pdca循环教学文案

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精品文档1精密铸造QC小组概况小组简介1.1精密铸造QC小组是90年代初成立的,不仅是吸引广大职工群众积极参与质量管理的有效形式,包括领导人员、技术人员、管理人员,而且是注重吸引在生产、服务工作第一线的操作人员共同参与的现场攻关型QC小组。

小组曾多次获得厂、市,兵器总公司,国家优秀QC小组荣誉称号。

十多年来,小组的成员换了一茬又一茬,且对现场生产中存在的各种各样的质量问题,课题选择也涉猎甚广,但小组的宗旨不变,就是要广大职工群众在QC小组活动中学技术,学管理,群策群力分析问题,解决问题,使得人人关心质量、注重质量,人人为提高铸件质量献计献策,个个为把好铸件质量关一丝不苟。

小组与成员情况1.2精品文档.精品文档课题的选定2 2.1 选题理由件1.每月完成生产作业计划5000公司下达计划68.5%铸件合格率不低于2.68.5%2009年下半年铸件合格率低于1.生产现状月铸件合格率有所下降2.2010年1-3提高蜡模精铸件铸造合格率选定课题选题示意图图12010.04制图时间:制图人:龚汉河活动计划2.2注:计划时间:实际时间:制表人:龚汉河制表时间:2010.04精品文档.精品文档3现状调查3.1 数据统计小组搜集到2010年3月生产的4895件精铸件,其中有1924件不合格品,合格率仅为60.7%,通过对不合格品的铸件缺陷分析,造成铸件缺陷的项目共有8项,现制成分类调查表。

制表人:许伟制表时间:2010.04对1924件精铸件不合格品的分类项目及出现的频数以从大到小的顺序列入统计表4。

精品文档制表人:龚汉河制表时间:2010.04根据不合格品8个项目和总频数N=1924,绘出精铸件不合格品频数分布图。

裂纹其它4%5%局部缺肉7% 砂眼34%浇不足7%````粘砂8%砂眼9% 夹渣26%图2 精铸件不合格品频率分布图制图人:龚汉河制图时间:2010.043.2 结论从上图表分析得知,造成精铸件不合格的主要缺陷是砂眼和夹渣,两种缺陷占不合格品的60%,这是我们QC小组要解决的主要问题。

3.3 设定目标根据公司、分厂下达的质量指标,精铸件铸造合格率≥68.5,通过本次QC小组活动,将精铸件合格率由60.7%提高到75%以上。

精品文档.精品文档≥75≥68.560.7目标值质量计划指标现状精铸件合格率计划指标、现状和目标的柱状图图42010.04制图时间:制图人:柳礼群目标值的可行性分析3.4夹渣,造成蜡模精铸件合格率低的主要症结是砂眼、从以上排列图可以看出,。

如果小组彻底解决这两种主要缺陷,可增这两种缺陷一共占到不合格品的60%。

按照数理统计方法计算:合格率可=15.7%)39.3%×(1-60%加精铸件合格率,同时这两种缺陷解决了,其它缺陷也会相应减少。

所60.7%+15.7%=76.4%达到,是有据可依的。

以活动目标为75%原因分析4为夹渣。

通过对精铸件不合格品缺陷分析,当务之急是解决精铸件的砂眼、了进一步查找原因,小组召开“诸葛亮”会,各成员不分职位与技术高低,各抒己见,互相启发,集思广益。

从人员、设备、方法、环境方面进行了分析,并把各种影响精铸件砂眼、夹渣的因素全部列举出来,绘制成因果图。

精品文档.精品文档耐火材料不符合技术要求材料废钢达不到工艺要求硬化剂氯化铵浓度低砂眼蜡模成分配比不合理、方法气涂料附着能力弱孔为什型壳硬化效果差环境么会如浇注前吸尘不到位此人员严技能培训力度不够重?脱蜡不完全设备型壳焙烧不彻底4 精铸件砂眼、气孔因果图图2010.04制图时间:制图人:许伟5要因确认要因确认计划表5.1小组对精铸件砂眼、气孔因果图中的末端因素进行确认,确认计划如下QC 表。

精品文档.精品文档制表时间:制表人:许伟5.2 要因确认过程项末端因素逐一进行分析,查证确认,具体10QC小组成员根据分工,针对确认过程及结果如下:2:耐火材料不符合技术要求确认1取样精品文档.精品文档确定时间:负责人:许伟确认结论:非要因:废钢达不到工艺要求确认2不符合熔炼工现场随机抽查,发现部分锈蚀的废钢用于精铸件前没有处理,艺要求。

确定时间:2010.05负责人:严少波、田妙江确认结论:是要因3:硬化剂氯化铵浓度低确认低于工艺要求的每周检查阅相关操作记录本,发现记录的次数为每周一次,砂型强%。

这容易造成查两次,且有些记录氯化铵浓度低于规定的浓度(20-25)度不够等造成砂脱落,在金属中形成砂眼。

确定时间:2010.05负责人:龚汉河确认结论:是要因:蜡模成分配比不合理确认4取样分析查证蜡模成分配的精品文档.精品文档确认结论:非要因确认5:涂料附着能力弱现场分析查证中,小组做了涂料附着力的实验,及检验水玻璃的密度,查验结果确认结论:是要因确认6:型壳硬化效果差现场分析查证时,发现型壳硬化环境敞开,缺少温控设备,受外界季节性气候影响,温度波动大,时常超出适宜硬化温度(15-25)℃,使得规定时间内硬化效果差。

