2017化工事故案例分析(火灾爆炸事故)

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3.防范措施 (1)进一步完善建设项目安全许可工作,严格按 照"三同时"要求,落实各项规范要求,设计、施工、 试生产等各个阶段应严格按规范执行。 (2)严格按照规范、标准要求开展日常设备的监 督检验工作,及时发现设备腐蚀等隐患。 (3)严格按照技术规范进行操作,严禁超过工艺 规程允许范围运行。 (4)进一步规范评价单位的评价工作,提高安全 评价报告质量,切实为企业提供安全保障。
一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故
2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司 黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙 江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检修完毕, 试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤, 直接经济损失12万元。 1.事故经过 淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法 定代表人史正富,总经理杜金锁,现有职工人400人, 主要产品黄原胶。该公司6000吨/年黄原胶技改项目 于2007年7月5日取得设立和安全设施设计审查手续, 2007年12月21日取得试生产方案备案告知书。事发 时正处于试生产阶段。

第二章:爆炸事故 一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 四:陕西省渭南某饲料添加剂厂环氧乙烷计量泵爆炸事故 五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸 七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 十: 动火前检查欠详 作业中爆炸伤人
二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故


2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人 重伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。 1.事故经过 山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本 19883340元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、 PAC精制棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素醚 系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。 2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤 维素醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜 罐体下部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造 成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间 人员闻到刺鼻异味后立即撤离并通过电话向生产厂长报告了事故 情况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物 击碎北厂房窗户,落入北厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物) 上引发火灾,北厂房员工迅速撤离并组织救援,10分钟后火势无 法控制,救援人员全部撤离北厂房,北厂房东侧发生火灾爆炸, 2 小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故造成2人重伤,2人轻伤。
化工厂事故案例 分析
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第一章:火灾事故案例 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 七;制度不全操作不当 引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 九:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故十: 十:某化工厂动火措施不完善 气柜方箱着火事故



2.事故原因 (1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术 员李国奕,违反离心机操作规程,对检修的离心机各 进出口没有加装盲板隔开,也没有进行二氧化碳置换, 造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修的离心 机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动离 心机进行单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩 擦起火,是导致事故发生的直接原因。 (2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机 构,配备专职安全管理人员;未落实设备检修管理规 定,未制定检修方案,未执行检修操作规程;未落实 对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金锁未 履行安全生产管理职责,未督促、检查本单位的安全 生产工作,及时消除生产安全事故隐患,是导致事故 发生的间接原因。





3.防范措施 (1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安 全监管。企业严格按照《山东省化工建设项目安全试车工作规 范》,规范试生产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程 中的各项安全措施,确保试生产环节的安全。 (2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业 严格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习《化工企业 安全生产禁令》和《化工企业安全生产禁令教育读本》,提高员 工的安全意识,减少和杜绝"三违"现象,规范生产经营行为,不断 提高安全管理水平。 (3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性 分析(HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识能力。 (4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告制度, 突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃 物料处理和废旧装置拆除)等重点环节监管。 返回


2.事故原因 (1)据调查分析,事故发生的直接原因是:纤维素醚生产装置无 正规设计,脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性 条件和氯离子的作用下发生晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强 度降低,发生焊缝开裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。 (2)事故发生的间接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做 出明确规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及 时发现脱绒釜晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈 钢材质的脱绒釜发生晶间腐蚀的可能性;生产装置设计图纸不符 合国家规定,图纸载明的设计单位为淄博泰科工程设计有限公司, 但无设计公司单位公章,无设计人员签字,未载明脱绒釜材质要 求,存在设计缺陷;脱绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不 足,存在超过工艺规程允许范围(0.05MP以下)的现象,致使釜 内压力上升,加速了脱绒釜下部封头焊缝的开裂。安全现状评价 报告中对脱绒工序危险有害分析不到位,未提及脱绒釜存在晶间 腐蚀的危险因素。