独山子石化公司苯乙烯装置“8.9”苯中毒亡人事故案例分析(1).
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化工火灾爆炸事故案例分析总结概述:近年来,化工行业发展迅速,但随之而来的是化工火灾爆炸事故频发。
这些事故给人民生命财产安全带来巨大威胁,并对环境造成严重污染。
因此,我们需要对已发生的化工火灾爆炸事故进行深入分析与总结,以提取经验和教训,在今后预防类似事故的发生。
案例一:XX公司乙炔罐泄漏引发的爆炸事故简介:该案例发生于XXXX年X月X日,在一家XX公司的化工厂内部。
当时,由于未能及时处置乙炔罐泄漏情况并采取必要措施,最终导致了惨剧的发生。
原因分析:1. 装置运行不规范:在该公司厂区内存在着操作流程不规范、设备老旧损坏等问题。
这些问题直接增加了事故爆发的可能性。
2. 安全管理缺失:该公司在安全意识方面存在明显缺陷,未能按照相关法律法规要求履行监管义务。
缺乏有效的安全培训与演练,员工对处理突发事件不够敏锐。
3. 系统监测不到位:,在此次事故中,公司安全监测系统未能及时检测到乙炔罐泄漏的情况,并未通过报警装置给出相应提示。
经验教训:该案例提醒我们在预防化工火灾爆炸事故方面需采取以下措施:1. 完善设备运行规程:公司应完善设备运行规程,确保操作人员按程序进行作业,并定期检查设备是否损坏。
2. 加强安全意识培养:加强宣传教育,提高员工对于化工火灾爆炸事故风险的认识和防范意识。
同时组织定期培训和演练,以增强员工应对紧急情况的能力。
3. 安装先进监测系统:引进和使用先进的化学品泄漏监测系统,及时准确地获取关键指标数据,并做好预警准备。
案例二:XX市XX工厂氰化物泄露引发大规模火灾简介:该案例发生于XXXX年X月X日,位于XX市的一家化工工厂中,该工厂主要生产化学品。
当时,由于氰化物泄露溢出并遇到火源,火灾迅速蔓延且扩大,导致了严重的环境污染和人员伤亡。
原因分析:1. 安全设施缺失:该公司安全设备不齐全、维护保养不到位。
在事故发生前没有作出及时反应和应对。
2. 废水处理系统失效:该工厂废水处理设备存在严重故障,并未及时检修维护。
化工企业典型事故案例分析目录一、概述 (3)二、化工企业典型事故类型 (3)1. 火灾事故 (4)1.1 事故原因及特点 (5)1.2 案例分析 (7)1.3 预防措施 (8)2. 爆炸事故 (9)2.1 事故原因及特点 (11)2.2 案例分析 (12)2.3 预防措施 (13)3. 泄漏事故 (15)3.1 事故原因及危害 (15)3.2 案例分析 (17)3.3 预防措施与应急处理 (19)三、化工企业事故案例分析 (21)1. 事故背景介绍 (21)2. 事故过程描述 (23)2.1 事故发现与报告 (23)2.2 事故发展与救援 (25)2.3 事故后果及影响 (27)3. 事故原因分析 (27)3.1 直接原因分析 (28)3.2 管理原因探究 (30)3.3 技术缺陷分析 (31)4. 事故处理与反思 (31)4.1 事故处理过程 (33)4.2 事故带来的反思与教训 (34)4.3 改进措施与建议 (35)四、化工企业安全事故预防策略 (37)1. 加强安全管理 (38)1.1 建立健全安全制度 (39)1.2 加强安全培训与意识培养 (40)1.3 定期开展安全检查与评估 (42)2. 技术改造与升级 (43)2.1 推广先进技术与设备 (45)2.2 加强设备维护与检修 (46)2.3 优化工艺流程和操作规范 (47)3. 应急预案与应急处理能力建设 (49)3.1 制定完善的应急预案 (50)3.2 加强应急演练与培训 (51)一、概述随着全球经济的快速发展,化工行业在国民经济中的地位日益重要。
化工企业在生产过程中,由于各种原因,往往会出现一些安全事故。
这些事故不仅给企业带来了巨大的经济损失,还可能对环境和人民的生命安全造成严重威胁。
分析化工企业典型事故案例,对于提高化工企业的安全管理水平,预防类似事故的发生具有重要的现实意义。
二、化工企业典型事故类型火灾和爆炸:化工生产过程中使用的原料很多具有易燃易爆的特性,比如气体、溶剂、危险化学品等。
