风电机组大范围脱网原因分析及对策
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酒泉风电脱网事故原因及应对措施随着我国清洁能源技术的快速发展,风电已成为我国重要的可再生能源之一。
而脱网是风电发电的一种常见故障,当风机所产生的电力不能被并入电网时,称为脱网。
2019年11月,甘肃酒泉的一个风电场发生了一起风电脱网事故,造成了严重的经济损失和安全风险。
本文将分析该事故的原因及应对措施。
一、原因分析:事故发生的原因主要有以下几个方面:1.设备故障。
风电机组的转子、发电机等部件损坏或老化,导致发电量下降,无法满足电网接纳需求。
2.电网故障。
电网故障是常见的风电脱网原因之一,比如电网母线故障、变压器故障等。
3.管理不善。
对风电场和电网设施管理不善,设备检修不及时不到位,无法及时发现和排除隐患。
4.天气原因。
大风、雨雪等恶劣天气劣化了风能设备的运行效果,使发电量下降或发电机组停机。
二、应对措施:为避免风电脱网事故的发生,需要从以下几个方面采取应对措施:1.强化设备检修管理。
定期检查、维护和保养风机设备,提高设备的可靠性和安全性。
2.提高电网接入能力。
加强电网装置的建设和维护管理,提高电网容量和稳定性,避免电网故障。
3.完善管理制度。
健全风电场安全生产管理制度和管理机制,建立值班制度和应急预案,提高安全防范意识和实操能力。
4.优化风场选址和风机布局。
选择适合风能开发的场址和布局,降低设备运行费用和风险。
5.加强气象监测。
对当地气象情况进行科学监测,提前预警,避免受恶劣天气影响。
综上所述,风电脱网事故是令人头疼的问题。
只有从多个方面入手,加强各环节的管理和防范,才能有效降低风电脱网事故的发生率,保障风电发电的平稳运行和可持续发展。
工程施工脱网原因分析随着我国风电产业的快速发展,风电场工程施工过程中的脱网问题日益引起广泛关注。
脱网现象指的是风力发电机组在电网故障或其他原因下,与电网分离运行的现象。
这不仅影响风电场的正常运行,还对电网的安全稳定带来威胁。
本文将从设备制造、风电场建设、接入电网和运行管理等方面分析工程施工脱网的原因。
首先,在设备制造方面,部分风电机组在设计和制造过程中,未能充分考虑低电压穿越能力。
低电压穿越能力是指风电机组在电网电压降低时,能够维持正常运行的能力。
由于部分风电机组不具备低电压穿越能力,当电网出现故障导致电压降低时,这些机组容易脱网。
此外,部分风电机组的质量问题也可能导致脱网现象的发生,如绝缘老化、机械故障等。
其次,风电场建设过程中存在质量问题。
部分项目业主在工程质量管理方面不严格,对施工单位的监督和质量管理不到位。
这可能导致风电机组在施工过程中存在隐患,如基础不牢固、线路布置不合理等。
在风电场运行过程中,这些问题可能导致风电机组在电网故障时容易脱网。
在风电场接入电网方面,部分基层电网企业对风电场接入管理不严。
在并网运行过程中,部分风电机组未严格执行并网协议规定的低电压穿越能力承诺。
此外,部分风电场未通过并网安全性评价接入电网运行。
这些因素都可能导致风电场在电网故障时发生脱网现象。
最后,在风电场运行管理方面,部分风电场运行管理存在薄弱环节。
安全管理制度不健全,现场运行规程不完善,对二次系统和无功补偿装置重视不够。
这导致电力调度机构在风电场二次系统和无功补偿管理方面存在不足,无法满足电网安全要求。
在电网故障时,这可能导致风电机组脱网。
针对以上原因,为避免工程施工脱网现象的发生,应采取以下措施:1. 提高风电机组的制造质量,强化低电压穿越能力的设计和制造。
2. 加强风电场建设过程中的质量监督和管理,确保施工质量。
3. 严格风电场接入电网的管理,执行并网协议规定的低电压穿越能力承诺。
4. 完善风电场运行管理制度,加强二次系统和无功补偿装置的运行管理。
大规模风电机组脱网的主要处理措施大规模风力发电机组,由于一般都处于环境恶劣的野外,而且日晒雨淋,因此经常会发生大规模脱网事故,严重影响了发电工作的正常运行,因此本文就简单介绍大规模风电机组脱网事故发生后的主要处理措施。
