电厂发变组跳闸事件分析报告
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变电运行中跳闸故障处理分析变电运行中跳闸故障是指变电站设备在运行过程中出现某种故障,导致设备自动跳闸停运。
跳闸故障的处理分析是找出故障的原因,并采取相应的措施进行处理。
跳闸故障的处理分析需要进行现场勘查。
在现场勘查时,应仔细观察跳闸设备周围的环境,检查设备是否存在烧蚀、异常热量、冒烟等现象。
还需要检查设备的连接是否松动或脱落,检查设备周围的绝缘状况。
通过现场勘查,可以初步了解故障的部位以及可能的原因。
根据现场勘查的结果,对跳闸故障进行进一步的分析。
可以通过仪器设备对跳闸设备进行电气参数的测量,包括电压、电流、功率因数等。
还可以通过示波器对设备的波形进行分析。
通过仪器测量和波形分析,可以进一步了解故障的性质和程度,以及故障的具体位置。
在分析的过程中,还应对设备的保护装置进行检查。
设备的保护装置是检测设备状态的重要组成部分。
通过检查保护装置的参数设置和动作记录,可以确定保护装置是否正常工作,是否对故障做出了正确的判断和动作。
如果保护装置工作不正常,可能会导致误动,造成设备的跳闸故障。
根据故障的分析结果,可以确定故障的具体原因。
跳闸故障的原因可能有多种,包括电气故障、机械故障、电路设计缺陷等。
对于电气故障,可以通过电气接线图和设备的电路图进行分析,找出故障的位置和原因。
对于机械故障,需要对设备进行仔细检查,找出故障的具体部位和原因。
对于电路设计缺陷,需要对设计图纸进行仔细研究,找出设计上的问题并做出相应的改进。
根据故障的原因,可以采取相应的措施进行处理。
处理措施可能包括更换故障部件、调整参数设置、修复机械问题、改进电路设计等。
在处理过程中,需要注意设备的运维规范和操作规程,确保处理过程的安全可靠。
处理完故障后,还需要对设备进行测试和检查,确保设备的正常运行。
变电运行中跳闸故障处理分析是一个复杂而重要的工作。
通过现场勘查、电气参数测量、保护装置检查、故障原因分析等步骤,可以找出故障的原因,并采取相应的措施进行处理,保障设备的正常运行。
第1篇一、前言随着我国电力工业的快速发展,电力系统的规模和复杂程度日益增加,故障跳闸事件也随之增多。
为了提高电力系统的安全稳定运行,降低故障跳闸对电力供应的影响,本总结对2023年度发生的故障跳闸事件进行了梳理和分析,旨在总结经验教训,为今后的电力系统运行和故障处理提供参考。
二、2023年度故障跳闸事件概述2023年度,我国电力系统共发生各类故障跳闸事件X起,其中主变压器故障跳闸X 起,线路故障跳闸X起,继电保护装置故障跳闸X起,其他故障跳闸X起。
以下将对部分典型故障跳闸事件进行详细分析。
三、典型故障跳闸事件分析1. 某热电厂2号主变冷却器全停机组跳闸事件(1)事件经过:2023年10月8日,某热电厂2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,导致2号主变冷却器全停,机组跳闸。
(2)原因分析:直接原因在于2号主变冷却器两路电源同时发生接地故障,间接原因包括:1)热网加热器等涉水系统检修时未采取有效措施,导致2号机2C热网循环水泵出口电动门电气部分进水,使B相发生接地故障;2)2号炉渣浆池搅拌器电源冗余配置,双电源切换装置闭锁机构被违规拆除,两路电源处于同时送电状态,导致2号机厂用380V系统A、B段电源合环;3)运行人员未在保护规定的60分钟内恢复2号主变冷却器运行。
(3)教训:加强设备检修管理,严格执行操作规程;加强人员培训,提高运行人员对主变冷却器保护动作逻辑的掌握程度。
2. 某电厂1号机组运行凝泵故障、备用凝泵联启后汽化导致机组跳闸事件(1)事件经过:2017年2月7日,某电厂1号机组因A凝泵机械密封损坏,B凝泵入口吸入空气,造成凝泵出力降低,除氧器水位低保护动作跳二台给水泵,触发锅炉MFT保护,机组跳闸。
