梯形立体喷射塔板在环氧乙烷精制塔中的应用_吕建华
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梯矩形立体连续传质塔板在氯丁二烯精馏塔中的应用丁少峰;陆丁丁;张红卫;杜佩衡【摘要】氯丁橡胶生产中氯丁二烯(CP)单体的纯度直接影响产品质量,且氯丁二烯在精馏过程中易自聚而堵塞塔盘,采用梯矩形立体连续传质塔板(LLC-Tray)对旧塔(穿流筛板塔)进行改造后性能优异,高沸物含量由1 000ppm降至200ppm以下,全塔压降约降低5kPa,处理量增加30%以上,且无自聚堵塞塔盘的现象.本文对LLC-Tray的结构、操作原理及在氯丁二烯精馏塔中应用进行了详细介绍,该技术在氯丁橡胶行业应用前景广阔.【期刊名称】《石油和化工设备》【年(卷),期】2010(013)001【总页数】3页(P9-10,23)【关键词】梯矩形立体连续传质塔板;氯丁二烯;精馏塔;应用【作者】丁少峰;陆丁丁;张红卫;杜佩衡【作者单位】天津衡创工大现代塔器技术有限公司,天津,300384;天津衡创工大现代塔器技术有限公司,天津,300384;天津衡创工大现代塔器技术有限公司,天津,300384;天津衡创工大现代塔器技术有限公司,天津,300384;河北工业大学,天津,300130【正文语种】中文氯丁橡胶生产中氯丁二烯(CP)单体纯度直接影响产品质量,因此国外氯丁橡胶生产商对CP的质量标准控制严格,如法国ditugil工厂规定指标(质量分数)是:2-氯丁二烯-1,3≥98.5%,1-氯丁二烯-1,3≤1.0%,醛类≤0.2%,3,4-二氯丁烯-1(高沸物)≤0.01%,二聚体≤0.01%,过氧化物≤10-6,无低沸物乙烯基乙炔(MVA),无聚合物和酮类。
为使我国氯丁二烯的产品质量达到国际先进标准,氯丁二烯的精馏塔曾历经拉西环,筛板塔等类型,但是单体中杂质含量仍较高,实际生产中低沸物乙烯基乙炔(MVA)和高沸物二氯丁烯(DCB)的含量高达1000~2000ppm,严重影响合成氯丁橡胶的质量。
由于CP属热敏性物料,需采用减压精馏降低沸点,且具有很强的自聚能力,易造成CP精馏塔严重堵塞,因此氯丁二烯的精馏工艺对于高效、防堵抗塞的新型塔盘技术有着迫切的需求。
专利名称:一种流线型立体喷射塔板专利类型:发明专利
发明人:康进科
申请号:CN201510462652.1
申请日:20150731
公开号:CN104971512A
公开日:
20151014
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种新型流线型立体喷射传质塔板,该塔板包括壳体、水平塔板和降液管,水平塔板上开有按规律排列的矩形升气孔升气孔对应位置的水平塔板上按有流线型帽罩,所述的流线型帽罩由流线型导流板、喷射板和侧挡板组成,在帽罩的导流板和水平塔板之间留有底隙,在喷射板上开有喷射孔和液体收集槽;其特征在于:导流板有主体部分、导流板沿横向延伸部分和导流板沿导流方向延伸部分组成,导流板与喷射板之间留有顶隙。
申请人:康进科
地址:054400 河北省邢台市南和县贾宋镇康屯村106号
国籍:CN
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7万吨/年环氧乙烷精馏塔设计摘要根据北京化工大学毕业设计要求,并结合生产实际,选择浮阀塔精馏分离环氧乙烷水溶液为设计课题。
选用F1型单溢流浮阀塔为分离设备,以质量守恒定律、物料衡算和热力学定律为依据,对精馏塔及其辅助设备进行了工艺和设备的设计参数计算,得出精馏塔采用F1型单溢流浮阀塔,溢流管为弓形降液管,设计确定全塔高度21m,塔板总数为31块,塔顶温度可设为45℃,塔釜温度可设为146℃,精馏段塔径为4m,,, 阀孔数为1403个,;,,, 阀孔数为809个,。
并通过塔板校核验算,认为设计的精馏塔符合要求;气液负荷性能图也说明该装置操作弹性合理。
