某汽油机连杆断裂失效分析
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InternalCombustionEngine&Parts
0引言
连杆是发动机高速运动件之一,对发动机的可靠性和
耐久性至关重要。某国六汽油机为了满足低油耗目标,对
连杆进用了轻量化设计,并在开发过程中通过了多轮800h耐久试验。但是在进行50h断油转速试验时,发生了
连杆断裂,击穿缸体的失效故障。本文通过一系列分析,寻
找问题根源,并提出改进方案。1背景描述
某国六汽油机连杆为了轻量化,采用了近几年锻钢连
杆的主流材料-新型高性能中碳钢46MnVS5。它的综合性
能比较好,兼顾高强度和易加工性,其机械性能见表1。抗拉强度MPa屈服强度MPa延伸率%端面收缩率%
1000~1150叟750叟8叟25表1连杆材料机械性能
某国六汽油机进行50h断油转速试验,41.5h出现异
响,紧急停机,发现第1缸连杆体从机体进气侧飞出,连杆
盖击穿机体排气侧并卡滞在其中。活塞碎裂,仅剩头部。
连杆失效照片见图1。
图1连杆失效照片目视失效状态:淤连杆有四处断裂,分别位于:小头45毅方向、左侧杆身跟大头过渡处、左侧大头端螺栓法兰面附近、右侧螺栓靠近涨断面位置;于连杆杆身变形严重,发
生弯曲和扭转;盂左侧螺栓弯曲,右侧螺栓断裂。右侧弯曲
螺栓和左侧断裂螺栓的残留部分跟螺栓孔的啮合良好,无
退牙现象;榆连杆大小头孔均无发蓝发黑等过热现象。2原因分析
断口分析是找到零件疲劳失效源头的一个快速有效
的方法,通过断口分析可以快速排除零件二次断裂失效
位置。
活塞的断口新鲜,为过载断裂,未见明显缺陷,判断活
塞应该为受害件。连杆大小头孔无发蓝发黑等过热现象,
说明不是因为衬套或轴瓦烧瓦导致连杆失效。主要对连杆
及螺栓进行断口和材料的检测分析。2.1连杆断口及材料检测
除了断口C外,其余断口均较为粗糙,为过载断口。
断口C较为平整,微观显示该断口局部有细小的疲劳裂
纹,表明为疲劳断裂。但由于断口损伤严重,无法对裂纹起
始点进行微观观察。
根据断口微观纹路推断,裂纹起源于断口上方区域,
然后扩展,方向如图2箭头所示。反光明显的区域,擦伤严
重,无法鉴别其微观形貌。
截取断口附近的截面进行金相检测,表面未见脱碳,
与芯部组织相同,为珠光体+网状铁素体,无异常,见图3。
断口附近的硬度:30.7、32.3、31.3HRC,满足设计要求。2.2螺栓断口及材料检测
断裂螺栓的断口分析如图4所示。从形貌来看,断裂
分两个过程。首先在表面出现过载断裂,然后在多次大载
荷作用下,裂纹以弧形的形式向另一侧扩展。
金相检测显示,螺栓再大载荷下发生了弯曲变形,且
在靠近断口的2个压底均出现裂纹,表明曾经受到较大的
载荷;未见压型缺陷,其表面和芯部组织正常。螺栓芯部硬
度为414、419、409HV10,符合12.9级螺栓的强度要求
(385~435HV10)。
基于断口检测结果,可以推断:连杆大头端C区域先
疲劳断裂,导致零件运行异常,然后引起螺栓、连杆其他部
位及活塞发生过载断裂。某汽油机连杆断裂失效分析
FailureAnalysisofABrokenGasolineEngineCon-rodAssembly
邓君DENGJun曰王延亮WANGYan-Liang
(上海汽车集团股份有限公司技术中心,上海200125)(SAICMotorCo.Ltd.,TechnicalCenter,Shanghai200125,China)
摘要院某汽油机在进行断油转速试验时发生连杆断裂的失效故障。通过断口分析和逻辑推理,找到了失效原因,即连杆螺栓孔尾端存在非全螺纹,极限尺寸情况,螺栓孔的非全螺纹跟螺栓的全螺纹存在啮合的可能,非全螺纹啮合引起螺纹干涉和应力集中,从而导致连杆的疲劳断裂。改进方案通过FEA计算和试验验证,为其他连杆设计提供借鉴。Abstract:Agasolineenginecon-rodwasbrokenduringthecutoffspeedtest.Throughfractureanalysisandlogicalreasoningrootcausewasfound.Incompletethreadexistedincon-rodbolthole.Underlimit-situationtheincompletethreadinterferedwiththefullthreadoftheboltwhichcausedstressconcentrationandledtothefatiguefailureofthecon-rod.TheimproveddesignpassedtheFEAcalculationanddyno-tests.Thiscasecanbereferencedforothercon-roddesign.
