卡钻掉钻解决方案
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卡钻的主要处理方法咱钻井的时候要是遇到卡钻,那可有点小麻烦呢。
不过别慌,咱有办法。
要是因为泥饼太厚卡钻了,那咱可以试试泡解卡剂。
就像是给被卡住的钻具来个舒服的“泡澡”,解卡剂能把那厚泥饼给慢慢溶解或者软化了,这样钻具就能活动起来啦。
这就好比你手上沾了特别黏的东西,用水泡泡就好弄掉了。
如果是砂桥卡钻呢,那就得先把砂桥给破坏掉。
有时候可以通过小排量循环,慢慢地把那些沙子给带出来。
就像疏通堵塞的水管一样,一点一点把阻碍的东西弄走。
要是小排量不行,还得想别的招,比如说震击。
用震击器给它来几下“小震动”,把砂桥震松了,钻具就能自由啦。
还有井塌卡钻也挺让人头疼的。
这时候得先看看能不能把塌落的东西给循环出来。
如果塌得不是特别严重,通过调整泥浆性能,让泥浆能把那些塌落的岩石碎屑啥的带出来,就像小扫帚一样把脏东西扫走。
要是塌得厉害,可能还得用倒扣或者套铣的方法。
倒扣就是把钻具一节一节地倒着弄出来,套铣呢,就像是给被卡住的钻具外面套个“保护罩”,把周围那些阻碍的东西铣掉。
落物卡钻的话,要是能确定落物的位置和形状,那就可以用专门的工具去打捞。
就像钓鱼一样,把那个掉下去捣乱的东西给捞上来。
不过这可得小心,要是不小心把情况弄得更糟就不好了。
不管是哪种卡钻,在处理的时候都得小心谨慎。
要随时观察各种数据的变化,就像医生看病人的各种指标一样。
而且呀,经验也很重要。
老工人可能看一眼就大概知道是啥情况,就像老中医看一眼病人就知道大概的病症一样。
咱遇到卡钻别害怕,只要按照正确的方法来,总能把问题解决掉,让钻具重新欢快地工作起来呢。
卡钻掉钻解决方案24-2井处理卡钻问题解决方案24-2井钻孔桩于3月25日开钻,护筒下口正常,当其钻进至平台面以下74.8米处时(即孔底-67.8米),即进入岩层时,出现了卡钻现象。
施工队伍组织捞锤,但因其人员配置和机械设备不足问题,一度未有效果,未有明显的进展,以及施工队伍弃之不顾。
当24井平台施工完,24-6井浇筑以后,项目部责令施工队伍对24-2井处理,达成一致后,于11月开始对24-2井进行处理。
处理方案一:空心锤洗孔套锤08年11月1日,施工队伍将空心锤洗孔器运进场,先对空心锤边块加大,加焊边块结束后。
3日,开始用洗孔器扫孔,11月8日空心锤已扫孔至锤头底30cm左右,并开始清沉渣并计划于第二天开始提锤,并用钢丝绳辅助以套住锤头耳朵,但没有成功。
究其原因,是由于锤头重量重达7000千克,且不知其在孔内的锤头是否有倾斜,钢丝绳绳套不易套紧,易滑落,然而锤头不易提,没有明显效果。
处理方案二:用冲抓捞锤将空心锤洗孔器拉上来后,清孔两天后,清到锤头所在位置,改用冲抓的方法开始打捞,冲抓放孔内后,其下部两脚是分开的,遇到较大东西或卡住以后,可将绳子这头拉紧,以达到捞到锤的目的,经过施工队伍多次努力后,冲抓捞锤始终没有效果,并将钢丝绳还一度拉断。
冲抓为什么会打捞不上来呢?主要是冲抓的两个前脚着力点不够,两个前脚在孔中不一定能够张开,即使张开了,锤头不一定是被卡住的,卡紧。
很有可能是挂住了一条腿,这样下去,冲抓就显得那么无力,对于重锤就更是不言而喻。
因而,只能作罢,另辟蹊径。
处理方案三:炸药引爆并绳套辅助打捞11月11月23日中午2:00左右,成功将锤头打捞上来,锤头捞上来以后,发现其缺失一条腿,证明是被炸药炸破所致。
这样,有利于绳套将锤头套紧,有了足够的空间将其提拉上来,剩余一条腿在空口内,其已无着力点,没有套头位置,故而采用钻进的方法,将其打碎并通过磁铁吸附上来,虽然钻进有点缓慢,但已明显的解决了其卡锤问题。
钻井卡钻及处理方法
钻井卡钻是指在钻井作业中,钻头或钻柱在岩石中遇到卡钻现象,无法正常前进。
卡钻可能由于岩层坚硬、岩石破碎、井壁不稳定等原因引起。
以下是一般的处理方法:
调整钻井参数:根据地层情况,合理调整钻井参数,如转速、钻压、冲击频率等。
通过优化这些参数,可以改善钻头在不同地层的性能,减少卡钻的可能性。
使用合适的钻头:选择适用于当前地层的钻头。
不同的岩层可能需要不同类型、不同形状的钻头。
在卡钻时,考虑更换适宜的钻头,以提高钻进效率。
增加冲洗液浓度:在遇到卡钻时,适度增加冲洗液的浓度,以提高冲刷力,清除岩屑,减少摩擦力。
合适的冲洗液有助于维持井壁稳定。
使用抑制剂:对于易发生卡钻的地层,可以添加抑制剂到冲洗液中,减小岩屑的黏附性,避免岩屑粘附在钻头上,导致卡钻。
