分析影响加氢装置耗氢波动的因素
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分析影响加氢装置耗氢波动的因素
发布时间:2023-02-20T05:54:14.499Z 来源:《中国科技信息》2022年19期 作者: 王楠
[导读] 对于加氢装置耗氢波动的研究,发现加氢装置中反应深度受到反应温度的直接影响,虽然空速变化、原料油性质等也会产生一定影响,但是主体上以反应温度影响为主。
王楠
身份证:62272719871206****
摘要:对于加氢装置耗氢波动的研究,发现加氢装置中反应深度受到反应温度的直接影响,虽然空速变化、原料油性质等也会产生一定影响,但是主体上以反应温度影响为主。积极制定对反应温度控制的方案,并加大对操作团队专业性的培训,以此去科学控制加氢装置
的耗氢波动变化,保证加氢装置运行的稳定性。
关键词:加氢装置;耗氢波动;反应深度;空速变化
加氢装置耗氢波动的研究,主要针对当前石脑油、未转化油生产方面,以加氢装置为载体,生产原料为减压蜡油,通过全循环设计,加上加氢裂化工艺技术的支持,顺利完成反应、裂化等多方处理。但是加氢装置在实际应用中,会出现氢气消耗量不稳定现象,若不能及
时解决,增加氢气管网运行安全风险的同时,频繁波动下加氢装置自身运行也会出现问题,并伴随平稳性下降,不利于加氢装置的应用。
基于此,加大对加氢装置耗氢波动因素进行分析,及时梳理加氢装置耗氢波动影响因素,为后续问题的解决提供参考。
一、加氢装置耗氢波动研究现状
此次研究主要基于某炼厂为载体,该炼厂于2020年投入使用加氢装置,安装对象为220万t·a-1蜡油加氢裂化装置,安装设置完毕立即投入生产。设备投入使用后,从多方面为炼厂生产创造了有利条件,但是也出现一些问题。如设备虽定期清理,并按照规定更换过滤器,但依
然出现过滤器堵塞情况;装置的反应系统频繁出现压降增大情况;换热器因为铵盐结晶的出现,波及循环氢运行,继而引发换热效率异常
情况等1[]。这些问题的出现,必然会影响到加氢装置耗氢波动运行稳定性,增加炼厂维修成本与养护压力。
根据对炼厂加氢装置维修养护记录可以发现,目前加氢装置系统运行期间,炼厂管网不仅是氢气压力从初始值变为2.15MPa,而且波动幅度十分频繁。装置投入使用的第三运行周期,各方面参数值出现明显异常,尤其是燃气与蒸汽,对比第一运行周期与第二运行周期消耗
量明显增加。2021年上半年装置的综合能耗明显高于2020年下半年装置的综合能耗,增加率达到8.91%。受到在氢气管网压力波动的影响,
装置在运行过程中,氢气生产期间不定期出现间歇性排放火炬现象,这是能源消耗增加的重要原因。
二、加氢装置耗氢波动的影响因素研究
加氢装置在应用期间,耗氢波动的出现,不仅会增加炼厂生产成本,同时还会缩短加氢装置运行寿命,因此必须对影响因素进行研究,明确改善处理方向。产氢装置是炼厂氢气生产的重要载体,待氢气生产完毕,则加氢装置会对氢气进行消耗[2]。结合此次研究的炼厂
生产情况,氢气装置供应的主要装置为400t·a-1万油渣加氢脱硫装置,220万t·a-1蜡油加氢裂化装置主要使用剩余氢气。综合炼厂氢气管网
压力变化值以及加氢装置氢气消耗参数,发现加氢装置运行期间,消耗量的波动变化与加氢装置运行时间为反比例关系。根据此情况着手
分析,认为加氢装置气压波动异常主要因为氢气消耗量异常导致。加氢装置运行期间的氢气消耗,主要体现在几方面:其一是化学耗氢;
其二是废氢排放;其三是溶解耗氢。
综合对加氢装置的研究以及现场排查等资料,发现溶解耗氢环节并不会引起较大波动,废氢排放同样反应不是很明显,故而影响因素研究中,将这两项排除,继而锁定对加氢装置影响最明显的为化学耗氢。待影响因素锁定后,着重对加氢装置的化学耗氢方面加大研究力
度。炼厂加氢装置运行工作期间,加氢装置对比其他装置单耗量比较大,从而威胁到加氢装置应用的稳定性。具体对化学耗氢因素细化,
