故障案例分析
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故障一:汇流箱断路器跳闸
故障情况:运行人员发现逆变器功率降低,经查看后台监控数据发现其中一汇流箱各路电流均为零,运行人员随即赶赴现场,发现逆变器正常运行,直流柜未跳闸但电流显示偏低,打开汇流箱查看,发现汇流箱内断路器跳闸。
处理结果:检查汇流箱内没有发现烧毁痕迹,检查各支路正负极对地电压均正常,重新合上断路器,瞬间又跳开,最后联系厂家发货,更换断路器,故障排除,设备恢复正常运行。
原因分析:由于汇流箱长期在露天安置,加速了断路器的老化,再加上断路器经常操作造成的机械磨损,使断路器脱扣器损坏。
故障二:汇流箱通讯中断
故障情况:运行人员经查看后台监控数据,发现其中一个汇流箱各路电流均为零,而逆变器功率显示正常,经运行人员现场确认判定为汇流箱通讯故障。
处理结果:紧固此汇流箱485通讯线,更换主控通讯模块保险,随即故障排除,汇流箱通讯恢复,各路电流显示正常。
故障三:汇流箱烧毁
故障情况:运行人员经查看后台监控数据,发现其中一个汇流箱各路电流均为零,逆变器功率降低,运行人员随即赶赴现场,发现汇流箱烧毁。
处理结果:检查各路电池组件及汇线,组件电压正常,汇线没有短路情况,随即联系厂家发货,更换汇流箱,设备恢复正常。
原因分析:由于设备长期运行,电源模块发生内部故障,导致拉弧,以致汇流箱烧毁。
设备故障案例在工业生产中,设备故障是一个常见的问题,它不仅会导致生产线停滞,还会给企业带来严重的经济损失。
因此,及时解决设备故障是非常重要的。
下面,我将以一起设备故障案例为例,详细介绍故障原因和解决方法。
这起案例发生在某家汽车零部件制造厂。
他们的冲压设备在生产过程中突然出现了故障,导致生产线停止运转。
经过排查,发现故障原因是设备的液压系统出现了异常。
首先,我们来分析一下故障原因。
经过维修人员的检查发现,液压系统中的油温异常升高,导致液压泵工作不正常。
经过进一步检查,发现是液压系统中的冷却器故障导致的油温升高。
冷却器长时间工作导致散热不良,最终导致液压系统故障。
为了解决这一问题,维修人员首先对冷却器进行了彻底清洗,并更换了冷却水。
同时,他们还对液压系统进行了全面检查,确保没有其他故障隐患。
经过这些措施,设备最终恢复正常运转,生产线也得以重新启动。
通过这起案例,我们可以得出以下几点启示:首先,设备故障往往并非突如其来,而是有一定的前兆。
因此,企业在日常生产中应该加强设备的监测和维护工作,及时发现潜在故障隐患,并进行预防性维护。
其次,对于设备故障,需要进行系统性的分析和排查,不能只看到表面现象,而忽视了潜在的根本问题。
只有找到问题的根源,才能采取有效的措施进行修复。
最后,设备故障的解决需要维修人员具备丰富的经验和专业知识。
因此,企业需要加强对维修人员的培训和技能提升,确保他们能够及时、准确地解决设备故障。
总之,设备故障是生产中不可避免的问题,但只要企业能够加强设备维护和管理,加强人员培训,及时发现并解决设备故障,就能够最大限度地减少故障对生产带来的影响,保证生产线的稳定运行。
希望这个案例能够对大家有所启发,谢谢!。
计算机联锁故障案例案例1:调车信号机蓝灯复示器闪光,不能开放信号。
故障现象:调车信号机蓝灯复示器闪光,不能开放信号。
故障分析:灯丝继电器采集故障或灯丝继电器本身故障。
(区别在于观察该信号机的DJ是否吸起)处理方法:DJ的采集为稳定电压,借IOF找IOZ开路点,或者更换DJ 或者查找DJ不吸的原因。
