某石化机修厂一氧化碳中毒窒息事故
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Life is like a cup of tea. It will not suffer for a lifetime, but it will always suffer for a while.模板参考(页眉可删)华北石化公司“2010.4.25”窒息事故2010年4月25日14时30分,华北石化公司二联合工区聚丙烯装置氮气洗涤塔T502停工检查时,发生一起氮气窒息事故。
事故造成1人死亡。
一、事故装置简介华北石化公司聚丙烯装置原设计生产能力为6万t/a,2001年投产,2005年扩建到10万t/a。
装置生产均聚物、无规共聚物和三元共聚物,用于注塑、热成型、BOPP膜和纤维等制品。
聚丙烯装置工艺流程:从油品工区储罐送来的丙烯经丙烯精制单元(700单元)脱除水、氧、硫等杂质后,与催化剂单元(100单元)配置计量好的催化剂、助催化剂、氢气等一起进入反应单元(200单元)的环管反应器,反应生成聚丙烯粉料。
聚丙烯粉料和未反应完的丙烯一起进入丙烯回收单元(300单元)进行分离,回收丙烯。
聚丙烯物料进入汽蒸干燥单元(500单元)进行汽蒸、干燥后,送入造粒单元(800单元)进行造粒。
造粒出的聚丙烯粒料送入成品单元(900单元)包装计量出厂。
流化床干燥器D502主要负责将300单元送来的聚丙烯物料进行干燥。
聚合物靠重力由汽蒸器D501送到流化床干燥器D502干燥。
干燥是通过热氮不断地在干燥器中循环,以带走聚合物中的水分。
干燥后的聚合物在料位控制下靠重力进入到气动输送料斗。
氮气从D502顶部去洗涤塔T502进行洗涤。
洗涤塔T502介质为从D502来的氮气,氮气从洗涤塔底部进入,气流向上走,与冷却水接触,将氮气中的水分冷凝下来,同时也将氮气夹带的粉末洗下来。
氮气由T502顶进入气体鼓风机C502A/B/C,通过一个压力控制阀补充氮气到鼓风机入口。
氮气经加热器E503将氮气从40℃加热到110℃。
热氮气回到干燥器D502以带走聚合物中的水分,然后热氮气又返回T502进行洗涤,如此进行循环干燥。
历史上1月发生的危险化学品事故一、国内事故江苏南京化学工业公司“1•1”窒息事故1980年1月1日,江苏省南京化学工业公司氮肥厂合成一车间提氢提氩工段发生一起窒息事故,导致3人窒息死亡。
事故的直接原因是保冷箱内甲烷塔顶部泄漏,氮、氩等气体进入保冷箱被珠光砂吸附,并充满珠光砂的孔隙,停车后,系统升温吹扫,加上在出砂时珠光砂的运动,使吸附于珠光砂表面及间隙的氮气、氩气等气体逸出,造成箱内缺氧。
工人在进入保冷箱内进行清除珠光砂作业前未办理受限空间作业许可证,也未对箱内的气体成分进行分析便盲目进箱作业,导致事故发生。
辽宁大连石化石油七厂“1•1”丙烷外泄爆炸事故1984年1月1日,辽宁省大连石化公司石油七厂催化车间气分装置发生一起爆炸事故,造成5人死亡,80人受伤(其中18人重伤,62人轻伤),直接经济损失252万元。
事故的直接原因是气分装置脱丙烯塔与该塔底重沸器之间连接的管线焊口断裂,致使大量丙烷泄漏,迅速扩散,遇到加热炉明火引起爆炸。
山东德州合力科润化工有限公司乙腈装置“1•1”爆炸事故2009年1月1日,山东省德州合力科润化工有限公司乙腈装置发生爆炸,造成5人死亡,9人受伤。
发生爆炸的两台固定床反应器,是未清洗干净的二手设备,由于其壳程存有积碳和油垢,使熔盐在高温下加速分解,发生爆炸。
熔盐的主要成分为硝酸钾、硝酸钠和亚硝酸钠。
其中硝酸钾和硝酸钠是强氧化剂,亚硝酸钠是还原剂。
山东滨化滨阳燃化有限公司“1•1”石脑油泄漏中毒事故2014年1月1日,山东滨化滨阳燃化有限公司储运车间中间原料罐区在切罐作业过程中发生石脑油泄漏,引发硫化氢中毒事故,造成4人死亡,3人受伤,直接经济损失536万元。
事发时抽净管线系统处于敞开状态。
操作人员在进行切罐作业时,错误开启了该罐倒油线上的阀门,使高含硫的石脑油通过倒油线串入抽净线,石脑油从抽净线拆开的法兰处泄漏。
