汽机典型事故案例汇编补充
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1 案例1:××电厂#1机闭式水箱水位突然上升
一、事件经过
#1机闭式水系统正常运行,闭式冷却器短接,在氢冷器供回水短接打循环,其他用户都没有投入,水位在525mm,水温37℃。
9:10在监视画面发现闭式水箱水位在上升,并且上升很快,派人去就地看水位,就地磁翻板水位计也在上升,下到零米没有发现泵停或门关,判断出水没有问题,水位上升到1200mm(溢流1300mm),及时关断进水手动门,用手机询问化学确认已经启动除盐水泵。
二、事故原因
没考虑到突然启泵,造成水位上升。
三、暴露问题
1. 专业联系不到位。
2. 上水调门有缺陷不能及时投运没有做好预想。
四、防范措施
1.上水调门不能及时投运时上水完成后及时关闭进水门。
2.加强监盘,做好事故预想。
3.加强各专业间设备启停联系。
案例2:××电厂#2机顶轴油泵损坏事故
一、事件经过
12月21日,#2机调停。20:49分,#2机打闸,#2发电机解列。21:17分,#2机转速至零,停止轴封供汽,投入盘车,顶轴油压时有时无,而运行人员没有及时查找原因,也没有通知检修及时检查。22:36分,运行人员发现B顶轴油泵冒烟,启动A顶轴油泵,通知设备部和华新检修,设备部和华新检修人员检查发现顶轴油压就地显示为零,而盘车继续在投入,设备部要求运行紧急停盘车,一边组织华新检修准备手动盘车;一边组织华新检修拆#3机两台顶轴油泵装在#2机,并且对#2机顶轴油系统进行检查,发现#2机顶轴油进油总门没有全开,立即进行处理。22:55分,B顶轴油泵已换好,启动后油压为13.0Mpa,#2机投入自动盘车,对各分压力进行调整,均正常后,手动盘车方案放弃。0:51分,A顶轴油泵更换完后,试转正常,切换为A顶轴油泵运行。
二、事故原因
1.22:36分,设备部人员检查发现各压力均为零,并且两台顶轴油泵泵体温度都高,后经解体检修,发现两台泵均有不同程度的损坏,其根本原因系缺油所致。把#2机两台泵未损坏部件组装成一台泵。
2.顶轴油系统缺油是由于进油总门没有全开所致,而运行人员没有及时发 2 现,并且盘车还在继续运行,有可能把各轴瓦划伤,需对轴瓦进行检查。
三、暴露问题
1.运行人员设备投运系统检查质量差;
2.机组停运前顶轴油泵实验不认真;
3.汽轮机停机后发生问题运行人员麻痹大意。
四、防范措施
1.加强运行人员培训力度;
2.完善设备启停检查制度;
3.机组打闸前首先试验各油泵运行情况,如有问题严禁打闸,及时联系相关人员进行处理,并汇报领导;
4.顶轴油泵启动后,发现压力不稳或泵体过热,及时停止油泵并检查系统,同时通知检修人员现场检查处理;
5.顶轴油泵启动后,出口油压低于15Mpa时严禁启动盘车 ;
6.顶轴油泵启动后,出口压力正常时,巡检人员及时检查各瓦顶轴分压力正常后,方可启动盘车;
7.盘车启动后电流应小于7.5A,如大于7.5A及时查找原因并进行调整,调整后还达不到要求,应立即停止盘车运行,采取相应防护措施并汇报设备部及相关领导。
案例3:××电厂#4机组除氧器水位异常机组降负荷
一、事件经过
2008年11月2日20时,#4机组运行,负荷173MW,除氧器水位1992mm,凝结水泵出口压力2.4Mpa,高压给水压力13Mpa,平均床温913℃,给煤量100T机组稳定运行参数正常。
20:07:50监盘发现#4机凝结水泵A出口压力升为3.25 Mpa、除氧器水位开始下降。
