工艺安全管理52621ppt课件
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工艺安全管理课件一、原料管理:1、原料水分:综合入炉3.8%O否则会造成塌料等炉况波动。
下雨下雪要苫布覆盖,块矿利用场地充分晾晒,籽矿烧结。
2、原料粒度:综合入炉粒度10毫米以下不得大于5%o否则会造成塌料等炉况波动。
案例1:2014年冬季,因原料水分较大,炉子塌料频繁,那段时间,我们采取了降负荷生产,太高的功率可能会形成大塌料,继而带来安全隐患。
案例2:2011年十五公司某段时间,原料粉末大,炉子塌料,打筋片,炉况恶化,恶化的炉况本身就增加了安全风险。
二、冶炼工艺管理:1、碱度控制:正常碱度为0.6-0.8,具体高低要根据炉况适时调整,碱度太低,炉渣发粘,出炉排渣不畅,导致电极上抬,炉膛温度高,设备工作和环境恶劣,炉压不好调节,除尘压力大,情况严重会塌料频繁,如若大塌料,再遇炉内有漏水情况,会带来极大的安全隐患;碱度过高,炉渣太稀,渣量变大,出炉流速太大,出铁口容易烧坏,炉眼不好堵,会给炉前带来安全隐患。
案例1:2010年EJM发生大塌料,防爆空全部打开,炉门全部冲开,通红的炉渣飞出15米开外,太大的压力,喷出的火焰把水电缆外皮全部烧掉,有极大的安全隐患。
当炉料中配炭量过大时,炉料电阻减小,导电性增强,使电极上抬,焦炭层增厚、焦炭层部位上移。
因而炉膛熔池缩小,刺火、塌料现象增多,起初合金硅含量增高,炉口的外观现象和硅铁还原剂过剩相似。
这种现象持续下去,则会由于电极插入深度不够使高温区上移,炉口的温度升高使电极进一步上抬,炉内刺火、塌料严重,进而炉底温度降低,SI02不能充分还原,合金硅下降,同时出铁排渣不畅,煤气压力升高且不稳定,炉况恶化,安全风险增加;配炭量不足时,焦炭层变薄,电极插得深,负荷给不足,跑镒高,渣量大,流速大,容易发生铁水冲出包外,堵不上眼等安全风险。
3、电极管理(1)、自焙电极的制作自焙电极由电机壳和电极糊构成。
电极壳筋片3毫米,外壳2.5毫米,7字筋板合计8毫米,一节电极壳高1.5米。