一,风电机组和风电场满足并网技术要求,具备LVRT是遏制风电机组大规模脱网事故的关键。
新并网的机组必须具备LVRT,已并网的风电机组必须按要求的计划整改。
来不及LVRT改造的,首先确认满足基本的风机运行要求,如并网点电压跌落0.8 pu以下时,需要不跳闸运行0.1~0.2 s,见图1,就能穿越大部分的电网瞬时故障。
对已并网的风电场LVRT进行梳理、测试,不具备合格LVRT的风电场,应在规定的期限内完成改造并通过LVRT现场抽检,风电场大规模集中接入点上的风机,应优先安排改造。
制造厂应主动配合现场,协商具体改造方案并立即实施。
开放风机控制及保护定值设置,优化风机保护与风机控制系统间的配合关系,使风机主控系统和LVRT功能相协调。
二,应对在网电缆、电缆头及开关柜做全面的隐患排查,并按规程要求全面做高、低压试验。
加强对电缆、开关柜、刀闸接头等设备的运行维护管理,完善运行监视手段,配置红外、紫外成像仪等检查仪器或设备,确保及时准确发现并消除隐患。
此外鉴于当前低价中标影响产品质量的问题,建议风电场对设备材料采购过程严格把关,尽量选用大型企业或者能生产更高电压等级电缆附件的企业的产品,避免不合格产品挂网运行。
三,中性点不接地或经消弧线圈接地系统,故障线路和非接地线路仅仅流过微弱的电容电流,无法准确确定是那一条线路发生接地,给接地查找和修复带来困难。
基于基波零序电流的幅值、方向等原理的装置的选线效果不太好。
而基于小波变换的行波单相选线[13-14],充分利用电网中普遍存在的电流行波来进行故障选线,是故障选线原理的突破,为其提供了全新的思路和新的方案,实际运行证明,有望从根本上解决小电流系统故障选线难题,从而实现快速可靠选线并及时跳闸,可防止故障扩大。
大规模风电机组脱网的主要处理措施第一篇:大规模风电机组脱网的主要处理措施大规模风电机组脱网的主要处理措施大规模风力发电机组,由于一般都处于环境恶劣的野外,而且日晒雨淋,因此经常会发生大规模脱网事故,严重影响了发电工作的正常运行,因此本文就简单介绍大规模风电机组脱网事故发生后的主要处理措施。
一,风电机组和风电场满足并网技术要求,具备LVRT是遏制风电机组大规模脱网事故的关键。
新并网的机组必须具备LVRT,已并网的风电机组必须按要求的计划整改。
来不及LVRT改造的,首先确认满足基本的风机运行要求,如并网点电压跌落0.8 pu以下时,需要不跳闸运行0.1~0.2 s,见图1,就能穿越大部分的电网瞬时故障。
对已并网的风电场LVRT进行梳理、测试,不具备合格LVRT的风电场,应在规定的期限内完成改造并通过LVRT现场抽检,风电场大规模集中接入点上的风机,应优先安排改造。
制造厂应主动配合现场,协商具体改造方案并立即实施。
开放风机控制及保护定值设置,优化风机保护与风机控制系统间的配合关系,使风机主控系统和LVRT功能相协调。
二,应对在网电缆、电缆头及开关柜做全面的隐患排查,并按规程要求全面做高、低压试验。
加强对电缆、开关柜、刀闸接头等设备的运行维护管理,完善运行监视手段,配置红外、紫外成像仪等检查仪器或设备,确保及时准确发现并消除隐患。
此外鉴于当前低价中标影响产品质量的问题,建议风电场对设备材料采购过程严格把关,尽量选用大型企业或者能生产更高电压等级电缆附件的企业的产品,避免不合格产品挂网运行。
三,中性点不接地或经消弧线圈接地系统,故障线路和非接地线路仅仅流过微弱的电容电流,无法准确确定是那一条线路发生接地,给接地查找和修复带来困难。
基于基波零序电流的幅值、方向等原理的装置的选线效果不太好。
而基于小波变换的行波单相选线[13-14],充分利用电网中普遍存在的电流行波来进行故障选线,是故障选线原理的突破,为其提供了全新的思路和新的方案,实际运行证明,有望从根本上解决小电流系统故障选线难题,从而实现快速可靠选线并及时跳闸,可防止故障扩大。
