吹脱法预处理焦化废水的条件实验及工程应用
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p % H p H 除率1
图 3 温度与氨氮去除率的关系
一0 ’ 57 ,1 ” 8 . ・ . 9 , 7 ,
一”9 17 75 . 5 0 . 6 66 .
24 气液比对氛氮吹脱效率的影响 .
一“ ’ ‘ ” . ” ” 0 ‘ 8 5 ’
废水的氨氮浓度和 p H值分别为 695 和 6. m儿 g 92, . 调节p 值至 1. 0温度为2 ℃左右, 3 H 09 8 5 在不同
工程上可操作性等因素 , 碱的投加量可控制在 1 L废
芝
60
哥 渔 报 减 喊
40
水 1一 0 o, 5 3 m L确定此类废水氨吹脱的适宜 p m H值
为. .左右。 10 1
表2 p H值对氮氮去除率的影响
吹脱前 吹脱后 氨氮去 吹脱前 吹脱后 氨氮去
一 初 氨 浓 一56 , 始 氮 度 3. g 4 m/ L
的浓度接近饱和, 以吹脱效率与气液 比成线性关 所
留时间为 1. h吸收塔: mx mx . m 3 , 35 ; 7 8 35 个)水 ( 力停留时间为 7d 风力停留时间为 50 , . s吹脱填料: ; Y 型塑料弹性填料, Z 比表面为 80 89时/ , 5一5 时 填料 层高度60 吸收填料:R型半软性填料, .m ; B 比表面积 为 1 一 2 m/ 填料层高度 1 m 吹脱循环泵: 2 1 2 0 9 耐, . ; 9 I 5- 5 5 , 85 每级脱氨塔 2台, 用 S 01 - 0 P二1. k 1 22 W, I
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一一 恒 温 加 热 器
度和气流量, 吹脱后静 置5 , mn 取样分析。尾气 由 i
6 /硫酸溶液吸收生成硫酸按。 ml oL
2 结果与讨论
21 . H值对氨氮吹脱效率的影响 p 取05 .L 废水于 1 烧杯中, p L 初始 H值为94, . 6
90
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乙 一氮氮浓度 △ - -氮狱去除率 o 芝 铃
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环 境 工 程 20 年 6 07 月第 2 卷第 3 5 期
吹脱法预处理 焦!废水巾氛氮前条件试验与工程应用 E
李瑞华 韦朝海 吴超飞 吴锦华 谭展机
卢 彬
广 16 0 ( 华南理工大学环境科学与工程学院, 东 广州 50 4 )
陈锡 通 刘 礼
图 1 氨吹脱试验工艺流程
分别用05 / 的 NO .ml oL aH和 C(H, a )调节废水的 O
取 1 废 水 于 2 吹脱 反 应 器 中, 6 l L L 用 m/ oL
p 值,种 投加 废水的p 值变化的 H 2 碱的 量对 ’ H 影响见
环 境 工 程 20 年 6 07 月第 2 卷第 3 5 期
八
C
中的酸碱缓冲体系被打破, 废水中的氨主要是以游离 氨分 子 的形 式 存 在, 以氨 氮 去 除 率 比较 高。 所
-^ .m l 以 Hz -0 o 5 几O ) 调节p 值的 H 废水在吹脱过程中产生了大量
的细小沉淀物。在工程上 , 这些沉淀物很容易堵塞吹
1 试验材料与方法 11 废水来源与性质 . 试验用水为广东韶关钢铁集团公 司焦化厂的原 始废水 , 水质见表 1 。从表中可以看出, 该焦化废水 具有成分复杂, 浓度波动范围较大, 受到焦化厂生产
2% 0 [ [。生物法处理高浓度的氨氮废水时, ' 微生物的 活性受到了强烈地抑制, 其脱氢酶活性从 92 u m . 酬g 9 降至 49 t/g且破坏微生物氧化作用, . im , 3 g 相应的
硫化物
项目
月统计数据
月平均值
p H值
矿 物油
氨氮
挥发酚
氰化物
温度
/℃
4 5 ̄5 5
色度
/ 倍
9 0 ̄61 0
/ gL ’ /m L ’ ( "一) ( g 一) / g 一 m (-’ mL /mg L一 ) ) ( " ’
12 试验 方 法 .
氨吹脱工艺流程如图 1 所示。
转 子 流 量 计
NO aH或粉末C(H2 aO )调节废水 p 值, H仪控制 H 用p 反应过程的p H值。在一定温度和气流量条件下进
尾气
温度计 行吹脱 , 通过温度计和转子流量计计控反应过程的温
的气液比条件下吹脱 4 , h试验结果见图4 。由图4 可 见, 当气液 比从 10增加到4 时 , 2 80 氨氮去除率从 0
22 吹脱时间对氨氮去除效率的影响 .
