超临界600MW火电机组汽轮机低压转子轴瓦油封环故障分析及优化改造
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4 改造 后运行情况 油封环经过改造后 , 机组运行期间 , 低压 转子轴瓦温度 、 振动一 直处于正常范围之内。轴 瓦从未发生过断油和烧 瓦现象 。
活 自如 。 3 . 4 . 6油封环体上下半合 上后 , 用改 锥拨 动油封环 , 保证 油封环
转动灵活 自 如。
图 5 油封 环 改 造 后 防 转 销 孔 / j n - r 图
与轴颈发生摩擦 。 2 . 4油封环间隙不合理 5 结 论 原 型号 油封环径 向间 隙偏小 , 易与转子产生卡涩和磨轴问题。 原型号油封环为 防止漏油 , 将油封环与转子轴 颈的间隙设计得 2 . 5油封环钨金材料选用不合理 过小 。 设计者对于运行过程中油 膜对油封环产生的应力和振 动没有 原 型号 油封环使用 的钨金摩擦系数偏大 , 易造成转子磨损 。 考虑周全 , 因此油封环 中分面采用 螺栓连接且螺栓较 小 , 止 动销尺 3 低 压 转 子 油 封 环 改 造 方 案 寸也较小 , 这样 的设计虽然便 于拆装 检修 , 但 是已经严重影 响到机 3 . 1 尺寸调整 组 的安全运行 。出于安全 考虑 , 对低压转子轴瓦油封环进行多方面 加 工后整体尺寸如 图 2所示 。 的改造。 改造完成后的油封 , 无论本身尺寸 、 材料还是 与轴颈 的配合 3 . 1 . 1 油封环尺寸调整 。增大油封 环径 向厚度 , 减少轴 向宽 度。 方面 , 都有很大 的提高 。 机组运行正常 , 彻底杜绝了低压转子轴瓦 因 改造后厚 度为 2 0 . O O mm,宽 度 改 为 4 7 . O O mm。 凸 台 宽 3 6 . O 0± 油封环脱落导致的振 动和轴颈磨损 现象 , 同时也成功阻止 了润滑油 0 . 0 3 mm, 厚 1 1 . 5 0 m m, 油封环 内径 4 8 1 . O O m m。油封环内孔出厂时加 泄漏及烧瓦事故的发生。 工到 4 8 1 . 2 0 一 4 8 1 . 3 0 m m。加 工后 凸台尺寸如 图 3所示。 参 考 文 献 3 . 1 . 2油封环与轴配合间隙调整 。适 当加大油封环 与低压转子 川靳 智平 . 电厂 汽轮机原理及 系统【 M】 . 北京 : 中国电力 出版社 , 2 0 0 6 . 的配合间隙 , 油封环加工完成安装 时 , 先对相应 的轴径进行 清理 、 打 [ 2 ] 蒋凌峰. 3 0 0 MW 汽轮机浮动油挡的改造f J 】 . 河南电力, 2 0 0 6 .
擦。 3 . 1 . 3 油封环 中分面螺栓改造。原型号油封环 中分面为 M 6螺栓 连接 , 强 度小 , 现改为直径为 8 a r m的铆钉连接 , 既加大强度 。 又可 以 防止振动过程 中发生松动。 改造后 中分面螺栓孔加工 图如 图 4所示 。 3 . 1 . 4油封 环 防转 销加粗 。发现将 油封 环 防转 销 改 为直径 为 8 m m, 材料为 4 5号钢。改造后中分 面如 图 5所示。 3 . 2材料优化 图 4 油封环改造后 中分 面图
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油封环钨金改为摩擦 系数较小 的钨金 。 3 . 3 油封环体配合加工 油封环体配合改造后 的油 封环 尺寸进行 加工 , 油封环与油封环 体 的轴 向配合总间隙为 0 . 0 5 5 — 0 . 1 3 mm。如 图 6所示 。 3 . 4改造后 油封环安装 3 . 4 . 1 改造后油封环在安装时 ,对防转销要求 做好 防脱 落措施 , 采用做捻缝处理。 , 3 . 4 . 2 油封环与轴颈配准间隙后 要进行清理和复查 工作 , 整个安 装过程 中保持各部分包括 轴颈的清 洁。 3 . 4 . 3 安装前对油封环钨金做着 色脱胎检查 。 3 . 4 . 4油封环 中分面铆钉要紧固到位 , 并用弹簧垫圈做好 防松措 施, 铆钉 上带 螺纹 的地方也要做好防松措施 。 3 . 4 . 5油封 环安装完成后 , 用手拨动 油封 环 , 保证油封环 转动灵
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图 3 油 封 环 改造 后 凸 台 图
图 6 油 封 环 体 加 工 图
磨, 测量轴径尺寸 ( 设计 为 4 8 1 . 6 3 m m ) , 按轴径尺寸加工配准油封 环与轴径的配合总间隙为 0 . 3 0 — 0 . 4 0 a r m 。防止在运行过程中发生摩