干法除尘在高炉上的运用

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冶金动力METALLURGICAL POWER 2010年第1期总第137期
干法除尘在高炉上的运用
李长连
(湖南衡阳钢管有限公司,湖南衡阳421001)
【摘要】简要介绍了衡阳钢管有限公司干法除尘工艺及设备性能,并对干法除尘引停煤气操作温度控制等提出了见解。

【关键词】高炉煤气净化;干法除尘;布袋除尘
【中图分类号】TF547【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2010)01-0028-02 Application of Dry Dusting Technique in Blast Furnace
LI Chang-lian
(Hunan Hengyang Steel Pipe Co.,Ltd.,Hengyang,Hunan421001,China)【Abstract】The dry dusting process and equipment performance of Hengyang Steel Pipe Co., Ltd were briefly presented.It found out that use of the dry dusting technique would cause runaway of gas operation temperature.The causes were analyzed.
【Key words】purification of blast furnace gas;dry dusting;bag dusting
1干法工艺简介
衡阳钢管有限公司高炉采用干法布袋除尘净化工艺,其工艺过程为:高炉煤气沿下降管经过重力除尘器之后,再经过温度调整进入干法布袋除尘箱体;经过布袋除尘之后的干净煤气进入净煤气管道汇合,经过减压阀组或TRT机组降压和喷水降温之后并入煤气管网(见图1)。

图1干法除尘工艺流程图
布袋除尘对煤气温度有一定的要求,进入箱体的荒煤气温度须在80~260℃之间。

如低于80℃则发生水蒸汽凝结现象,潮湿的煤气经过布袋除尘会使布袋除尘受潮,干燥的高炉灰遇到潮湿的布袋会大量地瘀积进而糊住除尘布袋的通气孔,降低布袋除尘的除尘能力,最终导致箱体内的除尘布袋报废。

如果煤气温度高于260℃则会降低除尘布袋的使用寿命或在短时间内将布袋烧毁。

正常情况下,高炉煤气的温度在120~220℃之间除尘效果最好。

2设备概况
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冶金动力
METALLURGICAL POWER
2010年第1期总第137期
除尘箱体12座;除尘布袋规格:130×6000;除尘布袋材质:氟美斯耐高温针刺毡;除尘布袋数量;每一个箱体205条;大灰仓1座,大灰仓除尘布袋规格:130×3000;除尘箱体入口、出口电动插板阀(全封闭式):DN1400,各12台;除尘箱体入口、出口气动蝶阀DN700,各12台;荒煤气放散管电动插板阀:DN1400,1台;荒煤气放散管电动蝶阀:DN700,
1台;净煤气放散管电动插板阀:DN2000,1台;净煤气放散管电动蝶阀:DN2000,1台;换热器入口、出口电动插板阀(全封闭式)DN2000,各1台;换热器电动蝶阀:DN2000,3台。

3操作要点
3.1引停煤气操作要点
(1)干法除尘系统配套建设有荒煤气放散系统。

引煤气时可以先部分或全部关闭炉顶放散,再用该放散系统将高炉炉顶温度拉到120℃以上,投运箱体;停煤气时当减压阀组前压力降至30kPa 以下开荒煤气放散,关闭减压阀组通道,而不必急于开启炉顶放散。

(2)如果荒煤气放散因故不能使用,引煤气时箱体要适当提前投运。

实践证明:若高炉短期休风后复风操作,炉顶温度低一些对布袋没有明显影响,停煤气时若荒煤气放散不能使用,减压阀组通道关闭之后要打开炉顶放散。

3.2温度控制操作要点
(1)高炉正常工作时炉顶温度控制在150~250
℃。

与之相对应,干法除尘箱体入口温度控制在120~220℃。

(2)当炉顶温度升高到250℃时,炉顶开始打水降温,将炉顶温度控制在280℃以内。

当炉顶温度回落降至220℃时,炉顶停止打水。

(3)当重力除尘器煤气出口温度超过270℃或布袋入口温度超过250℃时,控制系统将自动接通散热器旁路,使煤气温度降温幅度约为30~50℃,以确保布袋入口温度不高于220℃。

当重力除尘器煤气出口温度低于200℃或布袋入口温度低于150℃时,控制系统将自动关闭散热器旁路。

应注意主管上蝶阀和通向散热器的蝶阀不能同时关闭。

(4)运行过程中如发现除尘箱体入口温度高于
260℃或低于150℃时,值班人员必须到现场确认换热器的切换是否正常。

当布袋入口温度超过250℃换热器旁路不能自动接通时,值班人员应及时打开散热器的进口、出口DN2000电动蝶阀,关闭换热器旁通管DN2000电动蝶阀,使高温煤气经换热
器降温之后进除尘箱体。

当布袋室入口温度低于
150℃,若控制系统不能自动切除降温旁路,值班人
员应手动切除。

(5)当布袋入口温度低于120℃,高炉应及时提高炉顶温度。

特别是高炉刚开始投运期间应加强巡检,防止低温对除尘布袋的影响。

3.3重力除尘器及除尘箱体操作要点
重力除尘器作为粗除尘设备,对后续工序有着非常关键的影响,因此必须保证该设备的处理能力。

增加重力除尘器的放灰次数,可以减少二次扬尘带入后续工序,对后面的干法除尘系统是非常有利的。

将放灰周期缩短到22h 之后,在布袋反吹周期不变的情况下,布袋平均阻力下降了1kPa ,输灰管道的寿命明显延长。

增加过滤面积是提高净化效率,减少对布袋的损伤的有效手段。

一般情况下,布袋阻力不超过2
kPa 为宜,反吹周期不宜太短。

如果阻力较高或反吹
过于频繁,应考虑投入备用箱体。

实际上,如果布袋箱体不是非常富裕,全部投用也是可行的。

布袋箱体进出口全封闭式插板阀的放灰操作非常重要,若放灰不及时可能造成阀板开、关不到位,干灰长期冲刷阀板使阀门失去应有的作用。

插板阀的放灰操作有一定的危险性,放灰阀的位置要便于操作。

插板阀前的蝶阀严密可以减少眼镜阀箱体内的积灰,应足够重视。

3.4喷水降温与腐蚀问题
若高温煤气并入低温煤气管网,需进行降温处理,最简单的方法是喷水。

由于喷水目的是降温而非洗涤,喷水量一般不大。

因高炉煤气中含部分酸性气体和可分解的盐类,经喷水后形成腐蚀很强的介质,对管道、膨胀器等有较大危害。

高温煤气管网,在气温很低时也有冷凝水析出,同样存在这种腐蚀问题。

解决腐蚀问题可以考虑部分管道采用防腐材质,或增加防腐涂层,也可考虑增加喷水量,或喷洒碱液。

高炉采用低氯助剂可以减少喷洒析液的Cl ˉ含量,从而减少腐蚀。

4结论
高炉煤气干法除尘与湿法净化工艺相比,不但大大降低了水的消耗,而且净煤气温度提高,TRT 发电量也有较大提高,同时也大大改善了工业炉窑的热工制度,具有节能、环保双重效益。

收稿日期:2009-08-25
作者简介:李长连(1968-),男,1991年毕业于武汉钢铁学院(现改名武汉科技大学)煤化工专业,现从事煤气工艺技术专业管理工作。

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