熔喷布生产中的常见问题及其原因
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熔喷布生产中的常见问题及其原因(解决方法)
市场上PP熔喷料繁多混杂,很多熔喷布生产之后像纸一样硬,并不是所有的改性厂都能完全掌握PP降解工艺的细节,很多大品牌因产能不足而在外代工,也限制了产品的稳定性。
那么,想要生产出95级别以上的熔喷布,你首先搞清楚PP熔喷料的常见问题的原因才能更好、更快地去处理和调整。
以下是为大家罗列的常见难题及原因分析。
·熔喷PP料放置几天后,熔指变低了;
·熔喷料在均化烘干后,熔指变低了;
·熔喷布刚刚生产出来还可以,但是过几天变脆了;
·熔喷布加入驻极母粒后就能达到95%甚至更高的过滤效率?
·熔喷料怎么选?粉料好还是粒料好?
·熔喷料怎么选?粉料好还是粒料好?
·驻极怎么处理?设备怎么买?
·喷丝孔堵住了是什么原因?怎么办?
料熔指变低的原因分析
1、熔喷PP料放置几天后,熔指为什么变低?
当天造粒过后,熔指是在230测试的,过氧化物残留会导致PP继续降解,熔指会增加,这样就算是1200的熔指,而在测试的时候可能会达到1800。
同时,残留过多,造成气泡,气泡流动快于料,所以体积发测出来的数值偏高。
等到到了客户手上,过氧化物残留少了,熔指变化就不大,又回到了1200,因此不是说降低到了1200,而是恢复到1200。
2、熔喷PP料在均化烘干后,熔指为什么会变低?
同过氧化物分解产物一样,水分存在也会导致体积法测试的熔指偏高。
水分少了,或者烘干了,熔指就会变低。
当然,也有行业网友反映:融指体积法有气体是测不准的,其结果也不应采用。
虽然现在堵口的方法造成排气不畅,导致测试数值不稳,其实是现在的融指仪测试的30毫米段位置不对造成的。
应该调整感应器上下位置对准压料杆上下刻度线,测试这30毫米段物料体。