近三年来低压变频器常见故障浅析

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近三年来低压变频器常见故障浅析

化工变自投运以来, 目前使用的低压变频器有三种,富士变频器P11、G11系列;丹弗斯变频器FC300系列;ABB变频器ACS800系列;共有富士变频器58台,ABB变频器22台,丹佛斯变频器11台。

变频器是把工频电源50HZ变换成各种频率的交流电源,以实现电动机变速运行的设备,化工变使用的变频器基本工作原理是交-直-交,即先把工频交流电通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电。利用变频器可以根据电动机负载的变化实现自动、平滑的加速或减速,具有效率高、范围宽、精度高、易控制且能无极变速的优点。

变频器在九班区域广泛使用于风机,离心泵。我对近三年来,九班低压变频器发生的故障,逐一做归纳分析,为今后的工作,提供一个解决问题的思路,供大家参考。

富士变频器主要有以下几类故障:

一,变频器散热风扇故障:举例:2009年3月15日,21:00,IV重整C702L4,

2011年8月27日,2:15,A701H,2009年6月20日,3:30,IV加氢P2105A,2011年3月16日,6:25,歧化装置A110C均是运行中跳,变电所检查变频器OH1报警。频率,电流,电压,模拟量都是正常的,对变频器进一步检查发现内部有风扇不转,进行更换后,电机开启正常。

原因分析:变频器散热风扇故障,使散热片温度上升。

解决方法:1,更换风扇。

2,将变频器柜前后柜门打开,并用风扇对变频器进行冷却,将

故障复位,(此方法适用于散热效果不好的情况)

3,更换新风扇以后,是否由于风扇的线接错了或者风扇质量不

好,导致风扇不能正常运行。

4,变频器检修周期计划,必须将风扇更换列入。

验证:通电后,将参数H06由1改为0,观察风扇运行情况。

注意点:1,变频器风扇安装前必须通电试验,验证风扇完好。

2,变频器风扇线路接点必须焊接。

3,要注意变频器风扇拆卸方法。

二,变频器过负荷:举例:2012年5月13日15:57,V加氢A3107C变频器

“OL1"故障报警,报警内容:FOUT=50HZ,IOUT=51.3A;电机额定电流44.6A,功率22KW,摇测电机绝缘100兆欧,相间通,联系工艺降低负荷后开启正常原因分析:工艺过负荷,即电机运行电流超过变频器OL1设定值1.(F11)解决方法:1,联系工艺降低负荷,例如调整皮带松紧,降低运行频率。

2,对于接近满负荷运行的变频器,让工艺改工频运行。

3,调整F11设定值,例如设为1.1倍额定电流或者更高(必须

有上一级领导决定才能执行)。

注意点:1,运行人员要关注季节变化,巡检时关注变频器运行电流。

2,运行人员要清楚风机运行时OL1(过负荷)与OLU(过负载)二者的区别,分别对待。

三,变频器EF对地短路故障:举例:2011年9月11日,四重整C702l4,变频

器“EF”报警跳闸,解开变频器出线侧电缆头,摇测电机三相对地绝缘为零,相间通。现场检查发现电机接线桩头A相绝缘子发热碳化(A相电缆压接不够紧,接触不良造成),电缆绝缘正常,电机三相绕组对地绝缘500MΩ。更换三相绝缘子,带电缆摇测电机三相对地绝缘500MΩ,试车正常。(电机额定容量75KW,额定电流140A)