大规模风电机组脱网的原因近年来,由于国内要求环保的呼声越来越高,因此节能减排就经常被提上日程,而风力发电由于其不污染环境,而且环保高效越来越受到青睐,但是风电机组在实际的运行中,经常会发生大规模脱网事故,严重影响了发电的效率,因此本文就简单介绍大规模风电机组脱网的主要原因。
一,大量风机不具备LVRT,风机主控参数和变流器定值与LVRT 失配,或者风电机组具有LVRT而未开放,或者声称具有LVRT 能力,但均未经过有资质的检测中心检测和认证,部分风电场的风电机组LVRT 能力只适应于三相对称电压跌落,而对于电网中经常出现的不对称电压跌落不具备穿越能力,故障过程中系统电压仅降至80%,就有总脱网数一半以上的风机逃逸。
酒泉某风电场6 台完成LVRT 改造的1.5 MW机组经受了后续故障的考验,说明了LVRT 改造的必要性。
二,风电基地中风电场集中接入电网,基本上无其他电源和负荷。
750kV 敦煌变处于新疆—西北主网的联网通道,常规电源和下级电网薄弱。
这种系统条件下,电网电压控制困难,正常运行时波动大。
风电场内部或系统的短路故障引起的电压跌落会波及到所有风电场,必然导致所有不具备LVRT和不合格的风电机组大规模脱网事故的发生。
三,风电场无功补偿都是独立设计和配置,没有考虑其作为电源的义务,没有开放风电机组的无功调节能力,目前所有风电机组均采用恒功率因数(cosΦ=1)模式,不能在电网需要时提供支撑。
风电场无功补偿装置(SVG、SVC、MCR 等)的设计、调试和调管脱节,功能不全或参数不匹配,未按规定投退或者不能满足快速、连续调整的基本要求,不具备自动投切滤波支路功能,风电大量脱网后出现系统无功过剩,致使故障后系统过电压造成不少风机的逃逸。
四,风电运行管理存在薄弱环节,风电场、升压站的运行规程等规章制度不健全,设备调试报告、说明书等基础资料不完整。
对于风电场二次系统,包括重要的远动信息、继电保护定值、无功补偿配置和参数的监管不够全面,细节掌握不充分,事故过程中的电网自适应能力不够快速、灵敏。
大规模风电机组脱网原因分析及对策探讨作者:王辉来源:《硅谷》2014年第05期摘要风电机组是电力系统中非常重要的组成部分,目前,随着风电机组大规模并网的发展,机组在运作过程经常出现脱网等故障,这对整个电力系统的技术指标及安全性造成了非常严重的影响,为了促进电力系统的安全及可靠运行,笔者结合工作经验,主要就大规模风电机组脱网原因及对策展开相关论述。
关键词风电机组;脱网;原因;对策中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)05-0142-01近几年来,随着我国科学技术的迅速发展,电力行业也得到了一定发展,风电作为一种清洁能源,深受人们喜爱,并在在电力系统中得到了越来越广泛的应用。
目前,许多风电机组都是以大规模的并联方式运行,这样当一个设备出现脱网等故障后,机组中其他设备的运行就会受到影响,从而会对整个电力系统的正常供电产生一定威胁。
因此,为了促进供电的稳定性,必须对大规模风电机组的脱网现象引起重视。
本文以部分地区大规模风电机组的脱网现象为例,进行以下相关分析。
1 大规模风电机组脱网原因分析现以某次大面积脱网为例,从风机及电网电压的波动在脱网时的情况作相关分析。
1.1 故障的发生过程事故前,220 kV线路中额定相电压和相电压为分别为128 kV和131.1 kV,电压从此开始跌落(每时刻速度为0 ms),以下为其变化过程:到50ms时,跌到0.35Un(额定电压),然后又开始往上升,到180 ms时,又恢复到正常水平,接着又开始上升到1.22Un,9400 ms 时,然后又恢复到1.13Un。
风力发电机组中的电压和线路中电压的波动情况相同,但是风机对精度的几率较差,无法把电压瞬时跌落时的最低电压值进行有效记录。
风机端电压的最高幅值为930 V,在电压跌落的过程中,许多机组都出现了脱网现象,有的机组则是在电压升高的过程中,因保护动作而发生脱网。