泄漏的石脑油中的硫化氢挥发,致使现场操作人员及车间后续处置人员硫化氢中毒。
中毒窒息事故现场处置方案1事故风险分析a)事故类型;危险化学品运输车辆在司乘人员运输过程中带病开车、疲劳驾驶引发交通肇事事故时车辆翻车泄漏或严重撞击泄漏、车辆带病作业引发道路事故,或者道路不具备运输条件司乘人员强行行驶引发翻车事故导致泄漏事故。
在运输过程中他人车辆强行行驶时危货运输车辆未让行开斗气车、逆向行驶引发道路交通事故导致泄漏。
危货车辆未按规定及时维护保养在道路行驶过程中车辆损坏,维修过程中未按照道路交通规定停放至安全区域,会车时视线存在盲区导致来车肇事引发泄漏。
危货车辆在经过隧道涵洞超速行驶或不按规定停放在隧道涵洞、高速道路等危险区域,引发道路交通事故导致碰撞发生泄漏。
在处置堵漏过程中发生中毒窒息。
由于经营过程中因设备检修,进入容器内作业或设备损坏,检测仪器损坏、罐破损工作监护人离开工作现场,且没有指定能胜任的人员接替监护任务。
工作中员工作随意,不听工作负责人和监护人的劝阻。
以上原因造成罐车罐体发生变形或损坏,密闭空间内作业时,由于通风不良,起作业环境中严重缺氧以及有毒气体急剧增加导致作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害及在化学品泄漏应急处置中人员中毒等。
中毒窒息事故类型:缺氧窒息和中毒窒息,泄漏中毒。
b)事故发生的区域、地点或装置的名称;油罐车罐体内部、事发地泄漏区域等。
c)事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围;当工作人员所处工作环境缺氧和存在有毒气体,且工作人员没有采取有效、可靠的防范、试验措施进行工作时,会造成工作人员昏倒、休克,甚至人身死亡。
d)事故前可能出现的征兆;1、工作人员工作期间,感觉精神状态不好,如眼睛灼热、流涕、呛咳、胸闷或头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、呼吸急促、四肢软弱乏力、意识模糊、嘴唇变紫、指甲青紫等。
2、工作监护人离开工作现场,且没有指定能胜任的人员接替监护任务。
3、工作成员工作随意,不听工作负责人和监护人的劝阻。
e)事故可能引发的次生、衍生事故。
某石化企业急性职业中毒调查分析及对策某石油化工股份公司(以下简称石化厂)是我国特大型石油化工企业,自1977年以来,共发生急性中毒事件350起541例次,对此我们进行了初步分析,并提出若干对策。
一、资料与方法石化厂是一特大型石油化工企业,以石油为原料经裂解加工成各种产品,主要产品有维纶、涤纶、腈纶、塑料等40余种。
在生产过程中,工人可接触丙烯腈、氰化物、硫化氢、甲醛等上百种化学物质。
根据金山医院职防科1977~1997年的门、急诊急性中毒登记资料,和其中的100多例调查资料(调查采用问卷调查形式,由于人员的流动如临时工、退休、转岗等,只能对目前仍在工作岗位的病例进行回顾性调查)。
用描述性流行病学方法进行分析。
二、结果(一)一般情况:1977~1997年该石化厂共发生350起急性职业中毒事件,中毒职工人数541人次,死亡8例(死亡比为1.5%)。
541例次中男性483例次,女性58例次,男女比例为8.3∶1。
年龄分布:18~30岁336例(62.23%);31~40岁133例(24.44%);41~50岁56例(10.37%);50岁以上16例(2.96%),平均年龄为31.8岁。
(二)中毒情况:1.年中毒发生率趋势:由表1可见,石化厂在70年代建厂初期急性职业中毒发生率较高,尔后随着职工技术素质和职业卫生知识水平的提高及工业技术设备的不断改进,劳动条件的逐年改善,中毒发生率也逐年下降。
