变频器在2654镗床大修改造上的应用
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C P U单元 D I P开关 的 5 和7 设为 O N, 端 口设定 正确后 , 与计 算机联 线 , 将P L C程 序传人 C P U中 , 然后 将工作 状态 切换 到监 视状 态 , 即可进 行 在线 调试 。梯 形 图中各单元 的通 断 渚B 在计算 机屏幕上 直观显 示 , 在 需 要时也可强制各单元的通断 , 以使程序在调试 中 顺利进行。程序调试可 检测程序的逻辑关系, 机床配线是否正确, 以及电气动作是否符合设计 要求 , 当发现程 序错误 时 , 可在线 修改 , 也可 离线进 行修 改 , 修改 完成后 再传人 P L C中。 主轴 系统选 用的是 施耐德 A T V _ 7 1 H D1 5 N 4 变频 器 ; 在 电机启 动之 前必须进行参数 的设置:变频器第一次通电时,用户会被 自 动导人菜 单, 必须对简单启动子菜单中的参数进行设置 : 包括 2 / 3 线控制设定为 2 线控制 、 标 准 电机 频率设 定 为 5 0 H Z 、 电机 额定 功率为 1 5 K W、 电机 额定 电压 3 8 0 V 、电机额定 电流 2 9 A、电机额定频 率 5 0 H Z 、电机额 定速度 1 4 5 0 转份 、 最 大输 出频率 6 0 H Z 、 加速时 间 3 s 、 减速 时间 3 s 等; 参 数设 定 完成后执行 自整定 功能 。 2 6 5 4镗床的镗杆、 主轴箱 、 工作台、 前支柱、 径向刀架分别由 4 A K W 直流 电动 机拖动 , 径 向刀 架 由一 台 2 . 8 K W 直 流机拖 动 , 现 由原交磁 放大 机 调速 系统改为 K S A 2 3 直流调 速系统 ( 即v 3 直流调速 系统 ) 。系统调 整时, 首先接通同步电源, 如果 V 8 灯, 说明电源相序错; 如果 v 7灯亮 , 属 于 正常 状态 ;这 时测量 端子 2 6与 2 8为 2 2 0 V A C , 端子 2 6 与3 0为 2 2 0 V A C , 端子 2 8 与3 0 为2 2 0 V A C , 接通 主接触 器 , 测 量端子 2 6 与1 u 为0 V A C , 2 8与 1 V为 0 V A C , 3 0与 1 w为0 V A C保 证 1 u、 1 V 、 1 W 与 2 6 、 2 8 、 3 0同相位, 保证右旋相序。 断开主接触器, 将调速系统打到电流环 即A 1 板 开关 s 1 向左拨动 ( 两个开关 一起拨 动 ) , 接通主 电源 , 缓 陧增加 给 定 电压 , 直 到 电机 开始转 动 , 测量 给定信号 电压与测 速机信 号 电压的 极} 主, , 如 果极性相 同 , 断开主 电源 , 将调 速系统 打到速度 环 即 A1 板 开关 s 1 向右拨动。缓陧增加给定电压,观察电机转动 情况,加给定电压奎 5 0 %, 缓 慢调 节 电位计 R 1 1 直 到 电机 转速 达 到最 高转速 的 5 0 % , 电机 停 止后 , 观察有无 零 漂 , 阶跃 响应 能否 满 足要求 , 否则 进行 其他 调节 器 参数 , 直 到满足工作 要求 。
AT V一 71 HD1 5 N 4交流 变频 系统及 P L C的相 关知 识
关键 词 : 直 流调 速 装 置 ; 变频 器 ; 变频 电机 引 言
我公司中兴分厂的 2 6 5 4 镗床是 2 0 世纪 5 0 年代原苏联产品。 该设 备原有的直流调速采用交磁放大机组供电进行直流调速。由于交磁放 大机组 已经淘汰, 没有备件 , 如果损坏很难修复 , 而且该调速系统调速 原理复杂, 不稳定 , 给维护带来很大困难 。特别是该设备 的主轴变速由 变速电机带动机械变速机构进行变速, 经常造成卡齿现象 , 故障率非常 高。针对这些原因, 经过研究决定对此设备进行机械 、 电气大修改造。 1改造方案 2 6 5 4镗床主轴旋转原来是由普通的 1 4 K W 交流机驱动 , 变速采用 变速电机带动机械变速机构进行 4 O 档变速。 该机床的主轴箱 、 镗杆、 工 作台、 前支 柱 四个 进给轴 各 由一 台功率 为 4 . 4 K W、 电枢 电压 2 2 0 V 、 激 磁 电压为 1 1 0 V的直流 电机 驱动 , 径 向刀架各 由一 台 2 . 8 K W、 电枢 电压 为 2 2 0 V、 激 磁电压 为 1 1 0 V的直流 电机驱 动 , 直 流调速 系统 由原来 的交 磁 放大 机组供 电进行直 流调速 。 这 台设 备的主轴变 速卡齿 问题是 这次 改造 的难 题 ,经过 机械 和电 气 在一起 多次研 究决 定 , 取消 变速 电机 及其所 带的变 速机构 , 机 械变 速 机构进行改造, 由原来的 4 0 档改为 4 档, 手动搬把进行变速, 电气加装 四个变速限位 , 由于档位减少 , 为了弥补主轴转速的不足 , 决定主轴电 机采用型号为 Y T S P 1 6 0 L , - 4 1 5 K W变频调速电机,进行无极调速 , 主 轴调 速系统 选用施耐 德 A T V - 7 1 H D 1 5 N 4 变频器 。 考虑到成本问题 , 决定五个进给轴共用一台 K S A 2 3 晶闸管直流调 速装置( 即V 3 调速系统) 驱动。用转换开关选择各进给轴 , 彻底淘汰交 磁放 大机组 。控制 回路采 用 O MR O N可 编程序 控制器 , P L C的 C P U选 用C Q M1 H — C P U 2 1 , P L C输 入 用 3 块 型 号为 I D 2 1 2的 1 6点输 入 卡 , 共 用5 6 个输入点, 输 出用 3 块型 号为 0 C 2 2 2的 1 6 点 输 出卡 , 共用 3 6 个 输 出点。取消原继电器控制, 重新设计电气原理图。 2电气原理的设计 首先是主轴旋转系统的原理的设计 ,主轴变频系统设置送电接触 器, 给定采 用 5 W1 0 K I ) 的 电位计 , 将O - I O V电压加 到 l + 和A / l 一 之间,
科 技 创 新
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2 0 1 4 年 第1 1 期f 科技创新与应用
变频器在 2 6 5 4 镗床大修改造上的应用
黄 连 杰
( 中国第一重型机械股份公 司设备 维修分公 司电控科 , 黑龙 江 富拉 尔基 1 6 1 0 4 2 )
摘 要 :通 过 对 2 6 5 4镗床 的改 造 , 解 决 了此 设备 变速 复 杂 ,经 常 出现 卡齿 的 故 障 ;并且 介 绍 了 K S A 2 3直流 调 速 系统 、施 耐德