天祝煤业选煤厂机修车间年终工作总结

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选煤厂机电车间年终工作总结

繁忙充实、紧张有序的2015年即将过去,机电车间在公司、厂党、政的正确领导、殷切关怀下,在全厂广大干部职工的鼎力支持和积极配合下,在车间全体人员共同努力和相互协作下,始终坚持“一步到位回头看,持之以恒抓落实”安全管理理念,本着向技术管理要效益,以提高检修质量来控制生产成本为中心,进一步抓好班组核算、节支降耗、修旧利废工作;借助技术改造、过程控制、严细考核指标等手段,使车间整体工作稳步推进,为选煤厂全年各项指标任务的完成奠定了一定的基础,现对一年来的各项工作进行总结。

一、加强机电安全管理,确保机电安全形势平稳发展

1、强化机电基础管理,有效提升机电管理水平。一是加强制度建设,规范科学管理。为进一步规范机电管理,促进机电管理制度化、规范化、标准化建设,有效提升管理水平,组织职工学习了《天祝煤业管理制度》、《选煤厂安全规程》、《安全技术操作规程》、等企业标准及管理办法。使“安全高于一切”管理理念成为每个职工的工作理念。对车间机组人员分工明确,责任到人,规范了机电管理程序,落实了管理职责,提高了工作效率。二是加强机电施工现场管理,紧盯现场,及时发现作业现场的安全隐患,职工不规范行为。做到有安全隐患的现场不能施工,对存在不规范行为的员工进行制止、教育。三是狠抓停送电制度,停电和送电须是同一人,不得电话预约。规范停电票、停电牌的使用。

2、加强现场管理,做好设备预防检修工作。加强现场的技术指导严把检修质量关,每天对全厂所有设备现场检查一至两次,1/3工作时间在现场,对重点岗位进行现场监督,分片分责任人指导,对出现的问题现场进行解决,车间多次积极组织召开了重点设备、重点检修任务的专题讨论会,对各种动态运

转设备及操作方法不断进行总结、优化,做到了在现有工艺条件、设备设施下,生产指标的稳定。重点对重介旋流器、浮选、压滤机、离心机、配煤工序进行有效过程监控,积极组织岗位工、检修工熟悉并了解设备的性能、工作原理等,激发职工参与技术管理、学习业务知识的热情。

二、强化现场检查整改力度,确保正常生产

1、对设备进行改造,加强现场管理

(1)、更换完成205#破碎机。由于原装破碎机为双齿辊破碎机,处理能力小,且出料粒度不均匀,与较坚硬矸石时,无法充分破碎,大块随着煤流进入旋流器,经常堵塞二段中矸旋流器,造成很大影响,再加上齿板的安装方式设计不太科学,留有安全隐患,鉴于以上几点考虑,经公司和厂里一致协商同意,决定更换205#破碎机。更换为处理能力更强,安装方式更科学,保护较齐全的FP50L系列的破碎机。从运行两个多月的效果来看,都达到了预期目的。

(2)、更换202#除铁器。选煤厂原装除铁器磁力级数为T2级。由于井下出来的煤里含铁较多,也有部分含锰物质成分的弱磁性铁块,如截齿、齿套等;再加上矸石的粒度较大,不得不将除铁器悬挂位置提高,超出了除铁器有效除铁范围。一、造成205#破碎机堵塞,齿板受损;二、当铁块随煤流进入旋流器,直接冲击旋流器内部耐磨陶瓷,大大缩短了旋流器使用寿命。为此,我们将202#除铁器升级换代,更换吸力更强、效率更高的T3级。将换下来旧除铁器安装于204#手选皮带机头,目的就是将残留在煤里的铁进行二次吸除,这既保护了205#破碎机同时也保护了旋流器,真正形成二级除铁工艺。使用一个多月来,效果非常明显。

(3)、更换316、318磁选机筒皮。316、318磁选机由于使用时间较长,筒皮磨损严重,介质回收不干净,积极联系厂家,更换筒皮。

(4)、供暖设施检修。从2014年冬季供暖情况看,我厂在供暖方面存在很多弊端,从夏季开始,利用检修空隙,对室内管网、回水管路、903皮带进气管路等进行了整体更换、改造;针对冷凝池冬季回水回收困难、蒸汽大的问题,有针对性的进行了改造,从近期供热效果看收效非常明显。

(5)、更换861#刮板机链条。由于861刮板机链条磨损严重,经常出现断链、斜链等现象,影响尾煤压滤,12月底,组织车间人员对刮板机链条进行了整体更换。

三、成本控制理念深入职工心中,指导职工日常工作

1、加强了职工的成本观念,机电组全体人员学习了《废旧物品管理办法》。使职工认识到节约的重要性,旧的螺丝、没有用完的焊条、用过的电缆等物品一律回收加以利用。从点滴做起,加强管理。使成本控制深入每个职工心中,从思想上、行动上规范起来,只有这样才能更好的控制成本。

2、对改造项目进行多个角度思考,兼顾实用安全的同时还要考虑成本,即要节省了材料、人工,还保证生产,所有需要改造的项目我们都是群策群力,每个项目都尽量找出最优方案。

四、机电系统人才培养和队伍建设扎实开展

由于机电车间分配大学生多,他们由于没有选煤厂相关的经验,机电工作开展难度较大。通过有经验的职工,由他们帮带新人。现已经取得很好的效果,新人处理问题的能力在逐渐提高。

1、带新人处理问题,有经验的职工处理问题时带领新人去一起处理在处

理问题的过程就是学习过程。现在新人的能力比刚进厂时有了很大的提高。

2、厂家现场安装调试时进行技术讲解,使职工对设备有了全新的认识。特别是弱电方面,集控室程序方面最早是电工的弱点。通过程序设计人员,还有电器安装人员的技术讲解,现在全厂电工已经能够掌握,且能解决一些问题。

3、认真执行了包机责任制度、机电巡回检查制度、更换了进入正常磨损期的管路,旋流器入料筒,离心机筛篮、对各种管路、溜槽进行补焊加固,同时强化对大型固定设备的管理,各类电机的维护、接地、防避雷设施与皮带保护的管理,重点对各类筛子进行了检查,做好设备的预防性检修,实现了机电设备的连续高效运转。面对生产任务重,开车时间长,加强对车间设备动态管理,确保了正常检修时间的检修质量,保证正常生产无事故影响,开机率得到保证。

4、认真抓机电培训,强化职工的机电意识,提高技能水平,开展电钳人员技术比武,实行评优制度。提高职工的机电意识,树立职工的学习思想。

过去的2015年中我们遇到了很多的困难和难点,面对集团公司和天祝煤业公司经营举步维艰,职工工资无法按期发放的困难局面,充分做好职工思想动员工作,发挥党员模范带头作用,车间职工齐心协力,共同完成厂里交给车间的各项检修任务。2016年仍然是艰巨的一年,困难局面难以预料,还要面对技术难点和突发事故,需要以沉稳的心态迎难而上,抓住问题核心,从根本解决问题。为全厂安全生产和设备的正常运转提供技术保障和解决方案。

选煤厂要适应公司发展形势,扎实开展好创先争优活动,进一步搞好技术改造,搞好安全管理和生产管理,认真组织好生产,保质保量完成全年洗煤生产任务,实现安全生产再上新台阶。

一、2016年总的指导思想是:以集团公司和我矿党代会精神为指导,认