管桩试桩总结
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管桩试桩总结
南京-安庆城际铁路⼯程NASZ-5标宁安铁路管桩试桩总结
中国路桥⼯程有限责任公司宁安铁路第⼀项⽬分部
⼆0⼀0年⼋⽉
预应⼒管桩试桩总结DK82+000~DK82+964.98段现已具备开⼯条件,为验证设计单桩承载⼒、地质情况、明确单桩压⼒值、取得相关⼯艺参数,根据设计图纸,经现场监理同意后选取具有代表性地段DK82+037.4-5、DK82+066-4管桩做预应⼒管桩⼯艺试验试桩。1、⼯程概况
该区段为DK82+000-DK82+964.98段位于芜湖东站Ⅴ场范围内,路基基底处理形式为管桩加固处理,桩径0.5m,间距2.2m,正⽅形布置,桩长13m-34m。
试桩管桩为南京市建华管桩⼚提供的PHC-A500型预应⼒管桩,桩长为13m、15m,桩径0.5m,管桩壁厚0.1m。2、试桩概述
按照要求,采⽤静压法施⼯,试桩位置选定在DK82+037.4处18-5管桩,设计桩长13m;DK82+066处33-4管桩设计桩长15m,桩径0.5 m,桩间距2.2 m,实际配桩采⽤单根15 m试桩数量2根,可以将桩长全部打⼊。
3、参加⼈员
⼀分部项⽬部:杨锐(项⽬总⼯)、钟萍(项⽬副经理)、⽥⼩⼒(⼯程部长)、李⼩光(⼯程部副部长)、李⼩丰(技术员)监理组:杨柏林(总监理⼯程师、)陆克胜(监理⼯程师)
以及铁四院设计代表、⼯务段相关⼈员4、选⽤设备及⼈员配备
⑴YZY600型静⼒压桩机,桩机重量220t,配重105t,外形尺⼨为:12m×8.4m;
⑵⼆氧化碳⽓体保护焊焊机⼆台;
⑶桩机施⼯⼈员包括:桩机操作⼯(2名)、焊⼯(2名)、施⼯员(2名)、配合⼈员(4名),共计10⼈。
现场管理⼈员包括:安全员(1名)、技术员(1名)、质检员(1名)、领⼯员(1名)。5、试桩分析及结果
根据现场试桩确定了以下施⼯⼯艺:
施⼯流程为:原地⾯处理→桩位放样→桩机就位→吊桩对位→沉⼊桩体→(桩体接长→沉⼊桩体→)桩尖承载⼒符合要求→施⼯下⼀根桩。
⑴施⼯准备
路基两侧排⽔沟位置挖设临时⼟⽔沟,排除地表积⽔。清除路基范围内杂草,表⾯平整,以利于桩机放置、⾏⾛,并保证管桩运输车辆在上平稳⾏⾛。试桩设计桩长为13m、15m,试桩位置DK82+037.4-5,DK82+066-4,配桩均为单节桩。
⑵测量放样,沉桩前由导线点施测出桩位轴线,定出桩位中⼼,以钢筋或⼩⽵⽚桩标志,以⽯灰作出明显标志,便于施打。在每⼀纵、横排桩位中⼼延线上设置控制桩,以⽅⽊桩标志,⽊桩加固保护。测量放样经⾃复后,请监理⼯程师进⾏复核检查,并作好定位记录和技术复核记录。
⑶桩机就位:桩机使⽤前对桩架的机械性能做了全⾯的检验,各项性能均良。桩架就位后检查桩架的平稳性及垂直度,并使桩架垂直。就位前应由控制桩复核桩位中⼼。
⑷桩⾝检查打桩之前,逐根检查管桩外观质量情况。⽤⽬测法观察桩⾝有⽆裂缝,⽤⾓尺检查桩端与桩⾝是否垂直及直径、壁厚、法兰盘是否满⾜要求,⽤弦线拉直观看桩⾝是否顺直,⽤回弹仪检查桩⾝砼强度是否合格,并要填好交接记录。经检查现场存放管桩桩⾝质量和规格均
符合设计要求。
⑸起吊管桩:管桩吊桩要平稳提升,使各吊点同时受⼒。采⽤⼀点吊桩,吊点设在距桩上端0.3倍桩长处;在起吊中,应⽤钢丝绳
⑹桩在⼊⼟之前,在桩⾝上设置尺⼨标志,以便在施⼯中观测、记录。
⑺打桩:将管桩吊起,喂⼊桩机内,然后对准桩位,将桩插⼊
⼟中约1.0⽶⾄1.5⽶,校正桩⾝垂直度后,夹桩器开始沉桩。沉桩时,⽤垂直⽅向的两台经纬仪交叉检查桩⾝垂直度,边校正桩⾝垂直度边往下沉桩,以保证桩⾝的垂直,避免由于桩⾝倾斜产⽣管桩损坏。管桩沉桩顺利,没有出现桩位偏移或垂直度偏差情况。
