PPT精品文档---常减压加热炉及优化
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常减压加热炉系统运行优化加热炉是石化企业重要的生产工艺设备,也是企业消耗燃料的主要设备,其燃料能耗约占炼油厂总能耗的30%-50%。
提高加热炉的热效率,对于降低炼油厂的能耗、降低炼油生产成本、提高经济效益是至关重要的。
现阶段常减压装置加热炉热效率在90.5%左右,相比中石化样板炉还有一定差距。
本文通过对加热炉系统现状进行调查分析,从而得出优化方案,旨在确保加热炉高效、平稳、长周期运行。
标签:加热炉;热效率;平稳率;运行优化运行良好的加热炉应该是在满足工艺要求的前提下操作安全、平稳、能耗低,处理能力大,运行周期长。
通过对加热炉系统现状的调查分析,发现目前加热炉在安全运行和热效率提高方面,仍有提升空间。
1 加热炉系统运行现状影响加热炉安全平稳高效运行的原因是多方面的,下面就从加热炉的运行现状入手,寻找优化加热炉系统运行的可行性方案。
现阶段存在的主要问题有:1.1 加热炉热负荷变化常减压装置的原油经过脱前、脱后换热后,进入初馏塔进行低温分馏,初馏塔底的拔头油再与减压渣油经过几组换热器换热后进入常压炉升温。
装置上一次检修完成后,入炉前的换热终温为290℃,经过两年生产运行后,目前温度降至275℃。
然而原油出口温度设计为295℃。
这增加了常压炉的热负荷,同时增加了燃料消耗。
1.2 加热炉操作平稳率偏低目前瓦斯压力并不稳定,当出现大幅波动时,仅通过炉出口和炉膛温度的串级控制难以实现自动调整,造成了炉出口温度波动。
总厂仅有常减压两台加热炉可以油气混烧,因此在瓦斯系统压力低的情况下,常减压两台加热炉需要增点油火,在此期间炉膛温度和炉出口温度会有明显波动,这直接影响了炉子的平稳运行。
1.3 提高热效率存在困难日常生产中,加热炉操作工调节“三门一板”使炉火的颜色和形状正常,通过合适的氧含量和排烟温度调控。
设有一套空气预热器和水热媒回收空气预热。
另设激波吹灰和蒸汽吹灰系统,清除积灰,降低排烟温度。
然而实际运行过程中存在以下问题:通过风门调节炉火和氧含量时,炉火变化不明显,炉膛氧含量仍然偏高;空气预热器和水热媒由于长期运行,换热效率下降,未能将排烟温度降至135℃以下;目前蒸汽吹灰器运行正常,但易腐蚀且吹灰效果不明显;激波吹灰器由于现场设备运行状况不佳且调试困难,暂时不采取激波吹灰清除表面积灰。