一例急性苯中毒死亡事故调查本文基于真实案例,围绕急性苯中毒死亡事故进行了调查和分析。
一、事件概述2019年某日,某县某化工企业发生一起急性苯中毒死亡事故,造成5人死亡,6人受伤。
当天晚上7点左右,该企业工人在生产过程中突然出现头晕、呕吐、胸闷等症状,接着意识逐渐模糊,最终昏迷不醒,其中5人不幸身亡,6人送往医院治疗。
二、调查经过立即得知此事故后,相关部门组织专业力量赶赴现场实施调查。
经过调查发现,该化工企业生产苯和苯系化合物,并进行加氢处理,苯是致癌物质,加氢处理苯则会产生苯米松和苯酚,这两种物质也具有一定毒性。
当天晚上,化工企业的加氢反应器突然停止工作,而反应器内仍然残留有大量的苯和加氢产生的有毒物质。
由于工人缺乏安全意识,没有及时关闭产生有毒气体的设备,并没有采取任何措施来保护自己的安全,因此导致了此次事故的发生。
调查人员还在现场取样分析后得出结论:在加氢反应器内排出的气体中,苯的浓度超过了爆炸下限的10倍以上,另外还检测到了大量的苯酚和苯米松等有毒物质。
三、原因分析1. 安全管理不到位该化工企业在安全管理方面存在着漏洞。
首先企业没有建立健全的安全责任制和安全管理制度。
企业在对员工进行培训和安全教育方面也存在不足,导致员工安全意识较差。
2. 设备安全性问题加氢反应器的安全阀失效,致使粗苯过饱和,进而造成突发事故。
3. 危险品管理不规范企业对危险品的安全管理不规范。
在日常生产中,企业应该加强对危险品的监测和检测,以及对存在危险的工作区域设定专门的安全防范措施。
而该企业没有采取必要的危险品管理措施,也没有安排专人定期对危险品进行检测和监测。
四、教训和建议1. 加强安全管理企业应建立完善的安全管理体系,加强员工培训和安全教育,提高员工安全意识和安全素质。
建立健全的安全责任制和安全管理制度。
2. 设备维护保养严格要求设备的安全性能,做好设备的维护保养,确保设备的正常运行。
3. 加强危险品管理企业应该对危险品进行监测和检测,并制定相应的管理措施,落实专人负责。
石化行业典型事故案例分析报告石化行业是一个高危行业,由于其生产环节中存在着易燃、易爆、有毒和高温的物质,所以常常发生各种事故。
本文将以一起典型的石化行业事故为例进行分析。
1. 事故概述2018年5月,某石油化工公司的生产车间发生了一起重大事故。
事故发生在该公司的乙炔生产车间,造成了4人死亡、10人受伤。
事故原因是由于车间管理不善和操作不规范导致的。
2. 事故经过事故当天,车间内正在进行乙炔氧化反应的生产工作。
由于当时车间管理不善,一位工人在进行反应装置的检修时没有按照规定进行操作。
他在检修完毕后没有关闭相关设备,而是直接离开岗位。
由于疏忽大意,设备并未被关闭,乙炔氧化反应仍在继续进行。
之后,由于车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现问题。
乙炔氧化反应持续进行,导致温度和压力升高,最终达到了危险的程度。
在温度和压力超过设定值后,反应装置发生了爆炸,导致车间内多个设备损坏,造成人员伤亡。
3. 事故原因分析a. 车间管理不善:公司在管理方面存在严重问题,对车间人员的培训和安全意识教育不到位,对设备和操作的监控不到位。
b. 操作不规范:由于工人在检修后没有按照规定关闭设备,导致乙炔氧化反应持续进行,最终引发事故。
c. 设备监控不到位:车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现温度和压力升高的异常情况。
4. 事故教训和改进措施a. 加强车间管理:公司应加强对车间人员的培训和安全意识教育,提高员工的安全意识和操作规范性。
b. 建立严格的操作程序:确保每一项操作都按照规定进行,特别是在检修完成后,必须验证设备是否正常关闭。
c. 完善设备监控系统:引入先进的监控系统,对设备的温度、压力、液位等参数进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。
d. 加强安全检查:公司应定期对设备进行安全检查和维护,确保设备的正常运行。