(2)原因分析:A凝泵机械密封损坏导致凝泵出力降低,B凝泵入口吸入空气导致凝泵联启后汽化,最终触发除氧器水位低保护动作,导致机组跳闸。
(3)教训:加强设备巡检和维护,及时发现并处理设备缺陷;提高运行人员对设备异常情况的判断和处理能力。
跳闸分析报告引言本文将对跳闸事件进行详细分析,并提供一个逐步思考的方法来解决该问题。
通过分析跳闸事件的原因和影响,我们将能够制定出相应的解决方案,以确保电力系统的稳定运行。
事件概述跳闸是指电力系统突然中断供电的情况,可能导致停电、设备损坏或人员伤亡等不良后果。
跳闸事件通常由多种因素引起,包括设备故障、过载、短路等。
分析步骤步骤一:事件回顾首先,我们需要回顾跳闸事件的具体情况。
收集相关数据和记录,包括跳闸时间、地点、影响范围等。
这些信息将有助于我们更好地了解事件的背景和整体情况。
步骤二:数据分析在这一步骤中,我们需要分析跳闸事件发生时的数据。
这包括电力系统的负载情况、电流、电压、频率等。
通过对这些数据的分析,我们可以找出事件发生的可能原因和故障点。
步骤三:设备检查在这一步中,我们需要对可能存在故障的设备进行检查和测试。
这包括变压器、开关、保护装置等。
通过仔细检查设备的状态和性能,我们可以找出可能存在的问题,并确定是否需要进行维修或更换。
步骤四:电力系统拓扑分析电力系统拓扑分析可以帮助我们更好地理解整个电力系统的结构和运行方式。
通过分析电力系统的复杂网络关系,我们可以确定可能的故障路径,找出可能存在的漏洞,并采取相应的措施来加强电力系统的稳定性。
步骤五:故障模拟和测试在这一步中,我们可以使用故障模拟和测试的方法来模拟跳闸事件,并验证我们的解决方案。
通过模拟和测试,我们可以确定解决方案的有效性,并进行必要的调整和改进。
步骤六:解决方案制定根据前面的分析和测试结果,我们可以制定出相应的解决方案。
这包括改进设备的维护和保养,更新保护装置,加强电力系统的监控和控制等。
解决方案应该是全面的、可行的,并能够确保电力系统的稳定运行。
结论通过逐步思考的方法,我们可以对跳闸事件进行全面的分析,并制定出相应的解决方案。
这将有助于提高电力系统的可靠性和安全性,保障供电的稳定性。
在未来,我们应该继续加强对电力系统的监测和维护,以应对可能出现的其他问题和故障。
变电运行中跳闸故障处理分析
变电运行中跳闸故障是指变电站在运行过程中,由于某种原因导致的跳闸现象。
在变
电站运行中,跳闸故障会严重影响电网的稳定运行,需要及时处理并恢复电力供应。
需要对变电运行中跳闸故障进行分析处理,可以从以下几个方面入手:
需要对跳闸故障的具体原因进行分析。
跳闸故障可能是由于设备故障、过电流、过载、短路等原因引起的。
通过查看跳闸记录、观察现场设备情况和进行检测,可以初步确定跳
闸原因。
针对具体的跳闸原因,进行详细分析。
如果是设备故障导致的跳闸,需要检查故障设
备的状态,可能需要进行修理或更换设备。
如果是过载或过电流引起的跳闸,需要对电流
负荷进行分析,可能需要调整电流分配或增加设备容量。
如果是短路故障导致的跳闸,需
要查找短路点,进行绝缘检测,并可能需要修复或更换电缆或设备。
需要对跳闸故障的影响进行评估。
跳闸故障可能会导致停电,影响用户的用电需求。
通过评估跳闸故障的影响范围和时间,可以采取相应的恢复措施,例如通过备用线路或发
电机组来恢复电力供应。
变电运行中的跳闸故障处理需要进行详细的分析和评估,并采取相应的措施进行处理,以确保电力供应的稳定运行。
跳闸事故分析报告1. 引言跳闸事故是电力系统中常见的故障类型之一,其发生可能导致供电中断、设备损坏甚至人身伤亡等严重后果。
为了确保电力系统运行的安全和稳定,对跳闸事故进行深入分析和研究具有重要意义。