表1某石化厂历年急性中毒发生情况年份年平均人数年平均产值(亿元)年平均病例数年平均发生率(1/万)产值例数比(例/亿元)1977~326206.62256.017.1678.45732846 11.413 26.0 7.916 2.278 1981~38305 12.683 14.0 3.655 1.104 1983~43407 17.027 20.5 4.723 1.204 1985~47860 28.008 22.5 4.701 0.803 1987~53719 31.920 63.5 11.8211989~5800035.41214.52.4620.4091991~6096054.20821.03.4451.3871993~3942264.96314.53.6780.2231995~3821279.81713.03.4020.1632.事故多发季节为夏季,主要集中在5~8月份,其中7月份最多,共发生141例(26.1%),其次为6月份49例(9.1%)。
历史上十一月发生的危险化学品事故一、国内事故石油化工吉林省松原石油化工股份有限公司“11•6”爆炸火灾事故2011年11月6日,吉林省松原石油化工股份有限公司发生爆炸火灾事故,造成4人死亡,7人受伤。
事故的直接原因是:气体分馏装置脱乙烷塔顶回流罐由于硫化氢应力腐蚀造成筒体封头产生微裂纹,微裂纹不断扩展,致使罐体封头在焊缝附近热影响区发生微小破裂后进而整体断裂,发生物理爆炸,罐内介质(乙烷与丙烷的液态混合物)大量泄漏,与空气中的氧气混合达到爆炸极限后,遇明火发生闪爆,并引发火灾。
大连西太平洋石油化工有限公司“11•18”中毒事故2017年11月18日,大连西太平洋石油化工有限公司发生中毒窒息事故,造成3人死亡,6人受伤,直接经济损失368万元。
事故的直接原因是:大连西太平洋石油化工有限公司的承包商河南鄢陵京顺石化机械设备有限公司在清洗E7001C、E7001D两台换热器作业中,使用含盐酸的清洗剂,并将清洗剂直接倒在含有硫化亚铁和二硫化亚铁污垢的管束上,反应释放出硫化氢气体,导致9名作业人员中毒。
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司“11•30”较大机械伤害事故2017年11月30日,中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司炼油厂二车间发生管束突出导致的机械伤害事故,造成5人死亡、2人重伤、14人轻伤,直接经济损失644.52万元。
事故的直接原因是:设备安装公司施工人员在进行E2208/2油浆蒸汽发生器检修时,带压拆卸油浆蒸汽发生器壳体与管箱的连接螺栓,螺栓断裂失效,管箱与管束突出,撞击现场人员导致人员伤亡。
精细化工济南华阳应用技术有限公司“11•14”有毒气体泄漏事故2004年11月14日,济南华阳应用技术有限公司发生有毒气体泄漏事故,造成3人死亡,5人中毒,直接经济损失约200万元。
事故的直接原因是:3-巯基丙酸车间工人违反工艺操作规程,导致系统内压力升高引起硫化氢大量泄漏。
操作工在撤离过程中先后晕倒在车间内,隔壁车间的值班人员发现后在没有采取任何防护措施的情况下进入现场抢救中毒人员,又造成了多人中毒。
济南石化“729”多人一氧化碳急性中毒事故分析
李东
【期刊名称】《化工劳动保护》
【年(卷),期】2000(21)6
【总页数】2页(P204-205)
【关键词】济南石化公司;一氧化碳中毒事故;事故分析
【作者】李东
【作者单位】济南石化集团股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】X928.502
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1.第四部分:事故与防范对策冶金行业一氧化碳急性中毒的10个案例 [J], 天安
2.兰州石化"5·29"爆炸火灾事故原因的调查分析 [J], 吴建平;万国强;杨小勇;张云飞
3.济南石化“7.29”多人一氧化碳急性中毒事故分析 [J], 李东
4.两起硫化氢、一氧化碳混合气体急性中毒事故报告 [J], 谭卫国;彭元章
