钢筋混凝土水平支撑梁爆破拆除技术

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浙江建筑,第28卷,第1O期,2011年lO月 

Zhejiang Construction,Vo1.28,No.10,Oct.201 1 

钢筋混凝土水平支撑梁爆破拆除技术 

Demolition Blasting Technology with RC Support Beams 

徐先华 U Xian.hua 

(浙江杭州湾建筑集团有限公司,浙江杭州310021) 

摘 要:结合工程实例,介绍了爆破拆除钢筋混凝土水平支撑梁系统的技术方法和具体措施,与人工拆除法和膨胀剂拆除法 相比,爆破拆除技术缩短了工期,加快了进度,效果明显。 关键词:基坑围护;水平支撑梁;爆破拆除 中图分类号:TU751.9 文献标识码:B 文章编号:1008—3707(2011)10—0050—03 

1 工程概况 

杭州市某科研信息楼工程位于杭州市中心,周 

围环境十分复杂。地下室基坑东侧和北侧的围墙外 

为繁忙的交通道路,道路对面为住宅楼和商业店面; 

南侧距离某电子集团公司办公楼15 m;西侧距某上 

市公司电子产品生产车间25 m,该生产车间为砖结 构简易房,抗震性能极差,且存在多处墙体裂缝。 

本工程地下室3层,地上22层,基坑开挖深度 

14 m,围护设计支撑为上、中、下三道,钢筋混凝土结 

构,支撑梁的断面为900 mm×800 mm和900 mm x 600 mm两种。需爆破拆除的支撑梁位于地下室2 

层,夹在地下1层和地下2层楼板之间;支撑梁距离 

地下1层楼板和框架梁分别为1.15 m和0.65 111,距 离地下2层楼板1.35 m,离框架柱最近约为15 cm, 

部分支撑梁还穿过该层电梯井的剪力墙。 

2确定地下室支撑拆除方案 

常规施工方法,一般是由下而上逐道拆除水平 

支撑,由于受到主体工程施工工期的制约,不能按常 

规作业方式施工,形成水平支撑梁夹于楼板之间的 情况。因此,如何安全、快速地拆除水平支撑梁系统 就成了影响整个工程施工进度和施工安全的一个重 要环节和关键。需拆除的支撑系统混凝土量达到 

