大盘卷加热炉上料系统的改进

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放满 后 ,在止 档 钩需 要 对 台架 坯 料进 行 校 正 时 , 由于 台 架上 3 0多 支 钢全 部 在 台架 上 的 5根 固定 梁上 进行 磨擦 滑动 ,阻 力太 大 ,使 止档 钩很 难 正 常下 落 ,即原 先认 为 的气压止 档 钩力 不够 。 为此
段时间试运行 ,发现坯料在台架上无法做到完
Vo. O No 6 13 . No . 011 v2




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ENERGY FOR ME AL I LURCI . CAL I NDUS TRY
大 盘 卷 加 热 炉 上 料 系统 的 改进
钟 循 红
( 湖南省华菱集团湘潭钢铁集团有限公司棒材厂)
摘 要 棒材 厂大盘卷加 热炉 为解决装 料系统 不能 自动运行 的故 障 ,通过加 装机械 同 步轴 、
若冷 检 C 还 检测 到 坯 料 ,钩 子 不上 升 ,下 一 次 1
验教训 , 更换 了一种思路方式 ,从机械方面进行 改进 ,在 台架 下 四根动 梁之间设置 了一根 同步
轴 。同步 轴 的作用 是 强制 台架 上 的 四根 动梁 在工 作 运 行 时基本 同步 ,从而 减少 坯料 的偏 移 。经过
Z o g Xu h n hn n o g
( u a a nC .X a g n I nadSel o t B n ci at y H nn V l o int r n te C .Ld aga F c r ) i a o o
A src I re let u hc a o mSa t a cl ed pnunfc r frae b tat no ros v ef lw i clnt uo t ayi t aaja t y unc d t o h at h l m i l nh ao

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Vo . O No 6 13 . NO . 01 V2 1
E NER GY OR T L U F ME A L RGI L I CA NDUs R T Y
公 司专 家联 系 、协 调 ,在凤 凰公 司加 热炉 专家 的 帮 助下 ,首先 针对 台 架钢坯 跑偏 ,吸取从 前 的经
重新制定 了上料工艺规定 , 要求吊车上料时 ,在 台架上 每 吊钢 (O支 )之 间需 留 10~10 m 1 0 5m 的空隙 ,这样在坯料出现偏斜 ,需要止档钩进行 纠偏时 ,就仅 有 最 前 面 几 支 钢 ( 超 过 1 不 O支 ) 在固定梁上滑动 ,其磨擦 阻力减小 了 6 % 以上 。 0 由于磨擦阻力减小 ,现有气压止档钩的作用力完
c a gn y tm ,t ru h t e is alt n o c a ia y c r n z t n a i ,mo i l cr a o to h r i g s se h o g n tl i fme h nc ls n h o ai x s h ao i o d f ee t c c n r l y il
全能够 满 足生产 工艺 的要 求 。
3 改进效 果
停止正循环。③钩子下 降:具备上料条件时 ,钩 子先下降。④ 台架正循环上料 :台架做一次正循 环将末端坯料放下辊道。⑤钩子上升 :以挡住后
面 的坯 料 。
( )存在的弊端 2 执行完第②步后 ,钩子被坯料顶死 ,导致第
③步钩子无法下降;执行完第④步后 ,钩子有可 能被后 一块坯料压住 ,导致第⑤步钩 子无法 上
2 改进措施
坯对 中到辊道 中心线 附近,这是 自动装钢程序。 但在使用 了一个月左右之后 ,由于液压上料台架 存在 跑 偏 严 重 ( 步 进 一 步 最 大 跑 偏 量 达 每 lO O mm) 、钢 坯 不 能 自动 滑 落 到辊 道 上 、5个 对 中液 压缸 不 能单独 控制 等 问题 ,只能靠 使用 手动 操作来维持生产。每支坯料 岗位工人都需按动 4 个按纽才可控制设备将 1 支钢坯放入辊道 ,从而
坯沿 着斜 坡 滑到受 料 辊道上 ,对 中装 置移 动将钢
曾多次安排相关技术人员进行技术攻关。最初的 技改思路认为台架跑偏是 由于推动 四根动梁的两 个 液压缸 出力不 均 ,导致 动梁 错位 ,引起坯 料跑 偏 。而纠偏用的止档钩由于气压不足 ,在钢坯偏 斜 需 纠偏 时 ,因钢 坯 与止 档 钩 间 磨擦 阻力 过 大 , 止 档钩无 法 自动下 降 ,造 成设 备无 法运 行 出现故 障。 为此 ,在 20 08年 上半 年对 台架 平 移 液 压 缸 的油管进行了改造 ,增加 了油分管导向阀门,对 止档钩 的动力 源气 缸也进 行 了更换 。但 采取 上述 措施以后 ,钢坯在台架上跑偏 、不能 自动下滑到 入 炉辊道 上 的问题依 然没 有解 决 。
修改 电气控制程序 ,改进生产操作方法等措施 ,克服 了原有设备故 障 ,实现 了加热炉 装料系
统的全 自动化运行 。 关键词 加热炉 装料 自动运行
I rvme t ftefr a ela igsse ue a a gu n mp o e n n c dn ytm sdi d p n ja o h u o n
控制静态误差小于 ±1 %,相应地也减少了 C : O
的排 放量 。
万 雷 编辑
造成设备事故多、处理事故时间长和无法实现 自
动化控制 ,对生产影响较大。
收稿 日 :0 1 0 3 期 2 1 — 5— 0 钟循红 (9 2一 ) 工程师 ;11 1 湖南省湘潭市 。 16 , 4 10
20 年下半年 ,随着大盘卷 达产达效 步伐 08 的加快 ,入炉 台架不 能 自动运行 ,事故时 间较 多 ,从而 影响 加热 炉 出钢 速度 的 问题 更 显 突 出 。 8月份 厂领 导重新 安排 了技术 攻 关 小组 ,对 此 难 题 进行 攻关 。技术 攻关 小组 通过 与北 京凤凰 炉业
万 雷 编辑
ห้องสมุดไป่ตู้
针对钩子动作和坯料的冲突,采取了以下的 措施 : 以上第 ② 步移 料直 至冷检 c 检 测到坯 料 1 后 ,再 自动做一个小逆循环 ,使对齐的坯料后退
几厘米 ,以便钩子落下 。第④步正循环上料后 ,
( 上接 第 6 1页)
3 结 语
但均 热段 的合理 配 风也 给加热 段空 燃 配 比一 个 很
好的参考依据。 加热炉燃烧控制系统经过智能优化改造 ,氧 化烧损率下 降 03 % ,单耗下 降 83 % ,炉温 .4 .5
使用智能控制系统后 ,均热段已完全能在正 常生产工况下实现全 自动智能控制 ,温度稳定 , 配风合理。加热段虽然在极少的特定工况下暂时 不投入全 自动控制而采用操作手动控制的方式 ,

