30)3【摘要】针对胜利油田临盘采油厂L95站和T9站水样,考察了结垢时间、搅拌速度、结垢温度、Ba^(2+)/Sr^(2+)浓度、SO_4^(2-)浓度等因素对钡锶垢结垢的影响,并进行钡锶混合垢结垢实验。
结果表明,在10min内钡锶垢的结垢率已基本稳定,BaSO_4结垢率约98%,SrSO_4结垢率约22%。
结垢时间、搅拌速度对钡锶垢结垢率基本无影响。
温度(30~80℃)、Ba^(2+)浓度对BaSO_4结垢率的影响较小。
随SO_4^(2-)浓度增加,BaSO_4结垢率增大,当SO_4^(2-)浓度由1.53 mmol/L增至3.06mmol/L时,BaSO_4结垢率从94.68%增至99.97%,继续增大SO_4^(2-)浓度,BaSO_4结垢率不变。
SrSO_4结垢率随温度升高、Sr^(2+)及SO_4^(2-)浓度增加而显著增大,当SO_4^(2+)与Sr^(2+)浓度为24mmol/L和3 mmol/L、温度大于80℃时,SrSO_4结垢率达80%。
当[Ba^(2+)]/[Sr^(2+)]/[SO_4^(2-)]浓度比为2:1:6时,钡锶混合垢的结垢率为93.75%。
采用连续定点结垢技术,加入6倍过量的SO_4^(2-),20 min后钡锶垢总结垢率稳定在91%左右。
适度补加SO_4^(2-)作为结垢促进剂是提高钡锶垢总结垢率的有效途径。
【总页数】5页(P443-447)【关键词】钡垢;锶垢;结垢率;促进剂;影响因素【作者】石东坡;尹先清;范风英;曹方起;韩炜;张子玉;陈武【作者单位】长江大学化学与环境工程学院;中国石化胜利油田分公司临盘采油厂【正文语种】中文【中图分类】TE358.5;TE39【相关文献】1.油田钡锶垢除垢影响因素的室内研究 [J], 常启新;张斌;周成裕;苏克松;马喜平2.油气田钡锶垢除垢机理及研究现状 [J], 刘慧3.硫酸钡锶垢定点除垢物理模拟实验研究 [J], 康玉阳;李凡磊;刘松林;李兴;齐宁;冯贵宾;潘义4.硫酸钡/锶垢除垢剂DTPA的合成及应用研究 [J], 马欣5.硫酸钡/锶垢除垢剂DTPA的合成及应用研究 [J], 马欣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
油田开发中结垢原因分析及治理对策探讨作者:丁亚玲来源:《智富时代》2019年第03期【摘要】油田开发过程中,油藏中的流体(油、气、水)从油气层中流出,经油井井筒、井口到地面集输系统,由于温度、压力和油气水平衡状态的变化,容易发生无机盐类的沉积,生成垢,结垢现象的发生,给油田正常生产带来许多不利影响,轻者使产量降低,重者造成停产,甚至引发安全事故。
因此,研究结垢的原因与治理对策,具有十分重要的现实意义。
【关键词】油田;结垢;原因分析;治理对策一、油田结垢的原因分析油田生产过程中,压力、温度的变化或不相容的水相混合,会造成地层、井筒和管线表面结垢,影响原油生产。
(一)水中杂质沉积结垢。
水中杂质主要集中在注水井、回注水输水管网等温度相对低的地方,注水井自上而下,结垢现象逐渐增强,而腐蚀产物的结垢因素相对递减。
(二)地层水中含有高浓度易结垢盐离子。
在采油生产过程中油田压力、温度或水成分变化改变了原先的化学平衡而产生垢,主要垢成分是碳酸钙,可混有碳酸镁、硫酸钙/镁等,我国陆上油田结垢大都由此引起。
二是两种或两种以上不相容的水混合,结垢离子相互作用而生成垢,最为常见的有硫酸钡和硫酸锶垢。
特别是海上油田注海水开采过程中,地层水常含有钡锶离子,而海水含有大量的硫酸根离子,两者混合产生难溶的硫酸钡锶垢。
(三)硫酸盐析出结垢。
部分油田水型为硫酸钠型和氯化钠型,主要产生硫酸钙结垢,原因是钙离子与硫酸根离子结合产生硫酸钙,造成硫酸钙垢,油井产生硫酸钙垢的主要部位井筒底部的套管内壁和油管外,地面站则收球筒和总机关出为主要结垢地点。
(四)压力、PH、温度的影响。
碳酸钙的溶解度与温度、PH值和二氧化碳的分压有关,温度越高、升高PH、二氧化碳分压越小,碳酸钙的溶解度就越低,二氧化碳的分压影响更为重要,如果其降低,碳酸钙沉淀可以产生在系统的任意部位。
降低PH则可以使碳酸钙溶解度增大,大大减弱了成垢趋势。
(五)注水高矿化度、高硬度。
油田注入水脱硫酸根防钡锶垢现场试验研究孟令浩;冯松林;郑伟;王磊;郑艳芬;陈立【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2013(32)6【摘要】胡尖山油田注入水(洛河层水)的硫酸根含量高,部分区块存在严重的硫酸钡锶垢问题,为此在盆二注水站试验了脱硫酸根水处理工艺,采用纳滤膜有选择性的脱除SO42-,硫酸根平均脱除率在85%以上,5口纳滤水注水井压力平稳并有所降低(6.68 MPa下降到5.36 MPa),试验区对应的15口采油井产量保持平稳.该工艺对高含量钡锶垢油田的防治具有广泛应用价值,经济效益较大.【总页数】3页(P25-27)【作者】孟令浩;冯松林;郑伟;王磊;郑艳芬;陈立【作者单位】中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710200;中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710200;中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710200;中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710200;中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710200;中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710200【正文语种】中文【中图分类】TE357.61【相关文献】1.聚环氧琥珀酸对油田污水中硫酸锶/钡垢的阻垢性能及阻垢机制研究 [J], 姜翠玉;苏明瑾;梁书源;夏洋峰;宋林花;张龙力;邹剑;王秋霞2.水力空穴法清除油田管线硫酸钡锶垢 [J], 刘爱华;杨会丽;张震云;王小勇3.PESA与EDTMP复配剂用于油田硫酸钡锶垢阻垢的研究 [J], 符军放;刘克清;莫成孝;徐绍成4.南海西部油田井下硫酸钡锶垢防治技术研究与应用 [J], 程利民;梁玉凯;李彦闯;谢思宇;宋吉锋5.临盘油田L95站钡锶垢成因及连续除垢技术研究 [J], 石东坡;尹先清;郑延成;陈武;付家新;任朝华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
硫酸钡锶的结垢机理与化学除垢技术的研究现状
陈世军;李亚鹏;康博;杨继刚;李谦定
【期刊名称】《化工技术与开发》
【年(卷),期】2024(53)1
【摘要】结垢会给油田生产带来严重危害,严重威胁生产流程的进行,降低生产流量,导致生产损失。
注入的水、原生水与岩石之间存在化学作用,导致储层流体的组成复杂,因此难以控制无机结垢地层。
碳酸盐(钙)、硫化物(铁、锌)和硫酸盐(钙、钡、锶)垢在油田中更为常见,结垢的形成取决于各种因素,包括但不限于温度、压力、溶液饱和度、流体动力学行为等。
本文介绍了油气生产中常见的无机结垢类型、形成机理、热力学溶积度、结垢预测,以及化学除垢剂的研究现状与发展趋势,以期为油田硫酸钡锶垢的预防与除垢提供参考。
【总页数】9页(P53-60)
【作者】陈世军;李亚鹏;康博;杨继刚;李谦定
【作者单位】西安石油大学化学化工学院;中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院;西安长庆化工集团有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE358.5
【相关文献】
1.油田硫酸钡结垢机理及防垢技术研究进展
2.火电厂灰水系统管道结垢机理及防垢除垢技术综述
3.油气田钡锶垢除垢机理及研究现状
4.硫酸钡锶垢定点除垢物理模拟实验研究
5.硫酸钡/锶垢除垢剂DTPA的合成及应用研究
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硫酸钡锶垢定点除垢物理模拟实验研究康玉阳;李凡磊;刘松林;李兴;齐宁;冯贵宾;潘义【摘要】在油田正常生产作业过程中,采出水中含有的Ba2+、Sr2+易与SO42-产生沉淀,容易造成管道堵塞,损害生产设备,甚至影响到正常生产.国内外对于硫酸钡锶垢的防治多采用化学方法,但存在着流动过程中二次结垢的问题,防垢效果不佳.为解决传统除垢技术成本高、除垢效果差的问题,提出了一种新的物理除垢方法,该方法运用水处理工艺中的沉淀池原理及浅池沉淀理论,设计定点除垢器实验模型,具有操作简单、便于清理的优点,可以实现成垢离子在指定位置结垢的目的.以反应时间、成垢离子浓度、摩尔浓度比、温度作为影响硫酸钡锶垢结垢的敏感性因素,通过大量实验室定点除垢器物模实验,进行各敏感性因素评价分析.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2017(036)009【总页数】5页(P132-136)【关键词】定点除垢器;硫酸钡锶垢;结垢规律;浅池理论【作者】康玉阳;李凡磊;刘松林;李兴;齐宁;冯贵宾;潘义【作者单位】中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州225265;中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州225265;中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州225265;中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州225265;中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州225265;中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州225265;中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州225265【正文语种】中文【中图分类】TE358.5随着油田含水率的上升、新层系的动用、合采层系的增加和油田注水强度的提高,油田结垢问题变得越来越突出。