1.2 故障的发生原因如果机组处于正常的运行状态,那么从并网点方面而言,全场的无功情况都是平衡的,其和送出线路之间的无功交换是比较少的。
试论风电机组脱网原因及对策现阶段风电机组已经呈现大规模的并网趋势,机组脱网问题也在这一过程中日渐明显,因此现阶段电网工作面对的主要问题就是如何实现较为稳定的安全运行。
在实际分析脱网原因以及内在机理的过程中我们可结合风电机组脱网实例进行,风电设备的安全性能技术指标以及运行管理等方面所存在的问题可在这一过程中得到直观体现,然后针对其中存在的问题提出科学建议是改善上述问题的重要手段。
标签:风力发电;风电机组;脱网现阶段风电作为一种全新的清洁能源受到世界各国的广泛重视。
其开发工作具有规模化以及商业化的特征,在大规模风电的影响下电力系统安全运行受到前所未有的挑战。
我国最早于2011年出现电机组脱网现象,这也可说明机组在各方面所存在的问题,其中主要涉及到技术标准设计以及运行管理等。
我们在实际制定改善风电机组脱网现象的措施过程中必须注意充分结合风电设备安全性能以及技术指标等问题。
一、大规模风电汇集系统特点分散接入以及集中接入是现阶段风电场接入输电网所使用的两种主要形式。
也就是说在实际接入电网的过程中,我们必须结合实际情况实现对上述方式的科学选择,通过分析风电运行情况后我们可以发现结束方式对风电的技术指标以及运行控制提出较高要求,这需要我们必须在提高重视程度的基础上借助必要的措施与手段措施上述目标得以顺利实现。
风力发电具备相当明显的随机性与间歇性,风电机组有功出力与风速之间存在着不可分割的密切联系,也就是说在风速不断变化的过程中风电机组的于无功出力也会出现不同程度的变化。
在有功潮流的不断影响之下,风电汇集系统会出现较大幅度的变化,这也是导致汇集系统较大幅度的无功损耗变化以及电压变化出现的主要原因。
受到电压大幅度波动的影响,各个风电场也必须及時的调整与投切无功设备。
因此封面汇集系统电压的持续大幅波动现象不会得到改善,这也是运行控制难度不断加大的主要原因。
二、风电机组脱网暴露的问题我们主要结合2011年上半年所发生的风景机组脱网事件对其进行分析,这是近几年来最集中爆发的一次事故。
浅议大规模风电机组脱网原因及对策摘要:风能作为一种无污染、环保、清洁的绿色能源,具备极大的经济社会价值和开发潜力,并能进一步改善我国能源供应的可持续性。
现阶段,国家对于风电产业的发展和建设的重视程度越来越高,并且还出台了多种扶持政策。
在实际生产运行过程中,因风力资源本身具有的不稳定性、间歇性的特征及风电机组设备故障等原因,存在着触发大规模风电机组脱网的风险,对大规模风电机组脱网原因及对策进行研究分析,具有重要的现实意义。
关键词:大规模;风电机组;脱网原因;对策一、大规模风电机组脱网的原因分析大规模风电机组脱网的原因主要有以下几个方面:1.1对于风电机组来说,低电压穿越能力缺失将可能造成大规模风电机组脱网,这也是2011年上半年出现的大规模风电机组脱网问题重要原因。
现阶段,不少风电机组缺乏低电压穿越能力,如果系统电压在额定电压的70%左右,就会出现机组脱网的问题。
有一些风电场承诺具备低压穿越能力,但没有经过严格测试,同时也缺乏权威部门的检测,低压穿越能力难以保证。
因此,一旦遇到电网低电压扰动,依然会发生机组脱网的现象。
1.2很多风电机组不具备足够的无功调节能力,也是大规模风电机组脱网原因之一。
目前无功补偿装置的响应通常需要几分钟,远远不能满足电网运行的需求。
在此情况下,如果风电机组发生了低电压穿越失败的问题,就会造成机组脱网的问题此时,系统电压会急剧上升,由于风电机组具有过电压保护的动作,也会随之而脱网,故障的范围就进一步扩大,造成机组大规模脱网问题的出现。
目前,很多风电机组都没有动态无功调节的能力,都处于定功率因数的运行状态下。
如果需要调整系统中的无功电压,就需要利用无功补偿装置。