上料直接 自 动做一个正循环即可。第⑤步改为若 冷检 C 1检 测 不 到 坯 料 ,说 明坯 料 已 远 离 钩 子 , 这时钩子上升 ,台架做正循环对齐坯料。 另外在工艺改进方面,经过 多次观察发现 , 岗位工人操作 时常用 吊车将 台架上每 吊坯 料撞 齐 、放满 , 认为这样操作 即可 以校正坯料跑偏 , 又可 以减少 上 料 间 隔 。 台架 全 部 放 满 ,约 有 3 8 支 10方坯原 料 。经多 次观察 、研究 ,认 为 台架 5
全不 跑偏 ,而 台架前 端止 档钩 的作 用就 是在 出现 跑偏 时 对坯 料进 行 纠偏 。为 此对 台架 电器控 制流 程 做 了如下 改 进 。
( )原控制流程 1 ①钩子上升 :当 C 冷检无信号时 ,钩子上 l 升 。② 台架正循环移料 :钩子在上位时 ,台架正
循 环 ,直 至 C 1检测 到 坯 料 ,坯 料 被 对 齐 ,台架
Ke wo d f r a e la i g a tma c l t y r s u n c o d n u o t al r n i y l
大盘 卷 加 热炉 自 20 0 7年 8月投 产 后 ,经 过

段 时 间 的磨 合 ,有 些设备 在运 行过 程 中或 出现
1 现状 分析
了一 些故 障 ,或未 达 到设计 要求 ,其 中较 突出 的 是加 热 炉 上 料 台 架 问 题 。原 设 计 应 是 全 自动 运
为解 决上 述 问题 ,在 近一 年 的时 间里 ,厂里
行 ,其工作原理是上料 台架运行时升降挡板在上
位, 控制坯料的定位 ;当台架取料位两个光电开
关 同时检测到有钢 ,且受料辊道上无钢时 ,升降 挡板降到下 位 ,上料 台架 继续运行一个步进周 期 ,此过 程 中动梁 将 钢坯放 到定 梁 的斜坡 上 ,钢
升。 ( ) 改进 方法 3
入 炉上料 台架 系统 经过优 化 以后 ,解决 了影
响加热炉正常生产一年多的设备难题 ,实现了大 盘卷加热炉上料系统的全 自动化运行 ,不仅减轻 了劳动 强度 ,更重 要 的是减 少 了加热 炉 区的 生产 事 故时 间 ,加 快 了装 、出炉 生产 节奏 ,为大 盘卷 生产线尽快达产达效奠定了一个 良好 的基础。
poe ue , e osado e esrst ipoepout noea os vro eteo ,h — r d r m t d n t rm aue o m r rdci prt n ,oecm n a e c s h h v o i h l
q ime tfi r up n l e,a d ahe etefraec agn y tm ,fl uo tdo eain au n c iv n c h rigsse h u ul a tmae p rt . y o