轻微冲击:在遇到较难钻进的地层时,适当增加钻井机的冲击力,以助于破碎岩层,减少卡钻的风险。
但要注意不可过度,以免损
坏钻头或其他钻井工具。
采用旋喷技术:对于特殊地层,可考虑采用旋喷技术。
这种技术通过旋喷器将高速旋转的喷射流注入岩层,产生冲击、破碎效果,有助于解决卡钻问题。
使用电机冲击器:针对卡钻问题,一些先进的钻井装备配备了电机冲击器。
通过电机冲击产生的旋转冲击力,可以有效应对地层的卡钻情况。
在处理钻井卡钻时,重要的是根据具体的地层情况和卡钻原因,采取合理的方法。
同时,保持及时沟通和协调,确保整个钻井过程的安全和高效进行。
卡钻原因分析预防及处理卡钻是指钻头在钻孔过程中突然卡住无法继续前进或退出的现象,是工程施工中常见的问题之一、卡钻一旦发生,不仅会严重影响施工进度,还会增加人员安全风险。
以下是卡钻原因的分析、预防和处理方法的详细讨论。
一、卡钻原因的分析:1.岩层破碎:卡钻最常见的原因是钻孔过程中遇到了破碎的岩层。
岩石的破碎程度和坚硬度会影响钻头的进退。
2.岩层塌方:如果岩层存在明显的松散层或孔隙结构,当钻头进入这些区域时,岩层容易发生塌方,导致钻头卡住。
3.钻进物的堆积:在钻孔过程中,可能会遇到一些杂质和碎屑,这些杂质堆积在钻头前端或孔壁上,导致钻头无法前进。
4.规范操作不当:不正确的钻探操作也是卡钻的原因之一、例如,钻头速度过快、进给过大、切屑排放不及时等。
5.钻头损坏:钻头的损坏或磨损会导致其在岩层中无法正常工作,也会引发卡钻。
二、卡钻的预防方法:1.岩层勘察:在施工前进行详细的岩层勘察,了解地层特点和岩石结构,预测可能遇到的问题,制定合理的施工方案。
2.钻孔设计:根据岩层情况,合理设计钻孔方案。
选择合适的钻头和钻具,确保其能适应遇到的地质条件。
3.正确操作:在施工过程中,严格按照规范要求进行操作。
控制钻头速度和进给,避免突然变动。
合理选择钻进水压力和冲洗液体量,保持良好的冷却和清洁效果。
4.及时检查:定期检查钻具的磨损情况,及时更换损坏的钻头和其他配件。
5.加强培训:加强施工人员的技术培训,提高其对卡钻问题的识别和处理能力。
三、卡钻的处理方法:1.停止钻进操作:一旦发生卡钻,应立即停止钻进操作,防止进一步的损坏和事故的发生。
2.清理孔道:清理钻孔,排除堆积在钻头前端或孔道中的杂质和碎屑。
可以使用抽水泵或吸尘器进行清理。
3.转换钻具:根据卡钻的原因,采取合适的方法更换钻具。
例如,如果是钻头磨损导致的卡钻,可以更换新的钻头。
4.冲击解困:在卡钻处进行适当的冲击解困操作,可以通过回转、轻微的推拉等方式尝试解决卡钻问题。
各种卡钻原因现象及措施卡钻是指物体在穿过一个狭窄的通道时由于其中一种原因进入而无法继续前进或后退的现象。
卡钻现象在生活中经常发生,无论是机械设备、管道还是衣物等,都可能会发生卡钻现象。
以下是各种卡钻原因、现象及相应的措施。
1.机械设备卡钻原因:机械设备的卡钻原因包括结构设计问题、零部件磨损、材料堆积等。
例如,机械轴承过度磨损导致轴承卡住,无法正常转动。
现象:机械设备卡钻的现象是设备无法正常运转,甚至完全停止工作。
措施:a.定期检查和维护设备,防止零部件磨损;b.增加润滑剂,减少摩擦力;c.更换损坏的零部件,修复机械设备。
2.管道卡钻原因:管道卡钻原因包括堵塞、损坏、异物阻塞等。
例如,下水道堵塞导致水不能流通。
现象:管道卡钻的现象是流体不能顺利通过管道,或者管道破裂。
措施:a.定期清理管道,预防堵塞;b.加装过滤器,阻止异物进入管道;c.及时维修或更换损坏的管道。
3.衣物卡钻原因:衣物卡钻原因包括材料过紧、织物变形、拉链卡住、扣眼脱落等。
例如,拉链卡住导致无法拉上拉链。
现象:衣物卡钻的现象是衣物无法正常穿脱,或者拉链、按钮无法使用。
措施:a.选择合适尺寸的衣物,避免过紧;b.注意织物的品质,避免易变形的材料;c.检查和修复拉链、按钮等配件。
4.车辆卡钻原因:车辆卡钻原因包括轮胎漏气、齿轮损坏、雨刮器卡住等。
例如,轮胎漏气导致车辆无法行驶。
现象:车辆卡钻的现象是车辆无法正常行驶,或者部分功能无法使用。
措施:a.定期检查轮胎,保持正常气压;b.定期更换齿轮油,保持正常润滑;c.定期清洁雨刮器,保持正常使用效果。
5.电子设备卡钻原因:电子设备卡钻原因包括软件故障、硬件损坏、电池消耗等。
例如,软件崩溃导致电脑死机。
现象:电子设备卡钻的现象是无法正常使用电脑、手机等设备。
措施:a.及时更新软件,修复潜在的故障;b.定期清洁设备,保持硬件正常;c.提前充电,避免电池耗尽。
