最新国内钢厂高炉检修情况一览表20130301
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酒钢1号高炉年修停开炉实践(酒泉钢铁公司炼铁厂白兴全)一前言1号高炉(1800m3)是在第三代原1513m3高炉基础上大修扩容而成,于1998年6月12日开炉投产。
设计利用系数1.6(t/m3.d),作业率96%,年产生铁102万吨。
截至2008年6月份1号高炉已生产10年,共产生铁12860033吨,单位炉容产铁量7144t/m3。
1号高炉已进入炉役末期,炉体破损严重,风口下沉难以控制,对高炉安全生产造成严重威胁。
截止6月底10段冷却壁破损率达到54.17%,6段冷却壁破损率达到37.5%,7段冷却壁破损率达到37.5%,5段风口带冷却壁07年11月开始破损,已破损9块,破损率为18.75%。
10段炉皮开裂长度达5米以上,其中局部出现错位。
西南位置风口和二套下沉严重,已造成高炉9次休风,无法根治。
鉴于此情况,1号高炉7月8日停炉小修。
检修总共更换冷却壁136块,其中5段48块,6、7段各24块,10段32块,11段8块,炉皮灌无水压入泥浆15吨,风口带浇注用料145吨,6段以上钢砖以下部分喷涂料300吨,除尘器、上升管、下降管及炉缸炭砖保护合计用FN130喷涂料170吨,炉喉缸砖背面灌自流料3吨,主管、围管用磷酸盐泥浆4吨。
检修后5段冷却壁冷却水恢复双联,10、11段冷却水由10段进11段出改为单进单出。
检修由于高炉内结瘤严重,共实施了8次炉内爆破,炉缸清料总量约280吨(其中炉缸积料150吨,喷涂反弹料45吨,瘤体约85吨)。
现对停开炉经过进行分析总结。
二停炉过程1 停炉降料线操作本次停炉采用回收煤气空料线法。
7月7日10:22开始预休风,从炉喉十字测温孔安装四根φ48mm打水管(要求单管水量必须达到30吨),开裂炉皮补焊,下沉风口处理(二套和风口加丝杠)。
16:48送风后开始降料面,料线4.15m,17:03关南放散送煤气,17:37关北放散、φ250mm、φ400mm放散。
顶温按450℃控制。
唐山高炉检修情况汇报尊敬的领导:我向大家汇报唐山高炉的检修情况。
自从上次检修时间以来,我们团队始终坚守岗位,全力以赴,经过一个月的努力,我们的检修工作已进展顺利,现汇报如下:首先,我们对高炉的设备进行了全面的检查和清洁。
通过仔细查看各个设备的运行状况,我们发现一些隐患,及时处理,以避免未来发生故障。
在清洁方面,我们对高炉内外部进行了彻底的清理,并对附属设备进行了修复和更换。
其次,我们对高炉的炉体进行了修补和强固。
经过多次检测,我们发现高炉炉体有一些裂缝和损坏的地方。
为了确保高炉的安全运行,我们采取了焊接和补强措施,并对已修复的部分进行了质量检验,确保了修补的稳固性。
此外,我们还对高炉的冷却系统进行了全面的检修。
我们查找并处理了冷却水管道中的漏水问题,并对风箱冷却系统进行了维护和调整。
通过这些措施,我们有效地提高了冷却系统的运行效率,保证了高炉的正常冷却。
另外,在电力供应方面,我们升级了高炉的电气系统。
我们对电缆、开关和控制设备进行了检查并进行了必要的更换和维修。
通过这些改进,我们确保了稳定的电力供应,并提高了电气系统的运行效率。
最后,在检修过程中,我们注重对员工的安全培训和管理。
我们组织了员工参加了安全培训课程,强调了高炉检修过程中的安全注意事项,并安排了专人负责安全管理。
我们采取了一系列的安全措施,确保了员工的身体和财产的安全。
在整个检修期间,我们严格按照计划和工作安排进行工作,有效地提高了工作效率和质量。
我们高炉检修团队的成员们紧密配合,艰苦奋斗,没有发生任何事故和工作延误。
在整个检修期间,我们的工作始终处于领导和技术人员的指导下,并得到各相关部门的大力支持。
经过我们团队的努力,目前唐山高炉已经完成了大部分的检修工作。
我们为自己的辛勤付出感到自豪,并期待着高炉的重新投入运行。
感谢领导和各位同事对我们工作的关心和支持,我们将继续努力,确保高炉设备的正常运行。
谢谢!。