20:08:00派副操到就地检查除氧器上水调节门状态,并开启手动旁路门,派副操到汽机零米检查凝结水系统。
20:09:00#4机开始减负荷,汇报值长#3机加负荷。联系华新检修。
20:10:00手动关闭三段抽汽电动门及气动门,手动解列#4、5低加汽侧,开启#6低加旁路电动门。
20:10:00副操汇报除氧器上水调节门开度为全开,并手动旁路门已全开,无过流声音。
20:10:20副操汇报,就地热井水位满水,凝结水母管压力为3.25 Mpa。
20:11:20 运行DCS发现#4机精处理旁路运行,主路退出运行,旁路调节 3 门已全开。
20:12:00退出B凝结水泵备用,关闭出口门。
20:12:00联系热工人员检查。
20:13:35 就地检查#4机精处理调节门前后手动门全开状态,旁路调节门已全开。
20:16:30就地手动开启凝结水精处理手动旁路门,凝结水流量开始增加。
20:16:41启动B凝结水泵,开启出口电动门。
20:17:35除氧器水位降至414 mm
20:18:00低水位联跳A给水泵。此时汽包水位降至-270 mm,手动MFT。
20:18:30机组负荷最低降至28MW。
20:21:00除氧器水位升至1850 mm,给水泵具备启动条件,启动B给水泵,给锅炉上水。
20:24:00启动给煤机,开始加负荷
20:25:00停运A凝结水泵
20:48:00负荷升至100MW。
二、事故原因
1.凝结水精处理压差高保护动作后,自动启动旁路系统,实际出口手动门传动杆连接键已从键槽内脱离,阀门手轮操作时,门杆不动,阀门未打开;造成精处理切除后,自动旁路投入运行时,凝结水至除氧器上水中断,除氧器水位低,联跳给水泵;
2.运行人员监盘不认真,未及时发现凝结水精处理自动切换到旁路系统;
3.精处理反冲洗系统定期工作不能满足设备要求,以致精处理压差高,保护动作切除运行系统。
4.运行人员在机组运行出现异常的情况下,分析判断不准确,没有根据运行参数做出及时准确有效的处理。
5.凝结水精处理旁路出口手动门故障后,运行巡检检查未及时发现。
6.运行操作风险预控措施不到位,事故发生后不能及时监控操作画面,发现事故现象、原因。
7.运行人员对设备、系统不清楚,没有及时开启精处理旁路系统门。
三、暴露问题
1.机组试运行期间未投入精处理系统,设备存在隐患和缺陷未及时暴露。
2.运行监盘精细度不够,精处理系统解列未及时发现。
3.凝结水精处理保护报警系统设计不完善,精处理压差高保护动作不报警,直接切跳系统,画面报警存在缺陷。
4.运行人员运行经验不足,事故判断能力较差,事故预想不足。 4 5.给水泵保护定值设置不合理(除氧器水位升至1850 mm,允许启给水泵水位点太高。),保护定值不合理应重新修订。
6.检修人员风险预控意识不强,事故判断分析能力不足,未及时查找到设备缺陷原因。
7.设备可靠性差,汽机专业未及时试投精处理旁路系统。
8.设备故障后,巡检未能及时发现旁路门设备缺陷。
四、防范措施
1.对未投运设备及系统应在专业主管监护下操作、试运。
2.加强DCS画面保护报警管理,精处理保护动作需设置报警。对不合理保护定值进行修订,保证机组及设备安全运行。
3.加强运行人员技术培训,提高操作人员分析判断能力、完善事故预想和风险预控措施。
4.加强检修管理,提高检修人员事故判断能力,及时、准确判断缺陷,保证缺陷及时处理,提高设备的健康水平。
5.加强设备点检,及时发现设备缺陷、隐患予以消除,加强设备可靠性管理。