本文将从跳闸事故的定义和分类入手,通过实例分析和对相关因素的考察,探讨跳闸事故发生的原因和可能的预防措施。
2. 跳闸事故的定义和分类跳闸事故是指电力系统中某个或某些设备突然失去电源供应,导致电路中断的异常情况。
根据跳闸事故的发生原因和性质,可以将其分为以下几类:2.1 过载跳闸过载跳闸是由于电路或设备长时间承受超过其额定负荷的电流而引起的跳闸事故。
过载跳闸常见于电力系统负荷突然增加或设备老化损坏等情况下。
2.2 短路跳闸短路跳闸是指电路中出现短路故障,导致电流突然增大,超过设备的承受能力而引起的跳闸事故。
短路跳闸常见于电路故障、设备绝缘损坏或人为操作失误等情况下。
2.3 漏电跳闸漏电跳闸是指电路中出现漏电故障,导致电流异常泄漏,超过保护装置的动作阈值而引起的跳闸事故。
漏电跳闸常见于设备绝缘损坏或设备内部故障等情况下。
3. 跳闸事故的分析为了进一步了解跳闸事故的发生原因,本文将以一起过载跳闸事故为例进行分析。
3.1 事故描述该起事故发生在某工业区的配电房中,导致该区域的生产线全部停工。
事故发生时,供电房的电源突然中断,所有设备无法正常运行。
经过排查,工作人员发现是一台额定电流为100A的设备发生过载跳闸。
3.2 事故原因经过进一步调查和分析,确定该起跳闸事故的原因如下:•设备负荷超载:该设备长时间运行时,额定负荷已接近或超过其额定电流,导致设备过热,进而引发过载跳闸。
•配电线路老化:供电线路老化严重,电阻增大,导致电流通过线路时产生过大的电压降,进而导致线路负荷增加,设备过载跳闸。
3.3 预防措施为了避免类似的跳闸事故再次发生,需要采取以下预防措施:•定期检查设备负荷情况,确保设备运行在额定负荷范围内。
电厂#4机组跳闸事件分析报告1、事件经过(1)2005年5月18日16:23时,2204开关跳闸,值班员立即检查,发现#4机高、低旁快开至100%、主汽门全关,DCS有变压器压力释放、主变重瓦斯动作等SOE画面报警。
#3机负荷减到80MW,后经中调同意,17:02时#3机解列。
(2)检查SOE画面报警有:16:23:09:449#4汽轮发电机故障16:23:09:450#4汽机ETS已跳闸16:23:09:474#4汽机发变组220KV断路器分状态16:23:09:539#4汽机主变压器压力释放保护动作16:23:09:542#4汽机发电机保护动作总信号16:23:09:617#4汽机就地打闸16:23:28:475#4汽机主变压器重瓦斯保护动作DCS报警有:16:23:09:615#4汽轮发电机故障16:23:09:615#4汽机ETS已跳闸16:23:09:621#4汽机发变组220KV断路器分状态16:23:09:622#4汽机发变组220KV断路器事故跳闸16:23:09:667#4机ASP压力油压力低16:23:09:671#4机OPC压力油压力低16:23:09:671#4汽机联跳保护动作16:23:09:882#4汽轮发电机逆变16:23:09:883#4汽机就地打闸16:23:09:883#4汽机主变压器压力释放保护动作16:23:09:884#4汽轮发电机灭磁开关跳闸16:23:09:885#4汽机发电机保护动作总信号16:23:09:890#4汽机主汽门已关闭16:23:09:918#4机OPC保护动作发变组保护柜动作信号:CPUO灭磁联跳,汽机联跳16:21:00:360主变压力释放保护动作16:21:09:65主变重瓦斯16:21:19CPOE相隔一秒有与CPUO相同报警(3)就地检查发现4B主变发生喷油。
17:10时,4B主变转检修,并联系ABB厂家工作人员到现场对4B主变进行检查。
跳闸事故分析报告范文引言本报告旨在分析并总结跳闸事故的原因和可能的解决方案。
跳闸事故是一种常见的电力设备故障,经常导致电力中断和损坏设备。
在本报告中,我们将对跳闸事故进行详细的分析,并提出相应的解决方案。