案例2:调车信号机开放时,白灯点亮一下就灭灯。
故障现象:调车信号机开放时,白灯点亮一下就灭灯。
故障分析:DXJ采集故障。
处理方法:调车信号能正常开放,说明驱动电路正常,DXJ采集故障,借IOF找IOZ开路点。
(目前不需要采集的接点处在断开处,此时可以借到OKF,在接口架借采集电也是采用类似的方法,但是必须保证该电路本身是没有问题的,这点可以从控制台的现象来判别)案例3:调车信号机不能开放。
故障现象:调车信号机不能开放。
故障分析:驱动电路故障。
处理方法:计算机驱动电源为IOZ,在DXJ线圈端子4上总有IOF电源。
调车信号开放时,在维修机I/O图上查看有无驱动命令,然后查找接口架到DXJ线圈1之间是否开路。
(如何查看驱动命令需自己实践;驱动电都是单路直接供电的,是不可以借的,所以在继电器线圈上量电时必须从接口架上自己的端子上接电去量;另外平时借电量都是在两路电是可以自己构成回路为前提的,这点是需要注意的。
)案例4:调车信号机没有开放时,点白灯,点亮一下很快就灭灯。
故障现象:调车信号机没有开放时,点白灯,点亮一下很快就灭灯。
故障分析:DXJ错误采集故障。
处理方法:计算机没有驱动命令,调车信号机电白灯,很快又灭灯,说明DXJ的采集回路混入了IOZ电源,或者DXJ得采集接点粘连短路。
从组合侧面断开采集回路查找短路点。
(没有驱动就不会采集到,而现在采集到了,说明采集到了错误的信息,另外由于驱动电路都是单独送电的,是不会混线的)案例5:进站信号机所有信号不能开放。
故障现象:进站信号机所有信号不能开放。
故障分析:LXJ错误采集或没有驱动。
优秀故障案例全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:优秀故障案例是指在工作或生活中出现的问题或故障,通过有效的解决方法和处理方式最终达到成功解决的案例。
这些案例不仅让我们学习到解决问题的技巧和经验,也能够帮助我们提高工作效率和能力。
下面我们来看几个优秀故障案例。
案例一:某工程师在处理一台电脑的问题时,发现电脑突然无法开机,显示屏卡在启动画面上。
经过检查发现硬盘损坏,无法正常启动系统。
工程师立即联系客户,告知情况并建议更换硬盘。
客户同意后,工程师在更换硬盘的过程中遇到了一些小问题,但最终通过耐心和细心的操作成功更换了硬盘,并重新安装系统。
最终,电脑恢复正常使用,客户对工程师的服务和专业能力非常满意。
分析:这个案例展示了工程师在面对突发故障时如何果断且有效地解决问题。
在遇到硬盘损坏的情况下,工程师迅速找到问题的根源,并提出了解决方案。
尽管在更换硬盘的过程中遇到了小问题,但工程师通过自己的专业知识和技能成功解决了这些问题,最终取得了成功。
这个案例提醒我们,在面对问题时应及时有效地解决,不断提升解决问题的能力和技巧。
某家公司在进行重要活动时,突然发现办公室的网络无法正常连接,导致活动无法进行。
公司负责人紧急联系了网络维护人员,网络维护人员迅速赶到现场进行排查。
经过检查发现是路由器出现故障,无法正常连接网络。
网络维护人员迅速将路由器更换,并调试网络设置。
最终,在最短时间内恢复了网络连接,确保了活动的顺利进行。
分析:这个案例展示了网络维护人员在面临突发网络故障时如何快速有效地解决问题。
在发现网络故障后,网络维护人员及时赶到现场,并通过迅速的排查找到故障原因,采取了有效的解决措施。
最终成功恢复了网络连接,保障了活动能够顺利进行。
这个案例提醒我们,在网络维护工作中需要保持高度的警惕性和效率,及时解决问题以保障网络的正常运行。
