井下作业典型事故案例分析报告(一)
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安全生产事故案例分析安全生产是企业发展的重要保障,也是社会稳定的基石。
然而,在实际生产过程中,由于各种原因,安全生产事故时有发生,给企业和个人带来了巨大的损失。
本文将通过对几个典型的安全生产事故案例进行分析,探讨事故发生的原因、教训以及预防措施,以期为广大企业和从业人员提供有益的借鉴。
案例一:某化工厂爆炸事故事故经过在某年某月某日,某化工厂的一个生产车间发生了剧烈的爆炸。
事故发生时,现场有多名工人正在进行生产作业。
爆炸瞬间,火光冲天,浓烟滚滚,整个车间被夷为平地。
事故造成了多人伤亡和巨大的财产损失。
事故原因分析1、违规操作经过调查发现,事故发生前,操作人员在未严格按照操作规程的情况下,擅自对生产设备进行了调整,导致了化学反应失控。
2、设备老化该化工厂的部分生产设备长期运行,未得到及时的维护和更新,存在严重的安全隐患。
化工厂的安全管理制度不完善,对员工的安全教育培训不到位,日常安全检查流于形式,未能及时发现和消除安全隐患。
事故教训1、严格遵守操作规程操作人员必须经过专业培训,熟悉操作规程,不得擅自违规操作。
2、加强设备维护和更新企业要定期对生产设备进行检查、维护和更新,确保设备的安全运行。
3、完善安全管理制度建立健全的安全管理制度,加强对员工的安全教育培训,提高员工的安全意识和操作技能。
预防措施1、强化安全培训定期组织员工参加安全培训,包括操作规程、应急处理等方面的内容,使员工充分认识到安全的重要性。
2、建立设备档案对每台设备建立详细的档案,记录设备的运行、维护和维修情况,以便及时发现问题。
设立专门的安全监督部门,对生产过程进行实时监控,及时发现并纠正违规行为。
案例二:某建筑工地坍塌事故事故经过在某建筑工地,一座正在施工的高楼突然发生坍塌。
当时,有许多工人在现场作业,事故造成了多人被埋,伤亡惨重。
事故原因分析1、施工方案不合理施工单位在制定施工方案时,没有充分考虑到地质条件和建筑物的结构特点,导致施工过程中出现了问题。
摘要:本文通过对一起油井事故的详细分析,总结了事故原因、事故影响以及预防措施,旨在提高我国油井生产的安全性,保障员工的生命财产安全。
正文:一、事故概况时间:2023年X月X日地点:我国某油田事故类型:油井爆炸事故经过:某油田在钻井过程中,发现油井压力异常升高,随即启动应急预案。
但在进行降压操作时,油井发生爆炸,造成现场人员受伤,设备损坏。
二、事故原因分析1. 设备老化:该油井的钻井设备已经使用多年,部分设备存在老化现象,导致安全性能下降。
2. 操作不当:现场操作人员对设备操作规程掌握不熟练,未能及时发现并处理异常情况。
3. 监督不到位:现场安全监督人员未能及时发现操作人员的违规操作,导致事故发生。
4. 应急预案不完善:应急预案中未对设备老化、操作不当等情况进行充分考虑,导致事故发生后应对措施不力。
三、事故影响1. 人员伤亡:事故造成现场人员受伤,给员工家庭带来痛苦。
2. 设备损坏:油井爆炸导致设备损坏,给油田生产带来严重影响。
3. 经济损失:事故造成的设备损坏、停工损失等,给油田带来巨大的经济损失。
四、预防措施1. 加强设备维护保养:定期对设备进行检查、维修,确保设备安全运行。
2. 提高操作人员技能:加强对操作人员的培训,提高其操作技能和安全意识。
3. 严格执行安全监督制度:现场安全监督人员要加强对操作人员的监督,确保操作规程得到有效执行。
4. 完善应急预案:针对设备老化、操作不当等情况,制定相应的应急预案,提高事故应对能力。
5. 增加安全投入:加大安全投入,提高安全生产水平。
五、总结此次油井事故的发生,给我们敲响了安全生产的警钟。
