变压器气体继电器故障分析与改进措施示范文本
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升压变压器气体继电器效验报告
以下是升压变压器气体继电器效验报告的模板:
升压变压器气体继电器效验报告
前言:
本报告旨在对升压变压器的气体继电器进行效验和评估。
气体继电器是变压器的重要保护装置,能够监测变压器内部的气体浓度,及时发现潜在的故障和异常,保证变压器的安全运行。
一、气体继电器基本信息
1.1 继电器型号:
1.2 继电器制造商:
1.3 继电器安装位置:
二、效验项目和方法
2.1 外观检查:检查继电器外观是否完好,无明显损坏或腐蚀。
2.2 连接检查:检查继电器与变压器的连接是否牢固,无松动。
2.3 参数校验:使用合适的测试设备对继电器的参数进行校验,包括报警浓度、动作时间等。
2.4 效验记录:将各项效验结果记录在表格中。
三、效验结果
3.1 外观检查结果:(填写检查结果)
3.2 连接检查结果:(填写检查结果)
3.3 参数校验结果:(填写校验结果)
四、效验结论
根据以上效验结果,结合继电器的技术要求和标准,现对气体继电器的状态进行综合评估,并给出以下结论:
4.1 继电器状态:(填写继电器当前状态,如正常、异常等)4.2 建议措施:(如有必要,填写建议的维修或更换措施)
五、其他问题及建议
(可根据实际情况填写)
六、检验人员签字
报告编制人:______________
报告审查人:______________
报告日期:_____________
以上是升压变压器气体继电器效验报告的模板,具体内容可根据实际情况进行修改和补充。
变压器的运行维护和故障处理范本一、变压器运行维护1. 温度检测与控制:对变压器进行定期的温度检测,确保其工作温度在正常范围内。
一般来说,变压器的温度应控制在额定温度以下,同时需要及时处理温度过高的情况,如检查散热器、风扇以及冷却系统等是否正常运行。
2. 油质监测:变压器运行过程中,监测油质的变化情况至关重要。
定期进行油样的采集,并进行物理性质和化学成分的检测。
如果发现油质不正常,应及时进行处理,如进行油的过滤、干燥或更换。
3. 压力监测:对变压器的油箱和气体绝缘开关进行定期的压力监测,避免因压力过高或过低导致的故障。
同时,要定期检查压力释放装置的正常工作情况,保证安全运行。
4. 绝缘监测:定期进行变压器的绝缘监测,可以采用绝缘电阻测试、局部放电检测等方法。
及时发现绝缘问题,采取相应的维护措施,如清除污垢、提高绝缘强度等。
5. 通风系统维护:定期检查变压器的通风系统,确保通风孔畅通无阻,风扇正常运转。
同时,定期清洗风扇叶片,避免灰尘的积聚影响通风效果。
6. 周围环境清理:保持变压器周围环境的整洁,避免杂物积聚、灰尘沉积等,防止维护作业时的风险,同时也有利于放热和通风,提高变压器的运行效率。
二、变压器故障处理1. 温度过高故障处理:a. 确认温度过高的原因,如风扇故障、冷却系统故障等。
b. 检查风扇是否正常运转,如异常,尽快维修或更换。
c. 检查散热器是否被阻塞,清理污垢或杂物。
d. 检查冷却系统的泵、管路、阀门等是否正常,修复或更换故障部件。
e. 定期检测变压器的温度,确保故障得到彻底解决。
2. 油质异常故障处理:a. 进行油样测试,确认油质异常的原因。
b. 若油中含有杂质,需对油进行过滤处理,或更换油。
c. 如果油中水分过高,可进行油的干燥处理。
d. 检查密封件是否完好,若发现密封不严,需要予以修复或更换。
e. 定期监测油质,确保油质正常,避免故障产生。
3. 绝缘失效故障处理:a. 进行绝缘电阻测试,确认绝缘失效的位置和程度。
一起变压器呼吸器故障的分析及对策摘要:某变电所一台主变呼吸器故障引起轻瓦斯报警,通过故障的处理及分析,并提出了一些相应看法及解决对策,以此保证变压器安全可靠运行。
关键词:变压器呼吸器故障分析对策1 引言变压器是电力系统中的重要设备, 其组件呼吸器是油浸式变压器重要保护装置, 它可保证变压器在正常运行时油随温升高,油的体积膨胀,油箱中多余的油进入储油柜油室,同时储油柜气室内的气体受排挤通过呼吸器排入大气;当油箱内的油温降低、油体积收缩时,油室的油进入油箱,同时大气通过呼吸器被吸进气室。