1 000 m ,钢筋量为80 t。要在较短的时间内拆除如 

此大量的钢筋密集的钢筋混凝土梁具有相当的难 

度。因此,我们对该水平支撑梁系统的拆除给予了 

高度的重视,在地下室底板浇筑之前就开始考虑水 

平支撑梁系统的拆除方案。 采用人工拆除法:施工效率低、工期长;施工安 

全较差;施工时锤击与风镐噪音大,粉尘较多,会对 周边居民产生干扰。采用静态膨胀剂拆除法:要钻 

的孔眼数量多;装膨胀剂时不能直视钻孔,否则产生 喷孔现象易使眼睛受伤甚至致盲;膨胀剂膨胀产生 的胀力小于钢筋的拉应力,该力可使混凝土胀裂,但 

拉不断钢筋,要进一步破碎还比较困难,还得用风镐 处理,工作量大;施工成本最高。 

采用爆破拆除法:效率高、工期短、成本适中,爆 破法虽然会产生爆破振动和飞石,但随着爆破技术 

的发展和新型爆破器材的出现,用控制爆破法对支 

撑梁进行拆除已经取得成功。根据拆除工程的要 

求,通过精心设计、施工和防护,严格控制爆破危害, 完全能够达到快速、经济、高效拆除支撑梁的目的。 采用微爆破技术拆除围护水平支撑,极大地减 

收稿日期:201I一07—19 作者简介:徐先华(1952一),男,浙江杭州人,高级工程师,从事建筑安装工程施工管理工作。

 第10期 徐先华:钢筋混凝土水平支撑梁爆破拆除技术 51 

少了采用人工风镐拆除的劳动强度,也极大地改善 

了工人在地下室半封闭空间内作业的劳动环境,同 时也减少人工拆除机械的需求量,缩短了人工拆除 

的施工工期。 

3 内支撑系统爆破拆除施工技术 

3.1爆破拆除设计 

为确保爆破拆除工作顺利进行,工程技术人员 共同攻关、认真研究,参考其它地区内支撑爆破拆除 的经验,根据本工程内支撑不同的部位、不同的混凝 

土厚度和不同的钢筋含量,设计选用不同的药量、孔 径、孔深、孔距以及炮眼布置方式和引爆方式。 

水平支撑梁:选用直径为40 mm的炮眼孔径,纵 

方向炮眼孔距500 mm,横方向炮眼孔距450 mm,孔 

深450 mnl,单孔装药量和边孔装药量均为120g; 炸药:采用2号硝铵炸药,当炮眼中有水时,采 

用乳胶炸药; 雷管:采用毫秒电雷管; 