我们要深刻吸取事故教训,加强安全生产管理,提高员工安全意识,确保我国油井生产的安全稳定。
同时,要不断完善应急预案,提高事故应对能力,最大限度地减少事故损失。
矿山事故案例解析5篇本文档旨在通过分析5个矿山事故案例,总结事故原因,提出预防措施,以提高矿山安全管理水平,减少类似事故的发生。
1. 案例一:坍塌事故事故概述2019年某矿山在进行地下开采过程中,发生坍塌事故,导致5名矿工被困,最终2人遇难。
事故原因1. 地质条件复杂,未进行全面地质勘查。
2. 开采方案不合理,未采取有效支护措施。
3. 现场安全管理不到位,缺乏安全培训和应急预案。
预防措施1. 加强地质勘查,全面了解矿区地质条件。
2. 制定合理的开采方案,采取有效支护措施。
3. 提高现场安全管理水平,加强安全培训和应急预案。
---2. 案例二:爆炸事故事故概述2020年某矿山在进行爆破作业时,由于操作不当,引发爆炸事故,造成3人死亡,10人受伤。
事故原因1. 爆破作业人员未取得相应资质。
2. 爆破作业前未进行充分安全评估。
3. 爆炸物品管理不善,存在安全隐患。
预防措施1. 确保爆破作业人员具备相应资质。
2. 进行充分的安全评估,制定爆破作业方案。
3. 加强爆炸物品管理,确保储存、使用安全。
---3. 案例三:中毒事故事故概述2018年某矿山在进行井下作业时,由于通风不良,导致一氧化碳中毒事故,造成4人死亡。
事故原因1. 井下通风系统设计不合理。
2. 现场监测设备不足,未能及时发现一氧化碳浓度异常。
3. 作业人员未配备 proper personal protective equipment (PPE).预防措施1. 优化井下通风系统,确保空气流通。
2. 增加现场监测设备,定期检测气体浓度。
3. 配备合适的个人防护装备,提高作业人员安全意识。
---4. 案例四:物体打击事故事故概述2017年某矿山在施工过程中,由于未采取有效安全措施,发生物体打击事故,导致1人死亡,3人受伤。
事故原因1. 施工现场未设置安全防护栏杆。
2. 作业人员未遵守安全操作规程。
3. 现场安全管理不到位,缺乏安全监督。
预防措施1. 设置完善的安全防护设施,确保作业人员安全。
合用文档井下作业典型事故事例分析(一)二 OO七年一月目录一、××井分求管串卡钻事故二、××井油管落井事故三、××井钻杆落井事故四、××井通井规卡钻事故五、××井测井电缆卡钻事故六、××井分注管串错下事故七、××井压裂卡钻事故八、××井清除抽子卡油管落井事故九、××井油管爆炸事故前言在历年的井下作业中,或多或少出现过不同样种类的质量事故,给单位整体效益带来了不同样程度的影响。
为了预防近似的事故再次发生,有必要分析作业过程中发生的事故原因,总结出相应的防范措施。
本《事例》采集整理了近三十年来在井下作业过程中所发生的典型井下作业工程质量事故实例,经过对这些实例的原因分析,提出了相应的防范措施。
对今后在井下作业过程中减少或杜绝近似事故的发生、提高我处井下作业的竟争力拥有必然的指导意义。
事例表现了三个特点,一是亲密结合井下作业生产本质,总结了井下作业工程质量事故教训及防范措施;二是每个事例都拥有独立性、代表性;三是对今后井下作业过程中防范近似事故的发生拥有必然的可鉴性。
一、××井分求管串卡钻事故<一>静态资料完井日期: 2003 年 9 月 27 日、人工井底 :1926.10m 、套补距 :2.5m 、套管外径 : Φ、内径 : Φ、套管深度、水泥返高。
压裂层位长 4+5,油层段: 1818—1824.8m 1824.8 — 1829.9m ,射孔段: 1821.0 —,采用SYD-102-127 弹射孔,孔密32 孔 / 米。
