浅谈稳定生料质量的措施

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浅谈稳定生料质量的措施
作者:李宗旭单位:河南省焦作坚固水泥有限公司一厂 [2005-6-7]
关键字:生料-质量-措施
摘要:
稳定生料质量是水泥质量控制的基础,水泥生产企业间由于存在着基础设施、工艺、自动化、人员素质等各方面的差别,质量管理中所采取的措施也有所不同,本文旨在结合实践,探求稳定生料质量的办法。

1 我厂概况
我厂是设计能力为1000t/d熟料的四级悬浮预热回转窑生产线。

1993年4月点火投产。

生料粉磨主机设备是Φ3.8m×6.8m风扫磨,生料储库是具有空气搅拌功能的双层库。

自投产以来影响熟料质量的主要因素是生料成分的波动,生料质量是质量管理中的要点、难点。

2 造成生料质量不稳的原因
1)原材料成分波动大,均匀性差。

原材料全部依靠民采散购,矿点分散,成分波动大。

石灰石均化依赖破碎入库后卸料时的搭配。

近年来采用粉煤灰、硫酸渣替代粘土、铁粉,但受电厂、化工厂生产工艺和原材料质量的影响,粉煤灰、硫酸渣质量难以保持稳定。

2)配料不稳定的影响。

生料配料时原料未经烘干,水分波动较大,对于粘滞性物料,下料不畅,料层不稳;计量秤的准确性、稳定性缺乏及时有效的监控方法。

3)配料控制调节不当。

生料成分的控制采用CaO、Fe2O3的例行检验,对于指导四组分配料是不尽合理的,操作人员在调节成分时配比设置不当,促使了生料成分的波动。

4)出磨生料代表性差,误导控制。

出磨生料取样装置是螺旋输送机连续取样,其位置在成品空气斜槽与料仓中间,如图1所示。

成品生料经斜槽1,流经取样螺旋输送机3,入料仓4。

取样螺旋输送机在工作时取得的生料还有一少部分是由电除尘收集的,其比例不确定,受电除尘器收尘效果影响较大。

另料仓除尘器经管道5抽风使取样点在正常时处于微负压状态,但是若除尘过程吸力过大影响取样量,甚至取不出生料样,在生产中一直存在出磨生料比入窑生料细度波动较大的问题,两者KH对应也存在偏差。

综合以上因素,由于除尘回灰和取样点气压的不稳,干扰正常取样工作,进一步影响到检测结果对生产的指导性。

图1 生料取样示意图
磨机的不稳定操作及物料易磨性的影响。

物料易磨性变化除了影响生料的细度控制,在空磨时对生料样影响较大,一般的经验是空磨易使出磨生料CaO高于实际水平,受取样点气压的影响,物料易磨性改变,取样代表性易变化。

我们注意到使用粘土或粉煤灰配料时,两者出磨KH控制不同。

5)均化后生料质量不易判定。

均化后生料成分与出磨生料平均成分、细度存在着较大的差别,这种相关性差的现象除了受出磨生料代表性影响外,也受均化效果的影响。

均化气路不畅通,均化过程中的层析,都能造成均化样的代表性差,致使均化后生料质量难以判定。

3 稳定生料质量的措施
1)确定原材料矿点,加强均化。

定期考察原材料矿点,掌握质量情况,严把进厂关,缩小进厂物料品位的变化范围。

利用工程机械进行搭配和均化作业。

严控石灰石粒度,要求保证一定库位及搭配入配料库。

2)加强配料现场管理。

对配料过程要求保证物料的连续性和料层的稳定,除石灰石外,其它物料在5min 内不能恢复正常下料时停止配料。

现场人员及时向配料控制员报告物料变化情况。

3)健全配比抽查制度。

除每班对生料配比两次瞬时流量抽查外,增加班累计物料配比的计算,将瞬时配、平均配比与化验结果结合起来,分析配比及生料成分的相关性,以此判断出磨生料质量及计量设备的可靠性。

4)固定硅质原料的配比。

由于我厂采用的硅质原料成分稳定,而SiO2对KH影响作用大,因此在四组分配料控制中,固定硅质原料的配比,根据CaO、Fe2O3的控制检验值调节其它三组分的配比,使配比调节简单,有效。

5)稳定出磨取样点气压。

加强取样器的状态检查,通过压力调节保证正常取样。

6)空磨时间不得超过10min。

7)统计分析确定出磨、入窑生料成分的对照关系。

根据控制、分析的检验结果,确定出磨、入窑生料成分的相关性,从而确定出磨生料的控制目标。

对于均化效果的判断,也利用统计的方法,确定均化后生料质量是否符合要求。

4 效果综述
通过以上具体措施的落实,改变了以往出现问题无所适从的状况,入窑前生料质量得到有效控制,一定程度上弥补了原材料均化能力不足对生料质量的不良影响,岗位责任明确,处理方法统一,生料质量有了明显的提高,熟料成分及烧成控制趋于稳定,采取措施前后主要工序质量完成比较见表1。

表1 采取措施前后各指标合格率比较%
总之,针对现状,采取一定措施,弥补设备或其它硬件的不足是稳定质量的有效途径。