正确认识各呼吸系统在油浸式变压器运行中的作用及其在油浸式变压器运行中的保护,才能发挥它应有的安全保护作用。
2 案例及处理过程某年12月21日02时,某变电所一台型号为SSZ10—63000/110主变(10月安装)发轻瓦斯报警信号,工作人员到达现场检查二次回路正常、远方观察瓦斯继电器超过报警整定值300ML,现场油温为12℃(环境温度为零下19℃),油位指示为6,超过正常值。
通过积气盒取气后排气,发现没有气体排出,同时采用远红外对变压器进行测温正常。
主变停电后从瓦斯继电器进行排气没有气体排出,没有油从油枕内流下,初步判断为油枕内没有油,分析认为油位指示器损坏,油位指示为假油位,拆下油位指示器进行修理或更换。
在拆除油位指示器时发现油位指示器有油溢出,由此判断为油枕与本体管道堵塞。
拆除呼吸器时,听见明显进气的声音,同时瓦斯继电器开始有油进入,瓦斯继电器排气阀门有气体排出,瓦斯继电器内马上充满油并从排气孔内流出,油位指示器指示下降,检查呼吸器发现呼吸器确实堵塞。
将呼吸器拆解检查时发现,呼吸器下部的油杯存在缺陷,油杯法兰上的呼吸孔被固定油杯玻璃罩的密封圈隔离开,这样在油杯安装在呼吸器上时,由于密封圈的作用使得呼吸器不能正常呼吸,如图1、图2所示:图1:油杯出厂原样正视图图2:油杯出厂原样俯视图工作人员将油杯法兰上的密封垫用电缆刀均匀地割开几个豁口,以保证呼吸器呼吸畅通,从而解决问题如图3所示:图3:改造后的油杯法兰密封垫重新将拆掉各个部件进行组装、排气,使变压器处于正常状态,并且在变压器底部进行补、放油试验变压器各部件(瓦斯继电器、油位表)均正常。
浅析主变压器气体继电器故障1 概况大型电力变压器最重要的非电量保护装置非气体继电器莫属。
以往事实表明,如果变压器装有气体继电器,当变压器发生绝缘性快速分解或是变压器本体发生放电性故障时,气体继电器往往最先做出反应。
它能有效减少变压器故障带来的损失。
目前市面上主要出售QJ-25、QJ-50、QJ-80等几种改进的QJ系列的气体继电器,它们的基本结构相同,用哪一种都能起到同样保护的效果。
此类产品的型号、规格及技术要求等问题在《气体继电器》(JB/T9647-1999)中有详细说明。
QJ系列气体继电器在速动油压继电器、皮托继电器、BR-1型等进口继电器中也有采用。
遗憾的是,到现在为止,技术工程师仍然没有找到一种非电量保护装置可以取代气体继电器在大型变压器的设置。
气体继电器是如何运行并起到保护作用?以下做简要分析。
当变压器内部发生轻微非正常现象时,油分解产生的气体会迅速升到继电器的上部,达到饱和程度时,上开口杯会下降到继电器的磁铁与干簧接点吸合的位置,这时气体继电器就会发出轻瓦斯信号。
注意区分当油位降低时,也会迫使轻瓦斯发出求救信号。
绝缘油会在变压器发生故障时自动大量分解,并迅速翻腾浪涌,如果油流速度达到气体继电器启动定值,油流就会冲击拍打油管内的挡板,当达到一定程度时,继电器上的磁铁会与干簧接点吸合,发出重瓦斯信号,重瓦斯发生作用,切断故障。
当然,气体继电器也有失误时,本文主要对继电器的非正常运作情况进行分析总结,归纳其产生失误的原因,同时提出改进措施。
为正常使用继电器,使重瓦斯发生动作,有效规避风险提供参考。
2 气体继电器故障分析气体继电器是电力设备正常安全运行的有力保证。
这一保护装置发生的非正常运行的类别主要有线路接触不良,接线错误、短路、自身材质不达标、抗干扰能力弱等常见问题,具体分析结果如下:2.1 电压互感器的接线故障问题继电保护装置经常发生的运行错误就是电压互感器的接线问题,又分为二次中性点接线错误、回路短路、接地、断线等现象。
试述变压器故障原因分析及解决措施摘要:变压器在电力系统和供电系统中占有十分重要的地位。
本文对变压器运行中的异常现象及故障原因进行了分析,并对这些故障提出了解决的方法。