汉钢公司1#高炉停炉大修实践摘要:考虑到高炉长期安全生产,加之配合冬季环保限产,汉钢公司1#高炉于2月13日6:50休风停炉,开始大修,3月30日11:16分送风点火开炉,历时46天。
1#高炉本次大修围绕的主线项目为更换炉缸侧壁、陶瓷杯、第四层炭砖,更换5-10段冷却壁及11-14段冷却壁共计235块,风口区域、铁口通道浇注,对炉身、炉腰、炉腹部位进行喷涂造衬等;同时外围同步进行设备检修项目共计106项,计划大修工期51天,实际用时46天,较计划提前5天完成。
关键词:停炉;放残铁;大修1大修背景1#高炉(1080m3)自2011年12月23日点火开炉,至2019年2月13日停炉,共生产运行7年零3个月。
共产生铁771万吨,历年来的生产指标见下表,平均单位炉容产铁7140.7吨/m3。
2018年12月鉴于高炉已到炉龄后期,利用错峰停机检修,在炉缸7.9米,8.4米,8.8米,9.2米标高位置共计增加60根测温热电偶。
出现局部炉缸侧壁温度高出报警值,从12月28日开始护炉操作。
通过采取调整高炉参数、配加钛矿护炉、加强炉前操作、堵风口、加强炉缸状态监控,建立完善的应急预案体系等措施,高炉炉况基本稳定良好,各项指标稳定,炉缸侧壁温度有持续下降趋势,炉壳温度和冷却壁热流强度稳定,初步达到了较好的护炉效果,但每天影响产量约500吨。
考虑到高炉长期安全生产,加之配合冬季环保限产,于2月13日6:50休风停炉,开始大修,3月30日11:16分送风点火开炉,历时46天。
2大修重要节点现场组织实践1#高炉本次大修围绕的主线项目为更换炉缸侧壁、陶瓷杯、第四层炭砖,更换5-10段冷却壁及11-14段冷却壁共计235块,风口区域、铁口通道浇注,对炉身、炉腰、炉腹部位进行喷涂造衬等;同时外围同步进行设备检修项目共计106项,计划大修工期51天,实际用时46天,较计划提前5天完成。
3安全为天,层层把关,顺利停炉2月12日15:56分高炉顺利预休风,拉开了大修的序幕,抓好停炉前的准备工作,是安全顺利停炉的前提条件。
2012-2013年高炉炉况失常原因分析2012年-2013年,受原燃料变化、操作失误、检修、无计划休风影一、原燃料质量状况1、焦炭(1)2012年焦炭质量及合格率(2)2013年焦炭质量及合格率2、矿石(1)265烧结矿(2)400烧结矿(3)自产球团强度二、高炉参数控制1、2012年参数控制2、2013年参数控制3、风口调整情况三、事故分析一、原燃料状况1、焦炭质量状况(1)2012年焦炭质量对比(2、烧结矿:2013年烧结矿碱金属和Zn含量均比2012年升高。
其中烧结矿含锌13年5月达到最高点,平均达到0.1。
给高炉生产带来极大不便。
(4)落地矿消耗:二、工艺参数控制1、2012年高炉工艺参数指标(1)1#炉工艺参数指标(2)2#炉工艺参数指标(3)3#炉工艺参数指标2、2013年高炉工艺参数指标(3)3#炉工艺参数指标12年5月份前,原燃料相对稳定,各炉炉况比较顺行。
为释放风机潜能,提升指标,5月、6月各高炉均扩大风口面积。
随着市场变化,成本压力增大,在推行经济型炉料的前提下,4座高炉在12年底都缩小了风口面积。
3、4#高炉在13年4月再次缩小面积。
从上表看出,2012年6月3、4#高炉行划检修,对风口面积进行了调整,共更换风口小套14个;2012年11月1、2、4#高炉计划检修对风口面积进行调整,共更换风口小套18个,中套1各;2013年2月更换小套17个,中套4个;4月更换小套36个,中套11个。
分析:2013年上半年共更换风口套88个,除4#炉4月发生炉缸冻结烧损26个风口外,其余大多数都是在高炉检修恢复期间烧损,或者是套体变形,炼铁厂在操作上采取了如(1)在恢复和休风前退将负荷最低到2.3;(2)恢复前采取集中堵风口;(3)上休风料和恢复期间加锰矿等各种措施,效果不佳。
但自从6月以后,烧结矿中的锌含量下降后这种现象明显改善,检修恢复时几乎不烧风口套。
经验得出炉料中的锌含量要有控制标准(<0.07%)。
