仪器故障报告
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故障报告内容
上位机软件版本:2011版
本趟钻工具入井时间:2017年5月19日10点20分井口浅测试。
循环时间:36.38小时
二、井下工具串组成(纪录所有部件的系列号)
TX(Positive /Negative Pulser):P132
负脉冲器工作脉冲总数: 1万4551个
APC:09014G
PSA:17022810174
PSA Coupling连接器:1811-3750
电池余量: 余118万5702.5
SEA :10010294/S275
SEA Coupling连接器:无号
MWD 钻铤的内径/外径(mm) : 76/127 mm
扶正块尺寸:76mm
钻具组合:Ф241.3 mm4FPDC钻头×0.3米+Φ197mm1.25动力钻具×7.24 米+631×410(转换接头)×0.47米+411×410(单向阀)×0.6米+Φ177.8mm(无磁承
压)×9.23米+411×410MWD悬挂短节×1.55米+Φ127mm加重钻杆×15柱+Φ127mm
钻杆
三、地面设备
SIB:130103
压力传感器 :1609591
四、现场基本情况:
仪器工作井段:
故障井深:2122.47-2192.1米
马达类型:PDC(钻头)
泥浆类型:水基
泥浆比重:1.17g/cm3
五、尽可能详细地说明故障现象以及当时发生的各种情况:
第一部分:出现故障前情况说明
5月19日4点17分地面串测试数据正常(因在要起钻前井队想从新下
落井底动力钻具,所以仪器安装好接脉冲器后井队又决定从新送新一钻具,等时间较长)。
9点左右动力钻具到,10点20分浅测试正常;16点50分下钻到底后循
环好接定向钻进,打钻过程信号正常。
到5月20日21点04分复合钻进时不再发码,开始以为工具面关,(为扩充井壁在600米左右钻杆处加一扶正器,钻时一直
慢)因复合钻进,故继续复合,但这时基本打不动,钻时慢,所以一直在磨井底。
因这一根剩余不多,打完是在井深2189.45米。
打完后测斜,打印有上电脉冲,稍微能分辨出井斜数据,但极乱,其它根本分辨不出来,全是乱码。
跟钻井所协商决定继续接单根复合打4米测斜,这样也有活动余量。
打完有两米左右要求继续测斜,依然有上电脉冲,跟着全是乱码。
检查地面都正常,因第二趟钻也有无信号段,一直活动2个来小时后正常,所以再次要求井队多循环多活动,信号还是乱码。
一直折腾到1点30分左右,测斜也不出。
看泵压表13个左右,很稳定,泵压表起伏有震动规律,但不是的数据。
汇报后再次上下大力活动到快天亮后测斜,泵压灯亮,依然有上电脉冲稍微能有点井斜数据,但发不全,往下无信号,因是在无信号的情况下钻时跟着变慢,所以副队长说测测反扭角,是否钻具有问题,但工具面无法辨认。
跟指导说明不是没信号,而是和卡仪器一样有信号但发不出来。
井队要求继续复合钻,再次硬磨两个多小时,没有起钻意思。
因离中靶井深还有200多米,在井斜15度左右造斜率5'/100米下降到5度造斜段紧张,必须起钻。
第二部分:故障情况说明
14点18分提到动力钻具发现动力钻具扭断,断裂处依然交叉重合,钻头齿基本脱光。
地面测试仪器正常,但仍从新换一套。