综上所述,卡钻现象在各个领域中都会出现,给人们的工作和生活带来不便。
钻孔桩施工过程中的事故处理在钻孔桩施工过程中经常会发生意外的事故比如掉钻、卡钻、偏孔、坍孔等,灌注过程中也会发生堵管、坍孔的事故。
在步头寨大桥孔桩施工中也出现了很多类似以及其特殊的事故,在此介绍一下我们对不同事故的一些处理方法及处理结果的情况。
也许我们可以看到其中的很多事故是可以预防的甚至是可以避免的,至少可以在事故发生时及时处理及通力配合其结果还是可以接受的。
因此通过事故及对事故处理我们可以从中学到一些东西和吸取一些经验教训。
一、掉钻掉钻是经常发生的事故,只要有所准备是很容易处理的。
即在钻锥上预先焊好打捞环,自己准备好打捞钩,在事故发生后用把打捞钩接在钻机钢丝绳上放到孔中。
当打捞钩碰到钻锥时左右晃动钢丝绳,很容易打捞钩就能钩住钻锥上的打捞环,然后启动钻机把钻锥拉上来,用一根短钢丝绳把钻锥栓在钻机上,就可以重新接上新的钢丝绳了。
二、卡钻出现卡钻的原因有很多如遇斜坡岩、孤石、松动岩层、钻头和钻身的不同步磨损及中途加大钻锥、梅花桩、坍孔、钻孔过程中停电、清孔过程中钻锥停留过久、缩径等都可能造成卡钻。
在步头寨大桥孔桩施工中也出现了几次卡钻的现象,比如右幅的0-B、0-C、6-2,左幅的0-D。
根据分析右幅0-B可能是遇到斜坡岩,使钻头打横造成;0-C 主要是钻锥的钻头磨损比钻身快形成萝卜形状,所以容易卡钻;6-2卡钻的原因是在中途加大钻锥;左幅0-D是在清孔过程中出现卡钻的,是在孔的中间被卡,从孔底往上3米内可以上下提升。
主要原因可能是清孔过程中长时间没有拉动钻锥,在钻锥上方形成较厚的护壁造成孔径缩小的现象,还可能是遇到松动岩层,这样就有可能出现个别岩石滑出孔壁,但另一端又被岩层夹住不能完全脱落,在孔中形成一个“销”卡住钻锥。
处理这些事故方法有很多种不同的原因有不同的方法,但一般情况下我们很难判明其真正原因,只有根据其一些特征来猜测比如对照勘测地质、是否在中途加大了钻锥或是长时间停钻以及用吊锤试探等,然后采取相应的处理办法。
卡钻事故特征、原因、预防与处理一、卡钻类型:粘吸卡钻•主要特征1、循环正常、泵压无变化;2、发生在钻具静止时间较长的情况下;3、被卡部位主要在钻铤;4、随时间推移,卡点上移,粘卡井段增长。
•主要原因1钻井液压柱压力与地层空隙压力差值较大;2、井壁存在疏松的厚滤饼。
•预防措施1使用优质钻井液;2、钻井液中加入润滑剂等;3、减少钻具在井内静止时间;4、实现近平衡压力钻井;5、在钻柱中加入螺旋稳定器和加重钻杆,减少大直径钻铤,并加入碎钻震击器。
•处理方法1、上下活动钻具;2、使用震击器解卡;3、浸泡与震击;4、套铳、倒扣;5、侧钻。
二、卡钻类型:坍塌卡钻•主要特征1、钻进中扭矩增大,泵压升高;2、钻具上提遇卡,下放遇阻;3、起下钻时阻卡严重,循环后阻卡减轻或清除;4、划眼时井口返出大量岩屑,呈块状或片状。
主要原因1地质因素,如断层面,构造褶皱带,地层倾角大,地层微裂隙发育,胶结差,破碎带,压力异常带等;2、理化因素,如泥页岩水化膨胀;3、工程因素,如钻井液密度不合理、性能差,起下钻压力激动与抽吸等。
•预防措施1优化井身结构设计,封固易坍塌层和高压层等;2、使用防塌钻井液,防止地层水化膨胀;3、保持井筒有足够的液柱压力,并减少压力激动与抽吸;4、调整钻井液性能。
•处理方法1钻井液回流,应停止下一步作业,开泵循环、划眼,使井筒畅通;2、注入高粘钻井液携带坍塌物,不让坍塌岩屑堆积;3、不能恢复循环时,进行套铳、倒扣。
三、卡钻类型:砂桥卡钻主要特征1起下钻时有阻卡,开泵循环、活动钻具可解除;2、阻卡井段基本固定;3、正常钻进时,扭矩略有波动。
•主要原因1松软地层钻速快,井筒岩屑浓度高,停止循环后,钻屑迅速沉积在小井眼段;2、钻井液切力低或泵排量低,携岩性能差;3、脆性泥页岩剥落,井眼形成大肚子,岩屑堆积在小井眼段。
•预防措施1用低滤失钻井液钻疏松地层;2、在易剥落地层中钻井时提高钻井液的携岩性能,并控制钻速;3、优化钻井参数与排量,选择密度合适、利于地层稳定的钻井液。
各种卡钻的特征及措施卡钻是指在钻井过程中遇到困难或障碍,导致钻头无法顺利进行钻进。
这些困难或障碍可以是地层特性、井下设备故障、操作失误等原因造成的。
下面将介绍各种卡钻的特征及措施:1.堵塞:堵塞是指钻井液中的固体颗粒或井下碎屑等物质阻塞钻头。
堵塞的特征包括钻压和钻速突然下降,地层压力增加,噪音减小等。