事故概述跳闸事故是指电力设备在工作过程中突然断电的现象。
这种现象可能由多种原因引起,如电力负荷过大、设备老化等。
跳闸事故会给生产、生活带来不便和损失,因此对跳闸事故进行深入分析和解决至关重要。
事故分析跳闸事故的原因有多种可能,下面将对其中几种常见原因进行详细分析:1. 过载过载是导致跳闸事故的一个常见原因。
当电力负荷超过设备的额定容量时,设备会出现过载现象,进而引起跳闸。
过载可能是由于设备额定容量不足、负荷突增等原因引起的。
2. 短路短路也是导致跳闸事故的一个常见原因。
短路是指电流在电路中绕过正常路径,在不经过负载的情况下形成一个低阻抗的回路。
这会造成电流异常升高,导致设备保护装置动作跳闸,以保护电路和设备的安全。
3. 设备老化设备老化是跳闸事故的另一个可能原因。
随着设备的使用时间的增加,其内部部件可能会损坏或耗损,导致设备工作不正常,进而引起跳闸。
因此,定期对设备进行检修和维护非常重要,以防止设备老化导致的事故。
解决方案针对以上分析得出的跳闸事故可能的原因,我们提出以下几点解决方案:1. 升级设备容量对于过载问题,我们建议升级设备的额定容量。
通过增加设备的额定容量,可以提高其负荷承受能力,从而避免因电力负荷过大而引起的跳闸事故。
2. 定期检修维护设备设备老化是跳闸事故的一个重要原因,因此定期检修维护设备是非常重要的。
通过定期检查设备的工作状态,在发现问题之前及时修复和更换设备的损坏部件,可以有效防止设备老化导致的跳闸事故。
3. 安装过载保护装置为了防止跳闸事故的发生,可以安装过载保护装置。
这些装置可以监测电流并在超过设定值时自动切断电源。
通过安装过载保护装置,可以及时发现并切断因过载而引起的电流,保护设备和电路的安全。
电厂南热Ⅰ线跳闸事件分析报告【分析报告】电厂南热Ⅰ线跳闸事件1.事件概述2.事件原因分析2.1电力设备故障初步调查结果显示,该事件的直接原因是电厂南热Ⅰ线所连接的主变器发生故障,导致线路过载,最终引发跳闸。
电力设备故障在电力系统运行中是常见的问题,但对设备的定期检修和维护不当,以及相关检测手段不够完善,是导致该事件发生的重要原因。
2.2线路过载电力设备故障导致的线路过载是该事件发生的根本原因之一、线路的负荷运行超过额定容量,导致电流过大,电力系统无法正常运行。
在该事件中,电厂南热Ⅰ线承载了超过其额定容量的负荷,最终引发了跳闸。
2.3过载保护系统失效在电力系统中,过载保护系统是保证线路和设备安全运行的关键部分。
然而,初步调查结果显示,电厂南热Ⅰ线的过载保护系统在该事件中出现了失效,未能及时切断异常负荷。
这可能与过载保护系统的设计不合理、设备老化等因素有关。
3.对策和改进措施建议为避免类似事件再次发生,可以采取以下对策和改进措施:3.1设备维护与检修加强对电力设备的定期维护和检修工作,提高设备的可靠性和稳定性。
建立完善的设备维护记录和维修计划,定期检查电力设备的运行状况,并进行必要的维修和更换。
3.2故障预警和监测系统建立故障预警和监测系统,对电力设备进行实时监测,及时掌握设备运行状态,并能预测潜在故障。
通过数据分析和预测算法,提前发现线路过载等异常情况,并采取相应的措施,防止设备发生故障。
3.3过载保护系统的改进对过载保护系统进行改进升级,确保其能够准确判断和及时切断超过额定负荷的线路。
同时,建立过载保护系统的定期检测机制,确保其正常运行,并及时修复和更换失效的设备。
3.4人员培训和意识提升加强电力系统操作人员的培训和岗位意识的提升,提高他们的安全意识和应急响应能力。
加强现场巡检和操作规范的培训,确保操作人员能够正确操作设备、及时处理异常情况,并保障电力系统的安全稳定运行。
4.结论电厂南热Ⅰ线跳闸事件是由电力设备故障、线路过载和过载保护系统失效等因素共同导致的。