起爆法:支撑系统爆破拆除分几个区块进行,采用 

电力起爆法,大串联的电爆网络,用高能起爆器起爆。 

3.2爆破拆除法安全分析和控制措施 

(1)爆破振动:当炸药爆炸瞬间产生地震波,使 周围建筑物产生振动,产生的地震波与炸药的药量 

成正比,与距离成反比。爆破安全规程的规定一般 建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动 

速度的要求,对一般砖房、非抗震的大型砌块建筑 

物,其地面质点的安全震动速度为2~3 em/s。作业 时,采用毫秒电雷管,并根据不同区段距离建筑物的 

远近来确定单段的装药量,严格控制每一区段雷管 

所起爆的炸药量,使地面质点的震动速度<2 em/s; (2)飞石控制:确保钻孔质量、孔距和孔深;控 

制药量,严格按设计要求装填药量;严密防护:每个 

炮口上压一个砂包,梁侧再用钢板包住梁顶与梁侧, 在梁顶钢板上再压砂包; (3)噪音控制:炮眼装好炸药之后,用炮泥堵密 

实,再压上砂袋,可减少噪音,另外用电力起爆法,时 间短,噪音得到控制。 

3.3爆破拆除施工 3.3.1 施工工艺流程 施工准备一放线定孔位一 

钻孔一验孔一装药和堵孑L一连线和导通一防护覆盖 一线路导通一爆破警戒一起爆一爆后检查一解除警 

戒一清理余渣碎石。 3.3.2试爆在正式进行爆破拆除以前,选择西南 角上的一部分支撑环梁进行试验性的爆破,其量与炮 

孔的参数均是严格按照爆破设计来进行。起爆以后, 经过检查无哑炮,解除警戒以后经现场勘察,支撑梁 

800 mm×800 mm的爆破效果相当理想。整条梁的混 凝土碎裂得比较均匀,粒径大部分都在20 cm以下,而 且梁上残余的混凝土不多,箍筋基本炸断,主筋全部 

剥离。环形支撑梁的爆破效果则不是太理想,环梁梁 侧表面的混凝土基本上剥离,但是梁箍筋以内的混凝 土只是炸开裂、松动,而未能炸开成较小的碎块,不能 

自动跌落或通过人工较易处理…。我们对试爆的结 

果和有关的数据进行分析以后,对环形梁支撑部分的 

孔距、药量孔深等等参数进行了调整。在调整以后, 

我们对环形梁进行了第二次试爆,第二次试爆以后, 

爆破的效果比第一次有了明显提高,环形梁外表面的 混凝土基本炸松脱落,中间箍筋内部的混凝土也基本 

炸成较小、人工很易处理的小块混凝土,箍筋基本炸 

断,并同混凝土剥离,取得了比较满意的效果。 

3.3.3 操作要点 (1)切割断离水平支撑梁与围 

檩的连接,确保已经完全分离。如断离的水平支撑 

梁悬臂过长,应设置临时支撑立柱,以确保安全。基 坑侧壁与支撑梁及围檩的关系见图1。 

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图1基坑侧壁与支撑梁及围檩的关系 部 

(2)按设计要求确定的填药孔洞位置、间距、深 

度在水平支撑梁上钻取填药孑L洞,见图2。 (3)组织有关技术人员对填药孔洞进行严格检 

查,确保无误后,登记记录,以防漏检查。 (4)对重点保护构件采取防爆破飞石遮盖 

措施。 

(5)孔洞内装填安全炸药、毫秒延期非电塑料 

导爆管,进行严格检查,予以登记记录,以防漏装。 

孔洞内装填检查后,炮位用黄土填塞。 (6)正式爆破前,选择区域进行试爆。选择多 

个点对爆破震动进行测试,找出适合本工程环境的 

震动系数k值,确定单孔装药量,使爆破震动低于 浙江建筑 2011年第28卷 

图2填药孔洞位置、间距 

《爆破安全规程(GB 6722-2033)》的要求。 

(7)为减少爆破震动强度,应划分成若干个爆 破区域实施爆破。 

4 结 语 

为了保证工程的施工进度,通过多方面的比较 和分析,确定采用爆破拆除地下室楼板之间的钢筋 

混凝土水平支撑梁系统。与人工拆除相比较,爆破 拆除投入的设备不到人工拆除的1/4,人员不到 1/3,工期也不到人工拆除的1/2。支撑梁采用爆破 

法拆除大大提高了拆除效率,降低了工人的劳动强 

度,节约能源,保证楼房的施工进度。如果在浇筑支 撑梁的同时预留炮孔,支撑梁的爆破拆除效率会更 

高,而投入人员和设备更少。爆破后现场检查,大部 分混凝土与钢筋分离,没有分离的混凝土也被炸裂 

开,用风镐稍加破碎即可。极大地减轻了人工风镐 

凿除的劳动强度。 

参考文献 

[1] 沈云刚,邵晓蓉.深基坑钢筋混凝土支撑的爆破拆除[J].四J 建筑,2006,26(6):62—77. 

(上接第45页) (3)航道安全。过往船只波浪不但影响钢管桩定 

位,也给作业人员安全和施工速度带来不利影响。 

同时,施工也对航道安全造成影响,故钢管桩施工应 尽量不占航道,减少相互影响。 

5质量检验和承载力测试 

5.1 焊缝质量检验 

钢管桩虽然是临时桩,但焊缝质量直接影响承 

载能力和打拔桩的施工安全,对焊缝质量应进行必 要检验。检验采用超声波检测,检测过程中发现焊 

缝厚度不够或者不饱满的情况时,应及时进行补焊 

和返修。 

5.2承载力的计算和测试 

举例对北主墩岸侧水中支架平台钢管桩计算, 

其中B排钢管桩桩直径设置为 630 mm,壁厚 8 mm,依据横梁传递给钢管桩的支座反力,取每根 

单桩的承载力为1 200 kN。根据地质勘察资料以及 

摩擦型桩单桩容许承载力公式计算,可得B排钢管 

桩理论人土深度为28.7 m,实际按30 m设置。 

为确保临时基桩的受力安全,需验证钢管桩的 

实际承载力,采用千斤顶反压实验。即选择单排5 根桩的中间一根进行实验,实验前利用钢筋将双拼 工字钢大梁固定于其余的4根桩上,并在试验桩顶 放置经校验标定的千斤顶。记录实验前桩顶标高, 

开始千斤顶加压。 

实验证明加压至理论极限承载力时,没有测到 

明显下沉,证明实际承载力大于理论计算,受力 

安全。 

6 结 语 

(1)南翔桥共有钢管桩448根,采用上述设备 

和工艺施工,共历时95 d完成。钢管桩如何快速定 位是提高施工效率的关键,设计自动化程度较高的 定位架对于减轻潮汐影响、提高类似工程打桩速度 

有十分明显的作用。 

(2)尽量选择平潮时施工对于提高桩的定位准 

确率和垂直度有十分重要作用。水流影响时,在确 保第一节桩人土点的桩位和垂直度同时,还必须调 整好接桩的垂直度。 

参考文献 

[1] 姚飞明.杭州湾跨海大桥南岸栈桥桩基打拔施工技术[J].铁 道建设,2006(1):14~19. [2] 刘红生,袁成忠.钢管桩沉桩施工工艺及应用[J].国外建材科 技,2008(3):102—104. [3] 朱淼杰.洋山工程承台大口径钢管桩施工总结[J].水运工程, 2003(11):70.