但是,绝大部分的无功补偿装置的容量万面达不到要求,在调节的速率万面也有待提高,无法满足电网维持正常运行的要求在快速调压万面,很多风电场中应用的是MCR型的无功补偿装置,这种装置也就是人们通常所说的磁抗电抗器,它的动态调节速率可以达到100ms以上,但是对于风电场的快速调压需求来说,这种速率也不能满足需要。
大规模风电机组脱网原因分析及对策首先,大规模风电机组脱网的原因主要有以下几点:1.风电机组设备故障:风电机组中的风轮、变频器等设备存在磨损、脱落、故障等问题,导致机组不能正常运行,从而脱网。
2.风资源变化:风能是风电机组发电的基础,当风资源发生突变时,如突然停风或风速骤增,风电机组可能无法适应变化,导致脱网。
3.系统调度误操作:电网运行中的误操作,如发电侧和电网侧的调度不协调,导致风电机组脱网。
4.网络故障:电网中的线路故障、开关操作不当或变压器故障等原因,导致风电机组与电网之间的连接中断。
针对以上原因,需要采取一系列措施来降低大规模风电机组脱网的风险:1.设备维护与检修:定期对风电机组进行检修与维护,确保设备的正常运行。
加强设备故障的预警监测系统,及时发现问题并进行维修。
2.风能预测与资源管理:建立准确的风能预测模型,及时预测风资源变化,调整风电机组的运行模式。
合理安排电网对风能的接收能力,以充分利用风资源。
3.加强调度管理:电网运行中,加强发电侧和电网侧的协调与管理,确保风电机组与电网的稳定连接。
加强对风电机组的实时监测与控制,及时调整风电机组的出力。
4.提高电网的稳定性:加强电网的继电保护、监测系统的建设,确保电网的可靠运行。
加强电网设备的检修与维护,减少因电网故障导致风电机组脱网的风险。
综上所述,大规模风电机组脱网可能存在设备故障、风资源变化、系统调度误操作和网络故障等原因,为降低脱网风险,应加强设备维护与检修、风能预测与资源管理、调度管理和电网稳定性等方面的工作。
只有全面考虑并有效防范这些原因,才能保证风电机组的可靠运行,确保电力供应的连续性和稳定性。
风力发电机多台机组同时脱网故障分析研究摘要:风力发电作为干净无污染的新能源利用,得到广泛的推广。
但由于风电质量存在波动,容易对并网线路产生影响,因此均采取一定的并网保护,即出现故障时及时将故障点从电网中脱除。
在风电机组实际运行中,多次出现多台机组的连锁脱网故障,造成极大的经济损失。
本文主要针对此情况进行分析介绍,并提出故障的预防控制策略,可以有效提升机组运行稳定性。
关键词:风电机组;脱网;故障分析1引言由于目前火力发电仍然是主要的发电形式,其在消耗较多煤炭和石油等不可再生能源的同时,也容易对环境造成污染。
而风力发电则是对可再生且清洁型的太阳能新能源进行利用,而且在发电过程中也不会对环境造成污染,成为目前我国重点开发和应用的发电形式。
目前我国在大力发展风力发电项目的开发与建设,而且此种发电形式表现为具有较短的建设周期以及对周围环境较强的适应性等优点。
但是在风力发电并网的过程中,由于风力发电具有波动性等特点而可能会在并网发电时对公网造成危害。
这就需要采用合理的并网发电系统运行控制技术在确保风能转化为电能进行并网安全运行的同时,降低整个过程的电能消耗问题以及清洁型能源的充分利用问题,并确保光伏并网发电的稳定性。
2背景简介目前,风力发电行业发展主要趋向于大型机组的高度密集,高密集度的风力发电可以有效利用优势地区的风能,但同时对并网的安全性和稳定性造成巨大的影响,风电功率的波动幅度较大、随机性较强,使得系统的电压和频率常常出现问题。
另外,大规模的风电发电机机组同时脱网对于电网的安全性产生极大的威胁。
多台机组同时脱网故障1,事故的起因是1号风机机组出现单相短路引起三相短路,产生电流较大,引发过电流保护。
在过电流保护的60毫秒动作中,连续引发馈线中的12台机组全部被切除,最终导致部分风电机组脱离电网,造成840MW的电能损失,系统频率将至49.8Hz。
多台机组同时脱网故障2,事故原因是风电场的B相引线和汇集线路C相搭接,造成BC之间出现短路,短路故障使得电压降低,短路故障造成317台机组脱网后,系统的无功过剩,引发电压过高,进而发生高压连锁脱网,有造成310台机组脱网,风力出力损失达到412MW。