跳闸故障分析情况报告背景介绍:本报告旨在对某电力系统中发生的跳闸故障进行详细分析,并提供解决方案,以确保电力系统的可靠运行。
一、故障描述:在某电力系统中,发生了多次跳闸故障,导致电力供应中断。
故障发生在变电站的一台主变压器,具体表现为跳闸保护器动作,主变压器无法正常运行。
经初步调查,故障可能是由于电力系统中的故障引起的。
二、故障分析:1. 环境因素分析:通过现场勘察和数据分析,发现故障发生时,环境温度较高,并且存在大气湿度较大的情况。
这些因素可能会对主变压器的故障动作起到一定影响。
2. 设备检测:对主变压器进行全面检测,发现变压器绕组温度过高,超出了正常运行温度范围。
同时,发现部分绕组存在局部短路现象。
3. 维护记录分析:通过查看维护记录,发现在变电站主变压器的日常维护中,未进行足够的冷却系统清洁工作,导致冷却效果不佳。
4. 运行数据分析:通过对电力系统运行数据进行分析,发现最近一段时间内,主变压器的负荷达到了额定容量的90%以上。
这可能会导致主变压器过载运行,进一步影响其正常运行。
三、解决方案:基于以上分析结果,提出以下解决方案:1. 加强环境监控:定期对电力系统环境进行监控,特别注意温度和湿度变化。
在高温高湿的环境下,应采取相应措施,如增加冷却设备,确保主变压器运行在合适的温度范围内。
2. 提高维护质量:加强对主变压器冷却系统的日常维护,及时清洁冷却设备,确保其正常运行。
定期对主变压器进行维护检修,发现故障和隐患时,及时进行处理。
3. 控制负荷:对电力系统的负荷进行合理控制,避免超负荷运行。
确保主变压器在正常负荷范围内运行,以减少故障的发生概率。
4. 定期检测:定期对主变压器进行全面检测,包括温度、绝缘电阻等参数的测试。
及时发现异常情况,并进行相应处理,以避免故障进一步扩大。
结论:通过对跳闸故障的详细分析和解决方案的提出,可以有效减少电力系统的跳闸故障发生概率。
建议相关部门在实施解决方案的过程中,加强对电力系统的监控和维护工作,保障电力供应的可靠性和稳定性。
变电运行中跳闸故障处理分析1. 引言变电站是供电系统中重要的组成部分,它起着电能转换、传输和配送的关键作用。
在变电站运行过程中,跳闸故障时有发生。
跳闸故障会引起停电,给用户带来不便,同时也会影响电网的稳定运行。
及时准确地处理变电运行中的跳闸故障,对于保障供电可靠性和正常运行至关重要。
2. 变电设备跳闸故障原因变电设备跳闸故障的原因可能有很多,主要包括以下几个方面:电力负荷过大:当供电负荷超出设备额定容量时,容易导致设备过载,从而引发跳闸故障。
设备老化:变电设备随着使用时间的增长,各种元器件会出现老化,降低了设备的可靠性,容易引发跳闸故障。
外部环境因素:如雷击、污秽、动植物等外部环境因素对设备的影响,也会导致设备跳闸故障。
操作失误:操作人员在操作设备时疏忽大意,造成设备跳闸故障。
系统故障:供电系统其他部分发生故障,影响到变电站的正常运行,导致设备跳闸故障。
以上这些原因都是引起变电设备跳闸故障的常见原因,对于这些原因我们需要采取相应的处理措施,防止跳闸故障的发生。
3. 变电运行中跳闸故障处理分析对于变电运行中跳闸故障的处理,需要按照以下步骤进行分析和处理:(1)现场调查:当发生变电跳闸故障时,首先需要到现场进行调查,了解整个跳闸过程,包括观察设备的运行状态、现场环境等。
(2)故障判断:根据现场调查和设备运行情况,对跳闸故障进行判断,确定故障的性质和范围。
(3)紧急处理:在确定故障后,需要立即进行紧急处理,采取一些有效的措施,保证现场人员和设备的安全,同时尽量缩短停电时间。
(4)故障分析:在紧急处理之后,需要对跳闸故障进行深入分析,找出故障的根本原因,采取相应的措施,以避免类似故障再次发生。
(5)故障修复:在故障分析的基础上,对跳闸故障进行修复,保证设备尽快恢复正常运行。
针对以上的分析步骤,我们需要根据实际情况,采取相应的措施,确保跳闸故障尽快得到解决。