××井分求管串遇卡前后表示图分求表示图遇卡后表示图花管沉砂轨封母堵长 4+5长 4+51825.0 m1825.0 m花管轨封长 61长 61母堵<二>事故过程分求管串卡钻2003 年 11 月 26 日压裂长 61层后下入分求钻具,结构为母堵+油管 1 根+Y211-114 轨封 1 个 +变径接头+ф62mm花管 1 个+油管191 根至井口。
一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。
该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。
7月27日0:05二开。
2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。
17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。
17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。
18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵. 18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。
10月18日利用水泥车打入1.24~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。
22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用1.15~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m完钻。
本次井喷共损失时间近11天,烧毁的设备有B2-300型柴油机5台、自动压风机1台、井口工具、水龙带烧毁以及井架和绞车部分部件;当班司钻、司机和司助烧伤。
实用文档井下作业典型事故案例分析(一)二OO七年一月目录一、××井分求管串卡钻事故二、××井油管落井事故三、××井钻杆落井事故四、××井通井规卡钻事故五、××井测井电缆卡钻事故六、××井分注管串错下事故七、××井压裂卡钻事故八、××井解除抽子卡油管落井事故九、××井油管爆炸事故前言在历年的井下作业中,或多或少出现过不同类型的质量事故,给单位整体效益带来了不同程度的影响。
为了预防类似的事故再次发生,有必要剖析作业过程中发生的事故原因,总结出相应的防范措施。
本《案例》搜集整理了近三十年来在井下作业过程中所发生的典型井下作业工程质量事故实例,通过对这些实例的原因分析,提出了相应的防范措施。
对今后在井下作业过程中减少或杜绝类似事故的发生、提高我处井下作业的竟争力具有一定的指导意义。
案例体现了三个特点,一是紧密结合井下作业生产实际,总结了井下作业工程质量事故教训及防范措施;二是每个事例都具有独立性、代表性;三是对今后井下作业过程中防范类似事故的发生具有一定的可鉴性。
一、××井分求管串卡钻事故<一>静态资料完井日期:2003年9月27日、人工井底:1926.10m、套补距:2.5m、套管外径:Φ139.7mm、内径:Φ124.26mm、套管深度1939.90m、水泥返高22.0m。
压裂层位长4+5,油层段:1818—1824.8m 1824.8—1829.9m ,射孔段:1821.0—1825.0m,采用SYD-102-127弹射孔,孔密32孔/米。
××井分求管串遇卡前后示意图分求示意图遇卡后示意图<二>事故过程分求管串卡钻2003年11月26日压裂长61层后下入分求钻具,结构为母堵+油管1根+Y211-114轨封1个+变径接头+ф62mm花管1个+油管191根至井口。
母堵深度1840.64m,轨封1830.86m,花管深1829.10m。