某公司在生产过程中,因设备故障导致生产线停工,严重影响了生产进度。
公司管理人员紧急召集技术人员进行故障排查,经过检查发现是设备的传感器故障导致了生产线停工。
欢迎共阅汽车维修案例分析案例一、一汽捷达怠速不稳故障现象:(ECU)一辆1999款捷达轿车,配置ATK发动机,行驶里程超过2经过冷静地分析,点火线圈有高压火,喷油器工作正常喷油。
这种情况不能启动可能有两种原因:一是混合气过稀,二是混合气偏浓。
检查进气管路没有破损,拔掉四个缸喷油器的电源控制插头,打马达,车启动了,但是3s后烧完进气道内剩余燃油又一次熄火。
又插上喷油器电源手头,车启动了,但怠速时还是耸车,忽高忽低要熄火的样子。
这时想到可能是混合气偏浓,导致开空调时不提速、怠速也不下降。
捷达车空调工作的原理是:打开空调开关,通过空调继电器线路分为两路,一路到高低压组合开关及其它元件,另一路至发证明ECU控制器本身存在故障。
为了证实上述推断,拔下节气门传感器手头,按该车所提供资料检查数据。
打开点火ON;用万用表检查,4-7脚间应不低于4.5V电压,实测4.8V。
3-4脚间不低于9V电压,实测6V电压,不正常。
关闭点火OFF:3-7脚节气门全开时无穷大,关闭时不能到1.5Ω,实测1Ω正常;怠速电机3~200Ω,实测80Ω。
检测结束,换上一块新的ECU控制器。
经过试车怠速平稳,冷车及开空调都能提速,故障彻底排除。
专家点评——阚有波没有问题,那么怠速不稳定的原因是:进油多或者进气多→检测尾气→如果尾气比正常高,则多为进油多;如果尾气正常,则多为进气多,这是因为电脑发现多进入的空气之后,会根据实际情况多喷入汽油。
→如果尾气偏稀,则多为漏气,可能漏入的空气没有经过传感器检测。
上面的安全当中,后面的分析比较但是在“ECU控制已接到空调请求信号而增加进气流量、喷油脉宽,但执行机构不动作,证明ECU控制器本身存在故障。
”这句话中,推理有些武断,故障诊断分析:因该车在其它修理厂修过未果才来我站再次维修,考虑到该车问题的特殊性,我站立即委派技术支持小组对该车进行全面检修。
我们先对该车进行常规的经验分析,对油路和电路进行仔细的诊断分析。
工程机械故障分析案例分享经验1. 案例一:液压系统故障在一次建筑工地的挖土机作业中,挖斗无法正常升降。
经过维修人员的检查,发现液压系统存在故障。
经过仔细分析,确定是液压泵的密封件磨损严重导致压力不稳定,进而影响了挖斗的升降功能。
解决该问题的方法是更换液压泵的密封件,并对液压系统进行全面检修,确保系统正常运行。
2. 案例二:电路系统故障某建筑工地的起重机在使用过程中突然失去了电源供应,无法正常运行。
经过检查,发现电路系统中的保险丝烧断,导致电流无法正常传导。
经过仔细分析,确认是电路系统中出现了过载情况,超出了保险丝的额定负荷。
解决该问题的方法是更换合适额定负荷的保险丝,并对电路系统进行全面检修,确保系统正常工作。
3. 案例三:机械结构故障在一次道路施工作业中,压路机的振动系统发生异常,振动力不稳定。
经过维修人员的检查,发现机械结构中的振动轴出现了严重的磨损,导致振动力的传递不稳定。
解决该问题的方法是更换新的振动轴,并对机械结构进行全面检修,确保振动系统正常工作。
4. 案例四:润滑系统故障一台挖掘机在使用过程中发现发动机温度过高,无法正常工作。
经过检查,发现是润滑系统中的油液不足,并未有效进行发动机部件的润滑。
解决该问题的方法是及时添加足够的润滑油,并对润滑系统进行全面检修,确保发动机正常工作。