6.设备技术部、发电运行部对#4机未试运设备、系统进行排查,安排逐步试运;发现问题及时安排处理。
7.设备技术部、发电运行部重新调整修正精处理系统反冲洗定期工作。
8.发电运行部专业主管加强定期工作管理和监督。
9.发电运行部加强人员业务学习,提高运行人员巡检水平,及时发现设备缺陷。
10.组织全体运行人员学习本次事故,举一反三,提高运行人员监盘事故判断能力。
案例4:××电厂给水泵油系统着火事故
一、事件经过
2008年7月10日16点,运行人员发现7-2小机润滑油站直流油泵处有明火,随即将火扑灭。后查明着火源是三建人员在6.3米电焊工作时,焊渣落至零米7-2小机渗油处引起,工作未办理工作票。运行人员立即制止其工作,将人员清理出现场。
二、事故原因
电焊工作时,焊渣落至零米7-2小机渗油处引起着火。
三、暴露问题
1.运行人员巡检质量不高。
2.建设单位不严格执行两票制度。 5 四、防范措施
1.各值班员应认真执行公司缺陷管理制度,发现缺陷应及时填写缺陷单,并通知到检修所在班组人员,发现重大油系统缺陷,应及时汇报单元长,并通知专业人员。
2.所有工作现场严禁有大布、易燃易爆等物品,检修工作必须办理工作工作票,在许可工作票时应先检查上下左右是否存在易燃品或有着火可能,只有采取可靠隔离措施后方可许可工作票,并汇报相关专业。
3.运行人员应按规定对主油箱及小机油箱油位进行检查,并对就地油位计与开机盘油位核对,小机主油箱油位应保持在50-200mm之间,发现油箱油位下降应及时分析原因,并联系检修进行加油。
4.油系统(大、小机)设备漏油,检修应及时进行消缺。如采取临时措施,现场严禁使用锯末,以防止锯末易燃造成火灾事故。因按安规规定使用沙子等措施。
5.遇油系统需要动火工作,同时应办理动火工作票,并将漏至地面及设备的油迹擦净,如接油盒满时应及时联系检修进行清理,必要时通知检修上缺陷单,并严格执行其安全措施。
6.系统漏油如漏至保温上,应按照安规规定填写缺陷单,通知检修应将保温进行更换。
7.巡回检查时,应对现场灭火器及消防设施进行检查,消防设备应随时做为备用,发现火灾及时通知消防队,联系电话:5119。
8.运行人员应加强设备的巡加回检查,对于大、小机、油箱油位等油系统其它参数应重点监视,加强参数分析,发现异常情况应及时汇报并进行处理,防止异常情况的扩大。
案例5:××电厂#4机组辅机循环水回水管道泄漏导致1#、2#、3#机组非计划停机
一、事件经过
7月24日21:30时1#、2#、3#机组运行正常,分别带135.7MW,139.9MW,152MW,4#机组调试,凝结水系统再循环运行。此时发现辅机冷却水池水位下降很快由3.78米下降至3.6米,21:33分,运行全面检查辅冷系统,发现4#机C真空泵处A列外有大量水流出,开启园区来水和深井泵补水门对前池加强补水,仍无好转。21:35分,#1、#2冷却水池水位分别下降至2.34米、1.72米左右,3#机减负荷准备停机,同时,关闭化学西门前开式水至3#、4#炉供、回水总门和3#、4#机侧冷却水供回水总门。21:58分,因泄漏量太大,隔离系统需一定时间, 辅机过热,锅炉手动MFT,3#汽轮机打闸停机;22:26分,经采取措施,#1、#2辅冷池水位有所升高,但运行中的2#、3#辅机冷却水泵出口压力突然消失,启动#1辅冷泵无效,辅机过热,#1、#2机组无法维持运行,锅炉手动MFT,1#、2#、机组打闸停机。#1、#2、#3机组打闸时负荷分别为100MW、45MW、150MW。
1.1#、2#、3#、4#辅机循环水管道系统和有压放水管道系统如下图所示: