乙烯生产装置的优化节能研究

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乙烯生产装置的优化节能研究
1目的意义
乙烯装置是石油化工的龙头,乙烯的需求量很大。

吉化104厂乙烯装置经多次扩产改造后,乙烯产量已经从11.5万吨/年不断地增加,但在满负荷生产条件下,有一些操作不稳定,如脱甲烷塔T-301、乙烯精馏塔T-303、丙烯精馏塔T-304有液泛现象,脱乙烷塔T-302能耗较大。

这些塔大部分都为浮阀塔,此种塔结构较简单,适应性强,易于放大,造价低,但效率低,压强高,持液量大,对大批量生产不利。

与板式塔相比,高效规整填料塔具有通量大、压强小、效率高和持液量少等到优点。

某种程度上,新型填料塔有取代板式塔的趋势。

本次改造按照充分利用现有装置设备的原则,改变原塔中操作不稳定的现象,同时节能降耗。

2研究流程
研究流程见下页附图。

3改造方案
3.1 脱甲烷塔T-301塔改造方案
T-301 塔总高46.346m,有效塔高42.296m,共有3个人孔,四股进料,原塔为62块浮阀塔板,上段直径为1.1m,下段直径1.6m,为节省设备投资,工程费用消耗,建设工期,尽力保持原塔设施不发生大的改变,而把塔板更换成填料,安装好高效液体分布器等塔内件。

为此在尽力保持人孔、进料、出料位置不变情况下设计填料层段数和每段填料的高度。

设计结果如下:T-301填料总高度为26.31m,其中上段(直径为1.1m部分)共有12.75m,在塔顶回流管下设液体分布器,然后填充四段填料,填料层高分别为4.65,2.7,2.7,2.7m。

在第一段填料下方设液体再分布器和人孔,另三段填料在进料管的对面设手孔。

下段(直径1.6m部分)塔填料高度13.56m先设
一液体再分布器,然后再填充三段填料,每段填料层高4.52m。

其上置填料压板,其下设填料支承板,支撑圈,液体再分布器和人孔。

上段分布器和再分布器开孔数为140个,下段分布器开孔数为420个。

3.2 脱乙烷塔T-302塔改造方案
脱乙烷塔T-302塔总高40.63m,有效塔高36.15m,塔径1.8m,共有4个人孔,一股进料,原塔为54块浮阀塔板,为节省设备投资,工程费用消耗,建设工期,尽力保持原塔设施不发生大的改变,而把塔板更换成填料,安装好高效液体分布器等塔内件。

为此在尽力保持人孔、进料、出料位置不变情况下设计填料层段数和每段填料的高度。

设计结果如下:设计后,总填料高度为23.2m。

在塔顶回流管下设液体分布器,其下到进料装填料,填料高度为7.7m。

由进料板到塔釜依次设计填料高度为3.45,3.45,4.3,4.3m。

每段填料下部都设有人孔和汽液再分布器。

分布器开孔数为600个。

3.3 乙烯精馏塔T-303塔改造方案
乙烯精馏塔T-303塔总高59.87m,塔主体高度55m,塔径2.3m,共有7个人孔,一股进料,有一股侧线采出,原塔为109块F1型浮阀塔板,为节省设备投资,工程费用消耗,建设工期,尽力保持原塔设施不发生大的改变,而把塔板更换成填料,安装好高效液体分布器等塔内件。

为此在尽力保持人孔、进料、出料位置不变情况下设计填料层段数和每段填料的高度。

设计结果如下:总的填料高度为76.9m。

每段填料的高度分别为37,10.65,9.65,7.85,2.45,9.3m。

每段填料下部都设有人孔和气液再分布器。

分布器开孔数为587个。

3.4 丙烯精馏塔T-304塔改造方案
丙烯精馏塔T-304塔总高46.57m,塔主体高度42.27m,塔径2.2 m,共有5个人孔,一股进料,有一股侧线采出,原塔为80块F1型浮阀塔板,为节省设备投资,工程费用消耗,建设工期,尽力保持原塔设施不发生大的改变,而把塔板更换成填料,安装好高效液体分布器等塔内件。

为此在尽力保持人孔、进料、出料位置不变情况下设计填料层段数和每段填料的高度。

设计结果如下:总的填料高度为31.7m,每段填料的高度分别为2.3,11.45,8.75,9.2m。

每段填料下部都设有人孔和气液再分布器。

分布器开孔数为317个。

4各塔改造前后耗能情况
5结果
装置中的T301、T302、T303、T304塔器如果以规整填料麦勒派克250Y替换原浮阀塔板,不仅使塔能够稳定操作,而且减小了压力降,减小了换热器的热负荷,节省了大量的能耗。

5.1投资
T301、T302、T303、T304四塔的投资分别为4.5、6.3、19.7、13.4万元。

5.2经济效益及回收期
脱甲烷塔T-301每年可节带来了20.9294多万元的经济效益,回收期为三个月。

脱乙烷塔T-302每年可带来了503.4456多万元的经济效益,回收期为一个月。

乙烯精馏塔T-303每年带来了394万元的经济效,回收期为一个月。

丙烯精馏塔T-304每年可带来了320多万元的经济效益,回收期为一个月。

这四个塔总计每年可为工厂节能15.9万吨蒸气,创效益1245万元。

该项研究成果应用成功后,可在同类装置上推广应用,可获得更大的经济效益。