改进型1030MW超临界机组高加撤出的保护探讨及优化_何伟校
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为了提高机组运行的可靠性和安全性, 在对保护逻辑进行确认和优化的基础上, 安排了 800 MW 工况下
的高加跳闸试验。 试验后对相关数据进行了分析核算, 进一步完善了相关控制逻辑和定值, 确定了该机
组高加撤出保护的实施方案。 同时也对各型机组在高加跳闸工况下的危险点进行了分析总结。
关键词: 超临界; 1 030 MW; 高加; 逻辑优化
(1)在 80%THA(热 耗 率 验 收 工 况 ) 下 , 1—3 号 抽汽做 功总增 加量为 572 288 409 kJ/h, 即 约
1 号抽汽 2 号抽汽 3 号抽汽 再热器热端 (简称热再)
乏汽
表 1 汽轮机热平衡计算
80%THA 工况
焓值
流量
/(kJ·kg-1) /(kg·h-1)
3 244.9 3 113.8 3 515.4
中图分类号: TM866
文献标志码: B
文章编号: 1007-1881(2015)07-0037-04
Discussion and Optimization of Protection Logic of High Pressure Heater Withdrawal of Improved 1 030 MW Supercritical Units
0 引言
对于超临界机组而言, 高压加热器(简称高 加)撤出后由于汽轮机高加各级抽汽被排挤, 使得 进汽量增大和抽汽量减小, 从而导致抽汽口后的 各级叶片的实际蒸汽流量增大, 使叶片(特别是末
级叶片)的工作应力增大。 同时蒸汽流量增大使 得各级的焓降也增加, 从而使其工作应力增加。 动态工况下可能超过末级叶片材料的许用应力, 发生叶片扭曲变形和断裂的严重安全事故。
各级抽汽量从加热给水被排挤到汽轮机末级 做功的增加量, 可以认为是高加跳闸过程中汽轮 机负荷快速增加的原因。 机组的热平衡计算原理 如图 1 所示, 从图中可以看出各级抽汽被排挤后 的做功增加路径。
假设各级高加抽汽瞬间被排挤, 同时被排挤 的蒸汽均直接做功至汽轮机末级, 且锅炉的蓄热 足以支持再热器冷端(简称冷再)蒸汽量增加后对 再热蒸汽的加热要求, 根据表 1 中所示的机组热 平衡计算图数据可做出如下计算推论:
浙江电力
2015 年第 7 期
ZHEJIANG ELECTRIC POWER
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发电技术
改进型 1 030 MW 超临界机组高加撤出
的保护探讨及优化
何伟校 1, 陈 波 2, 罗志浩 2, 张永军 2
(1. 杭州锅炉集团股份有限公司, 杭州 310021; 2. 国网浙江省电力公司电力科学研究院, 杭州 310014)
Abstract: The improved 1 030 MW units are innovatively put into operation for the first time in China. The manufacturer believes that with the withdrawal of high pressure heater system the increased flow may lead to excessive load which affects the operation safety of the units. The original units protection logic makes the following provisions: when the high pressure heater is withdrawn, if the units load is greater than 1 030 MW and lasts 1 minute or more than 1 106 MW and lasts 10 seconds, main protection of the units is triggered. The protection setting value above has not been tested by practical engineering. In order to improve the reliability and safety of units operation, tripping test of high pressure heater in 800 MW operating condition is arranged on the basis of the confirmed and optimized protection logic. After the test the relevant data are analyzed and calculated to further improve control logic and setting value and determines the implementation scheme for high pressure heater protection withdrawal. In the meantime, the paper analyzes and summarizes hazardous points in high pressure heater tripping of all types of units. Key words: supercritical; 1 030 MW; high pressure heater; logic optimization