防止堵塞的措施包括优化钻井液配比,加强井下清洁系统的维护和管理,及时清理井口附近的碎屑等。
2.偏斜:偏斜是指钻井方向偏离设计方向,造成钻井轨迹偏离预期。
偏斜的特征包括钻头偏斜度增加,钻井质量变差,取心困难等。
防止偏斜的措施包括增加钻井液的密度和粘度,优化钻头类型和设计,加强钻井监测和适时调整工艺参数等。
3.卡钻:卡钻是指钻头卡在井壁或井筒中无法继续向下或向上钻进。
卡钻的特征包括钻机出现异常振动,钻杆卡住无法取出,钻头转速降低等。
解决卡钻的措施包括使用切削钻具切割或击碎地层,增大钻井液排量和压力进行冲洗,使用钻井工具进行抓取和解决等。
4.地层失稳:地层失稳是指地层在钻进过程中发生崩塌、漏水等现象,影响钻井的正常进行。
地层失稳的特征包括孔眼塌陷,井壁泥浆漏失增加,地层流体压力异常等。
预防地层失稳的措施包括选用稳定性好的钻井液,选择恰当的套管和固井工艺,合理减小钻进速度等。
5.钻柱折断:钻柱折断是指钻杆在钻进过程中弯曲或断裂。
钻柱折断的特征包括拉出钻杆时感觉不到钻杆重量,钻进时出现振动和异常噪音等。
预防钻柱折断的措施包括选用优质的钻杆和连接工具,根据地层特性和井深合理设计钻柱,加强钻具的检查和维护等。
6.钻头磨损:钻头磨损是指钻头在钻进过程中因摩擦和冲击而损耗。
钻头磨损的特征包括钻头功率下降,钻速减低,钻井液污浊等。
减少钻头磨损的措施包括选用硬质合金钻头,优化冲击和旋转参数,增加钻头冷却和清洁等。
7.钻井工艺失误:钻井工艺失误是指由于操作人员疏忽或不当操作导致钻井困难。
钻井工艺失误的特征包括操作不当,工艺参数设置错误,钻井材料选择不合理等。
石油钻井卡钻处理方法石油钻井中的卡钻是指钻头或钻杆在井孔中遇到障碍物而无法继续前进的情况。
以下是一些常见的石油钻井卡钻处理方法:冲击法(Jarring):使用专门设计的卡钻解决工具,如卡钻锤(jarring tool)或卡钻器具(jars),通过施加冲击力来解除卡钻。
冲击法利用钻杆上的弹簧或液压装置来施加冲击,破坏卡钻的黏附或摩擦力,使其释放。
旋转法(Rotation):通过旋转钻杆和钻头来解除卡钻。
持续的旋转运动可以减少钻头或钻杆与井壁之间的摩擦,并有助于摆脱卡钻。
液压冲洗法(Hydraulic Jetting):通过高压液体射流冲洗,将井孔中的杂质或黏附物清除,以解除卡钻。
这种方法可以在一定程度上减小钻头或钻杆与井壁之间的摩擦力。
钻井液改性(Mud Conditioning):改变钻井液的性质,如调整粘度、密度或添加特殊化学剂,以减少卡钻的可能性。
这可以改善钻井液在井孔中的润滑性能,降低卡钻风险。
钻具抽出法(Fishing):使用专门的钻具抽出工具,如渔具(fishing tools),来回收或解除卡钻的钻头或钻杆。
渔具可以通过机械或磨蚀等方式与卡钻物体进行连接,并施加牵引力来解除卡钻。
辅助工具法(Auxiliary Tools):根据具体情况,使用辅助工具来解除卡钻。
例如,使用钻井垫(drill pipe bumper sub)来缓冲冲击力,使用旋转导管(rotary steerable tools)来提高钻头的操控性能等。
这些方法的选择和实施需要根据具体的卡钻情况、井孔特性和钻井设备的可用性来决定。
在进行卡钻处理时,需要注意安全操作,并遵循相关的钻井规程和操作指南。
深水井施工卡钻问题及处理措施摘要:卡钻对钻井工作影响很大,危害性最深,若处理不及时,轻则给钻井工作带来困难,重则造成井内整套钻具的报废,严重时会造成水源井报废,导致较大的经济损失。
本文根据多年工作经验,分析了如何准确判断卡钻原因,并针对卡钻原因,提出了相应的处理措施。
关键词:深水井;卡钻;处理措施近年来,随着对打井设备的不断更新,现在已能打深度在700m以上的水井。
对于不同岩层的钻进,为了提高钻进效率,目前多采用鱼尾钻头、刺尾钻头、岩芯钻头、牙轮钻头钻进的方法。
随着新材料、新工艺的不断改进,成井深度随之增加,但面临着复杂地层和突发情况发生机率也随之增大,井孔坍塌、卡钻状况时常出现。
1.深水井施工卡钻类型及原因1.1缩径卡钻缩径卡钻即小井眼卡钻,钻头通过井段的直径小于钻头直径,即可造成卡钻。
通常在砂砾岩的钻进过程中,由于滤失量大,在井壁上易形成厚的泥饼,缩小了原已形成的井眼,造成缩径;在泥页岩的钻进过程中,因有些泥页岩吸水后膨胀,也可使井径缩小;在盐岩地层的钻进过程中,由于盐岩在一定的温度和压力下会发生蠕变,在高温高压下会产生塑性流动,易造成卡钻。
缩径卡钻时,阻卡点固定在井深某点(或某段),起下钻通过该点(或段)时有阻卡现象,离开则无阻卡现象。