关键词:环氧乙烷;精馏;回流比;工艺设计;校核目录第1章前言 (4)环氧乙烷概述 (4)环氧乙烷生产方法 (5)氯醇法 (5)直接氧化法 (5)设计任务及目标 (6)第2章设计内容框架 (7)第3章设计简介 (8)精馏原理 (8)装置流程的确定 (8)操作压力的选择 (8)浮阀标准 (9)第4章精馏塔设计参数确定 (10)物料衡算 (10)精馏塔的物料衡算 (10)精馏塔塔顶、塔釜、进料板温度的计算 (11)塔顶温度的求取 (12)塔釜温度的求取 (12)进料板温度的确定 (13)回流比、操作线方程、实际板数的确定 (13)相对挥发度 (14)最小回流比的求取 (14)适宜回流比 (14)操作线方程 (14)理论板的计算和实际塔板数的确定 (14)实际塔板数的确定 (16)塔径的计算 (16)精馏段 (16)提馏段 (17)塔高的计算 (18)塔板结构尺寸及溢流装置的确定 (19)堰长 (19)溢流堰高 (19)弓形降液管的宽度和面积:Wd 和Af (20)降液管底隙高度:ho (21)塔板的布置 (21)塔板分布 (21)浮阀的数目与排列 (22)鼓泡区面积 (22)阀孔分布 ......................................................... 22 孔速及动能因数:0u 和0F ............................ 错误!未定义书签。
立体喷射型塔板的性能比较
刘继东;田志亮;郭艾慷;苏佳林;李春利
【期刊名称】《现代化工》
【年(卷),期】2014()8
【摘要】介绍了立体喷射型塔板研究的进展情况,给出各个塔板结构示意图并分别指出其原理和特点,比较了不同结构塔板之间的优缺点,对其流体力学性能与传质效率进行了分析和比较。
【总页数】5页(P145-148)
【关键词】立体喷射塔板;传质;流体力学;发展;评述
【作者】刘继东;田志亮;郭艾慷;苏佳林;李春利
【作者单位】河北工业大学化工学院
【正文语种】中文
【中图分类】TQ053.5
【相关文献】
1.梯形立体喷射塔板在醋酸精馏塔技术改造中的应用 [J], 李柏春;李春利;于文奎;杨学英
2.双层喷射立体传质塔板在催化裂化分馏塔的应用 [J], 王瑞梅;李胜昌;吕建华
3.梯形立体喷射塔板在精馏三塔改造中的应用 [J], 徐成洪;吴晓海
4.新型双层喷射立体传质塔板在催化裂化装置各塔的应用 [J], 李春利;吕建华;刘景华;李柏春
5.喷射型立体传质塔板在饱和热水塔中的应用 [J], 杜佩衡;杜剑婷
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采用立体传质塔板CTST技术改造催化裂化分馏塔
贾少磊
【期刊名称】《长春工程学院学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2013(014)004
【摘要】介绍了立体传质塔板CTST的工作原理及性能特点,并将该技术成功应用于山东石大科技集团有限公司两段提升管催化裂化装置分馏塔.应用结果表明:在不改变塔体的情况下,采用CTST塔板技术能够大幅提高处理量,改善产品质量,操作弹性提高1倍,经济效益显著.
【总页数】4页(P122-124,128)
【作者】贾少磊
【作者单位】中国石油大学(华东)山东石大科技集团有限公司,山东东营257061【正文语种】中文
【中图分类】TQ053.5
【相关文献】
1.双层喷射立体传质塔板在催化裂化分馏塔的应用 [J], 王瑞梅;李胜昌;吕建华
2.采用组合塔板技术改造催化裂化主分馏塔 [J], 孙武;孙兰义;李军
3.立体传质塔板在催化裂化装置主分馏塔上的应用 [J], 薄慕涛;李书璞;等
4.采用立体传质塔板对催化分馏塔扩量改造 [J], 丁书兵;张云彬;等
5.立体传质塔板(CTST)高效分离塔板技术进展 [J], 李春利; 段丛
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高效喷射塔板技术以及典型工业应用技术交流分享会成功举办第四届全国工业废水零排放论坛点击图片,查看会议详情2018全国炼油石化技术与装备发展研讨会——创举专场此次由中国石油和石化工程研究会石油化工技术装备专业委员会主办,天津市创举科技股份有限公司、中石化胜利油田分公司石油化工总厂、北京清源洁华膜技术有限公司、麦王环境技术股份有限公司协办的2018全国炼油石化技术与装备发展研讨会于今天下午开幕。