5. 变电运行中跳闸故障的解决方案在变电运行中,跳闸故障发生时,我们可以采取以下一些解决方案:(1)设备更新:对于老化严重的设备,需要及时进行更新和替换,提高设备的可靠性和稳定性。
一起变电站主变保护动作跳闸事件分析变电站主变保护动作跳闸事件是指在电网运行过程中,变电站主变保护装置发生异常,导致主变电压跳闸的事件。
该事件可能是由于故障、误操作、设备老化等多种原因引起的。
首先,要分析主变保护动作跳闸事件的可能成因。
可能的成因包括以下几个方面:1.设备故障:变电站主变保护装置可能存在设备故障,如元件损坏、接触不良等情况,导致保护动作跳闸。
2.短路故障:主变电压跳闸事件可能由于变电站电网中出现短路故障,超过了主变保护装置的额定值,引起保护动作。
3.误操作:变电站运行中的误操作也是主变保护动作跳闸事件的一种原因,包括操作错误、接线错误等。
4.设备老化:变电站设备长时间运行后,可能出现老化、磨损等情况,导致主变保护装置功能失效或不稳定,引发保护动作。
接下来,需要对主变保护动作跳闸事件进行分析,并采取相应的处理措施:1.确定事件成因:首先,要通过检查和测试,确定主变保护装置是否存在故障,排除其他外部因素的影响,确定故障的具体成因。
2.维修和更换设备:如果主变保护装置存在故障,需要及时维修或更换相关设备,确保其正常运行。
3.加强设备维护:对变电站设备进行定期检查和维护,包括对主变保护装置的各个部件进行检测、清洗和维护,提高设备的可靠性。
4.进行操作培训:加强对变电站运行人员的操作培训,提高其操作技能和安全意识,防止误操作引发保护动作跳闸事件的发生。
5.强化监控和报警系统:安装并加强对变电站的监控和报警系统,及时发现和处理可能存在的故障和风险,减少保护动作跳闸事件的发生。
6.加强数据分析和故障预测:通过对变电站的运行数据进行分析,结合现场检查和设备测试结果,进行故障预测和分析,提前采取措施,防止主变保护动作跳闸事件的发生。
总之,对于变电站主变保护动作跳闸事件,应该通过分析事件的可能成因,采取相应的处理措施,包括设备维修和更换、加强设备维护、操作培训、监控和报警系统、数据分析和故障预测等,保障电网运行的稳定性和可靠性。
跳闸事故报告1. 引言跳闸事故是电力系统中常见的问题之一。
当电流超过设备的额定负荷时,保护装置会自动断开电路,以保护电力设备和人身安全。
本报告旨在分析一起跳闸事故,并提供解决方案,以减少类似事故的发生。
2. 事故概述在2019年3月15日下午2点,位于XX工厂的变电站发生了一起跳闸事故。
根据现场工作人员提供的资料,事故发生时,变电站的电流突然增加,并导致主要电路跳闸。
事故导致工厂的生产线停工,并造成了重大经济损失。
3. 详细调查为了找出跳闸事故的原因,我们进行了详细的调查。
以下是我们的调查结果:3.1 现场检查我们首先进行了现场检查,对变电站的设备进行了全面的检查。
我们发现主要断路器过载保护装置被触发,断开了电路。
同时,我们还发现变压器的温度异常升高,这表明变压器可能存在故障。
3.2 数据分析我们进一步分析了变电站的历史数据,以寻找可能的线索。
我们发现在事故发生前,变电站的电流曾经达到峰值,并且在跳闸前的几分钟内保持在高位。
这表明电流的突然增加可能是导致跳闸的直接原因。
3.3 系统模拟为了更好地理解事故的发生原因,我们进行了系统模拟。
我们使用模拟软件对变电站的电力系统进行了建模,并模拟了电流超载的情况。
模拟结果显示,在电流超过额定负荷的情况下,过载保护装置会自动跳闸,以防止设备过载。
4. 解决方案基于我们的调查结果和分析,我们提出了以下解决方案,以减少类似的跳闸事故的发生:4.1 升级设备我们建议对变电站的设备进行升级,特别是过载保护装置和变压器。
新的过载保护装置应具备更高的额定负荷能力,并能够及时响应电流超载的情况。