5. 结论本次事故的发生给石化行业敲响了警钟,也给我们带来了深刻的教训。
只有加强车间管理、规范操作、完善设备监控,才能最大程度地减少事故的发生,保障生产安全。
罐区检修动火爆炸事故一、事故经过2012年3月15日,10万吨/年苯乙烯装置由于效益原因停工.自2013年4月开始,该石化公司对10万吨/年苯乙烯装置进行技术改造,同时对配套(de)三苯罐区进行检修.2013年4月15日,该石化公司与中石油七建公司签订炼油化工装置检修合同及炼化装置检修工程服务安全生产合同,合同期限为2013年4月15日至2013年12月30日.2013年5月15日,中石油七建公司与林沅公司签订10万吨/年苯乙烯装置停工检修、技措、改造合同、安全协议,双方未在合同上盖章、签字,合同期限为2013年5月19日至2013年12月31日,合同分包方式为劳务作业分包.发生事故(de)939罐施工作业(de)计划单内容为更换锈蚀严重(de)罐顶侧壁仪表维护小平台板.2013年6月1日(星期六),该石化公司第一联合车间设备员李明辉林沅公司施工人员到现场确认后办理939罐仪表维护小平台板更换、消防水线加导淋作业票.9时左右,监护人三苯罐区外操工邵国庆到939罐顶时,闻到罐顶气味较大,将罐区工艺员韩军叫到罐顶进行确认,韩军确认罐顶气味较大,并发现罐顶呼吸阀没有加盲板,即告知林沅公司现场施工人员不加盲板不得动火作业.安全员王某告知该公司施工人员停止其在小罐区(de)所有动火作业,故当日办理(de)939罐更换维修仪表小平台板(de)动火作业许可证(第0010374号)未下发.6月2日第一联合车间早调度会后,王某将6月1日未下发(de)939罐动火票(第0010374号)动火作业有效期改为6月2日,并安排三苯罐区外操工慈军对939罐进行现场动火作业监护.慈军到达小罐区现场时,林沅公司(de)领班张洪伟、电气焊工陶崇海、姚忠利及力工石成泉(负责现场卫生清扫和监护)已在现场.9时30分左右,慈军与王某一起登上939罐顶,王某闻到很重(de)油气味,但无法确定泄漏源,慈军用便携式可燃气体报警器对观察孔处可燃气体浓度进行了检测,王某检查检尺口,并将卡扣卡好后用防火布盖上,确认呼吸阀盲板已加上.因泡沫发生器附近油气味道大,随即要求施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用防火布围上.王某将动火票交给慈军,随后离开939罐施工现场.10时30分左右,慈军将动火票交给林沅公司现场作业人员,施工人员使用气焊等工具对腐蚀(de)仪表小平台板进行拆除.林沅公司4名作业人员在939罐作业,1人在罐下清扫地面,1人在维修仪表小平台铺设新花纹板,2人在罐顶进行动火作业.14时27分53秒(工厂监控视频显示时间),939罐突然发生爆炸着火,罐体破裂,着火物料在防火堤中漫延(各罐之间无隔堤),小罐区防火堤内形成池火.14时28分01秒、14时28分29秒、14时30分43秒,937罐、936罐、935罐相继爆炸着火.事故发生后,该石化公司立即组织自救并向相关部门报告,同时向110指挥中心报警.在接到事故报告后,该市启动了危险化学品事故应急救援预案,成立了抢险救援指挥部,调集公安、消防和医护人员开展事故应急救援工作.该市消防部门派出40个中队846名消防官兵,出动消防车163台参与灭火.16时大火被扑灭.同时第一时间将现场发现(de)两名受伤人员送往医院救治,后经抢救无效死亡.2名失踪(de)作业人员后经现场搜寻发现,已死亡.事故共造成4人死亡,直接经济损失697万元.二、事故原因及性质1、直接原因林沅公司作业人员在罐顶违规违章进行气割动火作业,切割火焰引燃泄漏(de)甲苯等易燃易爆气体,回火至罐内引起储罐爆炸.2、间接原因(1)中石油七建公司该项目部在承揽939储罐仪表维护平台更换项目后,非法分包给没有劳务分包企业资质(de)林沅公司,以包代管、包而不管,没有对现场作业实施安全管控.(2)林沅公司未能依法履行安全生产主体责任,未取得劳务分包企业资质就非法承接项目;企业规章制度不健全不落实,员工安全意识淡薄,违章动火;未对现场作业实施有效(de)安全管控.(3)该石化公司安全管理责任不落实,管理及作业人员安全意识淡薄,制度执行不认真不严格,检维修管理、动火管理和承包商管理严重缺失.。