抽汲过程中发现液面突然降低,直至无液面,2003年11月28日,活动管串,起出油管12根,上提第13根管串遇卡,活动解卡,负荷200-250-300-350-400-450KN未解卡,采用水泥车正、反循环洗井均未畅通,泵压范围18-25MPa。
后经倒扣、套铣等方法处理,打捞完发现花管中有抽汲抽子1个和1个抽子上接头。
<三>事故原因分析:1、当解封后下层液体随着压力的释放会携带地层吐出的砂很快随井筒上升,并上升至封隔器以上,随着起钻具工作的进行,砂子又会逐渐下沉聚集,当聚集到一定量时环空砂粒沉积于封隔器上部导致卡钻。
2、抽汲过程中对抽子未勤检查,长时间使用造成抽子本体脱扣而落井。
3、解卡时正反洗井均不畅通且泵压高,原因是花管内落有抽汲抽子及上接头。
4、压裂后裂缝未完全闭合,反洗井起到诱喷作用使地层吐砂。
<四>预防措施:1、对于分求钻具,为防止井筒中砂子上返,可在起钻具前,即解封以前,向油管内及环空中灌注活性水至井口,用以平衡地层压力,达到防止砂子上返造成卡钻事故的发生;2、分层求产时(求上层),轨封位置尽量靠近射孔段下沿,使轨封上面减少沉砂口袋。
3、抽完,进行反洗井工序。
4、上起抽汲钻时应该慢提。
二、××井油管落井事故<一>油井静态资料完井日期:2003年11月22日、井深:1989.0m、人工井底:1964.0m、水泥返高:246.9m、套管内径:Φ124.26mm、套管下深:1985.93m、套补距:2.80m,最大井斜:19.0度,层位:延9,油层井段:1937.6-1946.0m、厚度8.4m、综合解释油层,1946.0-1950.8m厚度4.8m、综合解释油水层,1950.8-1962.9m、厚度12.1m、综合解释水层。
射孔井段1937.6-1939.6m、厚度2.0m。
变形油管图片<二>事故过程及原因分析该井于2003年12月1日搬上试油,12月8日下单上封压裂管串,当下至封隔器以上第64根时管串落井,落井管串为球座+Φ62mm外加厚油管4根+长454单上封+水力锚+Φ62mm外加厚油管64根。
由于该井液面很低,大约在1600m左右,落井油管由于受重力加速度及反弹力的影响油管弯曲变形严重(详见图片),经五个多月的打捞,捞出油管53根。
<三>、防范措施造成油管落井的原因一是用液压钳上扣时油管偏扣,二是公扣磨损、锥度变化,三是操作人员责任心不强所致。
1、液压钳下钻操作时要用对扣器,人工先用管钳上2-3扣后再用液压钳上扣,禁止慢档冲击,卸扣后空转小于1圈;油管推荐上扣扭矩表2、液压钳起下管串时严格按其操作规程作业:压力调至6-8MPa、对于Φ62mm、J-55钢级的非加厚油管扭矩1450-180N·m;对于Φ62mm、J-55钢级外加厚油管扭矩1700-2850N·m,附油管上扣扭矩表。
三、××井钻杆落井事故<一>油井静态资料完井日期:2003年7月5日、完钻井深:2323.0m、人工井底:2285.0m、水泥返高:825.0m、套管内径:124.26mm、油套下深(防腐):1143.54m、钢级J55×139. 7×7.72、油套下深(裸管):2311.38m、钢级J55×139. 7 ×7.72<二>上修原因该井是一口采油井,于2003年6月21日开钻,7月5日完钻,8日压裂施完钻井深化,本次上修主要是证实套管的技术状况以对症处理。
<三>事故过程及原因分析该井于2003年10月29日上修,先起出上部75根×734.49m 套管后,又下入Φ73mm反扣钻杆下带51/2″捞矛准备倒出下部第一根套管,当下完78根钻杆欲旋转钻具打捞时发现管串落井。
打捞过程证实钻杆两处脱扣,第一处捞矛以上第三根钻杆处、落物在套管外面;第二处在由下而上第44根钻杆处,钻杆全部落入井底,后分二次打捞完毕。
落物状况见示意图。
造成该井钻杆落井的原因分析为:(1)底钳未打好致使管串转动松扣落井;(2)在下钻时钻杆公扣台阶处缠了麻绳使丝扣上不紧而造成钻杆落井。