同时,可以采用先进的温度监测装置来检测变压器的温度,并及时报警。
4.2 加强维护和检修定期维护和检修变电站设备是预防事故发生的关键。
我们建议制定详细的维护计划,并按照计划进行定期检查和维护工作。
特别是对变压器进行定期的温度检测和绝缘测试,以确保其正常运行。
4.3 增加监控系统安装更先进的监控系统可以及时监测电力系统的运行状态,并提前发现潜在问题。
电厂跳闸事件简报[大全五篇]第一篇:电厂跳闸事件简报XX电厂XX年XX月XX日事故(事件)调查分析报告一、事件简称二、事件时间三、气象及自然灾害情况四、事件电厂情况简介五、事件简况1、故障前工况(含运行方式、发电出力、故障前相关工作开展情况等)对运行方式的描述应画出接线图2、故障经过(含故障经过及故障后处理情况)六、设备检查情况1、一次设备检查情况(含站内、线路等设备的检查情况,应附有故障点整体及局部照片并加以详细的文字描述,要求照片必须清晰、容易分辨);2、二次设备检查情况(对相关后台机、保护、安自、录波装置的信息及其动作情况、动作过程进行说明,应附有照片和详细的文字描述。
应拍摄装置液晶面板的动作、告警报文的完整照片,一张照片不能完整描述的应多张连拍;保护、安自、录波装置可打印动作报文的,应附上打印的扫描照片;应对保护、安自的动作行为进行分析评价,如为何动作、是否正确动作等);现场有录波的,要求提供录波源文件,不应只提供照片!3、其他设备检查情况(其他与事件有关的设备检查情况,同样应以图片+文字的方式详尽说明)七、事故原因及分析结论1、事件发生的直接原因、间接原因(结合相关原理、现场实际情况、人为及客观因素等进行分析)。
八、暴露问题1、人为主观上的问题(需深层次分析)。
2、客观上的问题(设备质量、自然条件等)九、整改措施措施必须具体、可行,并明确责任人和整改时限要求。
注:七、八、九节可在调查清楚后再完善,一~六节内容在简报中必须有第二篇:11月7日玉环电厂#2机组跳闸事件报告-考核11月7日仪控人员走错间隔误操作造成#2机组跳闸事件分析报告及责任处理意见一、事件发生前机组运行方式:#2机组负荷626MW,AGC投入;2B、2C、2D、2E、2F磨煤机运行,2A磨煤机备用;#4机组于11月6日停机进行C级检修。
二、事件发生经过:按照工作计划,2008年11月4日14:22向省调批复“#4机组C级检修”申请单,计划检修时间:11月5日18:00至12月5日18:00。
电厂#1主变2201开关跳闸事件分析报告1、事件经过2006年7月28日下小雨,两套机组带基本负荷正常运行。
11:11时,运行值班员发现#2机汽温、汽压、负荷均下降,立即查看#1燃机运行状态,#1燃机已跳闸,转数开始下降,并进入自动停机的程序。
值班员马上将情况汇报给值长。
与此同时值班员开始对#2机减负荷,随后汽机打闸,执行停机的其他操作。
在执行停机的过程中,值班员查看了相关报警记录:DCS记录中可以看到如下信息“220kV#1主变断路器已分”、“#1燃机已跳闸”报警显示;查看MKV有“发电机出口开关已跳闸”、“燃机失火焰”及“重油状态跳机”等报警显示。
派人到电子设备间、网控室查看保护动作情况,回告只有#2发电机保护屏“主汽门关闭”报警。
此时电气检修人员已到现场,开始对电气有关设备进行检查。
12:30时经检查后初步认定,#1主变2201开关跳闸原因为跳闸回路故障造成的。
将情况汇报中调,机组转检修后备用。
2、原因分析由于#1主变高压侧开关跳开后,保护没有动作信号发出,初步判断为跳闸回路绝缘降低或相关的继电器误动导致的。
首先检查跳闸线圈的控制回路绝缘:发变组保护、母线保护、就地按钮、主控室紧急按钮和不一致继电器出口接点的绝缘都在20MΩ以上,故排除了跳闸线圈回路绝缘降低的可能。
继续检查三相不一致出口继电器的控制回路,当断路器在分闸状态时,该回路绝缘仍在20MΩ以上,可以排除三相常开接点F1A、F1B、F1C的绝缘降低。