5. 案例五:传动系统故障一辆装载机在使用过程中发现换挡困难,无法正常行驶。
经过检查,发现传动系统中的离合器磨损严重,无法有效传递动力。
解决该问题的方法是更换新的离合器,并对传动系统进行全面检修,确保装载机能够正常行驶。
通过以上案例的分析,我们可以得出以下经验:- 定期检查和维护工程机械的液压系统、电路系统、机械结构、润滑系统和传动系统,确保各个部件和系统正常运行。
- 注意机械设备的润滑和保养工作,及时添加润滑油,确保设备部件的正常润滑,防止因润滑不良导致的故障。
- 对于故障问题,要进行详细的分析和排查,找出问题的根源,然后采取相应的修复措施,确保设备恢复正常工作。
网管案例
1.1 U31网管查询版本号显示问题
故障现象:
OTN网络使用U31网管查询并导出全网8000设备的单板版本信息,只显示
大版本号,不能显示小版本号。
故障分析:
U31网管提供了单板小版本号查询,以及在单板配置报表中查询小版本号并打
印输出的功能,方便升级或其他操作的资料核对应用场景。
解决方法:
1. 单板小版本号查询
(1)打开单板软件版本查询小版本号开关
..\ems\ums-client\procs\ppus\bn.ppu\bn-core.pmu\ican-clnt-boar
dview.par\conf\ini\BoardviewConf.ini文件,找到
ZTEBoardVerDetail=false,将值改为true。
(2)查询单板版本
单板视图中,对要查询的单板右键菜单,选择单板软件版本查询,
即可看到单板版本详细信息。
图0-1 当前运行版本(含小版本号)
1.2 M820设备电层1+1保护故障
故障现象:
某日,某地OTN设备“A网元-B网元”之间光纤发生双向中断,绝大部分业务自
动倒换成功,但有两条GE业务倒换失败,经过现场紧急处理,两小时后业务恢
复正常。
其中一条业务倒换失败的原因是由于WASON版本太低,保护组数目超
过限制,是已知问题。
另一条业务倒换失败的原因是由于升级CSU逻辑程序引
起,本文将对这个故障进行分析。
故障分析:
故障具体表现为,保护组发生了单边倒换,B网元倒换成功,另一侧A网元未发
生倒换,在网管上查询A网元交叉及保护组状态都显示未发生倒换,在网管进
行“强制倒换/人工倒换”均提示操作优先级过低,倒换失败。
故障原因
研发分析为升级CSU的逻辑程序时,导致SMUB的背板信号失效,进而导致了后
来的保护倒换失败。
解决方法:
由于故障保护组拒绝“人工倒换/强制倒换”,最大的可能性是备用路径上有
告警。
1.首先在网管检查保护路径上的告警。
梳理“工作-保护”业务路径,保护路径上的告警情况如下。
保护路径的SMUB上只存在A网元往B网元方向的PM_BDI告警,这个告警是由于A
网元未发生倒换,交叉仍在工作路径上,因此COM 0-3-13还是从SMUB 0-3-5
上获取数据帧,由于工作路径光纤断开,所以COM 0-3-13检测到ODU AIS,回
送PM_BDI到保护路径SMUB 0-3-6产生的。
PM_BDI是反向告警,根据倒换原理,
它不作为倒换触发的条件,不会影响倒换。
2.接着排查背板通道状态。
在网管查询A网元站点CSU的背板通道状态,发现SMUB0-3-6的背板通道状态
“LOS”,经与研发确认,这个背板通道“LOS”为正常现象,它产生的条件是:
在SMUB->COM方向上没有配保护交叉。
见下图,
B网元两块SMUB的背板通道状态也是“LOS”,正是由于这两个单板SMUB->COM 的方向没有配置保护交叉,见下图