2010-2013年炉况异常汇总12恢复;(二)原因分析;1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正;2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度;3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽;4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复;5、复风后,热风炉换炉后风温上升280度至950;6、原料:烧结矿加入海砂后含Ti偏高,休风前高炉;7、休风时间较以前计划休风时间比稍偏长,以恢复。
本次高炉复风后炉况艰难恢耗时较长,关键是复风后高炉不进风,全靠小风量烧空间,待所加的组合焦作用后炉况才好转。
(二)原因分析1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正常,特别是14号夜班在加休风料时,高炉炉况顺行无崩塌料,休风[Si]:0.76%、[S]:0.027%,料线2.4m均在休风要求的范围内。
2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度相差3度,但在高炉复风后,没有使用过正常角度,当时由于是低料线,布料角度为焦炭35度、矿石32度,故溜槽影响可以排除。
3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽处有水流下,原因为13日23:11分高炉正常生产时,气密箱底板温度超50度就报警,工长要求看水工雾化冷却,看水工开了长流水冷却,没有及时关闭。
4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复。
5、复风后,热风炉换炉后风温上升280度至950度,风温上升较多。
由于热风炉检修时停烧,复风后风温较低,换炉后风温虽上升280度至950度,但复风后需要风温来提高物理热,950度与正常风温1100度比还相差较多,但当班工长在风压、风量没有匹配的情况下,有加风动作,引起管道行程。
6、原料:烧结矿加入海砂后含Ti偏高,休风前高炉铁水含Ti在0.2%左右,导致渣铁流动性变差;另外带烧烧结矿粒度普遍偏小(返矿在13%)且高炉用量较大50%,导致高炉复风过程中透气性差。
7、休风时间较以前计划休风时间比稍偏长,以前休风基本在10个小时,而本次休风时间在12个小时,影响渣铁物理热及流动性。
2010-2013年炉况异常汇总14用比例或停用,三级焦、焦丁、落地烧停用,并在实际;2011年6月4#高炉中修后开炉;(一)事情经过;4#高炉烘炉时间为6月22日10:58分,后经过;[S]:0.093%,铁水:17.25t,之后高;[Si]:3.56%,[S]:0.026%,高炉;第九炉)炉前准备铁水过撇渣器,由于高炉第一次使用;[S]:0.438%)渣子发黑,铁水流不动,撇渣;(二)原因用比例或停用,三级焦、焦丁、落地烧停用,并在实际操作中适当疏松边缘。
2011年6月4#高炉中修后开炉(一)事情经过4#高炉烘炉时间为6月22日10:58分,后经过升温300度及保温、升温600度及保温两个过程,于6月28日14:00时开始降温,6月29日夜班降温到200度,在当天的6:02分休风,准备装料。
整个过程严格按照烘炉曲线图执行。
休风后高炉调试布料器角度、料流及校正探尺。
高炉装料共计上开炉料71批,其中焦炭302.32吨.装料后东西探尺分别为2.77m,2.73m。
21时58分高炉堵2#、4#、6#、8#、10#、13#风口后点火送风,送风后高炉P热:40kpa、Q风:200 m3/min。
22:48分1#、3#、14#风口点亮;后5#、9#、7#、11#风口点亮,6月30日0:47分最后一个12#风口也点亮,标志着高炉送风后风口均点着、燃烧。
送风后高炉风量一直偏小(焦炭水份大后,粉末较多,影响了高炉透气),当时由于热风总管热电偶温度不准。