废水的p H值和氨氮浓度为92,5 .m/, . 1 6 L 7 2 g 0 用6 / NO ml aH和粉末 C(H2 oL aO )分别调节废水 p H 值到1. , 2 7以不调 p 3 H值样品作为空白。然后, 在
废水 具 有 很 强 的 酸 碱 缓 冲 能 力, 且 NO 比 并 aH
脱前后的p H值从 1. 下降到93; NO 23 7 . 用 aH调节 8 废水p 值时氨氮去除率为8. %, H 45 吹脱前后的p 2 H
值从 1. 下降到 1. 。吹脱时间从 0 8h时, 23 7 04 9 一 氨 氮的吹脱速率较快 , 之后 , 8h 氨氮的吹脱速率减缓。
可知, 废水的p 当 H值从 8 7 . 升高到 1. 时, 8 2 1 氨氮 4 去除率从 1. %显著提高到 8. %, H 05 44 9 95 当p < 1 1.
时, 值的 高对氨氮去除率影响不大, > , p H 升 p 1. H 5 0
氨氮去除率快速增加 , 与文献「 ] 8 报道一致。根据酸
图2 。由图中可知, 当碱 的投加量 >4 m 0 L时, 废水
C(H aO ) 2 调节废水 p H值时氨氮去除率为7. %, 01 吹 4
p H值增加缓慢, 且已高达 1.; 23碱的投加量在 1- 5 3 m之间时, 0 L 废水的p H值由 1.上升到 1., 05 22且 p 值上升速率快。根据试验现象, H 成分复杂的焦化
C D 的平均去除率从 9.%降至 7.%, O, 51 91 降低了反 应器的水处理效果〔]生物脱氮技术还存在占地面 ’ , , ; 积大、 投资费用高、 低温时效率低、 易受有毒物质影响
CD O ,
控制的影响, 氨氮浓度变化在9 一 0 m/ 0 70 L g 范围内。
表 1 广东韶关钢铁集团公 司焦化废水水质
( 广东省韶关钢铁集团有限公司焦化厂, 韶关 522) 11 3 摘要 针对焦化废水中氨氮对后续生物处理严重冲击的问题, 利用实际废水作为研究对象, 在试验规模的反应器中研
究了 废水温度、 气液比、 吹脱时间 H值等参数对氨氮吹脱去除率的影响。利用所建立的优化操作条件在7 m/ 和p 0 h '
规模的实际焦化废水处理工程实践中, 对氨氮的处理效率稳定在6% 8%。对后续生物处理过程基本不构成影响。 8 -5
按 1 试验方法吹脱 5h结果列于表 2中。由表中 . 2 ,
针对氨氮浓度分别为346 5.m儿和477 g 4. m儿, g 初始p 值分别为9 9 . 两种水样, H . 和9 1 4 4 调节p H值
至 1. 。在气流量为02 08 4 . 4时/, h 改变温度按 12 .试 验方法吹脱 3h结果如图 3 , 所示。当温度从 2 0℃升 高到6 0℃时, 废水的氨氮去除率从 2%提高到 8% 0 0
关键词 吹脱法 焦化废水 氨氮 预处理
0 引言 由于焦化废水中的氨氮浓度波动范围比较大, 一 般在9 一0 m/ 化学沉淀法中磷酸盐和镁盐 0 70 L g 之间,
的投加量难以控制, 容易造成出水的磷浓度偏高, 对 后续生物处理冲击严重 , 且处理费用 比吹脱法高 出
且运行管理比较麻烦等缺点[。有研究表明吹脱法 [ 4 1 是一种较为经济有效的氨氮处理方法, 其流程简单, 便于操作管理, 处理效果稳定, 因此得到了广泛的应 用[〕 ’ 。本课题在这个方面进行了试验与研究。 一 ,
1  ̄4 0 5 2 9 4. 6 2 0 ̄ 3 0 5 5 3 2. 1 6
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3 5 6 7
2 . 7 21 2 9 3. 3 1 1 5. 4
2 一 5℃, 12 气流量01 时/下, 1 试验方法进行 . 2 h 按 . 2 吹脱。吹脱 1 h后, 白样 的氨氮去除率 只有 4 空 3. %, 71 吹脱前后 p 5 H值从 92 . 7下降到 89; . 用 1
3. %提高到8. %; 37 5 99 在气液比为2 0时, 4 00 氨氮去
左右, 可见, 温度是控制氨吹脱过程的关键参数。这 是因为当温度升高时, 游离氨所占质量分数增大, 分
子布朗运动加快 , 都有利于氨吹脱的传质过程。
碱平衡理论, H 05 废水中的酸碱缓冲体系 当p > 后, 1. 在一定程度上被打破, 所以,H值在 1. 一1. p 00 2 1 5 4
时, 上升速率比较快。综合考虑吹脱效率、 经济效果、
气液比9
吸收循环泵
吹脱集水池
吹脱循环泵