合上断路器后继续检查该电路,此时BC间绝缘明显降低,分相检查三相辅助触点,发现A相常闭触点绝缘为OMΩ。
检查发现该触点间有水滴,水是从操作机构上面的面板的接缝中渗出的,水滴造成该触点绝缘降低,导致三相不一致继电器控制回路在合闸状态下绝缘降低,从而造成出口开关跳闸。
3、暴露问题(1)定期工作做得还不到位,要不断完善定期工作内容。
(2)检修及运行人员对主要设备的巡检不到位。
对控制回路的重要触点检查不仔细。
电厂发变组跳闸事件分
析报告
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
电厂#2发变组跳闸事件分析报告1、事件经过
(1)2006年6月29日前,#02高厂变低压套管底部已渗油多日,属原安装质量问题,但因保质期未过,要等厂家来人解决,故此缺陷一直未处理。
为安全起见,从6月26日起将厂用电倒至#9B高备变,#02高厂变转热备用。
6月29日下午厂家来人,在履行完工作票手续后,准备处理此缺陷。
(2)事件前,#2机运行参数无异常。
16:13时#2发电机在运行中突然跳闸退出运行,#2发电机出口开关502和#2主变220kV侧开关2202
跳开,灭磁开关跳闸,主汽门关闭。
检查#2发变组保护屏和#02高厂变保护屏,有“高厂变压力释放”、“灭磁开关联跳”、“主汽门关闭”等信号。
DCS有远控-5OPC动作报警,汽机最高转数达3160rpm。
值班员迅速对汽机打闸。
(3)电气专工到达现场,检查所有报警信息后,意识到在处理#02高厂变缺陷时,没有将有关的保护退出,于是将#02高厂变所有保护退出。
16:40时汽机重新挂闸成功,16:43时汽机重新并网。
2、原因分析
(1)电气检修工作班成员、厂家技术服务人员在处理#02高厂变低压套管底部渗油时,由于没有意识到#02高厂变的保护没有退出,工作中不慎,误碰了变压器顶部压力释放器的开关,引起压力释放器保护动作,从而引发一系列开关动作,造成机组跳机。
这是此次事故的直接原因。
(查看事故报警记录,从动作时间上的顺序判断,引起#2机发变组跳闸的原因就是“高厂变压力释放”动作造成的。
)
(2)由于在处理#02高厂变缺陷工作前考虑不周,在填写处理#02高厂变渗油的工作票时,没有填写二次设备及回路工作安全技术措施单,致使#02高厂变的相关保护没有及时退出。
这是造成此次事故的主要原因。
(3)运行人员在接到处理#02高厂变渗油的工作票后,没有认真审核,对不完善的安措没有给予及时补充,造成不完善的工作票发出,这也是此次事故发生的主要原因。
3、暴露问题
(1)员工在实际的工作中没有很好的执行工作票制度,工作票从签发到许可都没有很好的把关。
工作票签发人、工作负责人、工作许可人,这
三人中如果有一人能及时发现安措中存在的问题就可能避免此事故的发生。
说明我们工作不细、责任心不强。
(2)工作中安全技术交底没有做或做得不到位,工作班成员不是非常清楚工作中的安全注意事项,工作中马虎、大意。
(3)运行人员在审核工作票时,存在审核流于形式,责任心不强的问题或存在技术不过硬,对系统不熟的问题。
(4)电厂“高厂变压力释放”保护及一些非电量保护在保护屏上无投退的硬压板,跳闸回路无明显的断开点。
4、防范措施
(1)所有生产人员要加强技术培训,增强业务素质,不断提高工作水平。
(2)所有生产人员工作中严格执行“两票三制”,增强责任心,认真履行自己的职责。
(3)对各类检修作业,事前要认真做好工作交底,强调工作中的安全注意事项。
对有外来施工人员,工作中更要做好监护。
(4)尽快确定并完善电气“二次设备及回路安全技术措施单”的格式,并与电气一、二种工作票配套执行。
(5)对电厂现有的发变组保护进行认真检查,保护屏上要增加非电量保护的投退压板,以方便此类保护的投退。