创举科技广邀嘉宾带来了精彩的首场分享交流会,现场座无虚席,创举还为每位嘉宾准备了精美的礼品,以及现场抢红包等小游戏环节。
抽取幸运嘉宾介绍公司和技术。
环保在线水处理杂志、化工报、海川论坛对本场交流会进行专题报道,天化云对会议进行整场直播,近四千人在线观看,点赞人气过万。
左右滑动查看更多天津市创举科技股份有限公司董事长——王柱祥王董致开幕词,讲述创举逐步发展到上市的历程,创办创举的两个初心:一是通过产业报国,建业时就确立了“创造财富举业报国”的宗旨。
高度概括创举系列塔板技术,优点是节能和抗堵。
单一个膜喷塔板就可以为行业创造产值接近十亿,逆流系列塔板解决困扰行业诸多厂家的液泛问题,目前创举设计运行的已经有两千多座,较传统塔板处理能力提高一倍,稳定性更高,受到行业一致好评,与会嘉宾都为创举深厚的技术研发实力所折服。
天津市创举科技股份有限公司副总工程师——关健关总,带来企业介绍及CJ系列喷射型塔板研发历程以及抗堵型塔板技术介绍及应用。
中国石化大连石油化工研究院——高级工程师,薄德臣博士。
薄博士毕业于天津大学,在炼化企业节能与高效分离技术开发方面有非常丰富的经验。
讲述FRIPP节能领域的主要技术进展。
茶歇时间创举还为到场嘉宾准备了茶歇嘉宾们还观摩了创举带来的冷模实验塔,对逆流系列塔板的技术有了直观的认识。
左右滑动查看更多短暂茶歇之后天津市创举科技股份有限公司副总工程师——关健关总对创举的PFST塔板技术在C4萃取精馏中的应用进行深入讲解,宁波昊德叶宗君叶总在现场连线宁波昊德dcs,讲述开车情况。
石油化工设计Petrochemical Design2017,34(4) 51 ~55 045用立体传质塔板(CTST)在高桥石化蒸馏装置的应用c琳3,e f早3,吕建华2,8中3(1.中国石化工程建设有限公司,北京100101 ;2.河北工业大学,天津300401;3.中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司,上海200129)摘要:大通量立体传质塔板(CTST)因其独特的立体结构与空间范围的传质、传热特性,将传统的“板 上液层传质”拓展为“立体空间传质”,大幅度提高了塔板空间的利用率。
在不改变塔径的前提下,扩大装 置处理量是装置改造扩能的利器,可节省设备投资。
中国石化上海高桥石化分公司,由于原油中的轻质 油比例增大,造成3号蒸馏装置的初馏塔与稳定塔超负荷运行,致使产品质量不合格,因此对这两个塔进 行了改造,即在原有设备的基础上,将原有塔内件更换为CTST塔内件,装置处理量由19 500 $d增大至 22000t/d,使产品质量得到了显著提升。
改造费用约100多万元,与更换塔体相比,投资小施工期短,每 年增产石脑油57 287 $增产液化气41 458 t。
关键词!立体传质塔板(CTST)空间范围的传质大通量初馏塔稳定塔doi:10. 3969/j.issn.1005 - 8168.2017.04.013中国石化上海高桥石化分公司3号蒸馏装置 位于炼油“九五”新区,2001年之前的加工能力仅 为250万t/a,于2002年5月对该装置进行扩能改 造,装置设计能力大幅度调整为800万t/a(属于 重 计,仅旧部备),方案按 料-型兼顾的常减压蒸馏 计,设计油配比为:卡宾达、利比亚和阿曼原油,按照顺序 原油混合比例为5:2: 3,原油密度d15. =0.858,原 油比重指数为API=33.4。
尽管2003年9月22 ~ 23日进行了装置的标定,处理量为23 426 t/d(829 万t/a,年操作8 500 h),但标定时的原油为卡宾达 与马西拉混合原油,混合比例1:3,原油密度715. =0. 884,比原设计时的密度要高。
立体传质塔板在炼油装置上的应用
李林
【期刊名称】《炼油技术与工程》
【年(卷),期】2001(031)007
【摘要】中国石化股份有限公司洛阳分公司应用立体传质塔板对常压蒸馏装置初馏塔、污水汽提塔和催化裂化装置的干气再吸收塔进行了扩能改造.初馏塔生产能力提高80%以上;污水汽提塔处理能力提高1倍以上;再吸收塔吸收效果明显改善,于气中C3以上组分下降到2.6%.