⑻当桩的打⼊深度达到标⾼时,根据地质资料核对桩尖⼊⼟深度处的地质情况。
⑼打桩时由专职记录员做好施⼯纪录。6、压桩施⼯记录
1)DK82+037.4-5(18-5)管桩(9:20~10:20)
原地⾯标⾼7.42m,设计桩顶标⾼6.562m,设计桩长13m。第⼀次考虑可能存在的地质情况,采⽤单节15m管桩进⾏试桩,取得相应的技术参数。
调试设备运转情况,良好。吊桩、调整桩中⼼对位,调整桩竖直度(0.3%),桩位偏差80mm,准备⼯作就绪。进⾏压桩,记录如下:
此时⼊⼟深度为13.435m,根据设计院要求,采⽤定时进尺取得参数,按每⼗秒钟为单位记录⼊⼟深度和压⼒值。
此次压桩,在⼊⼟深度13.935⽶时已达到设计标⾼位置,⼊⼟15.85⽶原地⾯下0.85⽶。地质情况与设计基本相符,能够达到设计要求,达到设计标⾼时终压值为1846KN,并持桩23秒。2、DK82+066-4(33-4)管桩试桩(10:40~12:00)
原地⾯标⾼7.29m,设计桩顶6.562m,设计桩长15 m,本次采⽤单节15 m管桩,桩长按设计要求全部打⼊。
吊装、调整桩位及竖直度(0.2%),桩位偏差50mm,准备就绪。压桩,记录如下:
此时⼊⼟深度为13.55m,根据设计院要求,采⽤定时进尺取得参数,按每⼗秒钟为单位记录⼊⼟深度和压⼒值。
此次压桩达到设计标⾼位置,压桩压⼒达到设计值并且进尺较均匀,最后压⾄设计标⾼时压⼒位1988KN,并持桩25秒。
经设计院、监理现场确认此次试桩,终压值按1800KN~1900KN 之间控制(压⼒180t~190t)。7、地质分析:
DK82+037.4-5地质情况:
黏⼟、粉质质黏⼟,硬塑。σo=180kpa ,深度0~9.8⽶;
粉质质黏⼟、黏⼟,软塑。σo=120kpa ,深度9.8~12.6⽶;
黏⼟、粉质质黏⼟,硬塑。σo=200kpa ,深度12.6~14⽶;DK82+066-4地质情况:黏⼟、粉质质黏⼟,软塑。σo=120kpa ,深度0~2.3⽶;
黏⼟、粉质质黏⼟,硬塑。σo=180kpa ,深度2.3~9.5⽶;
粉质质黏⼟、黏⼟,软塑。σo=120kpa ,深度9.5~12.5⽶;
黏⼟、粉质质黏⼟,硬塑。σo=200kpa ,深度12.5~16⽶;8、安全防护措施1)为保证营业线施⼯安全,严格按照“先防护后施⼯”的原则。施⼯前先在营业线路路肩外侧做好临时防护栅栏,临时防护栏栅采⽤钢管挂⽹⽅式,钢管⽀柱设在营业线路肩外侧,距营业线中⼼≥2.8m,间隔3m,⾼1.8m,基础为0.3*0.3m,深0.6m采⽤C20混凝⼟;钢管⽀柱间上挂铁路⽤浸塑防护⽹⽚,并挂设醒⽬的安全警⽰标识及警戒⾊条。2)为防⽌桩机移动过程中倾覆,施⼯前整平施⼯场地,碾压密实,经检测地基承载⼒≥120Kpa时,才允许桩机进场。
3)压桩机移位时,垂直营业线⾏车⽅向移动,桩机不⾄于桩机倾
覆⾄铁路内侧。4)在靠近营业线桩机施⼯时,压桩机施打速度适应当放缓,让原地基层有⾜够时间的固结和粘结⼒的重新分配,避免因快速扰动⼟体结构⽽发⽣路堤移位现象。5)施⼯过程中“⼀⼈⼀机”专职防护,施⼯前与设备产权单位签订施⼯安全协议和监督协议,施⼯时⼯务段⼈员现场监督、监理⼈员旁站,施⼯负责⼈、安全员、防护员不在现场不准施⼯。6)每天⼯后所有机械设备撤离到安全保护区以外,施⼯负责⼈、安全员检查签字后施⼯⼈员⽅可下班。
7)在应⼒释放孔和邻近营业线管桩施⼯时,在车站设置驻站联络员。
9、结论:
⑴、YZY600型静⼒压桩机能满⾜施⼯需要;
⑵、地质情况基本与设计相符
⑶、管桩施打⽅向必须由临近营业线⼀侧向外施打;
⑷、加强变形观测控制:
⑸、安全防护严格按沪宁公司安质部⽂件和监理站要求执⾏。
通过本次试桩,确定了预应⼒管桩的施⼯⼯艺及各项技术参数,该结果可以作为预应⼒管桩施⼯的依据。