关键词院断油转速;连杆断裂;非全螺纹啮合;应力集中Keywords:cutoffspeed;con-rodassemblybroken;incompletethreadengagement;stressconcentration
要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
作者简介院邓君(1979-),女,山东德州人,硕士研究生,工程师,主要从事内燃机活塞连杆的设计工作。·29·内燃机与配件
2.3FEA计算分析
全局模型计算结果显示:连杆大头端C区域为杆身与大头过渡的地方,为了轻量化,此处用加强筋过渡连接,
但FEA显示此处的应力较小,安全系数4.37较高,失效
的可能性较低。螺栓的FEA计算也满足设计要求,见图5。
图5
全局模型高周疲劳计算结果从而推断C区域螺纹孔底部为疲劳起始源的可能性
较高。需要重新校核螺栓跟螺纹孔的设计。螺栓长度43.5~44.0mm,螺栓尾部倒角长度max2.5mm;而连杆螺栓孔只
定义了最小全螺纹长度42mm,螺栓孔尾端存在非全螺
纹。极限尺寸情况,螺栓孔的非全螺纹跟螺栓的全螺纹存
在啮合的可能。非全螺纹啮合会引起螺纹干涉和应力集
中,从而导致连杆疲劳断裂。3改进方案
为解决极限情况非全螺纹啮合的问题,可以增加螺栓
孔全螺纹长度、或者缩短螺栓长度。如果增加螺栓孔全螺
纹长度,考虑到连杆杆身跟大头过渡处的结构造型,丝锥
攻丝过程单侧受力容易损伤,且螺纹孔尺寸易超差。如果
缩短螺栓长度,两者的啮合长度存在风险。
综上来看,较好的方案是螺栓设计保持不变,仅在螺
栓孔底部增加沉头孔和过渡圆角,同时定义螺纹部分为全
螺纹,这样既能保证全螺纹啮合长度,又避免了非全螺纹
的存在,如图6示。
图6
改进方案对改进方案进行FEA分析。全局模型计算结果显示,
螺栓孔部分靠近螺纹起始的地方安全系数最小,为1.24(跃1.1);而螺栓孔端部安全系数都比较高,沉头孔圆角部分
安全系数相对较小,也有2.49,见图7。
为了解螺栓跟螺栓孔的啮合螺纹的受力情况,在螺栓
表面和连杆螺纹孔内部构造详细的螺纹特征,对连杆大头
局部模型进行FEA计算,见图8。
计算结果表明:螺栓第一啮合螺纹处的安全系数最
低,为1.12,见图9。由于第一螺纹受力后进入塑性变形,
后面的螺纹会分摊受力,所以此处实际情况的安全系数会图2断口C
疲劳分析
图3断口C
金相分析
图4
螺栓断口分析·30·InternalCombustionEngine&Parts
图
8局部模型图
7全局模型大头孔FEA结果
图11
局部模型螺栓孔附近区域的疲劳计算结果高很多,不是风险项。
图9局部模型螺栓的疲劳计算结果连杆螺栓孔的安全系数也满足设计标准。内螺纹除第
一螺牙外,其他螺牙的安全系数为2.29。第一螺牙处的安
全系数为1.08,见图10。同理,由于第一螺牙受力后进入塑性变形,后面的螺牙会分摊受力,所以此处实际情况的
安全系数会高很多,不是风险项。
图10局部模型螺栓孔的疲劳计算结果螺纹孔附近区域的安全系数也满足设计标准。螺栓孔
光孔跟起始螺纹过渡的地方,安全系数1.17,沉头孔圆角
处最小安全系数3.16,沉头孔底端的安全系数3.34,连杆
盖与螺栓法兰面配合的圆角处安全系数为1.74,见图11。4新方案试验验证
改进后的样件装配到两台发动机上进行断油转速试
验,两台试验都顺利通过。连杆返检进行磁粉探伤,未发现
裂纹,螺栓返检亦未发现裂纹。5结论
连杆螺栓孔跟螺栓的螺纹啮合是连杆设计的重要组成部分。如果两者存在非全螺纹啮合,则会产生螺纹干涉
和应力集中。在长时间耐久或者特殊工况下,应力集中区
域产生疲劳,导致连杆和螺栓的断裂等失效。
为保证全螺纹啮合,设计时需对螺栓孔和螺栓的全螺
纹长度进行尺寸链校核,确保在极限情况,两者仍是全螺
纹啮合。其次,螺栓每次拧紧后都会伸长,应保证螺栓使用3次后,螺栓跟螺栓孔的配合还是全螺纹。具体方法:1)对
于开式螺栓孔,螺栓孔底部增加沉头孔和过渡圆角;2)对
于闭式螺栓孔,螺栓孔全螺纹长度比螺栓螺柱长2~3mm
或者2~3倍的螺距。
另外,增加断油转速工况为连杆FEA计算的必选工
况;增加断油转速试验为连杆ADV的必选试验。
参考文献院[1]袁兆成.内燃机设计[M].二版.机械工业出版社,2008.[2]王弘生.螺纹接头设计及特性引论[M].上海汽车集团股份
有限公司内部刊物,2010.·31·