负责人:严少波、田妙江确定时间:2010.05确认结论:是要因确认7:浇注前吸尘不到位为了查证浇注工是否有责任心,2010年5月进行现场操作检查,并检查上月份确认结论:非要因确认8:技能培训力度不够精品文档.精品文档负责人:许伟、柳礼群确定时间:2010.05确认结论:非要因确认9:脱蜡不完全确认结论:非要因确认10:型壳焙烧不彻底确认结论:非要因针对因果图和要因确认,2010年6月10日召开QC小组会议,小组成员通过对以上10项末端因素逐一分析,最后确定缺陷严重的主要因素是:废钢达不到工艺要求硬化剂氯化铵浓度低精品文档.精品文档涂料附着能力弱型壳硬化效果差6制定对策根据要因确认得出的4项主要因素,6月11日,小组召开成员会议,经过认真分析、研究,小组制定了具体的对策措施,并确定了实施目标。

见下表。

表6 对策措施表7实施对策实施1:选用符合要求的废钢废钢的利用在分厂成本控制方面占有重要地位,小组在仔细分析后,经车间、分厂主管领导同意后,决定按以下对策立即实施:精品文档制表人:龚汉河制表时间:2010.08实施2:硬化剂浓度符合要求硬化剂浓度直接决定硬化效果,间接决定铸件的质量。

为了使氯化铵溶液的配制标准化,宋海锋查阅相关资料,并与车间资深技工全方位探讨,决定如下:制表人:龚汉河制表时间:2010.08实施3:控制涂料各组元加入量对于各组元加入量,因水玻璃是从厂外购买,所以要重点监控,确定涂料加入的水玻璃符合工艺要求如下:实施4:满足型壳硬化条件影响型壳硬化的外界因素主要是硬化温度和硬化时间,小组制定了了以下两个方精品文档.精品文档足需要效率来达到硬化效果。

经过对方案的逐一确认:方案一,确然能使生产效率达到最佳,实施结果:而且购置可以在气候好的季节调节加大年任务比重,但车间生产任务还未饱和,首先能满足现阶方案二,设备成本高昂维护不便,所以方案一不符合实际需要;达到提高效率可通过投放热源来控温,段生产需要,而对于突发任务急迫情况,完成任务的目的。

所以,选用方案二。

效果验证8巩固期生产验证8.110-11年为了保证改进后的成果能够真正巩固,稳定的用于批量生产,2010合格情况4780件,月又连续生产了精铸件5639件,经检方与需方联合检验合格见2010.11制表时间:制表人:龚汉河验证验证期、巩固期质量状况8.2试验验证期与巩固期质量状况见折线图8483828281.3807877.8767411月9月8月10月试验验证期试验巩固期精品文档.精品文档图5 试验验证期、巩固期合格率折线图制图人:许伟制图时间:2010.118.3 活动前后合格率对比在分厂、车间领导的高度重视下,通过QC小组成员的努力,各项对策措施得以顺利实施。

2010年8月-11月,在试验试验期和巩固期内,共生产精铸件23786件,经检验部门与军代表联合检查合格19272件,平均合格率为81.0%,活动前后精铸件合格率柱状对比图如下:817560.7活动前目标值活动后图6 精铸件活动前后合格率柱状图制图人:唐锦球制图时间:2010.119效益分析9.1 经济效益节约的费用=(活动后合格率—活动前合格率)×平均单价×试生产和巩固期生产总数节约的费用=(81%-60.7%)×48×23786=23.1(万元)残值回收费用=(81%-60.7%)×5×23786=2.4(万元)QC活动发生费用=材料费+能耗费+人工费=2500+1500+3000=0.7(万元)实际经济效益=节约的费用—残值回收费用—QC活动发生费用=23.1—2.4—0.7=20(万元)9.2 社会效益精铸件铸造合格率的提高,保证了公司重点产品任务按时完成。

精品文档.精品文档精铸件铸造合格率的提高,起到了降损增效的效果,减少了分厂、车间的人力、物力、财力的损失,符合公司、分厂发展的要求。

精铸件铸造合格率的提高,为分厂、车间的工艺创新增添了光彩。

精铸件铸造合格率的提高,为精铸件开拓了更广阔的市场。

10标准化为巩固QC小组的成果,经主管部门认可,将实践证明行之有效的措施已纳入相应的技术条件和专用工艺技术文件。

制表人:龚汉河制表时间:11总结及打算通过本次活动,小组成员遵循“戴明环”开展活动不仅圆满的完成了课堂,同时在以下方面有不同程度的提高。

工艺技术提高了小组成员的质量意识、创新意识、技术才艺和公关能力。

使小组成员掌握了一种更适合精铸件实际生产的使用技术。

管理技术进一步提高了小组成员质量管理能力,进一步掌握了用QC理论去解决实际问题的方法,从理论和实践方面扩宽了解决问题的思路,提高了小组成员分析问题和解决问题的能力。

今后打算继续发扬QC小组的团队精神,巩固QC小组成果;继续运用质量管理的方精品文档.精品文档法与工具开展活动。

瞄准在2011年现场生产中出现的新的质量问题,作为活动课题,以求通过努力提高铸件质量,来提高公司的整体铸造水平。

精品文档.。