高炉于1:17-2:45分休风更换,考虑到休风前风量偏小,又堵5#、11#风口送风,送风后高炉风量、风压比较合理(P热:40kpa,Q风:420 m3/min),3:21分高炉开始下料,后高炉加风至65kpa,Q风:700 m3/min,但由于开炉焦炭水份较大,高炉炉顶温度较低(平均在55度左右),同时高炉炉顶2个放散有大量的水喷出。
高炉低风压维持,6月30日11:00左右炉顶温度开始上行,标志高炉内焦炭中的水份已差不多蒸发完。
三山1#高炉7月24日计划检修工艺方案一、7月24日计划检修外围检修情况:1、铸铁检修10小时2、高炉检修与铸铁检修同步3、动力制氧和空压风停机检修,时间为6小时,检修开始时间由高炉定。
4、焦化检修与高炉同步5、烧结检修与高炉同步二、三山1#高炉检修时间及主要工艺项目:1、检修时间安排:7月24日8:00~7月24日18:00,共计10小时2、主要工艺项目:①、炉顶雷达探尺校正(厂家主修,郭维维验收)②、炉顶成像更换镜头(厂家主修,郭维维验收)③、静压计吹扫(仪表,)④、炉顶放散阀信号改造(液压工、电工、钳工、)⑤、东西铁口各焊接4个灌浆孔(钳工、)⑥、清理10#、11#吹管,10#加砖套(炉前、工长)。
⑦、23日夜班把9#风口打开⑧、休风后下21#、22#、1#吹管,用氧气烧小套下沿,直到渣铁易渗透为止,最后堵22#、1#、7#、17#风口(自吹开一个考核500元)⑨、炉前主沟和撇渣器修补和铁水支沟、干渣沟重新打制。
三山1#炉定于7月24日上午8:00进行计划检修,时间10个小时。
本高炉主要进行上料系统、渣处理系统、热风系统以及主垄沟打制、炉顶设备维修修。
本次检修是炼钢投产前最后一次维修,为了保证检修质量,特制定休风方案,望本工部人员务必遵照执行。
2,夜班工长最后一炉铁必须联系好保证4个铁水罐,计算好出铁时间,确保最后一炉铁出净渣铁后进行休风。
预计8:00分休风结束,8:20高炉点完火具备检修条件。
(夜班最后一炉铁口改用有水炮泥堵口)3,夜班工长确保炉况顺行,根据料速确保休风料适时下达要求位置(如果料速偏快可减风控制),休风料格式要记录清楚有序,休风前要保证渣铁物理热充沛。
(炉温〔Si〕=1.2~1.4、R2=1.00~1.05)。
4,夜班末炉铁出铁时计算好理论铁量,当铁口即将来风时通知风机房减风降压力至150Kpa,出到铁口来风时,适当喷吹铁口后再次通知风机房将热风压力降到100Kpa堵上铁口,通知风机房停止操作,剩余的压力手动从高炉放风阀放掉(切记:放风前关闭混风大闸),热风压力放到零位时与热风炉联系好进行休风。
最新国内钢厂高炉检修情况一览表(3月1日)
区域钢厂名称停产检修情况检修持续时间
东北
鞍凌2600m3高炉预计影响铁水产量5万吨左右五矿营口停一个450m3高炉日影响1400吨铁水
华北地区青山鼎信钢厂
将于2月份展开年度检修,本月20号起
炼钢开始减产,预计1月份减产一万吨,
2月1号-18号轧钢停止,正式进入大检
修
预计总影响产量近五万吨左右(包括
圆钢) 太钢1650M3高炉进预计影响铁水产量11万吨左右天铁5#450立方米高炉
2月1日开始停产检修,具体结束时
间未定
三钢炼钢厂二炼钢2#转炉
计划于2月25日起持续10天,预计
影响三钢总厂2万吨左右钢材产量,
涉及品种建筑钢材、品种线材及中厚
板。
唐山鑫达380m3高炉进行停产检修有检修计划,时间未定
华东地区
山东广富一座380m3的高炉复产时间待定
沙钢2500立高炉
影响铁水量15-18万吨,主要影响板
材类品种
莱钢永锋两座450M3高炉预计停一个月
华南地区阳春新钢铁2号高炉高炉大修期间原料系统所有同步检
修项目
西北地区八钢2500m3高炉,影响产量5000吨/天
西南地区
冷钢450m³高炉停产检修日均影响铁水产量1200吨左右
水钢水钢2号高炉(1200立方米)停产检修2月10日左右起为期3个月的时间,
影响铁水量25万吨左右
华中地区涟钢共淘汰5座小高炉,新建一座2800M3高
炉
二月份,最后两个500M3小高炉将全
部拆除,3月份2800M3试投产。