然而在实际生产过程中, 若发生高加系统的 跳闸, 高加的各级抽汽将使得机组负荷快速增 加, 同时锅炉侧的控制也需要面对给水温度快速 下降的问题。 因此需要进行一次实际、 安全可控 的高加跳闸过程试验, 获取相关数据以指导控制 逻辑的优化和保护逻辑的实现。
1 工况风险点分析及逻辑优化
1.1 汽轮机负荷的快速增加
HE Weixiao1, CHEN Bo2, LUO Zhihao2, ZHANG Yongjun2 (1. Hangzhou Boiler Group Co., Ltd., Hangzhou 310021, China;
2. State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute, Hangzhou 310014, China)
量为 813 632 492 kJ/h, 即约 226 MW。 因此如果不采取任何措施, 当机组在 1 030
MW 负荷运行时发生高加跳闸工况, 机组负荷可 能会超出厂家给出的 1 106 MW 高限定值。 需要 注意的是, 上述计算结果仅仅表明了在理想工况 下可能出现瞬态极大值, 若考虑到高加撤出的整 个过程并不是瞬间完成的, 那么动态过程中高加 撤出所带来的负荷增加的幅值将小于上述推论 值。 同时, 负荷增加的持续时间则需要结合试验 结果分析。 1.2 给水温度的快速下降
3 295 662.4 7 504 248.59
2 814.4
3 231 261.6 7 778 063.44
2 416.8
2 试验过程及数据分析
根据上述分析, 在试验前对控制逻辑进行了 优化, 并选择了 800 MW 负荷作为试验工况。 逻 辑中的改动包括:
(1)高 加 撤 出 后 汽 轮 机 主 控 快 关 调 门 3.5%, 同时锅 炉主控 按照比 例 减 少 40 MW 的 出 力 , 10 min 后将这两部分前馈以一定速率收回。
某改进型 1 030 MW 机组在国内属首次创新 应用, 该机组通过各种手段以提高机组运行的经
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济性, 机组整体的安全裕量经过了优化和严格控 制。 因此制造厂家提出当高加撤出后, 汽轮机超 出额定出力后的工况为存在危险的工况, 并给出 了加热器快卸保护的逻辑定义: 当高加撤出后若 机组负荷大于 1 030 MW 延时 1 min, 或大于 1 106 MW 延时 10 s 后触发机组主保护。
4.387P 600.0T 24.36P 600.0T 3671.8H 2352162G 3499.6H 2814400G
2314.6H 1585618G
锅炉
高压缸
中压缸
1328.9H 299.8T
蒸冷器
1 号高加 2 号高加 3 号高加
低压缸
发电机
小机乏汽 4.7 kPa 凝汽器
小机 至凝汽器
5 号高加
摘 要: 某改进型 1 030 MW 机组在国内属首次创新应用, 制造厂家认为当高加系统撤出后, 由于通流
的增加可能导致过负荷从而影响机组安全运行, 原机组保护逻辑中规定了当高加撤出后若机组负荷大于
1 030 MW 延时 1 min, 或大于 1 106 MW 延时 10 s 后触发机组主保护。 上述定值并未经过实际工程考验,
(2)给水焓值控制 的计算 中 , 省煤 器出 口的 目标焓值 1 min 后以一定速率切换至高加撤出后 的参数。
(3)锅炉指 令对应 的煤水 线 1 min 后以 一定
速率切换至高加撤出后的参数。 试验中的过程曲线如图 2—3 中所示, 反映了
THA 1 328.9 1 461.0 2 632.0
THO 835.1 1 079.0 2 416.0
主 蒸 汽 焓 值 / (kJ·kg-1) 冷 再 入 口 焓 值/ (kJ·kg-1) 热 再 出 口 焓 值/ (kJ·kg-1)
3 499.6 3 078.7 3 671.8
3 525.0 3 138.0 3 照给水温度下降的速率来切换给水流量指令线, 并增加炉侧的风量、 煤量以满足对流吸热的要 求。 对于采用焓值控制策略的机组, 一方面需按 照给水温度下降的速率来切换给水流量指令线, 并增加炉侧的风量、 煤量以满足对流吸热的要求, 同时应根据实际速率来切换水冷壁吸热的目标焓 值, 防止过程中给水下降过快或过慢。