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目录案例1:物体打击事故 (8)案例2:火灾爆炸事故 (9)案例3:违章交叉作业酿成火险 (11)案例4:异丁醛储罐闪爆 (13)案例5:违章操作造成装置爆炸 (15)案例6:灼烫事故 (18)案例7:热煤气发生炉爆炸事故 (19)案例8:新疆美克硫酸喷出造成灼烫事故 (22)案例9:新疆美克“4.29”爆炸事故 (24)案例10:云南云维“7.31”中毒窒息事故 (29)案例11:新疆某公司员工违规操作引起着火事故 (34)案例12:新疆某BDO公司乙炔爆炸事故 (35)案例13:江苏某化工厂氢气爆炸之人死亡事故 (39)案例14:操作不当引起安全阀起跳和爆破片爆破事故 (38)案例15:高压水喷出造成眼部受伤事故 (39)案例16:擦洗运转机动设备造成手部受伤事故 (40)案例17:271B空压机组跳车 (41)案例18:208E1#锅炉跳车事故 (43)案例19:空压机振动超限停机的事故 (45)案例20:A#机组油系统跑油事故 (47)案例21:208C汽轮发电机热井水位高事故 (49)案例22:B#机组油系统跑油事故 (51)案例23:液氧储槽超压事故 (53)案例24:3.8管线脱落事故 (57)案例25:3.17 蒸汽伤人事故 (59)案例26:152中央控制室失电事故 (62)案例27:火炬燃爆事故 (63)案例28:3.30氮气中毒事故 (72)案例29:刮板机事故 (72)案例30:锅炉主蒸汽阀(HV-3115)误操作事故 (74)案例31:工艺操作不严格,仪表灵敏度差,板式换热器冻结停车 (79)案例32:马马虎虎一伸手,N80管线进水4111-E7氨冷器冻 (77)案例33:冷箱爆炸原因多,联锁未投阀故障 (78)案例34:技改设计有缺陷,停车4111-E11冻 (79)案例35:管线材质不合格,4114-E7出口管线爆裂 (80)案例36:气化炉壁温报警不敏感,炉颈爆裂 (81)案例37:擅自移动动火点,焊渣引起火灾 (83)案例38:检修交出不安全,措施没有多人中毒又摔伤 (84)案例39:氮气置换液位高,管线脱落麻烦大 (84)案例40:气体反窜氧管爆,流量孔变形 (89)案例41:自动点火装置坏,投料火炬灭,下雨气变油污成事故 (86)案例42:未办理检修票,违章作业爆炸伤自己 (91)案例43:更换的设备材质不耐硫,造成15-V1大爆炸 (88)案例44:管线定期要测厚,腐蚀裂纹甲醇漏 (89)案例45:隔天检修章程要遵守,防护措施不能漏 (90)案例46:空冷塔内填料着火 (91)案例47:液氮贮槽爆裂事故 (93)案例48:误操作导致系统跳车事故 (99)案例49:脱脂液喷出事故 (97)案例50:汽轮机主轴盘车棘轮齿牙断裂事故 (99)案例51:螺杆机跳车事故 (101)案例52:套膨胀增压机冷却后安全阀起跳事故 (103)案例53:A套1#液氧泵操作事故 (106)案例54:“3.24”空分汽轮机热井液位高事故 (109)案例55:锅炉煤仓着火事故 (112)案例56:B套空分停车事故 (114)案例57:“2.25”火炬总管塌落事故 (117)案例58:“10.22”丙烯闪蒸槽爆燃事故 (121)案例59:“9.3”A套空分1#液氧泵跳车事故 (123)案例60:“5.18”气化炉黑水管线堵塞停炉事故 (125)案例61:“5.5”丙烯压缩机入口滤网堵致系统停产事故 (128)案例62:“6.5”循环水加药致空分停车事故 (130)案例63:添加催化剂过程中人员中毒的事故 (130)案例64:“6.29”甲醇合成塔超温内漏事故 (133)案例65:“6.30”硫回收燃烧炉烘炉超温事故 (142)案例66:“7.27”丙烯联合压缩机TISA2435超温跳车事故 (145)案例67:9.8MPa蒸汽管线末端导淋根部焊缝开裂事故 (147)案例68:“4.10”精馏泵房地下槽着火事故 (149)案例69:“9.23”火炬气液分离罐底部一氧化碳中毒事故 (151)案例70:空分装置爆炸事故 (157)案例71:甘肃靖远一化工企业发生塌料喷火事故致3死4伤 (163)案例72:某化工厂爆炸事故 (167)案例73:某化工厂净化工段化验室色谱仪爆炸事故 (169)案例74:某电石厂乙炔泄漏导致空间爆炸事故 (172)案例75:广西“8.26”广维集团爆炸事故 (174)案例76:日本甲醇精馏塔爆炸事故 (178)案例77:重庆天原化工总厂压力容器爆炸重大事故 (181)案例78:江苏省某化工厂高压反应釜爆炸 (186)案例79:兰州石化“2003.4.18”高处坠落事故 (192)案例80:高空坠落事故 (193)案例81:手代替工具造成的手指挤伤事故 (199)案例82:接地保护线烧伤人 (201)案例83:拆除电焊机电源线触电 (199)案例84:山东沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故 201案例85:山东沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故 204案例86:山东沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故 207案例87:兰维化工公司TQ-201预热器事故 (210)案例88:大庆石化“2002.11.27”中毒事故 (212)案例89:乙醛装车聚合事故原因分析和预防 (216)案例90:山东某石化公司CO中毒事故 (221)案例91:新电极焙烧时爆炸事故 (223)案例92:电极软断 (225)案例93:电极漏糊 (227)案例94:循环水断水致炉盖烧坏发生爆炸 (229)案例95:设备漏水引起爆炸 (231)案例96:加料系统发生火灾 (233)案例97:电极刺火发生爆炸 (235)案例98:电极夹套漏水导致喷炉事故 (237)案例99:一氧化碳中毒 (240)案例100:CO中毒 (242)案例101:炉气灼伤 (244)案例102:电石锅倾覆 (246)案例103:电石烫伤 (248)案例104:电石烧伤 (250)案例105:受潮电石渣遇热电石发生爆炸 (252)案例106:电石喷水发生爆炸 (254)案例107:挡热排爆炸事故 (256)案例108:盲目吹氧致人员烧伤 (258)案例109:油系统泄漏引起火灾 (260)案例110:乙炔气爆炸 (262)案例111:乙炔气体聚集致燃烧爆炸 (264)案例112:CO泄漏中毒 (265)案例113:置换不合格致爆炸 (267)案例114:上料小车伤人 (268)案例115:机械伤害 (270)案例116:蒸汽烫伤 (272)案例117:操作不精心致设备损坏 (274)案例118:循环水溺水事故 (276)案例119:乙炔瓶着火烧伤事故 (278)案例120:乙炔泄露爆炸 (281)案例121:乙炔除尘器下灰斗爆燃事故 (284)案例122:乙炔发生器一般爆燃事故 (286)案例123:乙炔破碎厂房爆燃事故 (288)案例124:破碎厂房爆燃事故 (290)案例125:稀醋酸泵前导淋未关导致稀酸及碘甲烷泄漏的事故 (292)案例126: CO中毒事故 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(366)案例162:江苏省镇江某发电厂变压器起火爆炸 (368)案例163:水淹灰浆泵房造成全厂停电事故 (370)案例164:一起触电导致3人死亡5人受伤的重大人身事故 (372)案例165:一起500kV变电站事故及其造成的电网解列事故 (374)案例166:违章操作致发电机组烧毁重大责任事故 (376)案例167:#2机低真空保护动作停机(检修真空变送器) (378)案例168:发电机机端录波器起动录波异常事故 (380)案例169:某电厂机组发电机断水保护动作跳闸分析 (382)案例170:发电机漏氢事故的处理 (384)案例171:直流系统窜入交流量导致机组全停事故分析 (388)案例172:隔离刀闸静触头接触不良对母差保护的影响 (391)案例173:某电厂#1机电泵跳闸引起的机组解列事故 (394)案例174:某厂DEH切手动造成的主汽门突然关闭故障 (396)案例175:某厂保护班人员做试验时引起的母联开关跳闸事件 (397)案例176:某电厂做保护试验时因技术措施不到位引起的发电机跳闸事件.. 