锅炉燃烧优化调整方案

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锅炉燃烧优化调整方案

萨拉齐电厂的2×300MW CFB锅炉是采用哈尔滨锅炉股份有限公司具有自主知识产权的CFB锅炉技术设计和制造的,锅炉型号HG-1065/17.6-L.MG,是亚临界参数、一次中间再热自然循环汽包炉、紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构的循环流化床锅炉,燃用混合煤质,锅炉以最大连续负荷(即BMCR工况)为设计参数,锅炉的最大连续蒸发量为1065t/h。循环物料的分离采用高温绝热旋风分离器,锅炉采用支吊结合的固定方式,受热面采用全悬吊方式,空气预热器、分离器采用支撑结构;锅炉启动采用床下和床上联合点火启动方式。

萨拉齐电厂锅炉主要技术参数:

一、优化燃烧调整机构

为了积极响应公司号召,使我厂锅炉燃烧优化调整工作有序进行,做到调整后锅炉更加安全、经济运行,我厂成立了锅炉优化燃烧调整小组:

1、组织机构:

组长: 杨彦卿

副组长:冀树芳、贺建平

成员:刘玉俊、蔚志刚、李京荣、范海水、谷威、孔凡林、薛文祥、于斌

2、工作职责:

1)负责制定锅炉优化燃烧调整的工作计划;

2)负责编制锅炉优化燃烧调整方案及锅炉运行中问题的检查汇总;

3)负责组织实施锅炉优化燃烧调整工作,保证锅炉长周期连续稳定运行。

二、优化燃烧调整工作内容:

1、入炉煤粒度调整:

1)CFB锅炉对入炉煤粒径分布要求很高,合理的粒径分布是影响锅炉燃烧安全稳定和经济的最重要因素之一,入炉煤粒径对锅炉的影响有以下几点:a)入炉煤细粒径比例较少,粗颗粒比例多,阻力相应增加锅炉流化所需一次风量增大,细颗粒逃逸出炉内的几率增高,锅炉飞灰含碳量上升;b)入炉煤细颗粒比例多,粗颗粒比例少,在相同的一次风量下锅炉床层上移,床温升高,

锅炉排烟温度也相应提高;c)入炉煤粒径过粗还会影响到锅炉的正常流化和排渣,粒径过粗容易使排渣不畅导致流化不良甚至结焦,为此我厂应严格控制入炉煤粒度;每星期对入炉煤粒度进行分析两次,并根据入炉煤粒度分析及时检查高幅筛筛条或调整碎煤机间隙。

2、锅炉灰平衡的建立:

1)煤质的变化是CFB锅炉燃烧调整的首要研究对象,其发热量、挥发分、水份、含硫量特别是灰份的变化会在不同程度上对锅炉燃烧带来影响;因我厂主要采用神华煨煤,此煤细颗粒占比重过大,构成循环灰主体的灰粒度不到所有成灰的20%,成灰特性极差,我厂采用矸石掺烧方式来增加锅炉循环灰量,即神华煨煤与矸石掺烧;为了使配煤更精确,避免煤质大幅波动,采用分仓上煤方式进行配煤即:锅炉#1、#4 原煤仓上神华煨煤,#2、#3原煤仓上神华煨煤与矸石掺烧煤,神华煨煤与矸石按照1:1比列;经过调整各给煤机出力使燃烧煤种满足需求;使每10MW对应煤量为8吨/小时左右(发热量约为3000-3500cal/Kg左右);运行人员要重视入炉煤化验结果(煤质化验和颗粒度化验),做到提前采取有针对性的措施和调整手段。

3、氧量调整:

风量的调整能有效地改善风、煤灰的混合程度,我厂对风量的调整采取“低风量、低氧量”的运行调整方式,在不同的运行负荷下,氧量过大,会导致排烟热损失和风机电耗增加;反之,

虽然使得风机电耗下降,但飞灰可燃物增加,未完全燃烧热损失增加,低负荷(150MW-200MW)控制氧量3~4%,200MW以上负荷控制氧量在2~3%左右,床温控制在950℃以下,最佳控制在930℃以下;

4、锅炉床压的调整:

床压,是流化床锅炉运行中反映床料高低的参数,床压过高,密相区颗粒浓度大,炉膛受热面磨损量大,在同样的一次风量下,床压高则一次风压相应增大,风机电耗增加;在运行调整中应采取“低床压”运行方式,在保证锅炉循环灰量的情况下尽量维持低床压运行,控制水冷风室压力在11KPa-13.5KPa范围内,#1炉床压控制在5 KPa左右,#2炉床压控制在6 KPa左右(#1、#2床压测点安装位置不同,#2炉床压测点偏低)。

5、锅炉一、二次风量调整:

对于CFB床锅炉来说,锅炉的一次风主要是用来床料的流化,它的大小很大一部分原因取决于锅炉的流化状况,颗粒度大,床料量也相应增多,所需的一次风量就大;风量过小,炉膛内床料的流化状态就差,容易造成流化不良,同时还会使密相区中的煤燃烧不完全;风量过大,则锅炉排烟热损失也大,达不到经济运行的效果,还会增加锅炉受热面的磨损;二次风量的控制其实就是对氧含量的控制,而氧含量又直接影响着锅炉的经济性。它的大小很大一部分原因取决于负荷,负荷高则给煤量大,床料量也相应增多,所需的二次风量就大;负荷低时正好相反。

我厂采取“低风量、低氧量”的运行调整方式,在保证锅炉

床温控制在规定范围的情况下(下部平均床温950℃),尽可能的减小一、二次风量;及时调整主一次风门开度及一次风机液偶开度,为了减少主一次风门节流损失,在保证两侧床平稳的情况下尽量开大主一次风门开度(60%-70%)并保证一次风机出口压力大于风室压力小于5KPa,必要时可以适当开启燃烧风与混合风门进行补偿;机组负荷300MW,#1炉控制一次风量小于380KNm3/h,#2炉控制一次风量小于470 KNm3/h(两台炉一次风量标定系数不同),两台一次风机电流均小于290A,两台二次风机电流均小于190A。通过调整裤衩退内侧下二次风手动开度控制炉膛下二次风量(目前开度为60%左右),一方面使炉膛下部缺氧燃烧,控制炉膛下部温度,另一方面可以减缓裤衩退内侧下二次风口磨损;因炉膛各油枪二次风管径较粗,尽量减小其二次门开度,建议开度小于30%;根据锅炉入炉煤质情况,通过调整一、二次风配比,控制炉膛上部差压,使炉内燃烧更加充分,从而降低飞灰含碳量。

6、降低返料风量、松动风量:

返料风量、松动风量原则上不参于运行调整,但松动风量过大会造成返料沿立管直接反窜至分离器中心,破坏分离器径向速度分布,甚至直接飞出分离器,降低旋风分离器分离效率和循环倍率,锅炉经济性变差,返料风量过大一方面会影响返料器返料效果,另一方面会给回料器器斜腿内煤的二次燃烧提供氧量,导致回料器斜腿温度过高;建议返料器返料风门开度在50%左右,返料器松动风