对于油气井来讲,由于结垢离子在井中的结垢腐蚀,造成油井在生产过程中出现一系列的事故,如泵卡、泵漏、抽油杆断裂等[1];对于注水井来讲,注入水在地层中发生的沉淀现象,使地层孔隙度降低,渗透率减小,从而使地层的吸水指数降低,注水难度增大,作业的次数增加,严重的将会使注水管线堵死,使注水压力异常增高,发生严重的生产事故[1-5]。
陕北油田地面系统结垢原因分析及对策王婷;赵怀涛;张小刚【摘要】陕北某油田采用注水方式开发,部分清污混注井地面系统结垢严重。
通过结垢产物组成分析、水质分析、采出水结垢预测、回注污水与清水的配伍性,确定结垢原因并提出解决对策。
分析结果表明:水煮炉结垢产物主要为碳酸钙(约25%左右)和硫酸锶钡(约75%左右),外输泵结垢产物几乎全部为硫酸锶钡;集油系统结垢主要原因为采出水水质不稳定,存在硫酸钡和碳酸钙结垢趋势,结垢严重的部位还与设备工况有关;注水系统结垢原因为注入污水与注入清水不配伍。
采用纳滤膜法和沉淀法处理清水以去除其中成垢阴离子,纳滤处理对SO42-的去除率为93.0%,对HCO3-的去除率为35.3%;在BaCl2加量为700 mg/L时,沉淀法对SO42-的去除率为91.5%。
两种方法处理后的清水与回注污水配伍性良好,说明两种方法均能取得较好的防垢效果。
%Water-flooding has been used in the development of an oilfield in Northern Shaanxi. But because injection fluid is consisted of both fresh and produced water, severe scaling problem haunted the surface system. In order to find out the scaling reason and solu-tion, a series of tests like scaling composition analysis, water quality study, scaling behavior prediction, compatibility research on fresh and produced water, have been conducted. And the test results show that the main scaling product in heating furnace is CaCO3 (about 25%) and Ba(Sr)SO4 (about 75%) and nearly all scaling in efflux pump is Ba(Sr)SO4. Besides it also indicates that the instability of produced water is the main cause of scaling in oil gathering sys-tem for CaCO3 and Ba(Sr)SO4 are tend to precipitate, and the incompatibility of fresh andproduced water induced scaling problem in injection system.Meanwhile the working condi-tion of devices would also effect scaling. As a result, two scaling removing means based on anion-removing principle have been introduced: nanofiltration membrane method and pre-cipitation method. Among them, nanofiltration membrane method could wipe out 93.0% of SO42- and 35.3% of HCO3-. And precipitation method could eliminate 91.5% of SO42-, if the concentration of induced BaCl2 could reach 700 mg/L. In conclusion, these two meth-ods could make fresh and injection water with good compatibility. Both methods are anti-scaling effective.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2016(035)003【总页数】4页(P84-87)【关键词】结垢;硫酸锶钡;配伍性;纳滤膜法;沉淀法【作者】王婷;赵怀涛;张小刚【作者单位】长庆油田分公司第十采油厂华庆采油作业区;长庆油田分公司第十采油厂华庆采油作业区;长庆油田分公司第十采油厂华庆采油作业区【正文语种】中文-的去除率为35.3%;在BaCl2加量为700 mg/L时,沉淀法对SO42-的去除率为91.5%。