398案例177:某电厂油泵马达保护器装置不稳定造成的汽机跳闸 (401)案例178:某电厂DEH、CCS系统及VC卡内部组态方面不完善引起的汽轮机跳闸现象 (402)案例179:一起误入带电间隔操作引起的一次风机保护动作跳闸 (405)案例180:循泵出口蝶阀液压油站电源不可靠引起的发电机解列事故 (407)案例181:某电厂一次风机失速造成的机组跳闸停运故障 (409)案例182:某电厂循泵跳闸信号接线端子盒进水引起机组跳闸 (412)案例183:锅炉MFT保护被解除造成的汽包水位保护拒动 (415)案例184:新疆美克硫酸喷出造成灼烫事故 (417)案例185:新疆美克“4.29”爆炸事故 (419)案例186:云南云维“7.31”中毒窒息事故 (422)案例187:新疆某BDO公司成品BDO泄露事故 (430)案例188:某BDO甲醛大量溅入口鼻事故 (431)案例189:江苏某化工厂氢气爆炸之人死亡事故 (433)案例190:广西广维化工股份有限公司乙炔爆炸事故 (435)案例191:东北某公司氮气致人窒息死亡事故 (438)案例192:新疆某BDO公司未设盲板致乙炔爆燃事故 (440)案例193:燕山某公司去火炬管线倒塌事故 (442)案例1:物体打击事故一、事故经过2003年2月21日10时30分左右,某厂生产车间一名操作工正在现场巡检时,被脱落的厂房檐水泥砸在肩上,造成操作工轻伤。
石化行业典型事故案例分析报告石化行业是一个高危行业,由于其生产环节中存在着易燃、易爆、有毒和高温的物质,所以常常发生各种事故。
本文将以一起典型的石化行业事故为例进行分析。
1. 事故概述2018年5月,某石油化工公司的生产车间发生了一起重大事故。
事故发生在该公司的乙炔生产车间,造成了4人死亡、10人受伤。
事故原因是由于车间管理不善和操作不规范导致的。
2. 事故经过事故当天,车间内正在进行乙炔氧化反应的生产工作。
由于当时车间管理不善,一位工人在进行反应装置的检修时没有按照规定进行操作。
他在检修完毕后没有关闭相关设备,而是直接离开岗位。
由于疏忽大意,设备并未被关闭,乙炔氧化反应仍在继续进行。
之后,由于车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现问题。
乙炔氧化反应持续进行,导致温度和压力升高,最终达到了危险的程度。
在温度和压力超过设定值后,反应装置发生了爆炸,导致车间内多个设备损坏,造成人员伤亡。
3. 事故原因分析a. 车间管理不善:公司在管理方面存在严重问题,对车间人员的培训和安全意识教育不到位,对设备和操作的监控不到位。
b. 操作不规范:由于工人在检修后没有按照规定关闭设备,导致乙炔氧化反应持续进行,最终引发事故。
c. 设备监控不到位:车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现温度和压力升高的异常情况。
4. 事故教训和改进措施a. 加强车间管理:公司应加强对车间人员的培训和安全意识教育,提高员工的安全意识和操作规范性。
b. 建立严格的操作程序:确保每一项操作都按照规定进行,特别是在检修完成后,必须验证设备是否正常关闭。
c. 完善设备监控系统:引入先进的监控系统,对设备的温度、压力、液位等参数进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。
d. 加强安全检查:公司应定期对设备进行安全检查和维护,确保设备的正常运行。
5. 结论本次事故的发生给石化行业敲响了警钟,也给我们带来了深刻的教训。
只有加强车间管理、规范操作、完善设备监控,才能最大程度地减少事故的发生,保障生产安全。