多数卡钻是在钻具运行中造成的。
开泵循环钻井液时泵压是正常的。
卡点是在钻头或大直径钻具处。
在钻进蠕变地层时,往往机械钻速加快,转盘扭矩增大,并有蹩钻现象。
提起钻头后放不到原来井深,划眼比钻进还困难。
1.2粘吸卡钻为了保持第四系地层水井钻进施工中井壁的稳定,钻井井液一般采用黏土(天然红黏土)造浆。
在钻进过程时,根据地层含纯砂、纯砾和卵石量决定泥浆黏稠度的大小。
地层含纯砂、纯砾和卵石量越大,泥浆黏稠度越大。
在钻进这类地层时,在钻头上部钻杆(或钻铤)与井壁间距离大于钻头和井壁间的距离,易造成泥浆在此间流动速度变慢,在靠近井壁处流速几乎为零,泥浆颗粒便沉积在井壁上,形成泥饼。
卡钻处理措施
事故发生后,应明确卡钻位置,查明该处的地质情况,再根据实际不同情况,采取不同的措施。
宜待钻头有松动后方可用力上提,不可盲动,以免造成越卡越紧。
通常处理方法有以下几种:
1、当为梅花孔卡钻时,若钻头向下有活动余地,可使钻头向下活动并转动至孔径较大方向提起钻头。
也可松一下钢丝绳,使钻锤转动一个角度,有可能将钻锤提出。
2、卡钻不宜强提以防止坍孔、埋钻。
宜用由下向上顶撞的办法,轻打卡点的石头,有时使钻头上下活动,也能脱离卡点或使掉入的石块落下。
3、用较粗的钢丝绳带打捞钩或打捞绳放进孔内,将冲锤勾住后,与大绳同时提动。
或交替提动,并多次上下、左右摆动试探,有时能将冲锤提出。
4、在打捞过程中,应继续搅拌泥浆,防止沉淀埋钻。
5、用其它工具,如小的冲锤、小掏渣筒等下到孔内冲击,将卡锤的石块挤进孔壁,或使冲锤活动并脱离卡点后,再将冲锤提出。
但要稳定大绳以免冲锤突然下落。
6、用压缩空气管或高压水管下入孔内,对准卡锤一侧或吸锤处适当冲射一段时间,使卡点松动后强行提出。
7、使用专门加工的工具将顶住孔壁的钻头拨正。
8、严重卡钻时,采取人工下孔清阻等特殊方法。
石油钻井常见的卡钻原因及处理对策石油钻井过程中常常会遇到卡钻的问题,其原因可以分为机械原因、地质原因和操作原因等多种因素。
为了解决卡钻问题,需要采取相应的对策。
一、机械原因1.钻具的弯曲和损坏:在钻井过程中,钻具可能会因为弯曲过大或者损坏而无法正常工作,导致卡钻。
解决办法是使用强度更高的钻具和增加钻具更换的频率。
2.钻铤的结构不合理:钻铤如果设计不合理,容易堵塞或卡住。
解决办法是优化设计,增加排污能力,减少堵塞的可能性。
3.钻具的柔性不足:如果钻具的柔性不足,容易在弯曲的地层中卡住。
解决办法是使用具有足够柔性的钻具,以便更好地应对地层的变化。
二、地质原因1.钻井液失控:地层中的高压井水可能会导致钻井液失控,使钻井液无法正常循环,导致卡钻。
解决办法是加强钻井液的监控,确保钻井液循环的稳定。
2.地层塌陷:地层存在结构松散或井眼稳定性差的情况下,容易发生地层塌陷,导致卡钻。
解决办法是通过叠加合适的套管来增强井身稳定性,保持井眼的完整性。
3.地层裂缝和断层:地层裂缝和断层可能会造成钻具卡钻。
解决办法是综合地震资料和地层分析,提前预判地层的裂缝和断层分布,做好设计,防范卡钻的发生。
三、操作原因1.钻探过程中的操作失误:操作人员的错误操作可能会导致卡钻,例如钻时速度过快,导致钻铤卡入地层中。
解决办法是加强培训,提高操作人员的技术水平,确保操作的规范性和准确性。
2.钻井液性能不佳:钻井液的性能不佳,如固相含量过高或粘度过大,容易导致卡钻。
解决办法是优化钻井液的配方和性能,确保钻井液的流动性和润滑性。
3.钻具和井筒之间的间隙过小:钻具和井筒之间的间隙过小,容易导致固体颗粒堆积或者钻具卡住。
解决办法是通过选择合适的套管和井眼直径,确保钻具和井筒之间有足够的间隙,减少卡钻的风险。
综上所述,石油钻井过程中卡钻问题的解决需要采取综合的对策。
在钻具的选择和设计上,应提高钻具的强度和柔性,优化钻铤的结构;在地质方面,应通过地震资料和地层分析提前预判地层情况,设计合理的井身结构;在操作上,加强培训,提高操作人员的技术水平,确保操作的规范性和准确性;在钻井液的使用上,要优化钻井液的配方和性能,确保其流动性和润滑性。
各种卡钻原因现象及措施卡钻是指机械装置在工作中出现所谓的卡住状态,无法正常运转的现象。
卡钻的出现往往会导致工作效率的降低甚至设备的损坏,因此需要及时采取措施解决。
下面将介绍一些常见的卡钻原因、现象及处理措施。
一、卡钻的原因:1.设备故障:设备本身存在隐患、磨损或损坏等问题,导致卡钻现象的发生。
2.物料问题:物料过大或不符合规范,导致堵塞或卡住设备。
