300MW供热机组影响补给水率的要因及降低的对策分析

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300MW供热机组影响补给水率的要因及降低的对策分析
【摘要】我国华北地区某发电厂采用黑龙江哈尔滨动力厂作为机炉主设备,该厂为2台供热机组,均为300MW。

建成投产后,全年中,2台300MW供热机组的平均补给水率相比于区域电厂同类机组以及设计值较高,为百分之1.80。

对机组补给水率影响较大的原因进行了现场调查与分析,依据实际采取对应措施,从根本上促使机组补给水率获得该类型机组最佳值,从而获得显著效果。

【关键词】补给水率;降低对策;供热机组;设备治理;300MW
该厂两台300MW供热机组在投产后,全年平均补给水率较高,高于设计值。

因相关法规规定300MW机组损失的总汽水率应控制在1%以内,因此,可按照0.5%计算锅炉排污率。

为获得显著效果,对机组补给水率影响较大的原因进行了现场调查与分析,分析了机组启停损耗、机组排污率、查漏水耗、打水压水耗、蒸汽吹灰耗气量,依据实际采取对应措施。

一、原因分析
1、机组启停损耗
启停机组构成包括:小汽轮机冲转暖机所带来的汽水损失、放水门启动导致的耗水、空气门及再热器与过热器疏水等造成的耗水、锅炉开事故放水等大量的汽水损失。

机组投入运营第一年的上半年,启动1号机组8次,其中3次为甩负荷试验,停止8次,其中3次为甩负荷试验;启动2号机组7次,其中2次为甩负荷试验,停止6次,其中2次为甩负荷试验。

两台机组启停次数共29次,因无表计测量机组启停过程中的汽水损耗,因此,使得量化分析无法开展。

2、控制机组排污率
为了确保锅炉在正常运行中合格的蒸汽品质和炉水品质,为了将部分含盐量最大的炉水排出,必须要进行连续排污。

在锅炉低部每班还须定期进行一次排污。

因相关法规规定300MW机组损失的总汽水率应控制在1%以内,因此,可按照0.5%计算锅炉排污率。

对机组补给水率产生影响的主要因素之一就是锅炉排污,排污在正常的机组运行中时必须的。

在1%以内控制机组排污率是最关键的任务。

3、查漏水耗
两台机组厂用蒸汽联箱相连,电除尘、氯碱厂、化学水处理、浴池等单位设备供应生产用气,在增加机组补给水率的基础上,无任何回收。

汽机凝汽器上水查漏每次上水1490吨,经过查漏,除了这部分中的盐水,放掉剩余,上半年对1号、2号机组进行上水查漏各2次,可得出凝汽器上水查漏所致水耗为1490×4=5960吨。

4、打水压水耗
在第一年投产的上半年,1号、2号炉在检修后分别进行了一次打水压,如果在打水压后放掉全部,则发生的水耗则是510吨,水耗在经过两次打水压后为2×510=1020吨。

除盐水是1号、2号发电机内冷水成分,一定的损耗会产生于运行中。

因设备原因,1号发电机内冷水要确保合格的水质,就需要不间断的换水与窜水来实现。

这样就会导致损失大量的除盐水,增加了机组补给水量,因物流量表,因此,无法量化分析该部分耗水量。

5、蒸汽吹灰耗气量
在煤质的影响下,1号、2号炉蒸汽吹灰每台炉每班最少施行两次,每次时间在1至2小时,这样,两台炉一天的吹灰次数最少在6次,而总用时6小时至12小时。

因无流量表,因此无法量化分析该部分耗气量,伴随加大耗气量,同时增加了机组补给水量。

二、采取措施
通过以上的分析,制定如下对策:对于蒸汽吹灰问题,应尽可能减少吹灰用汽,确保有序、合理的吹灰操作,给予协调,对此,为避免出现结焦现象,可加强燃烧调整,为保证煤质合理混配煤,并制定合理的吹灰程序。

冷却水系统外漏:应减少闭式循环冷却水的补水,进行设备的治理,及时查找与处理闭式冷却水系统的阀门、管道、冷却器的露点,将补水流量表加装于闭式水箱,以确保闭式冷却水具有合格的水质。

非生产用汽:将对非生产用汽对补给水率的影响消除,统计过程中刨出,将流量计加装于所有非生产用汽管道上,做好更进一步的工作予以完善,维护和校核流量表计。

加热器用汽及油区油罐:其措施就是治理设备,用水暖替代油区室内汽暖,将卸油前后油罐加热和油管路吹扫操作要求规范化,达到减少用汽量的目的。

实施设备改造,尤其冬季根据油罐温度计油槽车投停蒸汽加热。

吹扫时间的缩短应在吹扫合格的基础上开展。

采暖系统耗汽:将蒸汽损失减少,对设备进行治理,及时查找及处理漏电,强化维护现场暖气。

将流量表加装于至燃料汽暖的蒸汽管道和智能换热机组的蒸汽管道。

机组启停时汽水损耗:尽可能减少放汽、放水导致的汽水损失,做好预见性调整,密切配合锅炉、汽机、值长等专业,确保有序、合理各项操作,强化协调。

在巩固业务技术培训的基础上,强化联系和沟通,以保证各项操作的井然有序。

以汽机凝汽器为主的负压位置泄露:在治理设备的基础上,应防止凝汽器等负压位置泄露,加强检查凝汽器,例如:利用机组停机的时机,及时发现并排除隐患。

汽机凝汽器泄露:在治理设备基础上,防止凝汽器铜管发生泄露,同上,加强检查凝汽器,并利用机组停机的时机,及时发现并排除隐患。

汽机节能阀泄露:在治理设备前提下,其目标在于控制节能阀门泄露率不超过0.3%。

研磨漏泄阀门,利用检修、停炉等机会,必要时还可进行更换。

锅炉节能阀门出现内漏:在治理设备基础上,控制节能阀门泄漏率不超过0.3%。

研磨漏泄阀门,利用检修、停炉的实际,根据需要可进行更换。

将手动总门加装于定排总管,工作需要时可开启,平时关闭。

三、结束语
文章以我国华北地区某发电厂为例进行介绍,该厂两台供热机组分别为1号、2号,对供热机组2台300MW影响补给水率要因进行了分析,应提出了相应的对策。

因相关法规规定300MW机组损失的总汽水率应控制在1%以内,因此,可按照0.5%计算锅炉排污率。

为了将部分含盐量最大的炉水排出,必须要进行连续排污。

为避免出现结焦现象,可加强燃烧调整,为保证煤质合理混配煤,并制定合理的吹灰程序。

将对非生产用汽对补给水率的影响消除,统计过程中刨出,将流量计加装于所有非生产用汽管道上,做好更进一步的工作予以完善,维护和校核流量表计。

在巩固业务技术培训的基础上,强化联系和沟通,以保证各项操作的井然有序。

从本质上提升机组补给水率获得该类型机组最佳值,效果显著。

参考文献
[1]韩玉霞,张嘉英,李鑫,贾斌,赵智勇.典型300MW直接空冷供热机组冬季防冻措施分[J].电站系统工程,2011(3).。