炼化装置生产安全事件分析炼化装置是炼油厂的核心设备之一,它负责将原油进行加热、裂化和分离,生产出各种石油制品,包括汽油、柴油、燃料油等。
由于炼化装置涉及高温、高压、易燃易爆等危险因素,其生产过程中存在着一定的安全风险。
一旦发生安全事故,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还可能对环境造成严重影响。
对炼化装置生产安全事件进行深入分析,找出其根本原因,并提出相应的安全措施和改进建议,对于预防类似事件再次发生具有重要意义。
一、事故发生概况2019年4月,某炼油厂的炼化装置发生了一起严重的生产安全事件。
事故发生时,厂区内正在进行柴油的处理作业,突然爆发了一起火灾,造成了3名工人死亡,4人受伤。
大量的有毒气体和废水泄漏,对周边环境造成了污染。
事故发生后,当地政府对炼油厂进行了停产整顿,并进行了相关调查和处理。
二、事故分析1. 设备问题:根据初步调查结果,事故的起因是炼化装置设备出现了故障。
由于设备未能及时发现并处理,导致了火灾的发生。
在事故发生时,设备操作人员没有能够迅速采取紧急措施,结果造成了事故的扩大和扩散。
2. 操作问题:在处理柴油时,操作人员没有遵循操作规程,导致了操作失误。
一旦操作失误,就会对炼化装置的安全运行产生重大影响,甚至引发火灾事故。
3. 管理问题:一些相关管理制度和程序存在缺陷。
对设备的维护保养不够及时、严格,对操作人员的培训不够到位,对安全生产的管理不够严格等。
这些问题都是导致事故发生的根本原因。
三、安全预防措施1. 设备维护保养:增加设备的巡检频率,加强设备的日常维护保养工作,及时发现并排除潜在安全隐患,确保设备处于良好的运行状态。
2. 操作规程:对操作人员进行系统培训,提高其操作技能和操作意识。
并建立严格的操作规程,对操作程序进行标准化管理,确保操作过程的安全性。
3. 应急预案:制定完善的应急预案,对可能发生的突发事件进行充分预判和预案制订,明确应急处置程序和责任分工,提高应对突发事件的能力。
独山子石化分公司“9.12”事故设计存在严重错误操作人员无辜遇难一、事故经过独山子石化分公司乙烯装置自2002年9月12日开工以来,裂解火炬时有波动。
车间多处排查,判断10-K-201四段出口放火炬仪表调节控制阀(PV12004)可能有内漏。
2002年10月2日下午16时30分至17时15分,经裂解、仪表车间相关技术人员现场检查,认为PV12004确有内漏。
下午17时40分左右,乙烯调度安排调试。
调度中心值班主任、乙烯车间副值班班长、仪表车间2名仪表工,到压缩机房外平台调试PV12004仪表调节阀。
值班主任和副值班班长关闭消音器后手阀,以防裂解气向火炬大量排放,造成分离区进料中断停工。
值班主任调试阀杆行程达到50%后,通知仪表工处理阀杆,10L203消音器突然发生爆裂,喷出的物料随之着火。
车间人员迅速用现场消防设施灭火,石化公司、乙烯厂两级调度随即启动全厂应急系统及公司一级应急预案,消防队17时49分到达现场,18时32分控制住火势,20时5分将火扑灭。
事故造成调度中心值班主任、乙烯车间副值班班长当场死亡,两名仪表工在压缩机房外平台PV12004仪表调节阀南侧被火烧伤,裂解车间操作工在压缩机房外平台北面巡检时,被火灼伤。
事发后,对PV12004仪表调节阀解体检查发现,阀内有电焊条、焊渣等施工残留物。
二、事故原因1.直接原因:(1)设计单位违反设计规范。
事故调查组查阅设计单位——中国成达化学工程公司设计的PID图,乙烯装置PV12004调节阀及前手阀压力设计是 4.03兆帕,阀后压力设计是 1.74兆帕。
查设计单线图,PV12004调节阀及前手阀为4.03兆帕,阀后及后手阀为1.74兆帕,消音器未标注。
根据设计单位的设计,依据《化工装置工艺系统工程设计规定》(HG 20559—94)第3.0.2.1的规定:“当控制阀后的压力降低时,控制阀后的切断阀和旁路阀的材料等级应取与控制阀材料等级相等,均采用上游管道的材料等级”。