3.操纵不当:操作人员不熟悉或没有按照正确的程序操作设备,导致设备卡钻。
4.环境影响:工作环境的温度、湿度等因素可能导致设备运作不稳定,引起卡钻现象。
二、卡钻的现象:1.设备无法启动:按下启动按钮或操作开关后,设备无法启动或启动后立即停止。
2.异常声音:设备工作时出现异常的声音,如噪音、杂音等。
3.设备振动:设备在工作过程中产生异常的振动,不稳定或晃动。
4.运转困难:设备在工作中转动不灵活或行程受限,难以正常运转。
三、处理措施:1.预防措施:-定期保养维护:定期对设备进行保养和维护,及时更换老化磨损的零部件。
-严格操作规程:培训操作人员,确保他们按照正确的程序操作设备,避免不必要的卡钻现象发生。
-选择合适物料:根据设备的规格和要求选择适合的物料,避免物料过大或不符合规范导致的卡钻问题。
-良好的工作环境:保证设备工作环境的温度、湿度等条件符合要求,避免环境影响设备正常运行。
2.处理方法:-紧急停机:如果设备出现卡钻问题,立即停止设备运转,避免进一步损坏。
-清理物料:检查设备是否被堵塞物料卡住,及时清理杂物,解决卡钻问题。
-检查设备状况:检查设备是否有损坏部件或磨损现象,及时更换或修复。
-调整工作参数:根据设备的工作要求和实际情况,适当调整工作参数,改善设备的运行状态,解决卡钻问题。
总之,卡钻是常见的机械故障,可能导致设备故障甚至事故发生。
为了保证设备的稳定运行和生产效率,我们需要重视卡钻问题,并采取相应的预防措施和处理方法。
只有做好设备的维护保养、培训操作人员、选择合适的物料和良好的工作环境,以及及时清理物料、检查设备状况和调整工作参数等措施,才能最大程度地避免和解决卡钻问题,确保设备的正常运行。
粘吸卡钻的原因、特征、预防及处理泥包卡钻的原因、特征、预防及处理缩径卡钻的原因、特征、预防及处理落物卡钻的原因、特征、预防及处理卡钻事故的解卡方法活动钻具解卡1)循环钻井液的同时配合活动钻具,卡钻不严重时可以得到解决;(2)沉砂卡钻或井塌卡钻不能上提钻具,避免卡的更死,可以下放和旋转钻具,设法开泵循环,用倒划眼的方法慢慢上提解卡;(3)对键槽、缩径或泥包卡钻起钻遇卡时,可提到原悬重后猛放钻,不可猛力上提,防止卡的更死;(4)下钻遇阻、压得过大而卡钻时,用较大的力量上提解卡;对于压差卡钻,可以采取猛提猛放和转动钻具的方法使较轻的粘附卡钻解脱。
浴井解卡在活动钻具不能解卡时,可以向井内泡油、盐水、泡酸或采用清水循环等方式,泡松粘稠的泥饼,降低粘滞系数,减少与钻具的接触面积,减少压差,从而活动解卡。
震击器解卡1)在钻进中遇到垮塌、粘性、膨胀性等易卡地层,可在钻杆与钻铤之间接上震击器,一旦遇卡,可立即下击或上击解卡。
(2)起钻中遇卡,如缩径、键槽等引起的卡钻经活动不能解卡时,可以在卡点处倒开钻具,再接下震击器,对扣后,下击解卡。
然后循环洗井,上提钻具,如果还卡,可以转动钻具倒划眼轻轻上提。
(3)下钻过程中遇阻,未能及时发现而卡钻,或较轻的粘附卡钻时,可使用上击器上击解卡。
倒扣套铣解卡1)遇到严重的卡钻时,用以上方法不能解除也不能循环时,现场常用倒扣、套铣的方法来取出井内全部或部分钻具。
(2)倒扣是使转盘倒转,将井内正扣钻杆倒出。
每次能倒出的钻杆数量取决于井内被卡钻具螺纹松紧是否一致。
希望从卡点处倒开。
(3)对卡点以下的钻具要下套铣筒将钻具外面(钻具与井壁的环形空间)的岩屑或落物碎屑等铣掉,然后再倒出钻具。
费时很长。
爆炸倒扣、套铣(1)首先测出卡点位置,然后用电缆将导爆索从钻具内送到卡点以上第一个接头螺纹处,在导爆索中部对准接头的同时,将钻具卡点以上的全部重力提起,并给钻具施加一定的倒扣力矩,点燃导爆索使其爆炸。
24-2井处理卡钻问题解决方案24-2井钻孔桩于3月25日开钻,护筒下口正常,当其钻进至平台面以下74.8米处时(即孔底-67.8米),即进入岩层时,出现了卡钻现象。
施工队伍组织捞锤,但因其人员配置和机械设备不足问题,一度未有效果,未有明显的进展,以及施工队伍弃之不顾。
当24井平台施工完,24-6井浇筑以后,项目部责令施工队伍对24-2井处理,达成一致后,于2008年11月开始对24-2井进行处理。
处理方案一:空心锤洗孔套锤08年11月1日,施工队伍将空心锤洗孔器运进场,先对空心锤边块加大,加焊边块结束后。
3日,开始用洗孔器扫孔,11月8日空心锤已扫孔至锤头底30cm 左右,并开始清沉渣并计划于第二天开始提锤,并用钢丝绳辅助以套住锤头耳朵,但没有成功。
