计算机过程控制实验报告

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计算机过程控制实验报告
指导教师:XXX
学院:XX学院
专业:电气工程及其自动化
姓名:XXX
学号:2XXXXX
实验一双容水箱液位控制实验
单容双容水箱液位定值(随动)控制实验全部测量点,算法组态一样,不同的是设定值和结果。

1、实验方案
水流入量Qi由调节阀u控制,流出量Qo则由用户通过负载阀R来改变。

被调量为下水位H。

使用PID控制,看控制效果。

2、控制策略
使用PID调节。

3、实验步骤
1)使用组态软件进行组态。

注意实时曲线时间要设定大些,例如15分钟。

因为多容
积导致的延迟比较大。

2)在A3000-FS上,打开手阀JV205、JV201,调节中水箱、下水箱闸板具有一定开
度,其余阀门关闭。

3)连线:下水箱液位连接到内给定调节仪输入。

内给定调节仪的输出连接到调节阀
的控制端。

4)打开A3000电源。

5)在A3000-FS上,启动右边水泵(P102),给中水箱V103注水。

6)LT104→控制器→FV101单回路定值以及数学模型的实验。

7)按所学理论操作调节器,进行PID设定。

首先还是使用P比例调节,单容实验的
P值可以参考。

然后再加I值。

参见实验10。

4、实验结果
PID控制的曲线具有两个波,然后逐步趋于稳定。

由于系统延迟很大,这个稳定时间非常长。

比较好的效果是P=24, I=200,D=2。

从图可见,增加微分项之后,系统在有10%的扰动下,很快就进入稳定状态。

ADAM模块曲线图:SP=25, P=2, I=200000, D=0
实验二三容水箱液位控制实验
与双容水箱液位定值(随动)控制实验全部测量点,算法组态一样,不同的是设定值和结果。

1、实验方案
水流入量Qi由调节阀u控制,流出量Qo则由用户通过负载阀R来改变。

被调量为下水位H。

使用PID控制,看控制效果。

2、控制策略
使用PID调节。

3、实验步骤
1)使用组态软件进行组态。

注意实时曲线时间要设定大些,例如15分钟。

因为多容
积导致的延迟比较大。

2)在A3000-FS上,打开手动调节阀JV204、JV201,调节上、中、下水箱闸板具有
一定开度,其余阀门关闭。

3)连线:下水箱液位连接到内给定调节仪输入。

内给定调节仪的输出连接到调节阀
的控制端。

4)打开A3000电源。

打开电动调节阀开关。

5)在A3000-FS上,启动右边水泵(P102),给上水箱V102注水,同时中水箱V103、
下水箱V104分别由上、中水箱注水。

6)LT103→控制器→FV101单回路定值以及数学模型的实验。

7)按所学理论操作调节器,进行PID设定。

首先还是使用P比例调节,单容实验的P值可以参考。

然后再加I值。

参见实验10。

4、实验结果
三容水箱液位控制实验\
从图上可见,该系统的稳定时间非常长,大约1小时,pid调节是系统稳定的核心,其参数对系统稳定性有重要的影响。

实验三串级控制实验
串级试验包括液位串级控制和换热器串级控制实验。

这里介绍液位串级。

第一个动力支
图1 液位串级控制实验
图2液位串级控制系统框图
各个回路独立调整结束,使得主调节器输出与副调节器给定值相差不是太远。

我们利用前面的实验中的PID数据。

而副控制器只进行P调节。

副回路对V103液位进行控制,这个反应比较快,副回路的控制目的是很快把流量控制回给定值。

可以通过另一个动力支路加入部分液位干扰。

主回路对V104液位进行控制,由于控制经过了V103,时间延迟比较大。

可以在V104中加入主回路干扰,要平衡这个干扰,则需要经过流量调整,通过V103来平衡这个变化。

1、实验方案
被调量为调节阀开度,控制目标是水箱V104液位。

首先实现副回路的控制,主要目的获得P参数,通过测量液位,控制调节阀,使得V104保持到给定值。

如果已经进行了V103的单容定值实验,则该步可以不做。

然后实现主回路的控制,通过测量V104液位,然后控制调节阀,从而也使得V104液位尽量保持到给定值。

然后进行两个控制回路的连接,把主回路的输出连接到副回路的给定值。

从而形成串级控制。

注意尽量无扰切换。

2、控制策略
使用两个PID调节。

副回路调节器只比例控制。

3、实验步骤:
1)在A3000-FS上,打开手动调节阀JV201、JV205,调节中水箱、下水箱闸板
具有一定开度,其余阀门关闭。

2)按照列表进行连线。

或者按如下操作:在A3000-CS上,将中水箱液位(LT102)
连到内给定调节仪输入端,输出端连接到电动调节阀(FV101)输入端。

3)在A3000-FS上,启动右边水泵(P102),给中水箱V103注水。

4)首先进行副回路比例调节,获得P值。

5)切换至单主回路控制状态:断开中水箱液位与内给定调节仪的连线,将下水箱液位连到内给定调节仪输入端。

调整主控制回路(调节P、I值即可),对主控制器或调节器进行工作量设定。

6)关闭阀门JV205,当中水箱液位降低2cm高度,打开阀门,观察控制曲线。

7)切换到串级控制状态(此时最好无扰动):将中水箱液位连到外给定调节仪输入端,内给定调节仪输出端连接到外给定调节仪的外给定端子,外给定调节仪的输出连接到调节阀。

重复第6步。

改变给定值,记录控制曲线。

4、实验结果
系统平衡所需要的时间10分钟。

串级控制曲线如图4所示。

系统平衡所需要的时间不超过3分钟。

可见串级控制对于副回路内的扰动,可以快速平衡。