关键词:变压器异常运行故障分析变压器是一种静止的电气设备,一般由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等5个主要部分构成。
为了保证变压器的安全运行,电气运行人员必须掌握有关变压器运行的基本知识,加强运行过程中的巡视和检查,做好经常性的维护和检修以及按期进行预防性试验,以便及时发现和消除绝缘缺陷。
对变压器运行过程中发生的异常现象,应及时判断其原因和性质,迅速果断地进行处理,以防止事故扩大而影响正常供电。
一、变压器出故障的异常运行1、声音异常①当有大容量的动力设备起动时,由于负荷变化较大,使变压器声音增大。
如变压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,由于有谐波分量,变压器的声音会变大。
②过负荷会使变压器发出声音很高而且沉重的“嗡嗡”声。
③个别零件松动使变压器发出强烈而不均匀的噪声,如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧使铁芯松动等。
④内部接触不良或绝缘有击穿,变压器发出“劈啪”声。
⑤系统短路或接地,因通过很大的短路电流,使变压器发出很大的噪声。
⑥系统发生铁磁谐振时,变压器发出粗细不均的噪声。
2、正常负荷和正常冷却方式下,变压器油温不断升高由于涡流或夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏,均会使变压器的油温升高。
涡流使铁芯长期过热而引起硅钢片间的绝缘破坏,这时铁损增大油温升高。
而穿芯螺丝绝缘破坏后,使穿芯螺丝与硅钢片短接,这时有很大的电流通过使螺丝发热,也会使变压器的油温升高。
3、继电保护动作继电保护动作一般说明变压器内部有故障。
瓦斯保护是变压器的主要保护,它能监视变压器内部发生的大部分故障,经常是先轻瓦斯动作发出信号,然后重瓦斯动作跳闸。
轻瓦斯动作的原因有以下几个方面:①因滤油、加油和冷却系统不严密,致使空气进入变压器。
②温度下降和漏油使油位缓慢降低。
③变压器内部故障,产生少量气体。
变压器气体继电器动作和拒动原因分析栗利兵发布时间:2021-08-30T04:27:54.115Z 来源:《河南电力》2021年5期作者:栗利兵[导读] 当变压器油位下降或变压器内部因故障点局部发生高热时,会引起附近的变压器油膨胀,油中溶解的气体形成气泡上升,使瓦斯继电器上部存储气体,引起开口杯位置下落,使磁铁移近干簧触点进而接通,发出信号告警。
(内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司内蒙古托克托 010206)摘要:瓦斯保护是变压器的主保护之一,对变压器的匝间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作,本文通过介绍轻、重瓦斯继电器的动作原理;对变压器的内部故障、辅助系统异常可导致瓦斯继电器动作的因素进行了分析;结合我厂某机组2号高厂变瓦斯继电器动作和220kV变电站1号联变有载瓦斯继电器拒动的现象进行分析,并给出处理方法。
关键词:瓦斯继电器;变压器保护;色谱分析引言瓦斯继电器是大型电力变压器最重要的非电量保护装置。
实践证明,装有瓦斯继电器的变压器,在其本体发生放电性或由其他因素引起的绝缘油快速分解故障时,反映最灵敏的往往是瓦斯继电器。
它的正确动作能大大减少变压器故障后的损失,它能反映变压器油箱内的故障,如铁心过热、油面降低等。
当变压器绕组少数线匝间发生短路时,短路电流很大,会造成局部绕组严重过热,产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上可能并不灵敏,因此差动保护不起作用,而瓦斯继电器对此能灵敏动作;而瓦斯继电器内部一旦故障,将会造成两侧开关拒动,扩大事故范围。
本文结合我厂某机组2号高厂变瓦斯继电器动作和220kV变电站1号联变有载瓦斯继电器拒动的现象进行分析,并给出处理方法。