究其原因,是由于锤头重量重达7000千克,且不知其在孔内的锤头是否有倾斜,钢丝绳绳套不易套紧,易滑落,然而锤头不易提,没有明显效果。
处理方案二:用冲抓捞锤将空心锤洗孔器拉上来后,清孔两天后,清到锤头所在位置,改用冲抓的方法开始打捞,冲抓放孔内后,其下部两脚是分开的,遇到较大东西或卡住以后,可将绳子这头拉紧,以达到捞到锤的目的,经过施工队伍多次努力后,冲抓捞锤始终没有效果,并将钢丝绳还一度拉断。
冲抓为什么会打捞不上来呢?主要是冲抓的两个前脚着力点不够,两个前脚在孔中不一定能够张开,即使张开了,锤头不一定是被卡住的,卡紧。
很有可能是挂住了一条腿,这样下去,冲抓就显得那么无力,对于重锤就更是不言而喻。
因而,只能作罢,另辟蹊径。
处理方案三:炸药引爆并绳套辅助打捞2008年11月20日,施工队伍和项目部达成一致,同意采用爆破方法处理24-2井,于当天中午炸药和引爆人员均到场,积极地组织人员做好安全措施和防护。
经过长达两天的爆破,并用钢丝绳做好绳套打捞锤头。
在2008年11月23日中午2:00左右,成功将锤头打捞上来,锤头捞上来以后,发现其缺失一条腿,证明是被炸药炸破所致。
这样,有利于绳套将锤头套紧,有了足够的空间将其提拉上来,剩余一条腿在空口内,其已无着力点,没有套头位置,故而采用钻进的方法,将其打碎并通过磁铁吸附上来,虽然钻进有点缓慢,但已明显的解决了其卡锤问题。
此后,并已于2009年1月7日成功将其灌注掉,并且四根声侧管贯通。
关于24-2井卡锤问题和后期处理的沉思:1.出现了卡锤问题后,长达半年多的时间里没人去管,并督促施工队进行相应的处理,出现了无人问津的现象。
2.有了卡锤问题后,尽早解决总比拖到没有办法时才处理时要好点。
3.我们平时管理中,是不是对施工队伍点太亲善,随和呢?规范和要求是来约定什么的,起什么作用。
4.平时要提高业务水平。
22-15井钻孔桩穿孔问题处理事情回归:2008年8月26日22-15井在钻进到58米处,泥浆面突然下沉,孔深内无变化,因而是穿孔漏浆。
用粘土进行回填处理,回填至钢护筒下口以上3-4米,并又重新钻进,当其钻到护筒下口以后,又出现了穿孔漏浆现象,并积极地组织机械,人员对其进行回填处理,同样回填至护筒口以上4米左右,并加大了泥浆比重钻进,均匀地钻进至护筒口时,又出现了穿孔现象。
鉴于22-15井重复多次出现穿孔漏浆现象,项目部暂定先回填22-15井并将其钻机移至22-14井。
为什么会多次出现穿孔漏浆?在穿孔漏浆现象发生多次后,项目部和监理部积极沟通,并对河床面标高重新进行了测定,测量22井平台河床面标高与设计单位提供的河床面数据严重不符,因而导致护筒埋深不够,既而多次出现连续穿孔现象。
22-15井停滞5个月,因22井平台已施工,桩基有多少根。
考虑到钻机位置,吊车与水泥罐车等行车问题,决心要开22-15井空。
开孔处理:2009年1月20日,施工队伍用300多个编织袋装碎石,并将其抛填于护筒周围的办法,对护筒进行加固和稳定作用,其用碎石子约9m3,并用4.5t水泥抛于孔口内,做好泥浆护壁工作,增大护筒口下的护壁均匀,确保不再有漏浆现象。
处理完毕后,该孔静置,并观察孔内水位变化。
春节过后,22-15井于2月4日正式开孔钻进,目前钻进正常并已钻进至70米。
后期控制:水中钻孔桩施工有诸多不确定因数,因而必须严格遵守规范并制定相应的保护措施。
1.对于河床面标高勤于观察记录2..做好钻进记录控制进尺3.可考虑再次抛填碎石22-10井钻孔桩穿孔处理1. 22-10井钻孔桩是2008年5月份施工队伍用回旋钻对其进行钻进,当其钻进到平台面以下60米处,因地质层中卵石直径颗粒较大,机器无法正常进行钻井运转,经项目部和施工队伍一致协商后,达成共识,决定暂停回旋钻,由施工队伍提供冲击钻进行钻进,对孔进行回填处理,回填至护筒上2-3米处静置。
2009年1月20日,22井平台考虑到钻机桩位置,机架摆放位置以及吊机和水泥罐车的行车方便。
项目部决定开22-10井钻孔桩,因考虑到22-10井以前曾有过问题,施工经过沟通协商后,决定对孔内抛填水泥的办法进行处理。
抛填水泥2.5t到22-10井孔内。
恰逢春节来临,决定静置一段时间后再开孔。
2008年2月4日,施工队伍决定开孔,项目部组织人员放桩位,复测。
其钻进到护筒下面时,钻进正常,没有刮护筒现象,提锤顺畅。
2月8日,当其钻进尺度至30米处,钻孔桩泥浆面下沉钻孔桩穿孔,得知此事后,我们积极组织人员,配合施工队伍,鉴于22井平台河床底底冲刷严重,护筒埋设浅,护筒和平台有不均匀的沉降现象,借鉴处理22-15井穿孔处理方法。