【总页数】3页(P40-42)
【作者】李林
【作者单位】中国石化股份有限公司洛阳分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE624
【相关文献】
1.新型高效立体传质塔板在污水汽提装置上的应用 [J], 彭子杰;陈东玖;李超平
2.立体传质塔板在常压蒸馏装置扩能改造中的应用 [J], 刘升;杨积渊;吕建华
3.立体传质塔板CTST技术及其在炼油装置中的应用 [J], 吕建华;刘继东;张文林;李春利;李柏春
4.立体传质塔板(CTST)在高桥石化蒸馏装置的应用 [J], 冀琳;吴小平;吕建华;郑中
5.CTST立体传质塔板在分子筛脱蜡装置上的应用 [J], 崔宝静;王勇;贾宝军;刘春辉;张锐
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环氧乙烷精制塔超压工况泄放动态模拟
张继敏
【期刊名称】《石油化工设计》
【年(卷),期】2023(40)1
【摘要】针对某EO/EG装置中环氧乙烷精制塔系统,采用Aspen HYSYS软件对环氧乙烷精制塔系统冷却水中断、停电工况、调节阀关闭等超压工况进行动态模拟,获得不同超压工况下塔内压力、温度、介质组成、再沸器热负荷等操作参数的变化情况和安全阀峰值泄放量。
以冷凝器冷却水故障工况为例,动态模拟的安全阀峰值排量215 t/h明显小于传统估算方法的313 t/h。
动态模拟能够为该系统的安全阀选型、安全阀排放扩散计算以及排放气处理方案等提供设计优化的依据。
【总页数】6页(P52-55)
【作者】张继敏
【作者单位】中国石化工程建设有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ2
【相关文献】
1.基于动态模拟的精馏塔安全阀泄放工况分析
2.碳四容器安全阀火灾工况泄放的动态模拟
3.脱丁烷塔超压泄放工况动态模拟
4.半动态模拟技术在海上平台火灾工况泄放计算中的应用
5.半动态模拟技术在海上平台火灾工况泄放计算中的应用
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调整产品结构增产环氧乙烷摘要针对抚顺石化环氧乙烷/乙二醇装置的扩能需要,采用河北工业大学的立体传质塔板技术(CTST)对精制塔进行扩能改造,详细论述了改造的方案,分析立体传质塔板CTST的性能,改造后将环氧乙烷产品产量由原设计的4.0吨/小时,提高到6.6-6.8吨/小时,达到了扩能改造的目标。
关键词环氧乙烷塔板精馏1.概况抚顺石化乙烯厂环氧乙烷/乙二醇装置采用荷兰壳牌(SHELL)公司的氧化法生产工艺,乙烯在银催化剂作用下直接氧化生产环氧乙烷(EO),其中部分EO 经精制后作产品采出,大部分EO在一定压力和温度下水合生产乙二醇(EG),装置设计生产环氧乙烷3968.3kg/h,按年操作7600小时计算,年产环氧乙烷3万吨。
为了满足市场需求的变化和效益最大化,抚顺乙烯提出对环氧乙烷精制塔进行改造,以便根据市场的需求情况调整环氧乙烷和乙二醇的生产比例。
EO精制系统流程示意图如图1所示图1 EO精制系统流程脱除了轻组分之后约含EO质量分数为58%的EO水溶液从第2块塔板进入EO 精馏塔C-302内,塔顶留出物主要由EO和微量的乙醛组成,经冷却和过冷后大部分冷凝液作为塔的回流,小部分送EG反应工段以排除微量的醛物质,约含45%的塔釜液送至EG反应工段作为生产EG的原料,高纯EO产品则从58块塔板侧线采出,经过冷后送至产品罐T-701A/B。
1.改造方案针对抚顺石化环氧乙烷/乙二醇装置的扩能需要,采用河北工业大学的立体传质塔板技术(CTST)对精制塔进行扩能改造,详细论述了改造的方案,分析立体传质塔板CTST的性能,改造后将环氧乙烷产品产量由原设计的4.0吨/小时,提高到 6.6-6.8吨/小时,为了尽可能减少改造量、节省投资,要求原塔直径保持1300mm不变,支撑圈、降液管、受液盘不变,抽出槽利旧,只将原F1浮阀塔板更换为CTST塔板,在进料流量:14384.41 KG/HR;塔釜再沸器及加热介质、产品冷却器不变;塔顶回流罐压力0.2MPaA,塔釜温度70℃,回流比≤4,塔压降≤40kPa。