SNCR烟气脱硝技术在循环流化床锅炉中的应用
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2015年2月 电 力 科技与 环保 第31卷第1期
SNCR烟气脱硝技术在循环流化床锅炉中的应用
Application of SNCR flue gas denitrification technology on a Circulating Fluidized Bed boiler
王静静,杨吉贺
(枣庄矿业集团蒋庄美源热电厂,山东枣庄277519)
摘要:详细介绍了选择性非催化还原(SNCR)烟气脱硝技术的原理、工艺流程及影响因素。简要分析了SNCR技术 在循环流化床锅炉(CFB)中的应用优势,结合SNCR在美源热电厂的应用改造工程案例,验证了SNCR技术在CFB
上的脱硝性能。
关键词:选择性非催化还原;工艺流程;CFB;脱硝 Abstract:It describes the、denitrificaation principles,process and influencing factors of Selective Non—Catalytic Reduction(SNCR)technology.Combined SNCR application case in the transformation of US—source thermal power plant,the advantage of SNCR technology applied on the Circulating Fluidized Bed boiler is analyzed brief-
Iv.It verifyed the performance of SNCR technology on the CFB boiler. Key words:Selective Non—Catalytic Reduction;CFB;denitration 中图分类号:XTOI.7 文献标识码:B 文章编号:1674—8069(2015)叭一041—02
0 引言
随着环境污染给人类带来的问题越来越严重,
人们的环境保护意识Et益增强,国家针对环境保护
的法规不断健全,对火力发电站NO 排放的控制越
来越严格…。新的《火电厂大气污染排放标准》
(GB 13223—2011)规定循环流化床(CFB)锅炉
NO 排放浓度限值为200 ms/m 。选择性非催化还
原(SNCR)脱硝工艺以其成本低、设施简单、占地面
积小的优势广泛应用于老电厂脱硝改造中,CFB锅
炉炉膛尺寸较小、内部流场简单、烟气温度在850—
1 250%之间,是SNCR理想工作的场所。应用
SNCR脱硝工艺CFB锅炉烟气NO 排放浓度易于达
到环保要求的200 mg/m 的限制 -3 。
1 SNCR工艺概述
1.1脱硝技术原理
选择性非催化还原(Selective Non—Catalytic
Reduction,简称SNCR)原理是:在无催化剂的作用
下,将含氮的药剂(尿素、氨水、氨气等还原剂)喷人
炉膛温度区域为850~1 250%的含的气体中,还原
剂自身先迅速的热分解出NH ,并与烟气中的NO
进行选择性氧化还原反应,生成无害的N 和H:0
的脱硝工艺。 1.2脱硝工艺流程
选用氨水作为还原剂,整个SNCR脱硝系统的
设计主要包含氨储罐模块、储罐加注模块、氨输送模
块、软水输送模块、氨水软水稀释模块、氨喷射模块、
控制单元模块等7个模块。
1.3影响因素分析
(1)反应温度窗口。试验结果表明,SNCR还
原NO 的反应对于温度条件非常敏感,温度窗口的
选择是SNCR还原NO 效率高低的关键。一般认为
理想的温度范围为850℃一1 250℃,温度高,还原剂
被氧化成NO ,烟气中的NO 含量不减少反而增
加;在温度低的情况下,还原剂反应不充分,造成流
失从而造成新的污染。由于炉内的温度分布受到煤
种、负荷等多种因素的影响,温度窗口随着锅炉负荷
的变化而变动。根据锅炉性能和运行经验,最佳的
温度窗口一般出现在折焰角附近的屏式过,对于
CFB型锅炉,可将还原剂的喷射器布置在炉膛与分
离器之间的水平烟道上。
(2)合适的停留时间。还原剂必须与NO 在合
