质量改善小组

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生产现场质量改进小组项目书
一、目的:通过日报表数据统计对异常问题进行汇总分类,并对异常问题进行分析、制定出改善措施。

本次改善的目的通过发现导致合格率低的原因,掌握生产线生产过程中的实际状况并加以改善。

提高组装一次下线合格率,提升客诉开箱合格率。

二、小组格言:立足生产现场,解决实际问题。

三、小组类型:现场型
四、活动日期:2013年4月—2013年6月。

五、主要影响合格率的课题:
第一课题:杜绝组装线漏装现象。

第二课题:解决组装线松装问题。

第三课题:减少错装现象。

六、小组成员:(共计:12人)
七、质量现状调查:
1.装配异常问题较多,漏装、松装占比较大。

2.客诉开箱抽检合格率较低。

3.员工技术差,质量意识薄弱。

八、方案确定:
通过小组全体成员头脑风暴法进行讨论,制定有效的改善方案。

九、产内开箱抽检合格率汇总
十、松装不良项汇总表(3月18日—3月23日)
十一、漏装不良项汇总表(3月18日—3月23日)
十二、错装不良项汇总表(3月18日—3月23日)
十三、根据以上问题制定整改计划书:(首先对占比较大的前三位进行整改)
十四、本次改善活动后的效果:
1.内部开箱合格率达到90%。

2.减少漏装:单线每班次不超过5项
3.杜绝松装:单线每班次不超过10项
4.错装:单线每班次不超过5次
编制:审核:批准:。