中毒和窒息事故案例分析目录一、中毒事故案例分析 (1)1.1 毒气泄漏事故案例分析 (1)1.1.1 事故经过 (2)1.1.2 事故原因分析 (4)1.1.3 事故预防措施 (5)1.2 化学品中毒事故案例分析 (6)1.2.1 事故经过 (7)1.2.2 事故原因分析 (8)1.2.3 事故预防措施 (9)二、窒息事故案例分析 (10)2.1 煤气泄漏窒息事故案例分析 (11)2.1.1 事故经过 (13)2.1.2 事故原因分析 (14)2.1.3 事故预防措施 (15)2.2 氮气窒息事故案例分析 (16)2.2.1 事故经过 (18)2.2.2 事故原因分析 (18)2.2.3 事故预防措施 (20)一、中毒事故案例分析2018年某化工厂发生一起苯中毒事故,造成多名工人不同程度的中毒。
事故原因是由于该厂在生产过程中未对苯进行有效的储存和处理,导致苯泄漏。
泄漏的苯与空气混合后形成可燃气体,遇火源时可能引发爆炸。
当工人进入泄漏区域时,吸入了大量的苯蒸气,导致中毒。
经送医救治,部分中毒工人的生命得以挽回,但仍有两人因中毒过重不治身亡。
2019年某食品加工厂发生一起农药中毒事故,造成多名工人不同程度的中毒。
事故原因是该厂在生产过程中未对农药进行妥善储存和使用,导致农药泄漏。
泄漏的农药与空气混合后形成有毒气体,当工人进入泄漏区域时吸入有毒气体,导致中毒。
经送医救治,部分中毒工人的生命得以挽回,但仍有一人因中毒过重不治身亡。
年某制药厂发生一起药物误食中毒事故,造成一名工人中毒。
事故原因是该厂在生产过程中未对药品进行严格的包装和标识,导致一名工人将药品误认为是食品而食用。
该员工出现头晕、恶心等症状,经送医救治,生命得以挽回,但仍需长时间的治疗和康复。
1.1 毒气泄漏事故案例分析某化工厂在生产过程中,因反应釜的老化及未及时维修,发生毒气泄漏事故。
由于该化工厂涉及有毒化学物质的生产,一旦发生泄漏,可能导致大量有毒气体扩散至工作环境中。
某石化机修厂一氧化碳中毒窒息事故
1 事故经过
1994年12月21日14时56分至15时23分,某石油化工总厂机修厂铆焊车间在检修时发生一氧化碳中毒窒息事故,致2人死亡。
根据总厂的大检修计划,炼油厂换热器试压任务下达到机修厂铆焊车间铆工三班。
12月21日上午,班长带领工人将两个换热器进出口法兰拆开后加上盲板,下午先对西侧换热器进行水压试验,当压力升至约0.9 MPa时停止升压,发现压力下降,判断为内漏。
施工员李×提出要进去看一看。
李×到催化车间办公室找设备员借手电说,西侧换热器可能内漏,拿了手电就走。
设备员想去了解一下具体情况,因没听清楚是哪台换热器内漏,先到污水汽提区,未看见有人试压,后来发现脱硫区有试压作业,于是就上了换热器平台,靠近人孔往里看,发现里面似乎有1个人靠倒在器壁上,就询问现场干活的人,里面是否有施工,人好像昏倒了。
正在东侧作业的一操作工和车间主任吴××赶紧爬上换热器平台。
吴××在前,操作工在后,当操作工爬上平台时,吴××已经从人孔进入换热器内。
吴××蹲下身去,扳动昏迷的李×说:“哎哟,原来是他!”说完就歪下了头。
操作工连忙伸手去抓,但2次都未抓住,此
时为15时03分。
其他同志见此情况,马上向总厂检修指挥部报告,立即采取措施,向器内大量通风。
催化车间一操作人员身背空气呼吸器先被卡住下不去,在别人的帮助下才下去后又发现没戴眼镜,看不清只好出来。
管焊车间一操作人员佩戴长管式防毒面具下去救人,又因管子太长,呼吸困难,被迫撤出,将长管卸去一截后,机修厂一操作人员佩戴防毒面具用安全带将2人救出。
当时总厂职工医院部分职工正在现场参加劳动,立即对2人进行紧急救护,终因窒息太久,抢救无效2人死亡。
2 事故原因分析
(1)施工人员违反《进入受限空间作业安全管理规定》。
施工员李×在未办理进容器作业票,现场无人监护,也未落实任何安全措施情况下,独自1人擅自进入容器,中毒后无人知晓。
(《进入受限空间作业安全管理规定》第一条进入受限空间,应办理进入受限空间作业许可证作业。
第四条进入受限空间作业许可证的办理程序如下:(五)施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底,并指派作业监护人;生产单位与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。
)
(2)车间主任吴××救人心切,未采取任何防护措施就入容器内。