原因分析:1,变频器出线侧有一相或者多相接地

2,现场电机接线盒绝缘降低。

解决方法:1,脱开变频器出线侧,摇侧绝缘,判断是电缆问题,还是现场

电机问题,然后分别安装故障处理要求处理。

2,加强现场电机的接线盒检查,环境恶劣的电机要缩短检查周

期。

注意点:此故障现场的第一判断要准确,要防止其它故障的发生,如轻易

送电试验造成变频器损坏。

四,变频器LU欠电压故障:举例:2009年5月28日IV加氢C2104 C2103 等

多台变频器欠电压故障动作跳闸,系统电源电压波动引起。

原因分析:变频器输入侧电源电压降低等使主回路直流电压低至欠电压检出值(400VDC)以下,保护动作。

解决方法:1,升高输入侧电源电压

2,直接电源的可靠性。

3,变频器增加抗晃电能力。

五,变频器OU2 减速时过电压:举例:2012年2月6日,IV加氢A2103A变频

器上显示“OU2”(减速时过电压),跳闸参数Fout=48.90HZ Iout=37.0A Uout=367V TRQ=77%。电机额定功率30KW 额定电流59.5A,摇测电机对地绝缘100MΩ,相间通。通知工艺检查处理现场风机皮带松紧后,复位开机运行正常原因分析:变频器出线侧负载波动引起电机再生电流增加,使主回路直流电压达到过电压检出值(800VDC),保护动作。

解决方法:1,通知工艺负荷不要调整过快。

2,要求维保单位巡检人员巡检时检查负载侧负载是否异常或者

波动,风机运行声音是否正常

3,适当增加变频器参数F07加速时间F08减速时间的值。(必

须有上一级领导决定才能执行)。

注意点:1,加强现场巡检人员责任心,皮带松紧不合适,现场是能检查出来的。

2,运行人员要清楚风机运行时OU2(减速时过电压)与OC3(恒速时过电流)二者的区别,分别对待。

六,变频器本身故障:举例:2011年9月21日,IV重整C701L3工艺反映电机

停不下来,变电所内拉开空开强制停机后,检查现场操作柱和变频器输入口正常,判断为变频器故障,更换变频器后试车正常。(电机额定功率75KW,额定电流

139.7A)

原因分析:1 ,检查现场操作柱和变频器输入口正常,判断为变频器控制

板卡故障.

2, 变频器面板报FUS DC熔断器断路,判断变频器电源板故

3,还有一种情况变电所低配配出电源侧空开跳,检查电源配出

回路正常,变频器柜内的空开输出端检测电缆相间绝缘,若

不正常则可判断为变频器整流回路故障。

解决方法:以更换变频器元器件为主要手段。

注意点:更换变频器元器件前施工人员必须释放人体静电,可靠接地。七:其它:1,工艺反映无法调节负荷:

原因分析:1.检查工艺调节负荷量时变频器模拟量变化正确,变频器输出

频率不变化,判断变频器控制板故障。

2检查工艺调节负荷量时变频器模拟量不变化,先确认我们一

侧没有问题,然后请仪表查明原因。

2,工艺反映电机自动停机:变电所检查变频器无任何报警,运行指示灯仍亮,但输出频率、输出电压均为0,输出电流有显示,

判断变频器控制板卡故障。

解决方法:以更换变频器元器件为主要手段。

注意点:1,更换变频器元器件前施工人员必须释放人体静电,可靠接地。

2,更换控制板的时候要特别注意二次菜单的设置,要请专业技

术人员对二级菜单进行设置,75KW以上变频器的控制板,

要注意参数U61的设置。

ABB变频器主要有以下几类故障:

一,工艺人员操作不当引起:如II加裂A1006A工艺反应电机开不起来

原因分析:1,启动继电器故障。

2,工艺模拟量给定低。

解决方法:1,更换中间继电器。

2,变频器面板显示 AI

拟量,将故障复位:,现在参数30.01AI

般设定为LAST SPEED,不会再报出此类故障。

3,变频器故障显示EXTERNAL FLT 9000(外部设备故障)

系工艺内操急停引起,现在参数30.03 EXTERNAL FAULT,已

经设定为NOT SEL,直接从急停继电器引出一副常闭点到变频器

X22:8和X22:11

二,变频器故障:如II加裂P1034A变电所检查变频器故障代码为4210

(传动的IGBT温度过高),操作面板上显示IGBT温度为122.6℃。检

查变频器柜顶风扇正常,打开变频器盖板,确认为轴流风机故障。

原因分析:变频器轴流风机故障

解决方法:更换变频器轴流风机