<四>、防范措施1、初始下钻时一定要打好底钳;2、下入井内的钻杆均用标准丝扣油涂抹,禁止缠麻绳;3、新钻杆在地面连续上卸三次扣再下入井内,防止粘扣,并用大钳上紧。
四、××井通井规卡钻事故<一>、基本数据人工井底1777.5m,射孔段1696.0~1702.0m,1711.0~1712.5m<二>、事故过程××井实施隔采作业,起出原井管串后,下Φ114mm通井规至1542.57m时遇卡,活动解卡无效;水泥车正冲砂解卡憋压30MPa 循环不通。
上提360KN解卡仍无效;最后用爆破切割油管后才得以下泵完井。
<三>、事故发生的原因分析1、未按《井下作业操作规程》中大直径工具下井时限速的要求施工;2、通井规在其“肩膀”处无水眼,致使水泥车憋压循环不通。
<四>、防范措施:严格执行《井下作业操作规程》大直径工具下井时限速要求,即通井规下放速度应控制在10-20m/min,特别快到射孔段、变形位置或预定位置以上100m时要缓慢下放。
五、××井测井电缆卡钻事故<一>、油井基本简况××井为一口生产井,1985年12月28日投产,人工井底:1445.87m,生产层位Y10(1.2)层,日产液19.85m3,日产油16.42t,含水1.5%,生产至1994年9月,日产液21.08 ,日产油4.25t,含水76.0%,动液面810 m,累计产油25942 t。
<二>、落物的形成:1、测井执行环空测井任务时,当找水仪(外径Ф25 mm,长××井测井电缆卡钻事故2.3m)下至800m处遇阻,上提电缆(外径:Ф8 mm,长800m)断,后来在检泵作业时起油管过程中遇卡,经活动起出油管时第8根从公扣处断掉。
2、进行打捞解卡时,倒出52根油管,接着下外钩试抓电缆的过程中突然遇阻,上提至第5根时遇卡,卡点142.90m后通过旋转、活动、循环、碱处理(井内结硫酸盐垢)、上拔、下砸、倒扣等措施,共起出钻杆7根后卡死。
3、本次上修前,另有一支修井队下公锥+正扣钻杆进行造扣打捞,结果造成公锥与正扣钻杆不能脱手,造成该井多次、多级、多类型落物且遇卡的复杂情况,当时被人们定为“死井”。
井下落物先后有:1、测井电缆880m(外径Ф8mm)和一台找水仪(长2.30 m,外径Ф25mm)。
2、母堵(Ф89 mm)×0.08m+Ф62 mm尾管×1根×8.91m+Ф62 mm花管×1根×1.03 m+Ф62 mm尾管×1根×8.97m+Ф62 mm 接泵短节×1根×0.20m+Ф44mm泵×3.68 m+Ф62 mm 油管×59根。
3、外钩(Ф62mm)×0.86m+反扣钻杆(Ф73 mm)×根。
4、27/8″钻杆下带公锥一个。
具体井下落物如图所示后来由修井队再次对该井进行修复,经过活动解卡、倒扣打捞、下内外钩、下正反捞矛、套铣筒、卡瓦捞筒等十八道工序。
<三>、事故发生原因:1、采用外钩打捞电缆时,下入过深,并且外钩上部没附带盖帽,故电缆线上窜,缠绕外钩上部太多,造成第三次落物;2、选择公锥打捞外钩时没有考虑到能否脱手,故而造成第四次落物。
<四>、防范措施:1、打捞绳类落物时,工具上部要有挡环,其厚度小于20mm,外径小于套管内径6mm,且一定要采用慢下,逐步加深上提试捞;2、选择打捞工具要考虑脱手和再打捞;3、对打捞管柱总的要求是:下得去,抓得牢,脱得开,起得出。
六、××井分注管串下错质量事故<一>、水井数据及设计要求该井为一口注水井,98年6月1日完井,井深1756.0m,水泥塞面1356.58m,套管规范φ139.7mm,内径124.26mm,油层射孔段为:Y8:1233.6~1237.6m、1241.0~1244.0m,Y9:1257.0~1259.0m;2001年转注,对Y8、Y9进行合注,由于Y9层吸水能力强,两层吸水不均匀。