适的温度区域内有足够的停留时间,这样才能保证
烟气中的NO 的还原率。还原剂在最佳温度窗口
的停留时间越长,则脱除NO 的效果越好。NH,的
停留时间超过l S,则可以出现最佳脱除效率。尿素
和氨水需要0.3—0.5 S的停留时间以达到有效的脱
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除NO 效果。
(3)NH3/NO摩尔比。运行经验显示,NH3/NO
摩尔比一般控制在1.0—2.0之间,超过2.5对NO
还原率已无大的影响。NH /NO摩尔比过大,虽然
有利于NO 还原率增大,但NH 逃逸加大又会造成
新的问题,同时还增加了运行费用。
(4)还原剂与烟气的充分混合。这是保证充分
反应的技术关键,是保证在适当的NH /NO摩尔比
得到较高的NO 还原率的基本条件之一。大量研
究表明,烟气与还原剂快速而良好混合对于改善
NO 的还原率是很必要的。
(5)其他因素。如氧含量也是影响SNCR还原
反映的一个重要原因。无O 条件下,NO 还原效
率很低;当O 浓度从2%增加到4%时,还原NO 的
量不随其变化 ;随着O 浓度进一步增加,脱硝效
率反而下降。实际中为了提高脱硝效率,降低温度
窗口,可投入H 、CO、CH 等添加剂 。
2工程应用实例
2.1 CFB应用SNCR技术的优势
循环硫化床锅炉是一种具有低氮燃烧效率的锅
炉,NO 排放浓度低。CFB自旋风分离器入口到锅
炉高温过热器人间,烟气温度基本不变,一直处于
SNCR最佳反应温度窗口,而烟气在该段行程内的
停留时间在2 s以上,SNCR的脱硝效率较高。
2.2 SNCR技术在CFB上的应用实例
美源热电厂现有2 X 75t/h循环流化床锅炉,进
行脱硝改造之前,NO 排放浓度约为500mg/m。,改
造后NO 排放浓度低于200mg/m 。本项目选用
SNCR技术使用氨水为还原剂,将其在温度区域为
850~1 250 ̄C的条件下喷人含NO 的气体中,发生
还原反应,脱除NO ,生成氮气和水。
2.3关键技术说明
2.3.1炉前喷射系统
常规喷枪布置的位置一般布置在旋风分离器的
入口,在此处温度为850~1 250℃左右,由于我厂是
煤泥掺烧,煤泥从锅炉上部喷人,一般要到旋风筒内
进行燃烧,故锅炉出口温度偏高,NO 初始值偏高。
经过CFD模拟,决定在每只旋风筒出口在布置3只
喷枪,与旋风筒入口处的喷枪组成两路氨水管道,设
置两个电动球阀进行切换。运行时,如果掺烧煤泥
可只投运喷射旋风筒出口的喷枪或者两路喷枪全部
42 投运,如果不掺烧煤泥可投运旋风筒入口的喷枪。
2.3.2 自动控制系统
本控制系统采用脱硝装置的就地控制和程序控
制相结合。软硬件采用面向对象的模块化设计,共
分三层:一层是现场温度、液位、流量等传感器及阀
门执行机器;二层是现场设备层;三层是人机交互界
面。DCS系统主要功能根据现场数据采集的模拟
量、数字量信号顺序控制、显示、报警,实现脱硝系统
的安全高效运行。
2.3.3氨逃逸率控制
非SNCR反应区的氨逃逸的增加会造成氨氧化
生成NO ,导致最终的排烟NO 上升,脱硝效率下
降。本工程采用以下措施控制氨逃逸率:
(1)在喷氨的位置上选择在旋风分离器的人
口,可获得最长的氨停留时间和最好的混合效果。
(2)氨水输送系统采用单元制的在线}昆合系
统,DCS根据每个机组的负荷和人口NO 浓度可以
在线调节喷氨量和喷氨浓度,保证最少的氨逃逸。
(3)氨水供给系统采用变频计量泵,可以连续、
准确地调整氨水供给量。
3 结语
SNCR烟气脱硝技术在循环流化床锅炉上的应
用可以获得65%以上的脱硝效率,烟气中NO 排放
浓度满足国家对电力行业NO 排放标准的要求。
SNCR技术以其还原剂多样易得、无二次污染、系统
简单施工时间短等的优势,在循环流化床锅炉上具
有广泛的应用前景。
参考文献:
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收稿日期:2014.09-21;修回日期:2014-11-24 作者简介:王静静(1986-).女,山东滕州市人,从事热电厂电气 运行工作。E—mail:t
z—zc2011@163.c0m