决定用编织袋装大石子抛填于孔口周围,这样不仅增加了护筒的河床底标高,也对护筒进行了加固作用4t水泥抛于孔口内,用钻头上下提升运转,做好泥浆护筒,搅均孔内水泥浆,处理后静至两天后,再重新开孔,于2月12日开孔钻进,钻进过程中,均匀钻进,控制孔内水头高度,测河床面标高,通过严格地技术要求措施,22-10井目前钻进正常,截至3月2日,已钻进至73米处。
如何控制以后孔钻进:虽然采用抛填编织袋于护筒周围,目前河床面为平台面以下15米左右,增加河床面,但水中施工不确定因数很多,因此在以后施工中。
1.严格按照钻进尺度,冲程控制施工2.加强对河床面的观测3.有必要在对护筒进行抛填碎石灌浇处理钻心取样情况2008.11.27. 对33-3井进行钻芯取样,平整场地用了挖掘机1.5小时,施工用电88度,取芯深度87米。
2209.01.01. 对27-1井进行钻芯取样,平整场地用了4根枕木和4块木板,施工用电38度,取心深度17.8m(+3.85-3.95),实际17.6m。
28-6芯长18m,测站距1.57m,实际长16.63m。
场地用两块栈桥平台,木板2块。
32-6芯长共3.64m,测站点标高2.372m,实际芯长33.23m。
27-1芯长17.8m,测站点标高3.825m,实际芯长17.675m。
23-11井和24-14井灌注问题1. 23-11井砼灌注问题:23-11井在23-14井回填完成后进行23-11井的重新钻进,钻进完成后进行砼灌注,灌注时泥浆面始终翻不上来,直到灌注到护筒下口时,泥浆面才翻上来,最后灌注面基本没超方,等超声波检测完成后,才能确定有没有问题。
2. 23-14井灌注时也出现这种情况3. 原因分析:因为钢护筒下口均出现过穿孔漏浆问题,估计在灌注时泥浆从钢护筒下口被挤压了出去4. 24-4井钢筋笼被卡住问题:24-4井钢筋笼下放困难,因为钢护筒下口还有点挂边,最后又20cm没有到底,砼灌注后声测管是贯通的。
24-4桩情况24-4在2007年5月由倪德民施工队作为试验桩施工,钻进到50多米的时候,由于漏浆问题决定回填,当时钢护筒下口边有一点问题,但不是主要原因。
2008年8月份,鲁加田施工队施工24-4,施工前就先做好了心理准备,在钢护筒下时一定要慢速钻进,把钢护筒下口都处理好以后,再进行下面的钻进工作。
在钻进到钢护筒下口位置时,项目部强行要求施工队停止钻进,抛填片石和添加水泥挤压护筒并护壁。
第一次抛填片石进行处理,钻到30m左右(已超出护筒下口),又强行要求施工队停止钻进,再次抛填片石(施工队反应有轻微的刮锤),又钻进30m左右,这时施工队反应护筒下口已正常,但是出于后续施工考虑,又抛填了一次片石进行处理。
反复三次抛填片石处理,而且每次锤头都焊上了箍圈,已经完全把钢护筒下口处理好了,当时和施工队负责人鲁加田在一起复查过,确实是锤头上下提动非常通畅。
24-4在整个钻进过程中均正常,直到成孔,于9月25日成孔。
24-4成孔后,在清洗过程中,于9月27日凌晨1:00发现漏浆,当时观察了孔内水头变化,落潮时水位会下降,但涨潮时水位没有明显变化,证明是漏浆,不是穿孔,随后添加粘土增加泥浆比重进行循环护壁,情况未见好转。
但是24-4在9月28日和29日项目部要求进行循浆保孔的要求下,依然不进行循浆保孔;锤头高高挂起。
10月1日,已发现泥浆无法正常循环,利用灌洞捞取沉渣,不过此举已无意义。
10月2日,经过对24-4护壁边河床面的再次观测,发现临近24-2桩的方向的河床面发生塌陷,塌陷近5米,其余三边还算正常,在这种情况下,于10月2日下午组织装载机倒运粘土对24-4进行回填,于10月3日晚回填完成,回填至护筒上口以上3.5m。
原因分析:1.钻进过程中漏浆,清孔就漏浆,应该怎样去解释这样事情,跟施工队的清孔有没有关系?2.刚开始发现问题时,孔内手头并没有明显变化(落潮时会下降,证明内外水压处在一个临界点),这时候项目部倾倒近30m粘土入24-4叫施工队清孔,为什么施工队在接下来的两天把锤头高高挂起,找别的理由来搪塞?3.情况为什么会越来越严重,怎么处理问题的?找到正确的方法没有?跟钢护筒有没有关系?4.水上施工如履薄冰,任何信号都是值得注意的5.应该说,前期漏浆可以和钢护筒联系在一起说得过去,后期漏浆跟钢护筒客观的来说有很大关系。
但是,我个人认为这是他们施工队应该承担的风险,因为前期我们已经为这个桩作了很好的准备工作,都是一步步的做到位的,我们的监督也很及时。
2008年10月4日。