1 瓦斯继电器动作原理1.1 轻瓦斯继电器动作原理当变压器油位下降或变压器内部因故障点局部发生高热时,会引起附近的变压器油膨胀,油中溶解的气体形成气泡上升,使瓦斯继电器上部存储气体,引起开口杯位置下落,使磁铁移近干簧触点进而接通,发出信号告警。
变电站中继电器常见故障分析及对策【摘要】变电站中继电器是电力系统中重要的保护装置,但在运行中可能会出现各种故障。
本文从常见故障分析和对策两个方面进行了探讨。
在常见故障分析部分,我们讨论了中继电器可能出现的故障包括接触不良、线圈短路、触点老化等问题,并分析了这些故障可能导致的影响。
在中继电器故障对策部分,我们提出了针对各种故障的解决方法,如定期检查维护、及时更换老化零部件等对策措施。
通过对常见故障的分析和针对性的对策,可以帮助变电站维护人员及时发现和解决中继电器故障,确保电力系统的稳定运行。
在我们强调了正确的维护保养对于减少中继电器故障发生的重要性,同时也呼吁相关单位加强人员技术培训,提高故障处理效率。
通过本文的介绍,读者能够了解到变电站中继电器常见故障及对策,为电力系统的安全可靠运行提供参考。
【关键词】变电站、中继电器、常见故障、分析、对策、引言、结论1. 引言1.1 引言在变电站中,中继电器是起到非常重要作用的设备,它们在电力系统中起到传输信号、保护设备、控制操作等关键功能。
由于工作环境复杂、设备老化等原因,中继电器常会出现各种故障,给电力系统运行带来一定影响。
及时分析中继电器的常见故障并采取有效对策显得尤为重要。
在本文中,我们将深入探讨变电站中继电器常见故障的分析及对策。
通过对不同故障类型的详细解剖,我们将帮助读者更好地了解中继电器的工作原理和常见故障表现,以及如何采取有效的应对措施,确保电力系统的安全稳定运行。
在接下来的内容中,我们将首先介绍中继电器常见故障的分类和原因,然后详细分析各种故障类型的表现和影响,最后提出相应的解决对策。
通过深入研究和探讨,我们相信读者将能够更全面地认识中继电器的故障问题,并能够在实际工作中有所帮助。
结束。
2. 正文2.1 常见故障分析1. 电源故障:变电站中继电器如果出现电源故障,可能是由于电源供电不稳定、电源线路接触不良等原因所致。
为了排除此类故障,需要检查电源线路是否连接正确,电源是否稳定,如果出现问题需要及时更换电源或修复电源线路。
变压器气体继电器故障分析与改进措施示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月变压器气体继电器故障分析与改进措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
变压器气体继电器故障分析与改进措施气体继电器是大型电力变压器最重要的非电量保护装置。
实践证明,装有气体继电器的变压器,在变压器本体发生放电性或由其他因素引起的绝缘油快速分解故障时,反映最灵敏的往往是气体继电器。
它的正确动作能大大减少变压器故障后的损失。
目前,QJ系列的气体继电器主要有QJ-25、QJ-50、QJ-80等几种或其改进型产品,它们的结构基本相同。
在JB/T9647-1999《气体继电器》中,规定了此类产品的型号、技术要求等。
在一些显示器变压器上也有采用,如速动油压继电器、皮托(PITOT)继电器、BR-1型继电器或MK-10型继电器等。
但到目前为止,尚没有出现一种可以完全取代气体继电器的大型电力变压器的非电量保护装置。
当变压器内部出现轻微故障时,因油分解产生的气体逐渐积聚到气体继电器上部,达到一定量时,使上开口杯下降到某一限定位置,其上的磁铁使干簧接点吸合,发出轻瓦斯保护动作,发出信号。
当变压器内部发生严重故障时,绝缘油被迅速并大量分解,使油箱内压力急剧升高,出现油的浪涌现象,气体继电器连接油管内产生油流达到继电器启动定值时,油流冲击挡板,当挡板旋转到某一限定位置时,其上的磁铁使干簧接点吸合,使生瓦斯保护动作、开关跳闸、切除故障。
气体继电器的动作有正确动作和误动作之分。
文章就气体继电器因使用不当或制造缺陷原因,产生非正常动作的情况加以统计分析,并提出一些改进措施,为正确使用变压器瓦斯保护装置提供参考。
2辽宁电网发生的主事故实例2.1使用维护不当引起重瓦斯保护动作2.1.1呼吸系统不畅(1)1991年1月12日,太平哨电厂2号主变压器正常运行中(SFPL-120000/220型),重瓦斯保护动作跳闸。
当时有功功率为80MW、无功功率为20MVAR,上层油温为66℃。
因环境温度低,已经吸潮的吸湿器硅胶结块,引起呼吸不畅,在机组负荷增加、油温升高时,造成呼吸器跑油,热油将硅胶结块融化,压力突然释放,造成重瓦斯保护动作跳闸。
1990年2月25日,太平哨电厂1号主变压器(SFPS-120000/220型)发生过同样事故。
(2)1992年1月1日,白山电厂红石变电站2号主变压器正常运行中(SFP-120000/220型),轻、生瓦斯保护动作,两侧开关跳闸,呼吸器喷油。
当时正值调峰,机组满负荷运行的时间,上层油温达69.4℃,环境温度为-10.5℃。
变压器运行时冷却风扇未投入,加之负荷较大,变压器温度快速上升,导致发生事故。
经分析发生事故的原因与上例基本相同。
2.1.2本体端子箱密封不严(1)1992年3月10日,两锦局凌河一次变电站1号主变压器(SFP-63000/220型)重瓦斯保护动作,开关跳闸。
经检查发现,事故时工作人员正在用洗衣粉水对油箱进行清洗。
未对器身上的端子箱采取可靠的遮挡措施,雾状水珠进入端子箱,知接跳闸回路接点,造成重瓦斯保护动作跳闸。
(2)1993年6月29日,两锦局锦州一次变电站1号主变压器(DF-40000/220型)发生由于C相变压器二次保护端子箱密封不良、受潮,未落实重瓦斯跳闸线与相邻正电源分开布置的反事故措施,造成相邻的跳闸线与正电源短接,导致发生重瓦斯保护动作跳闸事故。
沈阳电厂主变压器发生了同样原因的重瓦斯保护动作跳闸事故。
2.1.3气体继电器引出电缆或二次回路不良(1)1997年1月12日,铁岭局中固二次变电站1号主变压器(SFL1-8000/60)有载调压开关重瓦斯保护动作,主变压器停运。
经检查为有载调压开关重瓦斯保护电缆绝缘损坏,造成跳闸接点短接,保护动作。
(2)1991年铁岭局平顶堡二次变电站、朝阳局木头城子二次变电站主变压器,因主控保护屏到变压器端子箱之间的电缆绝缘降低,以到绝缘击穿,造成重瓦斯保护动作跳闸。
(3)1994年3月7日,赤峰局土城二次变电站主变压器发生因二次回路接地,造成跳闸回路接通,重瓦斯保护动作、开关跳闸事故。
2.1.4气体继电器安装不良1998年6月19日,赤峰局元宝山一次变电站1号主变压器(SFPZ-120000/220型)有载调压重瓦斯保护动作,10条66KV线路及母线全停。
事故原因是:安装有载调压气体继电器时,法兰压住继电器跳闸端子引线,造成引线绝缘损坏,接点短接,有载调压重瓦斯保护动作跳闸。
2.2制造缺陷引起的重瓦斯保护动作2.2.1气体继电器干簧接点玻璃管破碎(1)20xx年9月2日,大连开发区供电局220KV中华路变电站1号主变压器调压开关重瓦斯保护动作,三侧开关跳闸,主变压器停电。
经检查发现,调压开关气体继电器干簧管断裂、破碎,有放电短路痕迹,初步判定为干筑管破碎后,瞬间接通引起跳闸。
1998年9月25日和20xx 年1月22日,该变压器曾发生了2次同样原因的事故。
(2)20xx年1月27日,大连供电公司革镇堡一次变电站2号主变压器(SFPSZ-120000/220型)有载调压重瓦斯保护(气体继电器型号为QJ4G-25型)动作跳闸。
跳闸原因是串联在重瓦斯保护回路中的气体继电器中的干簧接点玻璃管破碎,簧片搭接,跳闸回路接通,导致开关动作跳闸。
2.2.2气体继电器接线盒密封不良(1)1992年5月22日,大连一次变电站一组主变压器重瓦斯保护动作,三侧断路器跳闸,全站停电。
经检查是由于气体继电器接线端子盒防水不良,进水受潮,跳闸接点短接,造成重瓦斯保护动作跳闸。
(2)1991年5月26日,本溪局崔东二次变电站2号主变压器、1996年5月1日铁岭局乱石山二次电路站1号主变压器、1995年4月22日阜新66电厂KVT1T变压器、1998年7月22日鞍山局太平二次变电站1号主变压器等都发生了主变压器或有载调压气体继电器接线端子盒密封不严,进水后短接瓦斯保护接点,造成保护动作跳闸。