如将SMUB->COM方向的保护交叉配上,背板通道状态将恢复为“正常”,因此背板通道状态不能作为判断保护组状态的依据。
这里解释一下为什么部分保护组没有配置保护交叉。
因为这些保护组是在E300网管上配置的,5月份将E300升级到U31,因为U31在功能上有一些限制,保护交叉无法恢复,但是这并不会影响业务倒换。
注:这个问题今年的U31大集成版本已经改进,可以从E300数据库将保护交叉直接导入。
3.telnet WASON上确认保护组的状态。
在网管配置界面查询到保护组ID为131,根据这个ID,在WASON上采集了保护组状态信息,见下图
WASON的打印信息表明,在工作通道,SMUB 0-3-5的光口和背板端口上报了告警,告警类型为a0a2,分别对应工作路径断纤产生的光口LOS和背板电发送口
的ODU LOFLOM,导致工作通道为SF信号失效告警状态,该状态与实际情况吻合。
而在保护通道,也是SF信号失效告警状态!这是明显的异常,对于WASON来讲,
单板地址3ff表示CSU0-3-7单板,端口4a06表示同子架的SMUB 0-3-6产生了
a0a2告警,对于CSU来讲,上报a0a2告警就表示检测到SMUB 0-3-6的背板信号
有问题。
4. IC复位SMUB,现场故障解决。
当即对SMUB 0-3-6进行IC复位,IC复位起来后,保护组倒换到保护路径,客户
确认业务恢复正常。
1.3 OLA站点监控正常但OA2异常
故障现象:
某网络新开局阶段,准备开通一条备用光路上的3个OLA站点,按照计划,
现在准备开通其中的2个OLA站点:偃师、巩义。
网络当时的拓扑如图6-1
所示。
图0-2 网络拓扑图
准备在网管上通过OTN便捷开通方式,从洛阳开通偃师、巩义。
但在开通过
程中遇到奇怪的现象:偃师、巩义两个站点已经可以在网管上正常管理,但偃
师站点收巩义方向的OA板收光异常,收光功率甚至为+2dB。
此时上街站点
还没开通,正常的话,偃师收巩义应为无光或弱光。
故障分析:
两个站点的连纤图如图6-2所示。
网管上核查巩义发偃师方向的OA板卡(0-1-6-EONA18)的输出光功率为-1.3dB,而偃师收巩义方向的OA板卡(0-1-6-EONA18)的接收光功率为+2dB。
怀疑偃师站点连纤有误,可能把SOSCB的输出光接到OA板IN口,但现场人员插拔SOSCB上的尾纤,对OA板输入光功率没有影响。
相反对端站点SOSCB对应的光口无光,说明SOSCB连纤正确。
接着核查OA板线路侧连纤情况,让现场人员拔掉巩义0-1-6-EONA18板卡OUT口的线路尾纤,发现偃师0-1-6-EONA18板卡仍然有接收光,且光功率不变!而且两站点监控光正常,巩义站点居然没有掉线!
但拔巩义0-1-28-EONA18板卡OUT口的尾纤时,发现偃师0-1-6-EONA18报输入无光告警,于是发现问题所在:巩义站点线路侧尾纤接线错误,用同一块OA板卡(0-1-28-EONA18)收发偃师站点;巩义0-1-28-EONA18输出光功率为15dB,两站点之间线路侧衰耗约13dB,故偃师OA板卡输入+2dB
现场错误的连纤方式如图6-3所示。
解决方法:
更改巩义站点的连纤,通过电话远程指导现场人员连纤。
总结
OA板、SOSCB板的连纤方式,OLA站点与OTM站点是不同的,很容易连
错。
此问题的迷惑性在于监控光正常容易让人误解外部线路侧连纤没有错误,
且容易把关注点放在偃师站点而不会考虑是对端巩义站点的连纤错误。
4 单板输入无光的判断
有OPM 没有OPM
5 纠错前误码的处理。