发现反应深度影响条件比较明显,如空速变化、催化剂的选择与应用、反应温度的控制等。
(一)加氢装置中空速变化因素深入研究
加氢装置运行中,化学耗氢环节,受到空速变化影响而出现耗氢量增加现象。空速即加氢装置运行期间内部空间速度,作为加氢装置的重要反应参数组成,空速参数变化可以对催化剂床层情况加以反应,以停留时间与装填量等数据显示。随着空速的逐渐降低,催化剂反
应时间延长,那么加氢装置的裂化反应也会出现深度高的变化,如此一来,加氢装置的氢气消耗量必然增加[3]。参考公式(1)对体积空速
计算可以发现,炼厂加氢装置单位进料量的变化,与空速变化为正比例关系,而空速变化与催化剂填装量为反比例关系。此次参与研究的
炼厂,加氢装置从投入使用至今,反应器进料方面并未出现过明显波动,因此从反应深度方面研究,可以将空速影响因素排除。
公式(1):SV=VFEED/VCAT
SV是加氢装置空速变化研究中的空速;VCAT则代表催化剂填装体积,单位为m3;VFEED则代表催化剂在单位时间内的表面原料体积,单位为m3。
(二)加氢装置中原料油性质因素的深入研究
炼厂加氢装置所选择的原料油以轻蜡油为主,因为其性质与应用属性良好,并且反应相对稳定,这对保持加氢装置反应器运行稳定非常关键。由此对加氢装置反应器波动因素分析,可以排除原料油因素。
(三)加氢装置中催化剂影响因素的深入研究
催化剂作为加氢装置化学耗氢变化的重要影响因素,根据对加氢装置的检修情况分析发现,部分装置受到催化剂的影响而必须做出调整,甚至需要更换零部件。定期更新催化剂后,维修情况得到明显改善,在保证催化剂活性稳定基础上,加氢装置的运行效果明显优化,
并且氢气消耗量得以控制。由此可以看出,催化剂对加氢装置运行稳定性有直接影响,但是在反应深度方面可以排除其影响性。
(四)加氢装置中反应温度影响因素的深入研究
反应温度影响因素的研究,首先从原料转化率方面着手,以反应器为基础,反应温度变化与氢气消耗量有直接联系。其次是从不同床层反应深度角度着手,结合温度变化取记录不同床层的反应深度变化,尤其是入口冷却现象,随着反应深度的明显波动而出现波动。由此
可以肯定,反应温度是影响加氢装置反应深度变化的主要因素之一。
三、加氢装置耗氢波动的有效处理 通过对加氢装置耗氢波动研究,锁定直接影响因素与间接影响因素,随后制定有效的解决方案。反应温度是加氢装置反应深度异常的主要因素,加上加氢装置运行期间,频繁调整控制阀,导致其功能下降,基于此,着手对加氢装置系统进行优化处理。
第一,加大对加氢装置操作团队的培训力度,尤其是精细化操作技巧的培训考核,保证加氢装置操作团队的专业性与职业素养,这是加氢装置平稳运行的基本条件,同时也是提高加氢装置操作安全性的前提。
第二,针对加氢装置中的PSA装置处理,必须及时整合参考耗氢量变化,并紧密联系耗氢装置支持灵活调整。调节阀更换期间,必须及时将前后手阀关闭,以此保证系统不会受到影响,调节阀顺利更换完成。
第三,反应口温度的控制,需随时就是温度变化趋势图,根据趋势图的变化,对氢气消耗量进行控制。搭配氢气管网的调整以及氢气提纯装置的加入,系统运行过程中对氢气纯度进行在线测试,反应口温度实时监测,实现不同床层温度变化的同步控制。
四、结论
综上所述,通过锁定加氢装置耗氢波动影响因素与针对性的处理,加氢装置耗氢波动幅度明显减小,并且保证了氢气提纯效果,炼厂氢气管网的稳定性得到保证。不仅如此,耗氢量降低,炼厂的生产安全性提高,经济效益得到保障,同时加氢装置系统运行寿命得以延长。
参考文献:
[1]李宝军,邱林.影响蜡油加氢处理装置氢耗的因素[J].当代化工研究,2018(04):8-9.
[2]王东锋,黄琬淇,陈振军,董鹏涛,毛威,董标,钟文彬,王伟,赵亮.蜡油加氢裂化装置氢耗的影响因素分析及措施[J].化工技术与开发,2021,50(11):69-71.
[3]史卜建.蜡油加氢处理装置长周期运行影响因素分析[J].炼油技术与工程,2021,51(02):18-21.