2.3轻瓦斯保护频繁动作2.3.1制造缺陷引起轻瓦斯保护动作1992年4月8日,通辽电厂2号主变压器运行中轻瓦斯保护动作,经检查为气体继电器轻瓦斯油杯转轴脱落,造成轻瓦斯保护接点接通,发出信号。
2.3.2油位降低引起轻瓦斯保护动作(1)1992年1月24日,通辽电厂4号主变压器、1991年赤峰局元宝山二次变电站、乌丹二次变电站主变压器都出现了因漏油或温度降低、油位严重下降,导致轻瓦斯保护动作的情况。
(2)1993年鞍山局海城一次变电站2号主变压器(SFPS-63000/220型)、1993清河电厂7号主变电站变压器(SFP3-26000/220型)、1994年沈阳高台山一次变电站1号主变压器等都发生了轻瓦斯保护频繁动作,其原因都是由于冷却器油门、胶垫老化龟裂漏油,油位下降,轻瓦斯保护动作。
(3)20xx年1月10日,丹东局蛤蟆塘二次变电站1号主变压器轻瓦斯保护动作。
原因是变压器油箱上盖插测温元件孔的胶圈损坏,进水后将测温元件插管冻裂,造成储油柜油大量漏泄,轻瓦斯保护动作。
2.3.3空气侵入引起轻瓦斯保护动作1992年朝阳电厂1号主变压器、1993年白山电厂红石电站2号主变压器(SFPSZ4-63000/220型)、1993年赤峰局元宝山一次变电站2号主变压器(SFPZL3-63000/220型)、1994年沈阳劝工一次变电站1号主变压器(SFPS3-80000/220)、20xx年本溪一次变电站5号主变压器、铁岭开原一次变电站2号主变压器都发生瓦斯保护频繁动作,其原因都是由于冷却系统负压区有密封不良情况,造成空气侵入,轻瓦斯保护动作,发出信号。
2.3.3残存空气引起轻瓦斯保护动作1993年沈阳局孙家一次变电站1号主变压器(SFPSL3-63000/220型)、1993年丹东局岫岩一次变电站主变(SFP-63000/220型)、1994年赤峰局元宝山一次变电站2号主变压器(SFPZL3-63000/220型)、1994年抚顺局河北一次变电站主变压器(SFPS7-180000/220型)都发生了轻瓦斯保护频繁动作。
经检查,故障原因是:更换冷却器后,排气不彻底或更换硅胶后浸油、排气不充分,残存空气逐渐析出,造成轻瓦斯保护频繁动作。
3气体继电器非正常动作情况分析(1)气体继电器非正常动作情况分为重瓦斯保护动作跳闸和轻瓦斯保护动作,发出2类信号。
由于前都动作于跳闸,往往影响和损失都大,是我们特别应该注意和预防的。
(2)从由运行维护不当引起重瓦斯保护动作的统计看:对设备的反事故技术措施落实得好的,此类事故发生的就少,反之,不能严格执行各级制定的反事故技术措施的,这类事故发生的就比较集中。
此类故障的主要表现形态是:①由于呼吸系统不畅,引起重瓦斯保护动作。
②由于本体端子箱密封不良,进水引起重瓦斯动作。
③由于继电器引出电缆短路或绝缘不良,引起重瓦斯保护动作。
第一类表现形态都发生在冬季,且为水电机组、环境湿度大,变压器负荷变化大,并伴随着呼吸器跑油。
第二类故障纯属维护不到位,在雨季到来之前应该落实的反事故措施不能认真落实。
有的单位对多年强调的正电源与跳闸线在端子排上要隔开的要求也没有落实。
对电缆和二次线加强绝缘监视,定期试验十分必要,特别要提高安装质量,防止因安装不当而给运行带来隐患。
(3)由于制造缺陷引起的重瓦斯保护动作主要表现为气体继电器干簧接点玻璃管碎裂和继电器接线盒密封不良2种形态。
前者都发生在有载调压开关的气体继电器上,且在同一台变压器上,1998年、20xx年和20xx年发生了3次事故,是否与该处振动幅值较大有关,需要进一步分析,但主要还是应该提高继电器的制造质量。
气体继电器接线盒密封不良问题,在各类继电器上都有发生,说明改进接线盒的密封状况势在必行,也可对改变接线盒的安装方向进行探讨,以减少进水短路的几率。
有的单位采用加装防雨罩的措施,可以有效的减少此类事故的发生,但最根本的还是要确保接线盒密封万无一失。
(4)轻瓦斯保护频繁动作,如果不能及时、正确判断,对于发展较快的故障可能造成漏判,酿成大祸。