风电场防止风电机组大规模脱网事故措施风电场防止风电机组大规模脱网事故措施1.1 风电场应从设计、选型、安装、验收、调试、运行、检修等多个环节加强设备安全管理,降低风电场内设备故障率。
1.2 新建风电场应满足国家和行业有关风电场接入电力系统技术规定的要求。
已投产风电场宜对照技术要求,因地制宜的开展设备技术改造。
1.3 新并网机组必须是通过《风电机组并网检测管理暂行办法》(国能新能[2010]433)检测的机型。
检测项目应包括电能质量测试、有功功率/无功功率调节能力测试、低电压穿越测试、电网适应性等。
1.4 风电场应采取切实有效的措施,确保场内集电线路故障快速切除,防止扩大恶化。
对新建风电场,场内集电线路系统宜采用经电阻或消弧线圈接地方式,并配置单相接地故障保护。
如采用小电流接地选线装置实现单相接地跳闸功能,则应对其选线的准确性、可靠性和快速性校核。
1.5 风电机组涉网保护定值(电压、电流、频率等有关电气保护)和涉及安全链动作的主要保护应在调试、预验收、出质保环节进行核对验收,保护定值单、保护逻辑判断说明以及整定方法应形成书面材料备案。
1.6 风电机组并网点电压在标称电压的90%~110%(含边界值)之间时,风电机组应能正常连续运行;当风电机组并网点的闪变值满足 GB/T 12326、谐波值满足GB/T 14549、三相电压不平衡度满足GB/T 15543 的规定时,风电机组应能正常运行;三相电压不平衡度超过GB/T 15543 的规定时,风电机组运行时间不少于2s。
1.7 新建风电场并网风电机组的无功功率和风电场无功补偿装置的投入容量,应在各种发电运行工况下都能按照分层分区基本平衡的原则在线动态调整,并具有足够的事故备用。
风电场主变宜采用有载调压变压器。
1.8 风电场动态无功补偿装置的动态响应时间不应大于30ms。
风电场应确保场内无功补偿装置的动态部分处于自动调节状态,确保电容器、电抗器支路在紧急情况下可快速正确投切。
大规模风电机组脱网原因与对策探究摘要:近些年,我国加大对清洁能源的发展力度,更加重视对风电机组的建设与使用。
在风电机组大规模并网的过程中,脱网故障时有发生,极大影响了电网运行的稳定性和安全性。
技术人员应该加大对风电机组脱网原因的研究力度,针对实际状况,采取合理的解决办法。
本文就大规模风电机组脱网原因及对策进行了详细的讨论。
关键词:大规模风电机组;脱网原因;对策一、大规模风电机组脱网原因大规模风电机组脱网的原因很多,很多问题是由于长时间的不合理使用或者没有进行良好的维护工作而导致的,对供电系统产生了较大的危害,主要有以下几类问题。
1.低压穿越能力不足如果将风电机组进行并网处理,则很容易导致低压穿越能力受限,造成机组脱网现象严重。
现阶段的风电机组中,很大一部分低压穿越能力不足,一旦工作电压为额定数值的65%以下,就会发生风电机组脱网现象。
在一些风电机场中,并没有对低压穿越能力进行合理的调试,也没有权威部门对这方面的能力进行合理的检测,所以是否具备这方面的能力无从考究。
如果风电机出现故障,很容易导致脱网现象。
2.无功调节能力弱风电机组的无功调节能力较弱是现阶段风电机组的主要弊病之一,由于动态调节能力较弱,所以无法进行补偿装置的及时动作与反应,有时时间间隔长达十分钟,不能很好地为电网提供服务。
一旦在较弱的调节状态下,出现低压穿越失败,将会导致大面积的机组脱网。
事故发生以后,不仅将导致电压急剧上升,还会造成故障范围逐渐扩大,演变成大规模的机组脱网。
现阶段,大部分风电机组都处于功率因数固定的操作状态,功率调节不能依靠动态无功调节来实现,只能依靠无功补偿装置,所以说,补偿装置的运行效果对于功率调节来说,至关重要。
目前电厂中应用的补偿装置中,不仅调节速度慢,容量也不能满足实际需要,在压力调节方面,很多电厂使用磁抗电抗设备,也就是MCR型装置,其调节速度大于110ms,即使是这样的速率,也不能完全满足快速调压的要求,且不能进行连续性的调节,无法满足无功调节的实际需要。
风电场防止风电机组大规模脱网事故措施风电场是指由多台风力发电机组组成的发电场地,其主要特点是风能资源丰富、清洁环保、可再生性强。
然而,由于风力发电机组依赖风能进行发电,如果遇到风速过大或过小的天气条件,风机组可能会发生脱网事故,给发电场的安全与稳定运行带来影响。
因此,防止风电机组大规模脱网事故是风电场管理的重点任务之一、本文将从事前监测预警、设备调试、运维管理等多个方面提出防止风电机组大规模脱网事故的措施。
首先,风电场需要进行事前监测预警。
利用先进的气象监测设备和技术手段,对风场周边气象条件进行实时监测和预警。
一旦监测到风速异常或风场周边气象条件发生变化,及时采取措施,例如停止风机组发电,调整叶片角度等,以防止风机组大规模脱网事故的发生。
其次,风电场需要进行设备调试。
在风机组投入运行前,经过详细的设备调试和试验,确保风机组在各种工况下运行稳定。
特别是对于变频器、电网接口等关键设备,需要进行严格的检查和测试,以防止设备故障导致风机组脱离电网。
第三,风电场需要加强运维管理。
风机组在运行过程中,需要进行定期的巡检和维护,及时发现和排除设备故障。
通过建立完善的运维管理体系,制定严格的运维计划和流程,加强设备运行的监控和管理,以保障风机组的稳定运行。
同时,还需要加强对运维人员的培训和管理,提高其技术水平和维护能力,确保运维工作的质量和效果。
另外,风电场还可以采用多机组并网运行的方式,来增强风电场的稳定性。
通过多台风力发电机组并联运行,风电场可以在台发电机组发生故障或脱网时,仍能保持正常的发电运行,从而减少因单台机组发生故障而导致的大规模脱网事故。
最后,风电场可以利用现代信息技术手段,实现对风机组的实时监控和管理。
通过建立风机组远程监控系统,可以实时监测风机组的运行状态、工作参数等,并对即将发生的故障进行预测和预警。
同时,还可以通过远程监控系统对风机组进行远程操作和调控,提高对风机组的响应速度和控制能力,从而降低脱网事故的风险。
探讨大规模风电机组脱网原因及对策风能资源是一种清洁、环保、无污染的绿色能源,其开发利用的潜力很大,对我国能源的可持续开发具有重要的意义。
同时,国家对于风电产业的建设也给与了高度的重视,还相应出台了一系列的政策来扶持风电资项目的开发。
但是我国的风电产业发展的过程中也出现过一些不稳定因素,例如风电机组发生大规模脱网的事故,突发的事故不但使电网系统的负荷突然降低,还导致了大量无功功率的产生,使电网频率产生波动。
1、风电机组脱网原因的技术分析造成风电机组脱网现象由诸多因素造成,此类问题的发生给电网系统带来很大的危害。
其原因主要表现在以下几点:(1)对于运行中的风电机组来说,如果不具备低电压穿越能力,那么风机很可能会面临大规模脱网的风险,这是风电机组发生脱网事故的主要因素。
现如今,投入运行的风电机组由于研发时间较早,相关技术还不够成熟,因此大多数都不具备面临电网电压下降时的低电压穿越能力。
当电网系统的电压突然下降到正常电压的70%的时候,便会出现风机脱网现象。
也有一些风电机组经过技术改造具备了一定的低电压穿越能力,但是由于没有经过实验论证,同时也缺乏权威机构对其低穿效果的检测,因此风电机组还是会有发生脱网的隐患。
(2)大部分的风电机组由于存在着一定的设计缺陷,对无功进行调节能力较差。
由于无功补偿装置响应速度较慢,设备的启动时间通常就要花费几分钟,远远达不到满足电网运行的标准,对动态无功也就起不到调节作用。
因此,风电机组一旦发生低电压穿越失败的问题,也会造成其发生大面积脱网的现象。
与此同时,当电网系统因故发生电压上升时,由于风电机组的过电压保护启动,造成风电机组出口断路器动作,从而发生跳闸,也就导致了机组脱离电网运行的现象,进一步扩大了事故的发生。
就风电机组目前的运行状况来看,由于大部分风机尚未具备动态无功的调节能力,因此都处于系统额定功率因数下运行,如果想要调节无功功率,就必须要在升压站装设无功功率补偿装置。